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      高爐布袋灰水洗脫氯及濾液凈化試驗研究

      2021-02-15 06:37:22郭秀鍵
      四川冶金 2021年6期
      關(guān)鍵詞:板框泥餅壓濾機(jī)

      郭秀鍵

      (中冶賽迪技術(shù)研究中心有限公司,重慶 401122)

      高爐布袋灰也稱高爐瓦斯灰,是鋼鐵企業(yè)高爐冶煉過程中隨高爐煤氣在爐頂引出,經(jīng)下降管排出,在重力除塵器內(nèi)除去較粗的顆粒后,由布袋除塵器捕集下來的灰塵,噸鐵產(chǎn)生量約5-10 kg。高爐布袋灰主要由鐵、碳以及硅、鋁、鈣、鎂等的氧化物組成,并含有低沸點(diǎn)的鋅、鉛氧化物及堿金屬氯化物,質(zhì)輕粒微,是鋼鐵企業(yè)主要固體排放物之一[1-2]。高爐布袋灰中的氯來源于高爐原料,包括燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦及焦炭等,原料中氯的存在形式普遍認(rèn)為是氯化物,包括氯化鉀、氯化鈉、氯化鈣等[3],在爐內(nèi)經(jīng)歷復(fù)雜的轉(zhuǎn)換過程,分別進(jìn)入爐渣、除塵灰及煤氣中,其中煤氣中富集最多,其次是高爐布袋灰,爐渣中含量極少。因此高爐布袋灰是高爐冶煉過程中氯的重要排出途徑之一。

      高爐布袋灰直接回收利用,會帶來燒結(jié)透氣性變差,高爐風(fēng)口結(jié)渣,煤氣管道堵塞腐蝕,高爐耐材異常膨脹等嚴(yán)重后果[4],采用濕法脫鋅工藝處理,氯會在系統(tǒng)中富集而腐蝕設(shè)備,采用轉(zhuǎn)底爐等火工藝脫鋅,則會導(dǎo)致煙氣系統(tǒng)腐蝕、堵塞,還會影響收集的鋅品位。另根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),進(jìn)入高爐布袋灰中的氯主要以氯化鉀、氯化鈉的形式存在[5],具有可溶性,這為氯的水洗脫除提供了條件。

      1 高爐布袋灰水洗試驗

      1.1 試驗準(zhǔn)備

      1.1.1 試驗原料

      試驗選用某鋼廠的高爐布袋灰,成分見表1,粒度分布見圖1。

      表1 高爐布袋灰成分

      由表1可見,高爐布袋灰鐵含量較低而碳含量高,作為雜質(zhì)的鋅、鉀、鈉、氯也都很高。由圖1可以看出,高爐布袋除塵的粒度比較細(xì),大部分在10-100 μm之間,100 μm的通過率接近90%。

      圖1 高爐布袋除塵粒度組成

      1.1.2 試驗裝置

      攪拌裝置為帶頂部攪拌器的攪拌罐,容積1 m3,通過泥漿泵將攪拌的泥漿送往脫水裝置,脫水設(shè)備為1.28 m2板框壓濾機(jī),液壓驅(qū)動,壓力20 MPa,并帶有隔膜壓縮(水壓1-2 MPa)深度脫水和噴氣吹濾脫水功能(壓力0.6-0.7 MPa,可穿過濾餅帶走水份),可以實(shí)現(xiàn)泥餅的深度脫水。

      1.1.3 試驗準(zhǔn)備

      首先將高爐布袋灰加入攪拌罐,設(shè)定水灰比攪拌制成漿液,將氯充分浸出,漿液通過泥漿泵加壓送入板框壓濾機(jī)脫水,脫水后根據(jù)試驗要求分別采用不同的水灰比沖洗,驗證高爐布袋灰在不同工況下的脫氯效果。進(jìn)一步采用隔膜濾板在水壓1-2 MPa下泥餅深度壓縮,或在噴氣壓力0.6-0.7 MPa下對泥餅深度脫水,最后采集濾液和泥餅分別檢驗分析。

      先用水灰比2∶1攪拌1 h,送板框壓濾機(jī)壓榨6 min脫水,觀察泥漿的粘稠度及泥餅脫水效果,為后續(xù)試驗提供調(diào)整依據(jù)。試驗用除塵灰80 kg,清水157 kg,產(chǎn)出濾液136 kg,泥餅88.3 kg,泥餅含水率實(shí)測為29%,經(jīng)計算可得出高爐布袋灰水洗后失重約為21.6%,本文氯、鉀、鈉的脫除率均以該值作為計算依據(jù)。

      1.2 不同水灰比對脫氯效果的影響

      采用清水作為稀釋介質(zhì),加入高爐布袋灰,一次攪拌水灰比按2∶1,攪拌時間1 h,送板框壓濾機(jī)壓濾脫水。然后板框壓濾機(jī)保持壓榨狀態(tài),用清水分別按水灰比0.5∶1、1∶1、1.5∶1對泥餅進(jìn)行沖洗,考察泥餅中成分變化規(guī)律,并與未沖洗的泥餅成分進(jìn)行對比。試驗結(jié)果見表2。

      從表2可以看出,隨著沖洗水灰比的增加,氯、鉀、鈉在泥餅中的含量均不斷減小,鐵、鋅、碳含量則相應(yīng)得到了提高。采用清水洗滌而未沖洗時,泥餅氯脫除率只有不到80%,按水灰比0.5:1沖洗后,氯的脫除率便達(dá)到了95%,隨著水灰比的進(jìn)一步增加,雖然氯等雜質(zhì)的脫除率仍呈上升趨勢,但增幅不明顯。因此,對于高爐布袋灰脫氯,泥餅脫水后的再次沖洗效果明顯優(yōu)于一次脫水,根據(jù)試驗結(jié)果,沖洗水灰比控制在0.5:1以內(nèi)即可滿足要求。

      另外,通過表2可以發(fā)現(xiàn),沖洗后氯的脫除率達(dá)到了95%以上,而鉀的脫除率約為84%,鈉的脫除率約為41%。以沖洗水灰比0.5:1的工況為例,氧化鉀脫除量為7.64%-1.63%×(1-21.6%)=6.36%,同理氧化鉀的脫除量為3.94%,計算得到相應(yīng)的氯的脫除量為9.31%,與高爐布袋灰中原氯含量9.9%相比,計算氯的脫除率為94%,與氯的實(shí)際脫除率相差不大,說明高爐布袋灰水洗脫除的含氯物質(zhì)主要為KCl、NaCl。

      1.3 濾液循環(huán)洗滌對泥餅氯含量的影響

      高爐布袋灰水洗后的濾液為KCl、NaCl鹽水,一次洗滌后鹽分含量仍較低,遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài),這對濾液的后續(xù)處理帶來很大困擾,比如采用蒸發(fā)結(jié)晶方式處理濾液,蒸發(fā)耗能與蒸發(fā)水量直接相關(guān),所以低濃度鹽水的耗能較大,有必要在高爐布袋灰水洗脫氯過程中對濾液進(jìn)行富集。

      采用清水初次洗滌高爐布袋除塵后得到一次泥餅、一次濾液,再用一次濾液對除塵灰進(jìn)行水洗2次,分別得到二次泥餅、二次富集濾液、三次泥餅、三次富集濾液。

      一次泥餅、二次泥餅、三次泥餅分別用清水按水灰比0.5:1、0.5:1、1.5:1進(jìn)行沖洗,數(shù)據(jù)對比見表3。

      表2 不同水灰比下泥餅主要成分及脫除效果

      表3 濾液循環(huán)洗滌條件下泥餅沖洗后主要成分

      從表3可以看出,在水灰比同為0.5:1的工況下,二次濾餅比一次濾餅的脫除率有所降低,這是由于二次濾餅采用了一次濾液進(jìn)行洗滌,氯的殘留稍高,不過氯的脫除率總體仍然很高。雖然三次濾餅產(chǎn)生過程中使用的水洗液氯濃度更高(使用了二次富集濾液),但與濾液未循環(huán)的工況相比,提高沖洗水灰比后,脫除率仍有所提高,這說明未飽和濾液循環(huán)洗滌對沖洗后泥餅的氯含量影響不大。

      在濾液循環(huán)洗滌過程中,濾液中的氯濃度是不斷增加的,比重也隨之增加,檢測結(jié)果見表4。

      表4 濾液中氯的循環(huán)富集

      1.4 沖洗過程濾液氯離子含量的變化規(guī)律

      高爐布袋灰洗滌脫水后的泥餅沖洗過程,是采用清水對殘留在泥餅中濾液的置換過程,在此過程中,氯濃度逐步降低。為了研究在沖洗過程中濾液氯濃度變化規(guī)律,間隔5 min取樣一次,至水灰比約1∶1停止(總時間45 min),分別檢驗各濾液的氯離子濃度。沖洗濾液氯濃度變化規(guī)律見表5,試驗表明,沖洗初始階段,氯濃度稍有增高,這是因為沖洗液在泥餅內(nèi)有短暫的富集所致,之后快速下降,表明沖洗可以快速將泥餅中的氯帶出來,到20-25 min,即水灰比約0.5:1之后,沖洗液氯離子濃度變化趨緩,因此,該試驗也再次驗證了沖洗過程采用水灰0.5:1是合理的,該水灰比即可實(shí)現(xiàn)將濾餅中的絕大部分的氯脫除。

      表5 沖洗濾液氯濃度變化規(guī)律

      1.5 泥餅沖洗均勻性研究

      根據(jù)板框壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),沖洗液從一角進(jìn)入,經(jīng)過泥餅后再從對角排出,泥餅的邊緣折線行程和對角線直線行程差距是很大的,這可能會產(chǎn)生濾液短路現(xiàn)象,從而導(dǎo)致對角線附近和邊緣的氯、鉀、鈉的脫除率不同。為了驗證這個問題,在試驗中對同一批壓濾機(jī)排出泥餅的中心和另一對角共3個不同部位分別取樣進(jìn)行分析,對比濾餅不同部位的氯、鉀、鈉脫除效果和脫水效果,檢驗結(jié)果見表6。

      表6數(shù)據(jù)表明,泥餅不同部位的氯、鉀、鈉的脫除率差異并不大,說明高壓沖洗水在板框塊泥餅中的分布較為均勻,因此泥餅各處的脫除效果是較為均勻的。

      表6 泥餅不同部位水份和元素脫除率

      1.6 不同壓濾脫水方式對濾餅含水率的影響

      在上述試驗基礎(chǔ)上,為了進(jìn)一步考察不同壓濾脫水方式對泥餅含水量的影響,試驗中對濾板隔膜空腔充水壓榨(深度擠壓)脫水和壓縮空氣吹濾脫水開展了研究。單獨(dú)采用1.5 MPa的濾板隔膜充水壓力對泥餅進(jìn)行壓榨,可將泥餅在一次擠壓基礎(chǔ)上再度壓縮2-3 mm,泥餅水分降低了2%-3%,比未壓榨的的泥餅明顯感覺干燥,且易于破碎。將板框隔膜壓榨水壓在1-2 MPa之間調(diào)節(jié),排出的水很少,說明水壓對脫除水分的影響不大。

      單獨(dú)采用壓縮空氣吹濾脫水,由于一次壓濾后的濾餅密實(shí)度不夠,容易形成短路,試驗中并無明顯的水分排出,表明吹濾脫水對脫除泥餅水分意義不大。如果先采用充水壓榨,再采用壓縮空氣吹濾的組合方式,對進(jìn)一步提高泥餅干燥度有好處,但吹掃時間偏長,一定程度上會影響生產(chǎn)率,因此,對于高爐布袋灰,隔膜充水壓榨脫水方案優(yōu)于壓縮空氣吹濾脫水,建議工程上優(yōu)先選擇。

      2 水洗泥餅的處理

      考慮到高爐布袋灰水洗后的泥餅仍需進(jìn)入下一級工序處理,如進(jìn)入轉(zhuǎn)底爐直接還原脫鋅,30%左右的水份仍然偏高,需要進(jìn)一步降低,以利于倉儲、混料和成型。繼續(xù)降低其水分有兩種方式:一是利用熱源,即采用烘干設(shè)備強(qiáng)制烘干,這種方式干燥速度快,生產(chǎn)連續(xù),干燥徹底;二是將泥餅與干灰預(yù)先混合調(diào)節(jié)水份至合理區(qū)間,這種方式所用時間長,但節(jié)能效果比較明顯。

      在本試驗中將泥餅與干灰按3:1的比例混合,堆存晾曬1天后,混合料的粘性明顯降低,狀態(tài)松散,經(jīng)檢測,水分可以降低至20%以下,見圖2。試驗中還將高爐布袋灰與粗粒度的高爐旋風(fēng)灰按55:45的比例組成的混合灰進(jìn)行洗滌,板框壓濾脫水后泥餅水分降低也比較明顯,為20%~22%,粘接性不強(qiáng),破碎后呈碎塊狀,見圖3,這是因為單獨(dú)的高爐布袋灰粒度較細(xì),采用板框擠壓過程中不如混入粗顆粒后的混合料容易脫水。在生產(chǎn)中,可以考慮將含氯的粗粒度除塵灰與細(xì)粒度的高爐布袋灰混合水洗,水洗泥餅直接破碎后進(jìn)入后續(xù)工序,這種方式處理將有利于泥餅的直接利用。

      圖2 泥餅與干灰混合

      圖3 混合灰水洗泥餅

      3 水洗濾液的凈化

      隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán),為減少污染物排放,水洗后濾液應(yīng)進(jìn)行有效處理,蒸發(fā)結(jié)晶提取KCl是目前主流方向。濾液中除了上述成分,還含有少量的Fe2+、Zn2+、Pb2+、Ca2+、Mg2+等離子,Pb2+、Zn2+將對氯化鉀產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生危害,F(xiàn)e2+氧化后變色影響KCl色澤。Ca2+、Mg2+在蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)中容易導(dǎo)致設(shè)備和管道結(jié)垢堵塞,而Mg2+則在堿性環(huán)境容易形成Mg(OH)2微小顆粒沉淀,會影響KCl結(jié)晶后的過濾。因此,上述濾液中的雜質(zhì)離子應(yīng)在蒸發(fā)結(jié)晶前予以去除。

      水洗濾液中的雜質(zhì)離子需要通過逐級沉淀的方式去除。Mg2+離子需要在較濃(OH)-狀態(tài)下沉淀,其它金屬離子一般都可形成氫氧化物沉淀;Pb2+、Zn2+具有兩性,堿性過強(qiáng)易形成PbO22-、ZnO22-等偏酸根離子而重新溶解。一般而言,碳酸鹽可以作為Ca2+、Mg2+的沉淀劑使用,但部分離子沉淀后可能會再分解或二次水解。作為較常見的硫化系沉淀劑Na2S,對Pb2+、Zn2+、Fe2+、Ca2+、Mg2+等金屬離子都有較好的親合能力,對不確定的高價金屬離子也能生成氫氧化物沉淀和硫代硫酸鹽,與碳酸鹽沉淀劑配合使用沉淀較果更好,碳酸鹽則選擇不帶入其他正離子的碳酸鉀。為了驗證這一想法,分別開展了K2CO3和Na2S單獨(dú)添加,先后添加及混合添加的試驗,添加量為單獨(dú)增量試驗確定的最小優(yōu)化量,每升原始濾液添加1.215 mL 20%濃度的Na2S溶液、3.45 mL 16.7%濃度的K2CO3溶液,凈化試驗數(shù)據(jù)見表7。

      表7 凈化濾液成分

      通過表7的數(shù)據(jù)分析可見,單獨(dú)添加K2CO3對Pb2+有一定的去除效果,單獨(dú)添Na2S,Zn2+、Pb2+去除效果明顯,先添加Na2S除雜效果優(yōu)于先添加K2CO3,Na2S、K2CO3同時添加去除效果更優(yōu),Ca2+、Zn2+、Pb2+去除率都在98%以上,僅有Mg2+去除率較低,為50%。

      凈化后的濾液可以采用成熟的蒸發(fā)結(jié)晶工藝分離KCl和NaCl,避免含鹽廢水的排放,同時可實(shí)現(xiàn)資源的有效回收。

      4 結(jié)論

      1)高爐布袋灰是高爐冶煉過程中氯的主要排出途徑,因氯等有害雜質(zhì)的存在嚴(yán)重影響其循環(huán)利用。高爐布袋灰中氯主要以KCl、NaCl形式存在,易溶于水,可通過水洗的方式脫除。

      2)板框壓濾后的泥餅沖洗,可以明顯降低其中氯的含量,在水灰比0.5:1下沖洗,即可將氯的脫除率從一次洗滌的79%提高至95%左右,效果明顯;濾液循環(huán)洗滌高爐布袋灰并對泥餅用清水進(jìn)行沖洗,水灰比0.5:1仍可達(dá)到94.2%的脫除率,說明濾液循環(huán)對沖洗后泥餅的脫氯影響不大,但可以明顯提高濾液中的KCl、NaCl濃度,從而降低濾液蒸發(fā)結(jié)晶的處置成本。

      3)在濾板壓濾機(jī)中對泥餅進(jìn)行沖洗,可以保證氯脫除的均勻性;板框隔膜空腔充水壓榨深度脫水可降低泥餅水分2%-3%,優(yōu)于壓縮空氣吹濾脫水;泥餅與干灰攪拌混合或者與粗顆粒的除塵灰混合壓濾脫水,均可以降低泥餅粘性,即節(jié)能,又能為后續(xù)利用創(chuàng)造條件。

      4)為避免氯鹽排放污染問題,高爐布袋灰水洗濾液應(yīng)進(jìn)行有效處理,蒸發(fā)結(jié)晶提取KCl是目前主流方向。濾液在蒸發(fā)結(jié)晶提取KCl之前,應(yīng)先凈化除雜。試驗表明,同時添加Na2S、K2CO3效果相對較好,Ca2+、Zn2+、Pb2+去除率都在98%以上,凈化后的濾液蒸發(fā)結(jié)晶回收KCl等,從而實(shí)現(xiàn)廢水零排放和資源回收,效益顯著。

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