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      梅鋼四號燒結機配加氧化鐵皮的生產(chǎn)試驗

      2021-02-15 06:37:26周康軍
      四川冶金 2021年6期
      關鍵詞:試驗期焦粉基準值

      周康軍

      (上海梅山鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210039)

      氧化鐵皮來自于熱軋廠鋼坯表面處理副產(chǎn)物。熱軋加工時,由于鋼鐵和空氣中氧的反應,常會大量形成氧化鐵皮,造成堆積,浪費資源[4-6]。如果對這些資源合理利用,可以降低生產(chǎn)成本,同時可以起到環(huán)保節(jié)能的作用。從熱軋廠氧化鐵皮現(xiàn)場取樣化驗結果看,氧化鐵皮含有較高的FeO,氧化鐵皮中的FeO在燒結燃燒氧化成Fe2O3的過程中會大量放熱,可替代部分焦粉,對降低固耗有一定效果,不但可以提高燒結礦鐵品位[7],而且可以有效減少焦粉使用量,通過降低固體燃料消耗可以達到降低燒結煙氣NOx濃度的目的[8]。為了探索從源頭治理和控制NOx排放,燒結分廠開展了工業(yè)試驗,研究了從配礦開始的燒結過程各控制環(huán)節(jié)對NOx排放的影響,旨在為燒結源頭減排NOx提供技術支持,實現(xiàn)燒結煙氣NOx的源頭治理。

      1 試驗過程

      1.1 氧化鐵皮

      試驗使用的氧化鐵皮來自于梅鋼熱軋廠1422和1780生產(chǎn)線的副產(chǎn)品。表1為氧化鐵皮現(xiàn)場取樣的成分化驗結果。從表1可以看出氧化鐵皮的全鐵含量高達72.29%,F(xiàn)eO含量為70.72%,氧化鐵皮中雜質含量少,S的含量僅為0.02%。

      試驗所使用的含鐵原料有:礦粉1、礦粉2、礦粉3、礦粉4等,燃料為焦粉,熔劑包括石灰石、生石灰、白云石。各種原料及燃料的化學成分見表2所示。

      表1 氧化鐵皮的化學成分(%)

      表2 試驗所用含鐵原料和熔劑的化學成分(%)

      1.2 試驗安排

      氧化鐵皮的配加直接由5號配料倉配入,采用不參與配比計算的外配方式進行配比,為方便對比,試驗分為兩個階段:基準期和試驗期?;鶞势跁r間從2019年10月21日13時開始,持續(xù)到次日13時結束,選擇其中具有代表性的數(shù)據(jù)作為基準值;試驗期從10月22日13時開始,持續(xù)到次日13時結束,分別配加7%(試驗期Ⅰ)和10%(試驗期Ⅱ)氧化鐵皮,選擇其中具有代表性的數(shù)據(jù)作為試驗值,與基準值作比較。試驗期間,燒結生產(chǎn)正常,設備、工藝、試驗條件保持相對穩(wěn)定,堿度控制在1.9 ± 0.1。實驗過程若機尾亞鐵含量變化較大,根據(jù)機尾狀況及時調整配碳量。

      1.3 試驗參數(shù)

      梅鋼四號燒結機設計有效燒結面積為450 m2,設計利用系數(shù)為1.3 t/(m2·t);實驗過程燒結機參數(shù)設置:燒結機速度1.9 m/min,BTP溫度330-400 ℃。氧化鐵皮采用外配方式配加,見表3。

      2 實驗結果分析

      2.1 燒結礦質量的影響

      由表4可知,實驗期因添加10%的氧化鐵皮和生石灰配比減少,使得燒結礦TFe上升了0.55%;而燒結礦轉鼓指數(shù)下降了2.31%,一方面是因為氧化鐵皮的配加,燒結礦中生成的含鎂高強度礦物減少,如鎂橄欖石、鈣鎂橄欖石、鎂薔薇輝石、鎂黃長石等[9];另一方面,由于SiO2下降0.35%,為了保持燒結礦堿度平衡燒結CaO相應減少,使得生石灰配比減少,液相量減少,導致強度下降。

      表3 配比表

      表4 燒結礦化學成分及強度

      2.2 燒結生產(chǎn)指標的影響

      由表5看,氧化鐵皮外配7%后,焦粉使用量有降低趨勢,相比基準值的焦粉使用量,在燒結總上料量(上料量+內返量+氧化鐵皮量)沒有變化的情況下,焦粉使用量減少13.66%,氧化鐵皮外配7%和10%對焦粉配加量影響不大。

      在外配加10%氧化鐵皮后,燒結過程透氣性明顯下降,為了確保終點溫度,上料量作了適當調整,在確保終點溫度基本一致的情況下,配加7%的氧化鐵皮對生產(chǎn)影響小,連續(xù)配加10%的氧化鐵皮后對燒結過程影響明顯,燒結負壓上升0.9 kPa,燒結煙道溫度下降18 ℃,產(chǎn)量下降3.27%。

      表5 燒結生產(chǎn)指標

      2.3 燒結煙氣NOx和SO2的影響[10]

      表6為燒結煙氣NOx和SO2含量。從表6中可以看出,基準期時,燒結煙氣SO2濃度為1320.12 mg/m3。當配加氧化鐵皮后,隨著焦粉配比的下降,燒結煙氣SO2濃度也隨之下降,在外配7%氧化鐵皮時,燒結煙氣SO2濃度下降至1093.31 mg/m3,下降比例達到17.2%。實驗前燒結煙氣NOx均值256 mg/m3,外配7%氧化鐵皮燒結煙氣NOx均值247 mg/m3,外配10%氧化鐵皮燒結煙氣NOx均值233.6 mg/m3,下降22.4 mg/m3,降幅為9.06%。從圖1看,試驗后單值燒結煙氣NOx均值和控制限均有下降。

      表6 燒結煙氣NOx和SO2

      3 結論

      (1)氧化鐵皮外配10%后,焦粉使用量有降低趨勢,相比基準值的焦粉使用量,在燒結總上料量(上料量+內返量+氧化鐵皮量)沒有變化的情況下,焦粉使用量減少13.66%。

      圖1 燒結煙氣NOx均值和控制圖Fig.1 NOx mean value and control chart of sintering flue gas

      (2)燒結生產(chǎn)添加氧化鐵皮,可以有效降低固體燃料消耗,降低燒結煙氣NOx濃度。外配7%氧化鐵皮后燒結煙氣NOx均值為247 mg/m3,外配10%氧化鐵燒結煙氣NOx均值233.6 mg/m3,最大降幅9.06%。

      (3)連續(xù)配加10%的氧化鐵皮后對燒結影響明顯,燒結負壓上升0.9 kPa,燒結煙道溫度下降18 ℃,產(chǎn)量下降3.27%。燒結礦轉鼓指數(shù)下降1.55 %,燒結礦全鐵上升0.53 %,SiO2下降0.35 %,其他質量指標影響不大。

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