莊偉國(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
某石化公司煉油項(xiàng)目2.4 Mt/a催化汽油脫硫裝置,是我國現(xiàn)階段規(guī)模最大的生產(chǎn)裝置,主要采用中石化的S Zorb吸附脫硫工藝,并且在2017年9月正式投產(chǎn)。隨著時(shí)間的推移,該裝置的反應(yīng)進(jìn)料換熱器E101運(yùn)行狀況出現(xiàn)異常,結(jié)焦情況越來越嚴(yán)重,尤其是在較低的生產(chǎn)負(fù)荷下,會(huì)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的偏流現(xiàn)象[1]。
E101主要用于反應(yīng)產(chǎn)物和混氫原料油進(jìn)行換熱,充分利用反應(yīng)生成油的熱量預(yù)熱原料,達(dá)到降低反應(yīng)進(jìn)料加熱爐負(fù)荷的目的。兩列并聯(lián)運(yùn)行,A列共有5臺(tái)換熱器A~E串聯(lián),B列共有5臺(tái)換熱器F~J串聯(lián),均采用U型管換熱器,混氫原料油走管程,吸附產(chǎn)物走殼程。其中一列結(jié)焦嚴(yán)重,裝置需要降至60%負(fù)荷,可以將其切除,在線吹掃、清洗,另一列單列運(yùn)行。E101設(shè)計(jì)性能數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 E101設(shè)計(jì)性能參數(shù)
隨著裝置的運(yùn)行,E-101結(jié)焦趨勢越發(fā)嚴(yán)重,截至2020年3月,原料的換熱終溫較開工時(shí)下降了8~10 ℃,相同反應(yīng)進(jìn)料量下,E101管程壓差增加60~70 kPa,特別是2020年3月,在月初月末處理量相差不大的情況下,E101壓差上漲10 kPa,上漲速度明顯加快。管程、殼程分別用A列出口溫度減B列出口溫度,進(jìn)行作圖,如圖1、圖2所示。熱端溫差、管程出口溫差、殼程出口溫差均呈現(xiàn)增加趨勢。換熱效果變差造成加熱爐負(fù)荷增大、能耗增大,同時(shí)也限制了處理量的提高;E101管程壓差增大造成壓縮機(jī)負(fù)荷增大,氣缸排氣溫度升高,對裝置的長周期運(yùn)行不利[2]。
根據(jù)管程出口溫差、殼程出口溫差,可以判斷E101A列管程結(jié)焦情況比較嚴(yán)重。根據(jù)表1相關(guān)數(shù)據(jù)可知,E101殼程介質(zhì)壓力較低,設(shè)計(jì)的計(jì)算壓降比管程大,線速較管程低,在殼程副線有開度的情況下,線速更低,因此殼程更容易偏流。因此E101管程結(jié)焦、殼程偏流這兩方面原因?qū)е職こ坛隹跍夭畋裙艹坛隹跍夭畲蟮亩唷?/p>
換熱器換熱終溫偏低的主要原因是傳熱速率下降,主要有四個(gè)方面的原因:
(1)熱源側(cè)介質(zhì)流量不足,導(dǎo)致熱源側(cè)溫差大,壓降??;
(2)冷源側(cè)溫度低,并且冷、熱末端溫度低;
(3)并聯(lián)運(yùn)行的多臺(tái)換熱器管程或者殼程流量分配不均;
(4)換熱器管程內(nèi)部嚴(yán)重結(jié)垢,導(dǎo)致?lián)Q熱效率下降[3]。
現(xiàn)階段技術(shù)人員重視對設(shè)備異常的原因分析,并且針對這些造成換熱器溫度異常的因素,制定了四點(diǎn)有效的處理方式:
(1)對于管程出口溫度偏低的一列換熱器,技術(shù)人員選擇增加熱源的流量,降低冷源的流量,有效實(shí)現(xiàn)熱量平衡,這種處理方法的可操作性較高。在換熱器設(shè)計(jì)制造階段,需要加大傳熱面積,避免在生產(chǎn)階段出現(xiàn)溫度異常等不良現(xiàn)象;
(2)原料盡量采用熱進(jìn)料,提高其進(jìn)料溫度,提高換熱器換熱終溫,降低加熱爐負(fù)荷;
(3)現(xiàn)階段技術(shù)人員應(yīng)該重視對兩列換熱器管程、殼程流量的控制,確保并聯(lián)的不同設(shè)備能夠穩(wěn)定運(yùn)行,有效降低換熱器的流量異?,F(xiàn)象;
(4)針對設(shè)備使用階段出現(xiàn)的內(nèi)部結(jié)垢現(xiàn)象,拆開換熱器,有效清理表面結(jié)垢,消除該設(shè)備使用階段存在的異常,便于熱量能夠有效傳遞,延長設(shè)備的使用壽命[4]。
2020年3月,技術(shù)人員多次調(diào)整E101出入口閥門開度,從而減小兩列并聯(lián)換熱器的偏流傾向。技術(shù)人員在3月26日,將E101A列殼程入口關(guān)至一半開度零2扣,發(fā)現(xiàn)該設(shè)備管程出口溫差由25 ℃降至1 ℃,殼程出口溫差由26 ℃降至13 ℃,整體效果顯著,并且技術(shù)人員在裝置進(jìn)一步降低負(fù)荷至250 t/h后,發(fā)現(xiàn)偏流又明顯加重,進(jìn)一步通過關(guān)小E101A列殼程入口進(jìn)行調(diào)整。原料溫度升高以后,手動(dòng)減小E101殼程跨線閥開度,也有利于減輕E101殼程的偏流傾向。
圖1 2020年3月E101溫差變化情況
2020年11月裝置反應(yīng)進(jìn)料量平均210.71 t/h。E101兩列管程出口溫差比較穩(wěn)定。11月5日以后,管程溫差有下降趨勢,主要原因是1#催化原料從裝置徹底切除,混合原料烯烴含量降低,有利于減緩E101結(jié)焦,降低溫差。
圖2 2020年11月E101溫差變化情況
一般認(rèn)為,原料越重,終餾點(diǎn)越高,膠質(zhì)含量越高,越容易導(dǎo)致?lián)Q熱器管程結(jié)焦。有效降低原料的終餾點(diǎn),從而降低當(dāng)前設(shè)備使用階段出現(xiàn)結(jié)焦的可能性。在含硫汽油脫硫生產(chǎn)中,由于催化汽油原料中含有的烯烴含量較多,通過降低原料中的烯烴含量,優(yōu)化現(xiàn)階段原料,減少設(shè)備使用階段出現(xiàn)的結(jié)焦現(xiàn)象。S Zorb工藝對于原料的要求較高,技術(shù)人員應(yīng)該重視對原料的優(yōu)化,從而降低設(shè)備使用階段出現(xiàn)的結(jié)焦現(xiàn)象。
催化汽油在中間罐區(qū)長期儲(chǔ)存,容易出現(xiàn)部分原料氧化生成膠質(zhì),嚴(yán)重影響原料的質(zhì)量,不利于脫硫工序正常進(jìn)行,還會(huì)出現(xiàn)一定的結(jié)焦現(xiàn)象?,F(xiàn)階段技術(shù)人員在日常工作中,應(yīng)該關(guān)注原料的變質(zhì)現(xiàn)象,做好對于罐區(qū)原料的氮封工作。如果中間罐區(qū)不使用氮封,將會(huì)造成原料中的二烯烴氧化生成膠質(zhì)等雜質(zhì),在E101管程側(cè)發(fā)生結(jié)焦,整體設(shè)備的換熱效果大幅度降低,影響設(shè)備的正常使用。因此,技術(shù)人員重視對中間罐區(qū)原料儲(chǔ)存的管理,確保符合當(dāng)前煉油生產(chǎn)的需求。
在日常生產(chǎn)階段,技術(shù)人員還應(yīng)該重視對中間罐區(qū)原料油的控制,盡可能采取小流量摻煉中間罐區(qū)原料油,確保整體流量≤20 t/h。通過對流量的控制,能夠顯著降低摻煉罐區(qū)原料油對裝置的影響,有效脫去原料中的硫元素。
在當(dāng)前設(shè)備使用階段,技術(shù)人員還應(yīng)該關(guān)小B列管程的入口手閥,還關(guān)小A列的殼程入口,將兩列換熱器管程出口的溫差控制在20 ℃范圍內(nèi),避免其中的一列溫度嚴(yán)重偏高,導(dǎo)致管程結(jié)焦進(jìn)一步加劇,出現(xiàn)大量結(jié)焦現(xiàn)象,嚴(yán)重影響當(dāng)前生產(chǎn)效率的提升。前者提高了換熱器管程差壓、相同線速度下需要提高反應(yīng)器頂壓力、提高了反應(yīng)進(jìn)料泵及氫氣壓縮機(jī)出口壓力;后者可以降低管程差壓,降低氫氣壓縮機(jī)及反應(yīng)進(jìn)料泵出口壓力、降低能耗;總之、都會(huì)影響到反應(yīng)氫系統(tǒng)壓力的調(diào)節(jié)靈敏度,提高了系統(tǒng)壓力,易產(chǎn)生泄漏。
裝置低負(fù)荷下運(yùn)行,管殼程介質(zhì)線速較低,E101結(jié)焦速度加快趨勢明顯。技術(shù)人員結(jié)合生產(chǎn)工藝,盡量保持較高的反應(yīng)進(jìn)料量,適當(dāng)提高循環(huán)氫的流量,以提高流速,強(qiáng)化換熱,減緩結(jié)焦。技術(shù)人員在操作中,一是通過精制汽油產(chǎn)品少量打循環(huán)、適當(dāng)提高E-101負(fù)荷,以達(dá)到提高E-101線速的目的;二是通過在目前低負(fù)荷下,適當(dāng)提高氫油比,達(dá)到減緩結(jié)焦的目的。但這兩種措施均會(huì)增加裝置能耗,增大精制汽油產(chǎn)品的辛烷值損失。
借鑒加氫工藝過程,從反應(yīng)進(jìn)料泵入口處注入一定量的阻垢劑,能夠減緩換熱器使用階段出現(xiàn)的結(jié)焦現(xiàn)象,延長設(shè)備的使用壽命。技術(shù)人員還應(yīng)該重視對E101關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)控,利用大數(shù)據(jù)等信息手段,建立有效工作臺(tái)賬,定期對于E101運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查,結(jié)焦嚴(yán)重時(shí),對于E101設(shè)備內(nèi)部結(jié)焦進(jìn)行清理,便于換熱器能夠恢復(fù)正常使用,有效降低設(shè)備使用階段出現(xiàn)的異常。目前E101進(jìn)一步結(jié)焦趨勢不明顯,未注阻垢劑和進(jìn)行清焦處理。
目前技術(shù)人員對于E101運(yùn)行條件進(jìn)行有效改進(jìn),在接下來生產(chǎn)階段,發(fā)現(xiàn)E101運(yùn)行正常,進(jìn)一步結(jié)焦趨勢不明顯,避免了裝置大幅度降量,E101單列切除清洗,減少了設(shè)備維修費(fèi)用,有利于裝置長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。