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      RH真空室漏氣攻關研究

      2021-01-22 12:51:02張彥龍李慶振張忠福孫海坤
      山西冶金 2020年6期
      關鍵詞:真空室耐材鋼渣

      張彥龍,李慶振,張忠福,任 濤,孫海坤,王 哲,

      晏 武,李 毅,張明慶

      (日照鋼鐵控股集團有限公司,山東 日照276806)

      RH循環(huán)脫氣工藝由德國蒂森鋼鐵公司于1958年開發(fā)成功,迄今已有100多臺RH設備用于不同的生產(chǎn)目的。RH設備之所以自20世紀80年代以來需求越來越多,是由于對生產(chǎn)高質量鋼的要求越來越高,因而越來越多的鋼廠在煉鋼生產(chǎn)流程中采用了RH工藝。

      日照鋼鐵控股集團有限公司(以下簡稱日鋼)RH工序為雙處理位五工位、雙頂升、真空室交替使用、整體吊換型式,并在待機位進行真空室更換操作。

      自投用以后,RH爐共發(fā)生6次因真空室底部漏氣引起的非計劃下線事故,漏氣點位置集中發(fā)生在真空室底部中心鋼結構焊縫及浸漬管法蘭焊縫位置。漏氣事故的發(fā)生,極大的縮短了浸漬管的使用壽命,對耐材造成了浪費同時對生產(chǎn)造成了影響。

      日鋼產(chǎn)品結構的不斷變化,經(jīng)過RH處理的品種鋼比例日益增多,而漏氣現(xiàn)象的發(fā)生降低了RH爐的作業(yè)率,為保證RH爐生產(chǎn)的延續(xù),特對漏氣問題展開了攻關研究。

      1 真空室漏氣原因分析

      1.1 工藝分析

      國內(nèi)一般鋼廠工藝路線:轉爐—RH精煉—鑄機。這種生產(chǎn)工藝鋼包內(nèi)帶渣量小,鋼渣厚度約50 mm,鋼渣為氧化性渣。日鋼RH精煉生產(chǎn)工藝比較特殊,RH工序在LF工序后,RH精煉主要起到脫氣,去除夾雜作用。

      該工藝路線因先過LF精煉,鋼渣量大,鋼渣厚度約500 mm,如圖1浸漬管沾渣量大。浸漬管耐材部分高度740 mm。浸漬管插入鋼水穿過渣層后,連接法蘭已經(jīng)接觸渣層,導致法蘭容易變形開裂。

      圖1 下線浸漬管沾渣及生產(chǎn)中渣液面

      為脫去鋼水中硫,LF造渣為還原性性渣,同時為了保證鋼水的溫降小,造渣量大,具體渣料成分見表1。

      表1 LF造渣渣料 kg

      同時還原性渣中CaO比例約占50%,RH真空室浸漬管外部澆注料材質為剛玉料,Al2O3占比90%以上,根據(jù)相圖,CaO和Al2O3在一定溫度和比例條件下,容易生成低熔點化合物。

      在LF—RH工藝條件下,LF承擔升溫主要任務,RH工序到站溫度大于1 620℃,為RH工序處理溫降留出空間。冶煉時間20~25 min,在高溫,冶煉時間長的條件下,浸漬管澆注料的侵蝕速度大大加快。如噴補維護不及時或維護不到位的情況下,部分鋼結構裸露,容易出現(xiàn)沙眼、孔洞,從而產(chǎn)生漏氣。

      1.2 設備分析

      1.2.1 浸漬管與下部槽連接處法蘭變形

      浸漬管褲襠部位法蘭外檐下垂嚴重,經(jīng)測量4號槽法蘭外側與內(nèi)側相差30 mm,內(nèi)側外檐比外側外檐低45 mm,砌筑過程中測量循環(huán)管靠近中心部分與包底底45 mm,5號槽與4號槽基本類似,如圖2法蘭各位置變形并不一致,當浸漬管法蘭與其對接時外側最大縫隙10 mm。此問題出現(xiàn)后與其他鋼廠RH爐進行對比確認未遇到此現(xiàn)象,根據(jù)技術人員分析與法蘭使用鋼材有關,使用一段時間后再次焊接,焊接處出現(xiàn)炸裂性裂紋重要原因。

      圖2 法蘭變形測量

      當法蘭長期高溫并多次切割,法蘭分子結構改變,變脆,尤其經(jīng)常切割部位更為嚴重,在焊接過程中,表面雖然融化連接良好,但在使用過程中褲襠部位長期蓄熱受高溫影響,產(chǎn)生的熱應力在焊縫處釋放,法蘭與焊縫處形成撕裂性、炸裂紋,最終形成漏氣點。

      1.2.2 下部槽鍋底變形

      RH爐在使用一段時間后,受耐材重力與溫度影響,下部槽底部中心會出現(xiàn)不同程度下垂,導致浸漬管安裝后形成外八字形狀,一般出現(xiàn)在500次后比較明顯,800次進行底部更換,使用期限基本在10個月至12個月。

      經(jīng)分析與下部槽底部風冷設計有關,冷卻氣體管道圍繞底部四周吹,中間區(qū)域長期蓄熱,承受鋼水高溫烘烤,得不到有效冷卻,長期使用過程中冷熱交替,產(chǎn)生如圖3八字變形,也容易產(chǎn)生開裂漏氣。

      圖3 下部槽鍋底變形

      2 防止真空室漏氣措施

      2.1 工藝改進

      在滿足工藝的前提下,減少LF爐渣料,從而減少鋼包內(nèi)的總渣量,詳見表2。降低鋼渣厚度到300mm,浸漬管插入鋼水后,保證底部和鋼渣的距離。用鋁粒代替氟化鈣進行化渣,減輕對浸漬管的侵蝕。

      表2 改進后LF造渣渣料 kg

      2.2 設備改進

      檢查所有真空室底部變形問題,對不滿足生產(chǎn)要求(真空室底部呈現(xiàn)外八字)的更換真空室底部。同步改進真空室底部風冷管道,使冷卻氣體對著底部中心吹,降低易變形區(qū)域的溫度。

      更換浸漬管連接處法蘭部分,與相關鋼廠進行對標,了解法蘭使用鋼材材質及厚度。加強焊縫檢查力度,砌筑之前檢查鋼結構焊接情況是否有開焊情況,一旦發(fā)現(xiàn)及時上報處理,加強修磨、增加焊接次數(shù),將風險降低最低。

      改風冷時需將擋渣板進行拆卸,拆卸后基本作廢,需重新制作擋板板。同時改進擋渣板安裝角度問題,檔渣板連接方式由硬連接改為軟連接。

      2.3 耐材改進

      延長浸漬管耐材部分長度,由740 mm延長至890 mm,使下部槽底部距離鋼渣液面的高度增加至600 mm,減輕了鋼渣對下部的烘烤。

      改進真空室底部耐材砌筑方式,四周向中間砌筑的方式導致底部中心位置和門切磚多(見圖4),磚縫多。作業(yè)規(guī)程修訂為中間向四周砌筑,減少中心位置磚縫。

      圖4 原真空室底部砌筑方式

      2.4 維護改進

      原噴補車操作通道狹窄,影響噴補作業(yè),噴補車通道加寬300~500 mm,方便人員對浸漬管進行維護。同時及時清理浸漬管外部積渣。改進浸漬管噴補制度,每爐生產(chǎn)結束后,操作工檢查插入管使用情況,檢查內(nèi)容包括插入管厚度、長度變化、插入管內(nèi)外耐材受損情況。

      每班接班前操作人員檢查插入管內(nèi)耐材受損情況(見113頁圖5),內(nèi)部有無掉磚,環(huán)流氣管有無堵塞。噴補作業(yè)前操作工檢查噴補料是否夠用,供水供氣是否正常。

      圖5 真空室噴補車通道與浸漬管檢查

      2.5 漏氣檢查

      真空室耐材更換過后檢漏一次,抽真空的極限真空度達到200 Pa,防止在生產(chǎn)過程漏氣導致的下線。

      3 結論

      1)RH真空室漏氣工藝原因是鋼渣量大,厚度高,對真空室底部烘烤嚴重,同時還原性性渣加大了對真空室浸漬管的侵蝕。

      2)RH真空室漏氣設備原因是法蘭材質選用問題以及底部風冷設計不當。

      3)通過采取上述措施真空室漏氣現(xiàn)象不再發(fā)生,浸漬管平均壽命由45次上升至105次。

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