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      基于FM352移位寄存器的濾棒成型機(jī)單支剔除控制系統(tǒng)

      2021-02-11 05:57:14楊步充
      關(guān)鍵詞:濾棒刀頭寄存器

      楊步充 李 柯

      (許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司,河南 許昌 461000)

      0 引言

      濾棒成型設(shè)備用于生產(chǎn)香煙的過(guò)濾嘴,是煙草制造行業(yè)的重要設(shè)備[1]?,F(xiàn)有的成型設(shè)備速度達(dá)到500m/min,如何在高速狀態(tài)下保證濾棒質(zhì)量成了濾棒成型設(shè)備的重要研究?jī)?nèi)容。剔除功能的作用是保證產(chǎn)品質(zhì)量,在傳統(tǒng)的剔除算法中,為完成剔除任務(wù),設(shè)計(jì)的剔除個(gè)數(shù)大于實(shí)際需要剔除的個(gè)數(shù),剔除效率不高、算法設(shè)計(jì)難度較低[2]。此外,對(duì)執(zhí)行系統(tǒng)的響應(yīng)速度要求不高。而該控制系統(tǒng)描述的是精準(zhǔn)的單支剔除操作,程序設(shè)計(jì)剔除個(gè)數(shù)等于實(shí)際需要剔除的個(gè)數(shù),極大地提高了剔除效率。這對(duì)算法的精準(zhǔn)性、控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度都提出了極高的要求,是該控制系統(tǒng)的難點(diǎn)和亮點(diǎn)。

      1 問(wèn)題描述

      剔除功能[3]是成品濾棒質(zhì)量的重要保障。當(dāng)生產(chǎn)的濾棒經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)時(shí),判定出濾棒不合格,剔除系統(tǒng)需要在極短的時(shí)間內(nèi)剔除該濾棒。但是該剔除動(dòng)作的完成面臨如下三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題:1) 現(xiàn)有的濾棒成型設(shè)備生產(chǎn)速度高達(dá)500 m/min,在高速運(yùn)行的狀態(tài)下完成不合格濾棒的跟蹤和剔除,對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動(dòng)作速度和中央處理器的處理速度提出了極高的要求。2) 根據(jù)設(shè)備的機(jī)械結(jié)構(gòu),濾棒質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)與剔除執(zhí)行機(jī)構(gòu)并不是安裝在一起的,兩者之間存在物理的延遲路徑。當(dāng)濾棒到達(dá)剔除閥并完成剔除動(dòng)作后,如何模擬這個(gè)固定的路徑成為該控制系統(tǒng)的核心問(wèn)題。

      2 控制系統(tǒng)架構(gòu)

      2.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理

      剔除功能均為高精度的核心技術(shù),其功能的實(shí)現(xiàn)需要編碼器技術(shù)輔助。成型機(jī)旋轉(zhuǎn)刀頭對(duì)成型且連續(xù)的濾棒束進(jìn)行分切,刀頭旋轉(zhuǎn)一圈切出兩根等長(zhǎng)的濾棒。將編碼器鎖緊在成型機(jī)刀頭電機(jī)上,刀頭電機(jī)旋轉(zhuǎn)一圈產(chǎn)生256 相的編碼器脈沖信號(hào),于是刀頭旋轉(zhuǎn)一圈切出兩支濾棒產(chǎn)生兩個(gè)Z 脈沖信號(hào),每支濾棒被分成了128 個(gè)A 脈沖信號(hào)。剔除信號(hào)的接收位置與其動(dòng)作位存在一個(gè)固定的路徑,該路徑的路程除以濾棒的長(zhǎng)度換算成Z 脈沖的個(gè)數(shù);以刀頭編碼器脈沖為引導(dǎo),利用移位寄存器指令,一個(gè)Z 脈沖到來(lái),移位寄存器工作一次,延遲固定的脈沖數(shù)后,濾棒到達(dá)剔除位置,驅(qū)動(dòng)高速閥裝置,完成剔除動(dòng)作[4]。

      2.2 系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)

      該系統(tǒng)由CPU 模塊、FM352 功能模塊、濾棒質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)、刀頭編碼器和高速閥執(zhí)行系統(tǒng)組成。人機(jī)界面HMI 用于設(shè)定剔除相關(guān)參數(shù),如剔除種類(lèi)、剔除開(kāi)啟關(guān)斷、剔除測(cè)試等;濾棒檢測(cè)系統(tǒng)用于監(jiān)控運(yùn)動(dòng)中的濾棒,用于鑒別不合格濾棒的種類(lèi),如基棒缺失、基棒排列順序錯(cuò)誤、復(fù)合棒切割相位偏差等問(wèn)題,并輸出剔除信號(hào)。剔除系統(tǒng)需要接受來(lái)自檢測(cè)系統(tǒng)的剔除信號(hào),并與人機(jī)交互系統(tǒng)建立通信,進(jìn)行操作和數(shù)據(jù)交換。同時(shí),通過(guò)硬線(xiàn)連接執(zhí)行裝置,驅(qū)動(dòng)高速閥完成剔除動(dòng)作。系統(tǒng)框圖如圖1 所示。

      圖1 系統(tǒng)框圖

      3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

      3.1 CPU 模塊

      S7-300 CPU 315-2 PN/DP作為中央處理器運(yùn)行控制程序,如圖2 所示。它是一款經(jīng)典的西門(mén)子中型中央處理器,其處理速度能適用于大多工業(yè)控制場(chǎng)合,它帶384 kB 工作存儲(chǔ)器,1 個(gè)MPI/DP 12Mbit/s 接口和2 個(gè)以太網(wǎng)PROFINET接口,帶雙端口交換機(jī),需要微型存儲(chǔ)卡。選用帶有MPI接口的是因?yàn)樵O(shè)備常規(guī)動(dòng)作的閥島等通過(guò)DP 線(xiàn)路與CPU通信;濾棒監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通過(guò)以太網(wǎng)(ethernet )將數(shù)據(jù)傳送到CPU,需要預(yù)留出一個(gè)PN 接口[5]。S7-300 處理器在外觀相似的情況下分為可使用MPI/DP 接口的型號(hào)、只可使用PROFINET 接口的型號(hào)和混合使用的信號(hào),在選型時(shí)因?yàn)镻LC 程序中已經(jīng)選定了具體的型號(hào),所以硬件務(wù)必與之匹配;與此相似的是,在 I/O 模塊和中斷模塊選型時(shí),也要注意程序中的選型與實(shí)際硬件一定要匹配。

      圖2 西門(mén)子CPU

      3.2 FM352-5高速布爾量處理模塊

      FM352-5 是掃描周期為10ms 的高速布爾量處理模塊[6],如圖3 所示。采用循環(huán)掃描的方式采集檢測(cè)系統(tǒng)輸入的剔除和采樣信號(hào),其運(yùn)算速度完全滿(mǎn)足對(duì)高速運(yùn)動(dòng)中濾棒采樣和剔除的處理需求。FM352-5 高速布爾量處理模塊是基于FPGA 的邏輯門(mén)電路,可以對(duì)布爾、字節(jié)、字和雙字進(jìn)行處理,不能對(duì)浮點(diǎn)數(shù)進(jìn)行處理。其硬件如圖3 所示,左側(cè)是8 位輸入量和8 位輸出量,均為布爾量。右側(cè)是指示燈,右側(cè)下方還有四個(gè)輸入,用于接編碼器,讀取編碼器的相位信息,需要插入微型儲(chǔ)存卡,通過(guò)背板總線(xiàn)與CPU 進(jìn)行通信。

      圖3 FM352 模塊

      3.3 高速閥模塊

      使用DIGITRONIC 公司的閥驅(qū)動(dòng)器,使用MURRELEKT RONIK 公司的濾波器,使用WAGO 公司的接線(xiàn)端子,構(gòu)建高速閥驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),在電磁閥收到PLC 指令的開(kāi)啟指令時(shí)瞬間提供一個(gè)較高的開(kāi)啟電壓,保證閥開(kāi)啟動(dòng)作的實(shí)時(shí)性[7]。高速閥驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)建立的目的是為了使閥門(mén)快速打開(kāi)。在常規(guī)的工業(yè)控制中,執(zhí)行器的動(dòng)作過(guò)程需要經(jīng)過(guò)一個(gè)慣性環(huán)節(jié),例如閥門(mén)打開(kāi),實(shí)際工作情況是閥門(mén)收到開(kāi)啟信號(hào),電磁閥的施加電壓從0V 增加到一個(gè)數(shù)值,閥門(mén)打開(kāi)。而從0V 到設(shè)定數(shù)值這個(gè)過(guò)程直接決定了閥門(mén)響應(yīng)的速度。該高速閥驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在閥門(mén)開(kāi)啟的瞬間給電磁閥施加一個(gè)超過(guò)380V 的電壓,使閥門(mén)迅速打開(kāi)。這才可與剔除系統(tǒng)的處理速度相匹配。

      4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

      4.1 FM352模塊接口設(shè)計(jì)

      FM352 模塊輸入/輸出信號(hào)包括編碼器的A 脈沖、Z 脈沖、不合格濾棒剔除信號(hào)、剔除鼓輪剔除信號(hào),這些數(shù)據(jù)通過(guò)硬線(xiàn)接入FM352 的I/O 端口,供該軟件采集后進(jìn)行分析和使用。#DIN[5]通過(guò)硬線(xiàn)接收來(lái)自監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的不合格濾棒剔除信號(hào),#DIN[9]通過(guò)編碼器專(zhuān)用線(xiàn)采集編碼器的A 脈沖信號(hào)。#DIN[11]通過(guò)編碼器專(zhuān)用線(xiàn)檢測(cè)編碼器Z 脈沖信號(hào)。#DOUT[1]通過(guò)硬線(xiàn)直接連接到高速閥上。具體接口如表1所示。

      表1 數(shù)據(jù)輸入接口數(shù)據(jù)表

      4.2 CPU 與352模塊通信接口

      S7-300 CPU 315-2 PN/DP 與FM352 模塊通信數(shù)據(jù)通過(guò)OB1 中的接口程序完成數(shù)據(jù)交換。#CPU_IN.DBX[11]用于標(biāo)記剔除閥剔除失敗的情況;#CPU_IN.DBX[12]用于標(biāo)記編碼器當(dāng)前脈沖大于128;#CPU_IN.DBX[14]是Z 脈沖的指示信號(hào),352 模塊讀取編碼器信息后通過(guò)#CPU_IN.DBX[14]輸出到CPU 中;#CPU_IN.DBW8 將352 模塊讀取的編碼器當(dāng)前脈沖信號(hào)輸出到CPU 中;#CPU_OUT.DBB5 和#CPU_OUT.DBW8 用于設(shè)定剔除閥門(mén)的開(kāi)啟角度和關(guān)斷角度,#CPU_OUT.DBW0 和#CPU_OUT.DBW2 用于設(shè)定剔除信號(hào)的掃描開(kāi)啟和關(guān)斷相位,該數(shù)據(jù)通過(guò)界面寫(xiě)入CPU,再通過(guò)主程序OB1 中的接口模塊傳送到352 模塊中;#CPU_OUT.DBX0[17]用于開(kāi)啟剔除功能,#CPU_OUT.DBX0[19]是測(cè)試功能,均由界面寫(xiě)入CPU 模塊,再通過(guò)接口程序傳送到352 模塊。通信數(shù)據(jù)表見(jiàn)表2。

      表2 通信數(shù)據(jù)表

      4.3 程序規(guī)劃設(shè)計(jì)

      廢品檢測(cè)剔除是該控制系統(tǒng)的核心算法,也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù),一個(gè)廢品濾棒剔除的流程圖如圖4 所示。

      圖4 廢品檢測(cè)剔除流程圖

      在高速運(yùn)行的濾棒成型過(guò)程中,采集刀頭編碼器的脈沖信號(hào),將一根濾棒細(xì)分為128 個(gè)A 脈沖信號(hào)和1 個(gè)Z 脈沖信號(hào)。以此作為程序的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)。廢品的剔除信號(hào)是在濾棒的中間部位獲取的,其角度為若干個(gè)脈沖信號(hào);成型機(jī)掃描剔除信號(hào)采用全周期掃描(具體的開(kāi)啟和關(guān)斷時(shí)間可在屏幕中設(shè)定,該應(yīng)用場(chǎng)景下建議選取全周期掃描),其開(kāi)啟角度為128 個(gè)脈沖;剔除閥建立在高速閥驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中,其打開(kāi)角度應(yīng)在濾棒的中間部分,約若干個(gè)脈沖信號(hào),可在屏幕中設(shè)定,才保證剔除動(dòng)作準(zhǔn)確;同時(shí),檢測(cè)信號(hào)獲取位置與剔除閥動(dòng)作位置存在一個(gè)固定路徑,采用移位寄存器模擬該延遲的路徑,用編碼器的Z 脈沖作為移位寄存器的移位出發(fā)信號(hào),移位寄存器的移位路徑時(shí)信號(hào)獲取位置與剔除位置的距離,并將其折算成濾棒的支數(shù)(用距離除以濾棒長(zhǎng)度即可得到濾棒數(shù)量),將剔除閥門(mén)的動(dòng)作信號(hào)作為移位寄存器的復(fù)位信號(hào)。

      5 結(jié)語(yǔ)

      針對(duì)濾棒成型機(jī)在高速運(yùn)行狀態(tài)下不合格濾棒的單支剔除問(wèn)題,將西門(mén)子S7-300 315-2 PN/DP 作為中央處理器集成使用FM352 運(yùn)算剔除算法,利用編碼器采集刀頭位置信息并輸出脈沖信號(hào),使用高速閥作為執(zhí)行裝置,設(shè)計(jì)了基于FM352 移位寄存器的濾棒成型機(jī)單支剔除控制系統(tǒng)。經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證,該控制系統(tǒng)具備可行性和推廣價(jià)值。

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