邱作成 劉 杰 張艷明 夏 鵬
(中車長春軌道客車股份有限公司,130062,長春∥第一作者,碩士研究生)
某型城市軌道交通車輛自上線運(yùn)行以來,軸溫檢測(cè)系統(tǒng)的誤報(bào)警故障對(duì)車輛正常運(yùn)營造成了很大影響。針對(duì)這一問題,中車長春軌道客車股份有限公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)制定整改方案,將A 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)改造為B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)。改造后,該型車輛運(yùn)營故障率大幅下降。為進(jìn)一步提前預(yù)判故障風(fēng)險(xiǎn),需結(jié)合數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提前判斷隱性故障信息。通過對(duì)B型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的長期跟蹤研究發(fā)現(xiàn),對(duì)于頭車3/4 軸頭CAN1/2 路隱性故障問題,更換軸溫主機(jī)至傳感器之間的信號(hào)傳輸線纜后該故障消除;經(jīng)進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn),更換端部接線箱連接器相應(yīng)公、母針也可解決該故障問題。本文對(duì)該問題進(jìn)行研究,并提出解決該問題的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。
該型車輛B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)全列軸端軸承進(jìn)行溫度監(jiān)控,將監(jiān)控溫度值實(shí)時(shí)傳輸給列車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng),當(dāng)發(fā)生軸端軸承溫度達(dá)到預(yù)警限值和報(bào)警限值時(shí),經(jīng)列車中央網(wǎng)絡(luò)控制單元判斷后,將故障信息以屏幕故障提示、屏幕聲光提示的方式向司機(jī)提示故障信息[1]。
B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)主要包含8 臺(tái)軸溫主機(jī)和64 根帶備份的軸溫傳感器,傳感器采用PT1000鉑電阻傳感器。B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)框圖如圖1 所示。
圖1 B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)框圖
8 臺(tái)軸溫主機(jī)串聯(lián)在CAN(控制器局域網(wǎng))通信線路上,由頭車的軸溫主機(jī)與列車中央網(wǎng)絡(luò)控制單元進(jìn)行通信,列車中央網(wǎng)絡(luò)控制單元通過判據(jù)記錄軸溫主機(jī)發(fā)生的故障信息或軸溫主機(jī)傳輸傳感器異常信息,并記錄在FLASH 芯片中。數(shù)據(jù)下載后可對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析查詢。軸溫主機(jī)具備數(shù)據(jù)記錄功能,當(dāng)傳感器發(fā)生開路、短路等故障信息,可記錄并可通過下載數(shù)據(jù)進(jìn)行分析查詢。
軸溫主機(jī)與傳感器之間通過低壓線纜和連接器連接,軸溫主機(jī)輸出恒壓源,通過采集反饋的電流判斷傳感器阻值。PT1000 鉑電阻傳感器采用冗余設(shè)計(jì),單路通信的異常、短路、斷路信息會(huì)被記錄到數(shù)據(jù)中;若冗余的兩路均發(fā)生故障,列車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)會(huì)做出軸溫顯示異常、軸溫預(yù)警或報(bào)警的判斷。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),裝載有A 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)的車輛,其中央控制單元數(shù)據(jù)中未報(bào)出頭車3/4 軸頭CAN1/2 路隱性故障,隱性故障信息僅出現(xiàn)在裝載有B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)車輛的中央控制單元數(shù)據(jù)中。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),將A 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)改造為B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行了如下優(yōu)化:
1)采用獨(dú)立軸端溫度傳感器,優(yōu)化了傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu),可避免傳感器內(nèi)部故障。
2)取消了軸端連接器,采用溫度傳感器直接連接至接線排方案,避免了軸端連接器不穩(wěn)定導(dǎo)致信號(hào)丟失問題。
3)取消了中間數(shù)據(jù)處理器,采用單車軸溫主機(jī)直接接收信號(hào)方案,避免了中間數(shù)據(jù)處理器及連接器不穩(wěn)定導(dǎo)致信號(hào)丟失問題。
其中一項(xiàng)重要優(yōu)化是B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)取消了中間數(shù)據(jù)處理器。中間數(shù)據(jù)處理器的作用是將軸溫的連續(xù)變化的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),并把數(shù)據(jù)上傳給主機(jī)的一種電子設(shè)備,可以識(shí)別編號(hào),采集4 路模擬傳感器的軸溫?cái)?shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和開、短路判斷等運(yùn)算,把真實(shí)的軸溫?cái)?shù)據(jù)通過CAN 發(fā)送給主機(jī)。B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)的主機(jī)直接連接傳感器,由主機(jī)集成中間數(shù)據(jù)處理器的模數(shù)轉(zhuǎn)換功能,由此可以初步判斷B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)誤報(bào)隱性故障的原因與信號(hào)傳輸有關(guān)。
對(duì)多起隱性故障處理情況分析發(fā)現(xiàn),通過更換軸溫主機(jī)和傳感器之間的端部接線箱連接器相應(yīng)公、母針可消除故障,由此可判斷端部接線箱連接器對(duì)溫度信號(hào)傳輸造成了影響。端部接線箱連接器的公、母針負(fù)責(zé)傳輸電流信號(hào),初步判斷是由于連接器故障導(dǎo)致電流信號(hào)傳輸受到影響。
連接器廣泛應(yīng)用于航空、航天和武器裝備的各類電子系統(tǒng)中,用于實(shí)現(xiàn)電氣連接和信號(hào)的傳遞。保證電連接器的可靠性和安全性對(duì)保證電子系統(tǒng)的可靠性和安全性至關(guān)重要。電連接器是完成電信號(hào)的傳輸和電路導(dǎo)通的基礎(chǔ)組件,一般電子系統(tǒng)或電氣設(shè)備正常工作都需安裝多種電連接器。電連接器使設(shè)備在使用環(huán)境下能實(shí)現(xiàn)電路連接可靠、信號(hào)傳遞準(zhǔn)確,并能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。電連接器最主要的失效方式為接觸失效,接觸失效表現(xiàn)形式為接觸端子斷裂、接觸電阻增加、接觸對(duì)之間產(chǎn)生瞬斷現(xiàn)象[2]。結(jié)合連接器失效可能性分析,對(duì)發(fā)生故障的端部接線箱連接器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)無接觸端子斷裂情況。
為進(jìn)行進(jìn)一步分析,將連接器公、母針發(fā)往國內(nèi)外檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析。意大利ITT 公司對(duì)返回該公司的同一連接器的5 根公、母針進(jìn)行插拔力分析,其中1 根公、母針插拔力為0.21 N,未達(dá)到0.4 ~3.0 N的標(biāo)準(zhǔn)值范圍。
為識(shí)別公、母針插拔力偏小是否為普遍現(xiàn)象,選取2014 年和2018 年出廠的兩列車,更換部分車端連接器再次返回意大利ITT 公司分析。對(duì)比發(fā)現(xiàn),2019 年出廠車組車端連接器公、母針插拔力均在正常范圍內(nèi),母針無擴(kuò)孔現(xiàn)象;2014 年出廠車組個(gè)別車端連接器公、母針插拔力不在正常范圍內(nèi),且連接器母針存在擴(kuò)孔情況。
通過對(duì)發(fā)生誤報(bào)隱性故障車組的現(xiàn)場故障處理情況進(jìn)行調(diào)研,并對(duì)連接器針位進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),軸溫隱性故障涉及到端部接線箱連接器的G 針、F 針、R針、H 針。通過對(duì)比連接器針位排布圖紙,確定G針、F 針、H 針均位于連接器的上部和下部(見圖2),具有一定的規(guī)律性。
圖2 連接器針位圖
對(duì)布線排布進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),頭車車端ZSB 區(qū)域軸溫線束懸空過長,缺少固定。此種情況下,電連接器在使用過程中不可避免受到振動(dòng)影響,插針與插孔之間的配合也會(huì)受振動(dòng)影響,接觸壓力因?yàn)檎駝?dòng)會(huì)相應(yīng)降低。當(dāng)使用環(huán)境中的振動(dòng)力大于插針與插孔之間的接觸壓力時(shí),插針與插孔之間的接觸壓力會(huì)瞬間變?yōu)榱?,發(fā)生瞬斷現(xiàn)象,電連接器使用環(huán)境中受到的振動(dòng)壓力越大越容易發(fā)生瞬斷現(xiàn)象[3]。
由上述分析可知,端部接線箱連接器長期受振動(dòng)影響,尤其是振動(dòng)產(chǎn)生的縱向應(yīng)力對(duì)連接器性能產(chǎn)生了很大影響,使連接器組件上下部針位母針擴(kuò)張,導(dǎo)致連接器插拔力不足。
為了解決該型車輛B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)軸溫?cái)?shù)據(jù)誤報(bào)的隱性故障問題,研究在頭車下端增加支架,使用頭車車端布線槽支架的螺栓,對(duì)支架進(jìn)行緊固安裝,以此方式固定端部接線箱連接器懸空線纜。
通過實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)度計(jì)算分析發(fā)現(xiàn),由于懸臂過長,造成支架強(qiáng)度不足,因此進(jìn)一步對(duì)支架進(jìn)行優(yōu)化,采用焊接方式將支架固定在線槽板上,進(jìn)一步減小懸臂長度。
對(duì)線槽蓋板沖擊與隨機(jī)振動(dòng)疲勞進(jìn)行仿真分析,對(duì)線槽蓋板局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行沖擊及隨機(jī)振動(dòng)疲勞分析,不考慮線槽結(jié)構(gòu)模態(tài)影響,分析結(jié)論如下:
1)縱向沖擊下產(chǎn)生最大Von-mises 應(yīng)力值為6.086 MPa,小于材料屈服極限170 MPa,安全系數(shù)為27.93;
2)橫向沖擊下產(chǎn)生最大Von-mises 應(yīng)力值為14.145 MPa,小于材料屈服極限170 MPa,安全系數(shù)為12.02;
3)垂向沖擊下產(chǎn)生最大Von-mises 應(yīng)力值為10.327 MPa,小于材料屈服極限170 MPa,安全系數(shù)為16.46;
4)線槽蓋板在垂向、縱向、橫向加速度激勵(lì)下,累積損傷最大值為0.000 124 074,小于損傷閾值1,滿足振動(dòng)疲勞壽命要求。
針對(duì)某型城市軌道交通車輛B 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)軸溫?cái)?shù)據(jù)誤報(bào)隱性故障問題,通過對(duì)比A 型軸溫檢測(cè)系統(tǒng)、分析連接器組件內(nèi)部針位排布規(guī)律,以及對(duì)連接器插針插拔力進(jìn)行檢驗(yàn)、對(duì)連接器安裝結(jié)構(gòu)綜合分析,判斷該隱形故障是由于連接器線纜無可靠固定,連接器受車體振動(dòng)影響,導(dǎo)致內(nèi)部插針插拔力不足造成接觸電阻異常。制定結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,在車下線槽蓋板上焊接固定支架,對(duì)經(jīng)過連接器的懸線進(jìn)行固定,避免振動(dòng)對(duì)連接器的使用產(chǎn)生影響。本文所提出的優(yōu)化方案已通過評(píng)審,將結(jié)合高級(jí)修實(shí)施優(yōu)化整改。