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      鞍鋼朝陽(yáng)鋼鐵高爐使用修復(fù)風(fēng)口實(shí)踐

      2021-03-01 13:32:26呂寶棟李澤安王振東鄭強(qiáng)李男胡德順劉喜亮
      鞍鋼技術(shù) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:爐缸風(fēng)口朝陽(yáng)

      呂寶棟,李澤安,王振東,鄭強(qiáng),李男,胡德順,劉喜亮

      (鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽(yáng) 122000)

      風(fēng)口是高爐系統(tǒng)的重要設(shè)備,需要進(jìn)行定期更換。風(fēng)口使用壽命是衡量高爐生產(chǎn)技術(shù)水平的重要指標(biāo)之一。由于更換風(fēng)口需要高爐休風(fēng),影響高爐作業(yè)時(shí)間,因此其使用壽命長(zhǎng)短直接影響高爐能否長(zhǎng)期穩(wěn)定、順行、高產(chǎn)。而到期的和損壞的風(fēng)口在更換后會(huì)被廉價(jià)處理,造成企業(yè)生產(chǎn)成本的極大浪費(fèi)。

      鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱“朝陽(yáng)鋼鐵”)高爐有效容積為2600 m,有風(fēng)口30個(gè),于2010年10月13日正式送風(fēng)點(diǎn)火投產(chǎn)。開(kāi)爐之初,正值鋼鐵寒冬,企業(yè)在生產(chǎn)成本方面壓力非常大,降低生鐵成本成為了企業(yè)目標(biāo)。因此,各生產(chǎn)工序均在可以降成本的環(huán)節(jié)挖掘潛力,其中對(duì)高爐風(fēng)口設(shè)備使用方面做了研究,發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)新風(fēng)口和修復(fù)舊風(fēng)口之間差價(jià)巨大,新風(fēng)口單價(jià)約為21 000元,而修復(fù)風(fēng)口單價(jià)約為5 400元,近乎是新風(fēng)口價(jià)格的四分之一。由此,朝陽(yáng)鋼鐵高爐從2013年開(kāi)始嘗試使用修復(fù)風(fēng)口,并不斷積累經(jīng)驗(yàn),制定了相應(yīng)的使用條件和計(jì)劃,此后修復(fù)風(fēng)口在高爐上的使用數(shù)量逐年增加,取得了良好的效果。

      1 風(fēng)口損壞原因分析

      從外表特征分析,風(fēng)口損壞可分為熔損、破損和磨損三大類(lèi)。

      (1)風(fēng)口熔損是由于受熱增加,散熱惡化,風(fēng)口壁熱量積累,溫度升高造成的。當(dāng)溫度高于銅開(kāi)始強(qiáng)烈氧化的溫度900℃,甚至達(dá)到銅的熔點(diǎn)1 083℃時(shí),風(fēng)口便被燒壞。生產(chǎn)實(shí)際中,造成風(fēng)口熔損的主要原因有:

      ① 爐缸堆積。當(dāng)高爐爐缸堆積后,風(fēng)口前端死焦柱透液性變差,造成風(fēng)口前端的渣鐵滲透困難,渣鐵在風(fēng)口前積聚,風(fēng)口前端直接與渣鐵接觸,導(dǎo)致風(fēng)口下部被燒壞。

      ②渣皮脫落。由于邊緣氣流不穩(wěn),造成冷卻壁渣皮脫落,下到爐缸,導(dǎo)致?tīng)t缸局部不活,燒壞風(fēng)口下部。

      ③操作制度不合理。當(dāng)爐內(nèi)邊緣氣流過(guò)盛時(shí),會(huì)有少量渣鐵沿爐墻下滴,滴落到風(fēng)口上部,造成風(fēng)口損壞。

      其中第三種情況在朝陽(yáng)鋼鐵高爐基本不存在,因?yàn)槌?yáng)鋼鐵高爐煤氣流分布以中心為主,邊緣為輔,發(fā)展兩股氣流,充分保證了高爐的順行條件,較為旺盛的中心氣流減少了邊緣渣鐵沿爐墻的下滴。

      (2)風(fēng)口破損是由風(fēng)口本身結(jié)構(gòu)與材質(zhì)引起的。風(fēng)口前的高溫氣體、高溫熔體、爐墻溫度、冷卻水溫度溫差懸殊是造成風(fēng)口熱應(yīng)力的外因,而風(fēng)口材質(zhì)不純、表面粗糙、晶粒粗大、組織疏松、存在氣孔夾雜等鑄造缺陷是造成熱應(yīng)力的內(nèi)因。破損的外表特征通常為焊口開(kāi)裂、龜裂、砂眼等。在朝陽(yáng)鋼鐵高爐生產(chǎn)實(shí)際中,有少量風(fēng)口出現(xiàn)了砂眼或者焊縫開(kāi)裂現(xiàn)象。

      (3)風(fēng)口磨損是由于焦塊和熔融物料在下降時(shí)從風(fēng)口周?chē)鷦澾^(guò)所致。銅質(zhì)風(fēng)口壁表面的氧化皮極易在渣鐵流沖擊下和巨大熱負(fù)荷作用下剝落,而風(fēng)口內(nèi)部冷卻水的不均勻分布,局部汽膜層的作用,是決定磨損部位的重要因素。此外,生產(chǎn)中不及時(shí)調(diào)整噴槍位置,也會(huì)造成噴槍壓縮風(fēng)和煤粉磨壞風(fēng)口。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),部分風(fēng)口由于煤槍角度不合理,使煤粉直接沖刷風(fēng)口內(nèi)壁,刷壞風(fēng)口。還有高爐風(fēng)口區(qū)鼓風(fēng)動(dòng)能過(guò)大,回旋區(qū)過(guò)大,旋轉(zhuǎn)的焦炭磨壞風(fēng)口,此種原因造成的風(fēng)口損壞部位主要在風(fēng)口上部。

      對(duì)2011~2012年朝陽(yáng)鋼鐵高爐風(fēng)口損壞原因進(jìn)行分析,情況見(jiàn)表1。從表1可以看出,高爐風(fēng)口損壞主要是熔損造成的,大部分是由于計(jì)劃休風(fēng)、非計(jì)劃休風(fēng)以及焦炭質(zhì)量不好,造成爐缸不活,導(dǎo)致風(fēng)口下部被渣鐵燒漏,這也就排除了其他兩種原因造成風(fēng)口破損,為試用修復(fù)風(fēng)口找到了依據(jù),于是從2013年開(kāi)始少量使用修復(fù)風(fēng)口。

      表1 2011~2012年朝陽(yáng)鋼鐵高爐風(fēng)口損壞情況Table 1 Condition of Damaged Tuyeres to BF in Chaoyang Steel from 2011 to 2012

      2 修復(fù)風(fēng)口使用情況

      2.1 確定使用周期

      2013年朝陽(yáng)鋼鐵高爐共計(jì)使用修復(fù)風(fēng)口9個(gè),利用休風(fēng)機(jī)會(huì)更換風(fēng)口,對(duì)修復(fù)風(fēng)口進(jìn)行試驗(yàn),以確定修復(fù)風(fēng)口使用的可行性,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,確定了修復(fù)風(fēng)口的使用周期,詳細(xì)風(fēng)口使用情況見(jiàn)表2。

      表2 2013年修復(fù)風(fēng)口試驗(yàn)情況Table 2 Test Condition of Repaired Tuyeres in 2013

      從表2可以看出,只有一個(gè)修復(fù)風(fēng)口由于熔損原因?qū)е嘛L(fēng)口漏水,因此將修復(fù)風(fēng)口使用在高爐上是可行的。其中8和18風(fēng)口在線204天,出現(xiàn)部分磨損現(xiàn)象,再繼續(xù)使用可能造成進(jìn)一步磨損,最終導(dǎo)致風(fēng)口漏水。其余修復(fù)風(fēng)口使用時(shí)間均不到半年,狀態(tài)較好,因此,為保證高爐順行,將修復(fù)風(fēng)口使用周期定為半年。

      2.2 使用數(shù)量和位置

      從2014年開(kāi)始,朝陽(yáng)鋼鐵高爐陸續(xù)使用修復(fù)風(fēng)口,均取得了較好效果。2011~2018年高爐風(fēng)口使用情況見(jiàn)表3。

      從表3可以看出,2014年以后高爐開(kāi)始大量使用修復(fù)風(fēng)口,使用個(gè)數(shù)超過(guò)了新風(fēng)口,且保證了正常生產(chǎn)的運(yùn)行。但需要說(shuō)明的是,由于2014年8月煉鋼發(fā)生事故,在朝陽(yáng)鋼鐵單線生產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)條件下,鐵水無(wú)法平衡,高爐只能被迫降強(qiáng)度生產(chǎn),導(dǎo)致高爐爐況失常,冷卻壁渣皮脫落、中心氣流不活躍等現(xiàn)象頻繁發(fā)生,爐缸工作狀態(tài)變差,甚至出現(xiàn)爐缸堆積現(xiàn)象,風(fēng)口大量損毀,被迫休風(fēng)更換,頻繁休風(fēng)加劇了爐缸惡化,形成了惡性循環(huán)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從2014年8月開(kāi)始,高爐共計(jì)休風(fēng)12次,累計(jì)更換壞風(fēng)口69個(gè)。2011~2018年高爐風(fēng)口損壞情況見(jiàn)表4。

      表3 2011~2018年高爐風(fēng)口使用情況Table 3 Condition of Tuyeres to BF in Use from 2011 to 2018

      表4 2011~2018年高爐風(fēng)口損壞情況Table 4 Condition of Damaged Tuyeres to BF from 2011 to 2018

      從表4可以看出,2014年和2015年修復(fù)風(fēng)口的損壞率明顯高于新風(fēng)口的損壞率,因此,從2016年開(kāi)始,逐漸減少在線修復(fù)風(fēng)口的數(shù)量,保證在線修復(fù)風(fēng)口不超過(guò)1/3,數(shù)據(jù)顯示,修復(fù)風(fēng)口和新風(fēng)口的損壞率基本保持一致,保證了高爐生產(chǎn)的正常運(yùn)行。

      通過(guò)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),由于鐵口上方風(fēng)口較為活躍,受出鐵等因素的影響,容易出現(xiàn)渣皮脫落、下料不均勻等現(xiàn)象,造成鐵口正上方的風(fēng)口容易損壞,因此,在鐵口正上方不使用修復(fù)風(fēng)口,在保證了高爐整體順行條件的同時(shí),也減少了風(fēng)口損壞的個(gè)數(shù)。

      3 高爐指標(biāo)完成情況

      由于朝陽(yáng)鋼鐵實(shí)行單線生產(chǎn),高爐一旦出現(xiàn)爐況波動(dòng)或者異常休風(fēng)將直接影響朝陽(yáng)鋼鐵整條生產(chǎn)線。風(fēng)口所處的生產(chǎn)環(huán)境較為惡劣,容易損壞,高爐被迫休風(fēng)更換風(fēng)口,將直接影響高爐各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)。2011~2018年朝陽(yáng)鋼鐵高爐生產(chǎn)指標(biāo)見(jiàn)表5。

      表5 2011~2018年朝陽(yáng)鋼鐵高爐生產(chǎn)指標(biāo)Table 5 Production Indexes for BF in Chaoyang Steel from 2011 to 2018

      從表5可以看出,2014年休風(fēng)次數(shù)較多,2015年和2016年休風(fēng)次數(shù)均較少。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年和2016年由于風(fēng)口原因造成的休風(fēng)次數(shù)也較少,兩年時(shí)間里共計(jì)有3次臨時(shí)休風(fēng)換風(fēng)口,且均不是由于風(fēng)口損壞造成的,進(jìn)一步驗(yàn)證了使用修復(fù)風(fēng)口的可行性。同時(shí),從生鐵產(chǎn)量完成情況來(lái)看,使用修復(fù)風(fēng)口以來(lái),高爐有效容積利用系數(shù)均在 2.08 t/(m·d)以上,能夠完成生產(chǎn)計(jì)劃;燃料消耗方面,入爐焦比、燃料比均呈下降趨勢(shì),從另一個(gè)角度驗(yàn)證了修復(fù)風(fēng)口對(duì)高爐生產(chǎn)沒(méi)有影響。

      4 修復(fù)風(fēng)口對(duì)生鐵成本影響

      生產(chǎn)成本是一個(gè)企業(yè)發(fā)展和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo),朝陽(yáng)鋼鐵目前為單線生產(chǎn),成本壓力較大,修復(fù)風(fēng)口在高爐生產(chǎn)上的成功應(yīng)用,為降低生產(chǎn)成本提供了新的方向。2011~2018年朝陽(yáng)鋼鐵高爐修復(fù)風(fēng)口成本核算見(jiàn)表6。從表6中可以看出,2013~2018年,朝陽(yáng)鋼鐵高爐使用修復(fù)風(fēng)口累計(jì)節(jié)約成本322.92萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著,可以為同行業(yè)在節(jié)約成本方面提供參考和借鑒。

      表6 2011~2018年朝陽(yáng)鋼鐵高爐修復(fù)風(fēng)口成本核算Table 6 Cost Statement for Repaired Tuyeres to BF in Chaoyang Steel from 2011 to 2018

      5 結(jié)論

      鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司為降低生產(chǎn)成本,進(jìn)行了風(fēng)口損壞調(diào)查,并在此基礎(chǔ)上開(kāi)展了高爐使用修復(fù)風(fēng)口的生產(chǎn)實(shí)踐,效果良好,得出結(jié)論如下:

      (1)修復(fù)風(fēng)口能夠使用在高爐生產(chǎn)實(shí)踐中。

      (2)建議修復(fù)風(fēng)口在線使用量不超過(guò)1/3,且應(yīng)避開(kāi)鐵口正上方風(fēng)口易損壞的區(qū)域。

      (3)修復(fù)風(fēng)口使用周期應(yīng)適當(dāng)縮短,建議使用周期為半年較為合理。

      (4)修復(fù)風(fēng)口的成功應(yīng)用,為同行業(yè)降低生產(chǎn)成本提供了新的方向,同時(shí)也有利于資源的回收再利用。

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