馮帥,翟英強(qiáng),王彩霞
在電力市場(chǎng)中,對(duì)于50MW以下級(jí)別的小型燃煤電站,目前普遍采用高溫高壓的機(jī)組參數(shù),而對(duì)于50MW以上級(jí)別的燃煤電站、50MW以下級(jí)別的生物質(zhì)電站以及鋼廠煤氣電站,主要采用的是超高壓一次再熱參數(shù)。其主要原因是,對(duì)于50MW以下級(jí)別的燃煤電站,其鍋爐單位燃料的煙氣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于生物質(zhì)電站與煤氣電站,給爐膛后端尾部煙道內(nèi)的過(guò)熱器和再熱器布置以及熱平衡帶來(lái)巨大的困難,無(wú)法穩(wěn)定控制再熱器出口的蒸汽溫度。本文以國(guó)內(nèi)某總承包企業(yè)在巴基斯坦某水泥工廠配套建設(shè)的30MW 高溫超高壓一次再熱燃煤自備電站為例,對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行介紹和分析。
根據(jù)熱力學(xué)原理,提高電站整體效率有四種主要途徑,分別為:提高系統(tǒng)初參數(shù),降低系統(tǒng)排汽背壓,采用回?zé)岱绞剑捎迷贌岱绞健?/p>
目前燃煤電站已普遍設(shè)置了高壓、低壓加熱器等回?zé)嵩O(shè)施,對(duì)于660MW以上的大機(jī)組,普遍采用“超超臨界+兩級(jí)再熱”的方式,電站整體效率接近45%。
對(duì)于50MW以下級(jí)別的燃煤電站,目前普遍采用高溫高壓熱力參數(shù),配置高壓、低壓加熱器等回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)。為進(jìn)一步提高電站的整體熱力效率,降低項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間的燃煤消耗,降低運(yùn)營(yíng)成本,在巴基斯坦某水泥廠配套建設(shè)的30MW燃煤電站中,首次提出使用13.7MPa-540℃的高溫超高壓參數(shù)以及使用一次再熱方式。
由于本項(xiàng)目所在地水資源匱乏,采用了直接空冷冷凝系統(tǒng)。
電站系統(tǒng)工作流程為:燃煤電站原煤來(lái)自于原煤堆場(chǎng)并設(shè)置電站的原煤預(yù)處理設(shè)施,經(jīng)預(yù)處理后的燃煤進(jìn)入中速磨煤機(jī),磨煤機(jī)磨碎后的煤粉經(jīng)鍋爐一次熱風(fēng)送入煤粉爐的燃燒器,經(jīng)低氮燃燒器噴入爐膛內(nèi),以四角切圓方式進(jìn)行燃燒。煤粉爐產(chǎn)生的高溫超高壓蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)的高壓缸,推動(dòng)汽輪機(jī)做功發(fā)電;做了一部分功的蒸汽經(jīng)汽機(jī)高壓缸排汽口排出,繼續(xù)回到煤粉爐的再熱器進(jìn)行再熱;溫度提高的再熱蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)低壓缸,推動(dòng)汽輪機(jī)繼續(xù)做功發(fā)電。汽輪機(jī)低壓缸排汽經(jīng)排汽裝置送入到直接空冷島,冷凝后的凝結(jié)水由凝結(jié)水泵升壓后,經(jīng)軸封冷卻器及兩級(jí)低壓加熱器加熱后送至高壓熱力除氧器,除氧后再經(jīng)鍋爐給水泵加壓,由兩級(jí)高壓加熱器加熱送入到鍋爐省煤器進(jìn)口,實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的熱力循環(huán)。
中間再熱汽輪機(jī)是蒸汽在汽輪機(jī)內(nèi)部做了一部分功后,從中間引出,通過(guò)燃煤鍋爐的再熱器提高溫度后,再回到汽輪機(jī)繼續(xù)做功,最后排入機(jī)組的冷凝設(shè)備。采用中間再熱方式提高蒸汽溫度,不僅減少了汽輪機(jī)排氣濕度,還改善了汽輪機(jī)末端幾級(jí)葉片的工作條件,減輕了濕蒸汽對(duì)葉片的沖蝕,提高了低壓部分的內(nèi)效率,提高了汽輪機(jī)的相對(duì)內(nèi)效率。同時(shí),采用中間再熱循環(huán),正確選擇再熱壓力后,系統(tǒng)循環(huán)效率可以提高3.6%~4.2%。
30MW 級(jí)再熱機(jī)組與非再熱機(jī)組的技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1,各等級(jí)非再熱、再熱機(jī)組性能收益對(duì)比見(jiàn)圖1。
由表1 和圖1 可見(jiàn),對(duì)于30MW 級(jí)別燃煤機(jī)組(濕冷),采用再熱機(jī)組,相較于采用非再熱機(jī)組,系統(tǒng)熱效率由37.19%提高至40.83%,提高了3.64%,全年燃料消耗費(fèi)用大幅減少。雖然采用高溫超高壓一次再熱機(jī)組增加了1 280 萬(wàn)元的投資,但汽輪機(jī)的汽耗率降低~16%,每年僅售電收益即可增加~1 286.4 萬(wàn)元,1 年內(nèi)即可收回投資,剩余生產(chǎn)周期內(nèi)每年多收益~1 286.4 萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。圖2為30MW級(jí)超高壓一次再熱凝汽式汽輪機(jī)。
巴基斯坦某水泥廠配備有一臺(tái)30MW 高溫超高壓一次再熱燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐為煤粉鍋爐形式,超高壓參數(shù)、自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架的汽包爐。該爐型采用低氮直流燃燒器、四角噴燃燃燒方式和尾部分煙道布置,采用噴水減溫調(diào)節(jié)再熱器汽溫,采用兩級(jí)噴水調(diào)節(jié)過(guò)熱器汽溫,尾部豎井下設(shè)置管殼式空氣預(yù)熱器。
為解決以往50MW 以下級(jí)別燃煤煤粉爐增加再熱器后,再熱器出口蒸汽溫度無(wú)法穩(wěn)定控制的問(wèn)題,決定采用擺動(dòng)燃燒器的方式調(diào)節(jié)再熱器出口溫度,噴水減溫用于微調(diào)汽溫及事故工況。爐膛采用切向布置的擺動(dòng)燃燒器,在熱態(tài)運(yùn)行中,一、二次風(fēng)均可上下擺動(dòng)。噴口的擺動(dòng)由能反饋電信號(hào)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)有足夠的力矩,能使燃燒器擺動(dòng)靈活、四角同步,燃燒器上應(yīng)設(shè)有擺動(dòng)角度指示標(biāo)志。同時(shí),重新精準(zhǔn)核算鍋爐爐膛的長(zhǎng)寬以及爐膛容積熱負(fù)荷和截面熱負(fù)荷,燃燒器的層數(shù)以及每層的間距也需重新布置。
通過(guò)采取以上技術(shù)措施,解決了30MW燃煤電站鍋爐采用超高壓一次再熱技術(shù)造成的鍋爐整體熱負(fù)荷無(wú)法平衡計(jì)算以及再熱器出口溫度無(wú)法穩(wěn)定控制的難題,為本項(xiàng)目采用新技術(shù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。圖3 為30MW 級(jí)超高壓一次再熱煤粉鍋爐總圖。
表1 30MW級(jí)再熱機(jī)組與非再熱機(jī)組技術(shù)指標(biāo)對(duì)比
圖1 各等級(jí)非再熱、再熱機(jī)組性能收益對(duì)比圖
巴基斯坦某水泥工廠配套建設(shè)的30MW 高溫超高壓一次再熱燃煤電站系統(tǒng),配套建設(shè)1 套30MW 高溫超高壓一次再熱汽輪發(fā)電機(jī)組,1 臺(tái)120t/h煤粉鍋爐,1套制粉系統(tǒng),1套直接空冷系統(tǒng),以及電站配套上煤、除灰渣、壓縮空氣等輔機(jī)系統(tǒng),裝機(jī)規(guī)模為30MW的高溫超高壓一次再熱機(jī)組。
項(xiàng)目主要系統(tǒng)參數(shù)配置如下:
(1)熱力系統(tǒng)參數(shù)。本項(xiàng)目采用13.7MPa-540℃的高溫超高壓一次再熱熱力系統(tǒng),由于項(xiàng)目所在地水資源匱乏,機(jī)組采用直接空冷冷卻方式。
(2)原煤及煤粉制備。燃煤電站原煤來(lái)自于水泥線原煤堆場(chǎng)并設(shè)置有電站的原煤預(yù)處理設(shè)施,經(jīng)預(yù)處理后的燃煤進(jìn)入中速磨煤機(jī),磨碎后的煤粉由鍋爐一次熱風(fēng)送入煤粉爐的低氮燃燒器,在爐膛內(nèi)以四角切圓方式燃燒。
(3)熱力系統(tǒng)。煤粉爐產(chǎn)生的高溫超高壓蒸汽送入汽輪機(jī)的高壓缸,主汽閥推動(dòng)汽輪機(jī)高壓缸葉片做功發(fā)電,做了一部分功的蒸汽經(jīng)高壓缸排汽口排出,回送到煤粉爐的再熱器進(jìn)行再熱,提高溫度后的再熱蒸汽送入到汽輪機(jī)的低壓缸進(jìn)汽閥,繼續(xù)推動(dòng)汽輪機(jī)低壓缸葉片做功發(fā)電。汽輪機(jī)排汽經(jīng)排汽裝置送入到直接空冷島,冷凝后的凝結(jié)水由凝結(jié)水泵升壓后,經(jīng)過(guò)軸封冷卻器以及兩級(jí)低壓加熱器加熱后送至高壓熱力除氧器除氧,再經(jīng)鍋爐給水泵加壓、兩級(jí)高壓加熱器加熱后送入到鍋爐的省煤器進(jìn)口,實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整的熱力循環(huán)。
(4)煙氣處理設(shè)施。為滿足巴基斯坦當(dāng)?shù)豐O2、NOx以及粉塵的排放要求,本項(xiàng)目在煤粉爐后設(shè)置CFB-FGD 的循環(huán)流化床式半干法脫硫系統(tǒng),同時(shí)設(shè)置布袋除塵器。煤粉鍋爐采用低氮燃燒器。
(5)煤粉爐底設(shè)置濕式除渣設(shè)施并配套渣倉(cāng),產(chǎn)生的爐渣將回送至水泥磨,用作水泥混合材。
(6)為便于后期的檢修和維護(hù),電站的整體除灰方式采用與水泥線相同的機(jī)械除灰方式,同時(shí)配套灰倉(cāng),將爐灰也送至水泥磨,用作水泥混合材。
(7)由于項(xiàng)目所在地水資源匱乏,不僅汽輪機(jī)的排汽采用直接空冷冷卻方式冷卻,電站的所有輔機(jī)冷卻水系統(tǒng)也采用復(fù)合空冷冷卻方式冷卻,化學(xué)水車(chē)間產(chǎn)生的廢水也回用于FGD 脫硫塔的噴淋,多種方式相結(jié)合,大幅降低了項(xiàng)目的整體耗水量。
(8)本項(xiàng)目屬于孤網(wǎng)系統(tǒng),對(duì)電氣設(shè)計(jì)的要求更高。為保證電站的平穩(wěn)可靠運(yùn)行,配套設(shè)置孤網(wǎng)電氣監(jiān)控系統(tǒng)和負(fù)荷調(diào)整裝置。孤網(wǎng)情況下負(fù)荷在大功率電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí),往往會(huì)導(dǎo)致電站崩潰,本項(xiàng)目利用負(fù)荷平衡裝置,提前進(jìn)行蓄能,以保證大功率設(shè)備的啟動(dòng)。針對(duì)孤網(wǎng),需對(duì)機(jī)組進(jìn)行一次調(diào)頻優(yōu)化,同時(shí)配置二次調(diào)頻系統(tǒng),以滿足孤網(wǎng)下的自備電站頻率的自動(dòng)調(diào)整。
圖2 30MW等級(jí)超高壓一次再熱凝汽式汽輪機(jī)
圖3 30MW級(jí)超高壓一次再熱煤粉鍋爐總圖
本項(xiàng)目30MW 高溫超高壓一次再熱全廠熱力系統(tǒng)圖如圖4所示。
(1)電站運(yùn)行效率明顯提高,煤耗顯著降低。本項(xiàng)目熱力系統(tǒng)采用了高溫超高壓一次再熱熱力系統(tǒng),機(jī)組冷卻方式采用了直接空冷,本項(xiàng)目高溫超高壓一次再熱系統(tǒng)與常規(guī)高溫高壓系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。
從表2看到,采用空冷型高溫超高壓一次再熱熱力系統(tǒng)后,電站總熱效率從30.6% 提高到34.28%,提高了3.68%;煤耗由468g/kW·h 降低至418g/kW·h,降低幅度為10.7%;自用電率從12%降低到11.5%。
圖4 30MW燃煤電站高溫超高壓一次再熱全廠熱力系統(tǒng)圖
表2 本項(xiàng)目高溫超高壓一次再熱系統(tǒng)與常規(guī)高溫高壓系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比表(空冷)
表3 本項(xiàng)目高溫超高壓一次再熱系統(tǒng)與常規(guī)高溫高壓系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)比表(空冷)
(2)經(jīng)濟(jì)效益可觀。本項(xiàng)目高溫超高壓一次再熱系統(tǒng)與常規(guī)高溫高壓系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比見(jiàn)表3。從表3 看到,全年8 112h 的運(yùn)行周期內(nèi),在二者發(fā)電量相同的情況下,再熱機(jī)組全年節(jié)省用煤量12 168t,按照巴基斯坦當(dāng)?shù)剡M(jìn)口南非煤每噸110美元計(jì)算,全年可節(jié)省燃料費(fèi)用1 338 480美元,折合人民幣~9 503 200元。同時(shí),全年凈發(fā)電量提高了1 216 800kW·h,按照當(dāng)?shù)仉妰r(jià)0.084 5 美元/kW·h計(jì)算,全年發(fā)電多收益102 828 美元,折合人民幣~730 800 元。節(jié)煤收益和發(fā)電收益總計(jì)~1 023.328萬(wàn)元。在20 年的運(yùn)行周期內(nèi),扣除項(xiàng)目額外增加的~1 329.36 萬(wàn)元后,再熱機(jī)組相較于常規(guī)高溫高壓機(jī)組總計(jì)可多收益~19 137.2 萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。同時(shí),項(xiàng)目投資回收期可縮短~1.04年,具有很好的推廣應(yīng)用價(jià)值。
(3)節(jié)能減排、社會(huì)效益顯著,全年減少標(biāo)煤消耗約10 430t,約可減少二氧化碳排放23 700t。本項(xiàng)目將鍋爐產(chǎn)生的0.26t/h 的底渣和1.97t/h 的飛灰全部回送至水泥磨,作為水泥的混合材料,每年可增加約18 100t的水泥產(chǎn)量。本項(xiàng)目的排放指標(biāo)為SOx(SO2)<400mg/m3(標(biāo))、NOx<600mg/m3(標(biāo))、粉塵顆粒<20mg/m3(標(biāo)),遠(yuǎn)優(yōu)于巴基斯坦國(guó)內(nèi)平均排放指標(biāo)。
隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施,中國(guó)企業(yè)在國(guó)外投資建設(shè)水泥、鋼鐵等高耗能項(xiàng)目,尤其在印尼、巴基斯坦、菲律賓、印度等電力匱乏的地區(qū),由于電網(wǎng)不發(fā)達(dá),在建設(shè)工廠的同時(shí)還需建設(shè)小型燃煤自備電站。該項(xiàng)目的成功建設(shè)和運(yùn)營(yíng),大幅提高了國(guó)內(nèi)總承包企業(yè)燃煤自備電站的技術(shù)水平,帶動(dòng)了電力行業(yè)小型燃煤自備電站技術(shù)水平和電站總熱效率的提高,大幅降低了燃料消耗,同時(shí)也給電站運(yùn)營(yíng)者帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益和社會(huì)效益顯著。