牛勁草
(中航鋰電洛陽有限公司,河南 洛陽471000)
目前在電池正負(fù)極極片生產(chǎn)過程中,由于現(xiàn)有工藝制程能力的制約,不同極卷及同一極卷不同位置處的極片厚度始終存在著尺寸波動性偏差的問題。此種極卷的極片若被流轉(zhuǎn)到卷繞工序,其產(chǎn)出的電池上就會出現(xiàn)不同層極耳沿寬度方向無規(guī)律錯位的現(xiàn)象。這種電池的極耳在后續(xù)的安裝保持架工序時(shí),就會出現(xiàn)極耳與保持架干涉的問題。
當(dāng)電池極耳與保持架干涉時(shí),在干涉區(qū)域會出現(xiàn)直徑尺寸在20~300 μm區(qū)間的金屬粉屑等異物。由于這些金屬粉屑異物體積微小,現(xiàn)有的鋰電池自動化產(chǎn)線的檢測設(shè)備不能在兼顧效率的前提下把此類問題電池完全檢測出來。而一旦電池內(nèi)部引入金屬粉屑等異物,則會引起成品電池自放電大等產(chǎn)品安全問題。因此目前鋰電行業(yè)的工藝制程中,一般會將極耳與保持架發(fā)生干涉的電池作報(bào)廢處理。
我公司針對此問題開發(fā)了新型的極耳裁切返工工藝、設(shè)備,并依據(jù)GB/T 31486標(biāo)準(zhǔn)對采用此工藝返工后的電池進(jìn)行振動測試方面的安全性分析,結(jié)果顯示:使用該工藝返工的電池,在振動過程中未出現(xiàn)電池電壓降異?;蚨搪返葐栴}。這表明我公司開發(fā)的極耳裁切返工工藝在技術(shù)上是可行的,可有效解決因電池極耳與保持架干涉而出現(xiàn)的電池報(bào)廢問題。
能量密度一直是鋰電池產(chǎn)品最重要的性能指標(biāo)之一。為提高鋰離子電池的能量密度(兼顧電池的安全性),目前行業(yè)內(nèi)在進(jìn)行鋰電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),通常會考慮采用蓋板與電池之間增加保持架結(jié)構(gòu)的技術(shù)方案。但由于電池不同層極耳的對齊度不良現(xiàn)象,導(dǎo)致采用此技術(shù)方案的電池的生產(chǎn)制程中會出現(xiàn)因電池極耳與保持架結(jié)構(gòu)干涉而產(chǎn)生的電池報(bào)廢問題。因此,開發(fā)一種新型的工藝技術(shù)以解決電池極耳對齊度不良問題,已成為目前迫在眉睫的需求。
如圖1所示,當(dāng)電池的部分層的極耳處于干涉區(qū)內(nèi)時(shí),電池的極耳與保持架會發(fā)生干涉,此時(shí)在極耳干涉位置產(chǎn)生了直徑為20~300 μm的金屬粉屑。而電池內(nèi)部一旦引入金屬粉屑等異物,可能導(dǎo)致電池自出現(xiàn)放電異常等安全問題,因此目前業(yè)內(nèi)對此類電池均作報(bào)廢處理。
圖1 極耳與保持架干涉示意圖
針對極耳對齊度不良電池的裁切返工工藝的開發(fā),我公司參考了鋰電池工藝制程中極耳模切工序的有關(guān)工藝技術(shù)要求。模切工序中電池極耳層數(shù)為單層,因極耳對齊度不良而待返工電池極耳層數(shù)為多層極耳。使用刀模對多層極耳進(jìn)行裁切返工的工藝技術(shù)目前尚未在鋰電行業(yè)得到應(yīng)用。我公司開發(fā)、應(yīng)用了新型的刀模技術(shù)和極耳裁切返工設(shè)備,但刀模是否能持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)尚存在不確定性。經(jīng)綜合考慮,制訂了評估刀模是否穩(wěn)定性生產(chǎn)的驗(yàn)證方案:新型刀??蛇B續(xù)裁切極耳2000次以上,且每次裁切返工后的電池極耳毛刺和擠邊尺寸,均符合有關(guān)工藝要求。
在使用極耳裁切設(shè)備對極耳對齊度不良電池裁切返工時(shí),極耳裁切設(shè)備中防塵蓋部件會將電池壓緊(如圖2),并將電池分為極耳裁切區(qū)和非極耳裁切區(qū)(如圖3)。兩區(qū)域間應(yīng)被防塵蓋部件完全隔離,兩區(qū)域間不能存在間隙,以保證電芯返工時(shí)極耳裁切區(qū)域產(chǎn)生的金屬粉屑,在被除塵機(jī)構(gòu)的除塵風(fēng)吸走的同時(shí),不會擴(kuò)散到非極耳裁切區(qū)(即不會進(jìn)入電芯內(nèi)部)。
圖2 極耳裁切設(shè)備
圖3 電池裁切分區(qū)示意圖
在對此新型工藝、刀模進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),首先使用影像測量儀離線測量極耳裁切位置毛刺和擠邊的實(shí)際尺寸,其實(shí)際測量值均未超過50 μm,滿足了目前業(yè)內(nèi)極耳加工工藝制程中關(guān)于毛刺和擠邊尺寸方面的工藝要求。在此基礎(chǔ)上,我們隨機(jī)選用一套刀模,對超過2000只的電芯極耳進(jìn)行了裁切生產(chǎn)作業(yè),并以每20支測1支的檢驗(yàn)頻次去檢測極耳裁切質(zhì)量穩(wěn)定性,結(jié)果顯示:每個被抽檢電芯極耳裁切位置毛刺和擠邊尺寸均符合相關(guān)工藝要求。另外,在此過程中,也未出現(xiàn)極耳切不斷或刀?;砜诘惹闆r。最終確認(rèn)新型刀模穩(wěn)定性良好,可被用于針對極耳對齊度不良電芯返工的工業(yè)生產(chǎn)中。
目前鋰電池的產(chǎn)品性能參數(shù)主要包括電池容量、標(biāo)稱電壓、充電終止電壓、放電終止電壓、電池內(nèi)阻、自放電率等,其中:電池的標(biāo)稱電壓、充電終止電壓、放電終止電壓等參數(shù)由電池工藝制程中的OCV2參數(shù)決定;電池內(nèi)阻由工藝制程中的DCR和ACR參數(shù)決定;電池的自放電率主要由工藝制程中的K值參數(shù)決定。
為確保極耳裁切返工后的電池能作為合格產(chǎn)品進(jìn)行交付使用,我公司設(shè)計(jì)并進(jìn)行了相關(guān)的工藝實(shí)驗(yàn),對比分析了極耳裁切返工實(shí)驗(yàn)電池和同批次的正常電池在K值、DCR、ACR、容量、OCV2等方面的差異。由圖4~圖7可知,在K值、DCR、容量、OCV2、ACR等決定電池性能的關(guān)鍵參數(shù)方面的數(shù)值分布上,極耳裁切返工實(shí)驗(yàn)電池與正常電池近似一致,并符合相關(guān)的工藝要求。因此可初步認(rèn)為,對極耳對齊度不良電池進(jìn)行裁切返工,不會對電池的性能產(chǎn)生影響。
圖4 實(shí)驗(yàn)和正常電池K值分布
圖5 實(shí)驗(yàn)和正常電池DCR值分布
圖6 實(shí)驗(yàn)和正常電池ACR值分布
圖7 實(shí)驗(yàn)和正常電池容量值分布
圖8 實(shí)驗(yàn)和正常電池OCV2值分布
圖9 模組振動測試
在本批極耳裁切返工實(shí)驗(yàn)電池中,隨機(jī)選擇36只電池,制成3個三并四聯(lián)結(jié)構(gòu)的模組。然后依據(jù)國標(biāo)GB/T 31486標(biāo)準(zhǔn)對模組進(jìn)行振動測試方面的安全性分析。其中,單個模組在X、Y、Z各方向的振動時(shí)間均為8 h,對振動測試過程中電池電壓變化情況進(jìn)行觀察、分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,極耳裁切返工電池在實(shí)驗(yàn)過程中未出現(xiàn)電壓降異?;蚨搪?,即對極耳對齊度不良電池進(jìn)行裁切返工,不會導(dǎo)致電池出現(xiàn)電壓降異?;蚨搪返惹闆r。
針對鋰離子電池生產(chǎn)工藝中的極耳與電池干涉的問題,我公司開發(fā)出了一種新型的極耳裁切返工工藝技術(shù),并進(jìn)行了電池性能評估、模組振動測試等方面的技術(shù)評估工作。結(jié)果表明,我公司開發(fā)的新型極耳裁切返工工藝、設(shè)備可用于極耳對齊度不良電池的返工作業(yè),解決了因鋰離子電池極耳與保持架干涉而產(chǎn)生的電池報(bào)廢問題。