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      利用煤矸石和礦山剝離粘土生產(chǎn)低堿水泥的實踐

      2021-02-04 08:09:50孔德高徐梅花
      水泥技術 2021年1期
      關鍵詞:鋁質(zhì)生料石灰石

      孔德高,徐梅花

      1 生料配料及原料存在的問題

      我公司生料長期采用石灰石混合料、黑頁巖、硫酸渣三組分配料,2019 年公司常用的鋁質(zhì)校正材料黑頁巖資源枯竭,先后改用粘土、紅土等作為鋁質(zhì)校正材料。由于粘土、紅土Al2O3含量在12%~14%左右,用其作為鋁質(zhì)校正材料配料,生料易燒性差,硅酸率偏高,在窯內(nèi)燒結范圍窄;熟料在煅燒的過程中飛砂大,預熱器系統(tǒng)易塌料,熟料結粒差,質(zhì)量波動大,產(chǎn)量低;熟料易磨性差,生產(chǎn)成本高。為解決生料配料的問題,公司廣泛開展調(diào)研,尋找更合適的替代校正料,采取新的配料方案,實施后效果顯著。

      2 鋁質(zhì)校正材料的選擇

      2019年4月,我公司積極尋找合適的鋁質(zhì)校正材料,在公司周邊調(diào)研的原燃料情況如表1所示。

      通過對比發(fā)現(xiàn),煤矸石的化學成分與黑頁巖相近,而且K2O、Na2O也較低,是一種理想的鋁質(zhì)校正材料,并非常有利于低堿水泥的生產(chǎn),公司決定采用煤矸石作為鋁質(zhì)校正材料。

      3 石灰石礦山的質(zhì)量

      我公司石灰石礦不同礦點的質(zhì)量情況如下:

      (1)1 號礦山石灰石易燒性最差,若使用量大,易造成熟料燒成質(zhì)量波動。

      (2)2號礦山石灰石總體質(zhì)量優(yōu)良,CaO含量在48%~53%,MgO含量在0.8%左右,用其配制的生料易燒性好,產(chǎn)質(zhì)量易控制。

      另外,在2 號石灰石礦山開采剝離過程中,產(chǎn)生的粘土混合料是一種非常優(yōu)良的粘土原料的替代品,其Al2O3含量在14%左右,F(xiàn)e2O3含量在12%左右,堿含量在0.9%左右。充分利用礦山剝離的粘土混合料,有利于低堿水泥的生產(chǎn),可減少煤矸石和鐵粉的配料量,降低生產(chǎn)成本,減少礦山開采剝離量,改善生態(tài)環(huán)境。

      (3)1 號礦和2 號礦石灰石以1:9 至2:8 比例搭配下山。

      表1 幾種硅鋁質(zhì)校正材料的化學成分,%

      表2 石灰石入庫指標

      4 新的配料方案

      生產(chǎn)實踐顯示,公司2號礦點石灰石中的夾層土,是一種非常優(yōu)良的硅質(zhì)、鋁質(zhì)、鐵質(zhì)原料,煤矸石是一種生產(chǎn)低堿水泥的較為理想的鋁質(zhì)校正材料。因公司無預均化堆場,所以采取了如下措施進行生料配料:

      (1)將2號礦山石灰石開采剝離過程中的粘土混合料,按要求搭配石灰石以混合料的形式破碎入庫,完全代替煤矸石用量,生料中煤矸石配比下降2%左右,鐵粉配比下降0.5%左右。

      (2)為降低礦山粘土混合料搭配難度和利于燒成石灰石出庫搭配,2號配料庫石灰石CaO 含量控制在43%~46%,1號、3號配料庫石灰石CaO含量控制在46%~49%,4號配料庫石灰石CaO含量控制在49%以上;2 號采區(qū)西南角高鎂石與石灰石1:20 搭配下山,控制最終石灰石MgO<1.5%。

      (3)降低煤矸石粒度,控制進廠煤矸石粒度≤50mm,根據(jù)熟料的化學成分及時調(diào)整煤矸石摻加比例,一般控制在4%~8%之間。窯中控室及時調(diào)整石灰石搭配出庫,保證配料的穩(wěn)定性。

      (4)做好石灰石搭配入庫工作,具體入庫指標見表2。

      (5)控制熟料中Fe2O3+Al2O3的總量在8.8%左右,保持合適的液相量。熟料三率值設定為:KH=0.90±0.02,SM=2.5±0.1,AM=1.5±0.1,熟料Fe2O3控制在3.5%±0.2%。

      (6)原煤要求:原煤熱值≥21 736kJ/kg,灰分≤23%,全硫St,d≤1.0%,揮發(fā)分Vad=25%~28%,焦渣特征:2~3。

      5 新配料方案實施效果

      5.1 原燃料的化學成分

      我公司水泥生產(chǎn)各原燃料的化學成分如表3所示。

      5.2 配料、半成品、成品情況

      (1)通過配料計算,各物料配比為:石灰石89.5%,煤矸石8.0%,硫酸渣2.5%。

      (2)P·O42.5 低堿水泥各物料配比為:熟料79.0%,粉煤灰16.0%,石膏5.0%。

      (3)生產(chǎn)過程中各工序物料化學分析如表4所示。

      (4)熟料強度:熟料3d 抗壓強度27MPa,熟料28d抗壓強度57MPa。

      通過以上各工序技術指標分析,半成品和成品各項技術指標均符合各品種水泥生產(chǎn)要求,生產(chǎn)的熟料是生產(chǎn)低堿水泥的理想半成品。

      表3 各原燃料化學成分,%

      表4 各工序物料化學成分,%

      5.3 取得的成效

      (1)充分利用礦山剝離的夾層粘土,解決了礦山排土難的問題,節(jié)約了石灰石和硫酸渣用量,大大降低了生產(chǎn)成本,提高了公司經(jīng)濟效益,每年可消化外排堆存煤矸石約8萬余噸,為廢渣資源綜合利用做出了貢獻。

      (2)由于煤矸石中的碳質(zhì)成分有助磨作用,原料磨機產(chǎn)量提升,與全部使用頁巖配料相比,電耗指標得到改善,生料電耗為11kW·h/t。

      (3)生產(chǎn)過程易控制,預熱器系統(tǒng)負壓穩(wěn)定,基本無塌料現(xiàn)象,熟料煅燒過程飛砂少,二次風溫能穩(wěn)定在1 100℃左右。熟料結粒均齊,fCaO 合格率穩(wěn)中有升,產(chǎn)質(zhì)量均有所提高。

      (4)生產(chǎn)過程中熟料堿含量穩(wěn)定在0.4%左右,生產(chǎn)的低堿水泥堿含量穩(wěn)定在0.5%左右。生產(chǎn)的低堿水泥滿足了甘肅、青海兩省鐵路、公路對低堿水泥的需求,得到了客戶好評。

      (5)水泥混合材摻加量提高到16%左右,生產(chǎn)成本降低,充分發(fā)揮了熟料質(zhì)量效益。

      6 存在的問題及改進建議

      (1)石灰石無均化堆場,搭配難度大,沒有準確計量石灰石中粘土的配入量,造成生熟料化學成分有一定波動。為此,必須長期嚴格控制石灰石出入庫的搭配管理,以降低生產(chǎn)過程產(chǎn)質(zhì)量波動。

      (2)窯產(chǎn)量基本保持不變。由于煤矸石有一定的熱值,在生料煅燒的過程中產(chǎn)生一定的熱量,C1預熱器出口溫度有不同程度的上升,在保證熟料Al2O3在5.0%左右的情況下,煤矸石用量宜為6%左右,粒度應控制<50mm,燒失量控制<15%。

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