吳忠良
(中國石油集團電能有限公司熱電二公司,黑龍江大慶 163000)
中油電能熱電二公司共有2臺220 t/h和3臺410 t/h燃煤鍋爐。為保證鍋水質(zhì)量合格,實施連續(xù)排污,排出汽包中的懸浮物,維持額定含鹽量。每8 h進行一次定期排污,排出沉積在下聯(lián)箱內(nèi)的水渣。大量連續(xù)排污和每8 h一次定期排污,使鍋爐失水量驟增,導(dǎo)致鍋爐補給水率達5%以上,超過行業(yè)標準,同時排污排出高品質(zhì)熱水,鍋爐效率下降。
(1)鍋爐排污的作用就是排出鍋爐水循環(huán)系統(tǒng)中的污水。水質(zhì)是否合格,直接關(guān)系到鍋爐安全運行:水質(zhì)不合格可導(dǎo)致水冷壁酸堿腐蝕后爆管;水冷壁結(jié)垢后管壁超溫、蠕脹爆管;雜質(zhì)及水垢沉積堵塞水冷壁管,導(dǎo)致水冷壁通水不暢爆管。
(2)鍋爐排污分為兩種:①連續(xù)排污,從汽包水表面層連續(xù)不斷地排出濃度最大的鍋水,降低鍋水的含鹽量和堿度;②定期排污,間斷性地排除積聚在鍋爐水冷壁下部的水渣等沉淀物。
(3)對鍋爐水質(zhì)進行化驗,根據(jù)指標調(diào)整汽包加藥量,調(diào)整連續(xù)排污和定期排污,保證水質(zhì)在合格的區(qū)間內(nèi)。
(1)對鍋爐效率的影響。鍋爐排污會排出大量高溫、高壓鍋水,經(jīng)測算排污率每增加1%,燃料消耗量就增加0.3%左右。頻繁操作定期排污截門,造成閥瓣磨損嚴重而內(nèi)漏,導(dǎo)致鍋爐失水率升高。排污還會降低鍋爐蒸發(fā)量及汽輪機發(fā)電量。
(2)對化學(xué)制水的影響。鍋爐用水都是經(jīng)過化學(xué)處理的除鹽水,鍋爐排污量大,對應(yīng)的化學(xué)制水量增大,化學(xué)系統(tǒng)的陰床、陽床、水泵等設(shè)備處于高負荷運行,制水藥劑量消耗增大。
(3)對全廠綜合指標的影響。大量污水排入污水池,導(dǎo)致水位升高、污水泵頻繁啟動和長時間運行,電耗增大、污水處理費用升高,全廠凈效率下降。
鍋爐用水必須經(jīng)過嚴格處理后方可使用。首先將生水加熱至25 ℃后送至化學(xué)預(yù)處理系統(tǒng),再經(jīng)除鹽系統(tǒng)的陽浮床、陰浮床,混床、反滲透裝置、除二氧化碳器等深度除鹽后制成除鹽水。由除鹽水泵送至主廠房低壓除氧器、高壓脫氧器,加乙醛肟進行深度除氧,達到合格水質(zhì)。
鍋水質(zhì)量直接影響水冷壁的安全,因此對水質(zhì)有嚴格的檢測項目。從生水進行化學(xué)預(yù)處理,再進行除鹽處理,直到制成符合標準的鍋爐給水,都有詳細檢測標準(表1)。
表1 化驗站控制水質(zhì)標準和控制項目
鍋水在水冷壁中不斷吸熱,產(chǎn)生的汽水混合物進入汽包后汽水分離,飽和蒸汽進入過熱器加熱,飽和水與省煤器來的補水混合后,繼續(xù)進入水冷壁,周而復(fù)始循環(huán)。鍋水中的鈣、鎂、鹽含量升高,因此在汽包中加入磷酸三鈉來校正鍋水堿性,將鍋水pH值控制在9.0~9.5,達到水冷壁防腐蝕和少結(jié)垢的最佳效果。
人工調(diào)整水質(zhì)雖然達到合格標準,但不穩(wěn)定狀態(tài)時有發(fā)生。因此升級水質(zhì)控制系統(tǒng),研發(fā)自動調(diào)整程序,由計算機控制制水、加藥,實現(xiàn)自動化調(diào)整,使鍋爐水質(zhì)穩(wěn)定在最佳區(qū)間內(nèi)。
(1)化學(xué)人員化驗鍋水后根據(jù)水質(zhì)進行加藥,再聯(lián)系鍋爐人員調(diào)整連續(xù)排污量,這樣很難控制在最佳范圍內(nèi),排污量增大。為此將連續(xù)排污的控制移至化學(xué)化驗站,形成鍋水化驗、加藥、連續(xù)排污一體化控制,可以減少藥量消耗和連續(xù)排污量。
(2)鍋水的取樣化驗點設(shè)計在汽包下部,定期排污點設(shè)計在鍋爐底部的下聯(lián)箱上,其化驗點與排污點高低相差幾十米,鍋水品質(zhì)偏差較大。曾經(jīng)出現(xiàn)定期排污前水質(zhì)的導(dǎo)電率是合格的,定期排污后導(dǎo)電率不合格的情況。原因是定期排污時沉積物沸騰,隨汽水混合物流動引起。因此修訂定期排污時間及排污水量。
(3)在定期排污管路設(shè)計安裝排污取樣點,檢測鍋水定期排污前后的水質(zhì)變化。
(4)進行定期排污頻次試驗確定排污量。試驗期間,記錄好汽包加藥量、連續(xù)排污量、定期排污量、頻次、時間及水量,繪成變化曲線進行對比。第一階段,每天進行3次定期排污,試驗時間連續(xù)15 d。第二階段,每天進行1次定期排污,試驗時間連續(xù)15 d。第三階段,每5 d進行1次定期排污,試驗時間連續(xù)60 d。第四階段,每10 d進行1次定期排污,試驗時間連續(xù)90 d。第五階段,每15 d進行1次定期排污,試驗時間連續(xù)150 d。通過5個階段的定期排污試驗得出,每10 d進行1次定期排污,鍋水品質(zhì)處于一個穩(wěn)定的合格狀態(tài)。
(5)通過改進連續(xù)排污調(diào)整門的控制方式和減少定期排污頻次,既能保證鍋水品質(zhì)合格,又能減少排污水量。
(6)鍋爐排污方式改進前(2015年12月平均值)、后(2016年12月)節(jié)能效果進行同期對比,見表2和表3。
表2 原排污方式鍋爐蒸發(fā)量與鍋爐排污量
表3 改進后的排污方式鍋爐蒸發(fā)量與鍋爐排污量
通過對比排污水量,每小時排污水量減少了45.5 t,化學(xué)制水量、酸堿消耗量、水泵電耗等費用相應(yīng)降低,鍋爐補給水率下降了3%,鍋爐發(fā)電煤耗降低了0.9 g/(kW·h),節(jié)能效果顯著。
要保證鍋水質(zhì)量控制在穩(wěn)定的合格區(qū)間,必須從提高化學(xué)制水品質(zhì)、化驗監(jiān)控、汽包加藥等一系列措施做起。適當減少鍋爐排污頻次及排污量來降低補給水量,同時也減少了高品質(zhì)鍋水熱損耗。根據(jù)鍋爐設(shè)計及鍋水質(zhì)量,按照鍋水指標,做到理性排污,既可以提高全廠效益,又可以減少排污費用。從長遠看,這是提高全廠效能的有效途徑之一。