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      辛置煤礦10-428B采面瓦斯與煤塵治理實踐

      2021-03-02 06:13:18巴德民
      采礦技術 2021年1期
      關鍵詞:煤塵潤濕瓦斯

      巴德民

      (霍州煤電集團辛置煤礦, 山西 霍州市 031412)

      在山西焦煤礦業(yè)辛置煤礦中,隨著該礦一水平所回采煤炭資源的枯竭,使得本礦生產(chǎn)系統(tǒng)逐漸向二水平轉移。由于東四采區(qū)成巷最晚,并位于二水平采區(qū)北側邊緣處,這使得在采面通風困難時期,所面對的煤塵釋放和瓦斯治理難題更加緊迫。因此,本文從瓦斯、煤塵涌出規(guī)律和礦井治理方案入手,分析瓦斯賦存形態(tài),研究煤層注水和平巷噴霧聯(lián)合作用下的煤塵涌出規(guī)律,結合工程現(xiàn)場應用效果,為進一步深入研究通風困難時期的瓦斯涌出災害治理提供參考。

      1 10-428B采面煤層內(nèi)瓦斯賦存形態(tài)

      煤層以及頂?shù)装鍘r層是存在內(nèi)部層理、斷層等的雙孔介質體。煤層與巖層的內(nèi)裂隙是瓦斯、水滲流的廣泛通道。當煤層經(jīng)歷回采活動,煤層孔隙內(nèi)吸附態(tài)瓦斯逐漸解吸并不斷向周圍裂隙內(nèi)擴散、流動。最終,瓦斯經(jīng)由裂隙向抽采鉆孔內(nèi)轉移,達到降低和治理煤層內(nèi)瓦斯災害的目的。瓦斯賦存和解吸、滲流的簡化過程如圖1所示。

      在采面消除煤塵作業(yè)中,鉆孔注水是井工現(xiàn)場應用最為廣泛的措施之一。在鉆孔設計與開掘作業(yè)中,首先在區(qū)段平巷(進、回風巷)內(nèi)沿煤層傾向延伸開掘出一定長度鉆孔,成型鉆孔經(jīng)封閉處理后,完成后續(xù)注水作業(yè)。當外部水在煤層裂隙內(nèi)流動,自由水含量的提高,使得煤層內(nèi)部充分潤濕,起到包裹破裂煤塊的目的。當注水煤層潤濕后,增大了煤塵釋放阻力,并最終降低外部瓦斯?jié)舛?。外部水的注入,不僅降低了煤層(巖石)的力學強度,同時還改變了煤體內(nèi)部瓦斯的滲流特性。

      2 10-428B采面注水、噴霧工藝設計

      2.1 10-428B采面地質條件介紹

      在此選取辛置煤礦10-428B綜采面作為工程背景,該面布置于+540 m水平山西組1#主采煤層內(nèi),10-428B采面南側為東四采區(qū)軌道、皮帶巷,西側為相鄰10-428A工作面。煤層埋深+403 m~+431 m,煤層走向較為平緩,傾角約5°,平均厚度3.65 m。

      圖1 煤層內(nèi)瓦斯賦存與流動狀態(tài)

      10-428 B采面直接頂為厚約3.1 m的砂質泥巖,頂板來壓強度、步距較為穩(wěn)定,因此采用全部垮落法控制頂板。在通風困難時期,為解決回采過程中428B工作面煤塵污染問題,采用“U型通風+采煤機噴霧”的常規(guī)手段難以較好治理污風風流中浮塵。因此,為尋求解決方案,在經(jīng)煤樣孔隙率、含水率試驗后,根據(jù)《煤層注水可注性鑒定方法》(2006版)判定428B可采煤層為可注水治理瓦斯煤層,改用“煤層預注水+平巷轉載點噴霧”的聯(lián)合措施治理回風流瓦斯超限和煤塵超量的難題。10-428B采面和鉆孔布置如圖2所示,煤樣注水試驗結果與鉆孔參數(shù)見表1。

      2.2 10-428B采面注水系統(tǒng)與鉆孔

      在10-428B采面注水作業(yè)中,所使用的井下煤層注水系統(tǒng)由注水泵站(BRW200型)、耐高壓鋼絲管路和注水監(jiān)測設備共同組成。同國內(nèi)其他注水設備相比,不僅可實現(xiàn)實時采集、監(jiān)測和傳輸流量數(shù)據(jù)目標,還可對注水設備運轉狀態(tài)和采面注水效果進行后期評估。

      圖2 10-428B采面和注水鉆孔的布置

      表1 煤樣試驗結果與注水鉆孔參數(shù)

      在注水鉆孔開掘設計中,為保證注水效果,沿回采方向間隔布置注水鉆孔,注水鉆孔分2排布置,分別高出底板1 m、2 m,開掘時需垂直于煤壁。在開掘設計地點,使用煤電鉆開掘,孔徑為42 mm,成型鉆孔開掘深度6 m。成孔后,鉆孔密閉長度不小于2 m。

      2.3 注水參數(shù)與工藝

      在注水參數(shù)的選定中,注水壓力、注水時間受設備與煤層透氣性共同影響。注水壓力的提高,使得鉆孔密閉難度加大,最終導致注水時間縮短,難以達到潤濕煤體的效果。經(jīng)10-428B采面注水試驗測定,最終選擇4 MPa~7 MPa作為長期注水壓力。

      在辛置煤礦生產(chǎn)中,采用“三班生產(chǎn)+一班檢修”的制度維持生產(chǎn)。為避免對生產(chǎn)任務的影響,注水過程盡量選在檢修班進行。注水前,需檢查注水設備機械結構和電氣線路完整性。在注水期間,還需切斷注水區(qū)段設備電源,以保證作業(yè)人員的安全。注水作業(yè)時,采區(qū)液壓泵站向多趟注水管路集中供水,其供水路線為:注水泵站→鋼絲管路→壓力表→流量表→控制閥門→封孔器→煤體。當注水作業(yè)完畢后,每孔內(nèi)注水量應在0.35 m3~0.50 m3之間。同時,還需等待30 min以上,才由檢查員進入注水區(qū)段檢測瓦斯?jié)舛群兔罕谄瑤颓闆r。

      3 10-428B采面鉆孔注水效果

      3.1 注水作業(yè)后煤層含水率變化情況

      為研究注水區(qū)域內(nèi)自由水含量與潤濕半徑變化,當注水作業(yè)結束后,使用鉆孔取樣的方法進行煤樣含水率測試。采樣點處煤層含水率變化見表2。

      表2 煤層含水率/%

      由表2可知,當注水作業(yè)完畢后,在注水區(qū)外部(X軸間隔超過 4 m),煤層自然含水率分布在1%~1.13%之間。在距離鉆孔3 m以內(nèi),注水孔煤層含水率最高可達4.53%,注水區(qū)域周圍煤層含水率均有顯著提高。并且,距離注水孔越近,煤層含水率提升越明顯。在《煤層注水降塵效果評估》規(guī)定中,當注水煤層含水率大于4%或煤層含水率提高2%以上,即可認為注水區(qū)域達到較好的降塵目的?;诖耍⑺^程達到了潤濕煤層的效果。

      3.2 注水作業(yè)后,瓦斯涌出量變化

      為驗證注水對煤層內(nèi)瓦斯涌出的影響,在注水區(qū)域和未注水區(qū)域分別使用便攜式瓦斯儀開展瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測。注水前后的污風內(nèi)瓦斯涌出量變化如圖3所示。

      圖3 瓦斯涌出量變化

      如圖3所示,在實施注水前,污風內(nèi)瓦斯含量約為0.8%。實施注水作業(yè)后,污風內(nèi)瓦斯?jié)舛认陆抵?.6%,瓦斯?jié)舛扔忻黠@降低趨勢。在已有研究結果中,高壓注水(注水壓力>10 MPa)可促使煤層產(chǎn)生大量裂隙,進一步改變煤層透氣性,使得游離態(tài)瓦斯從煤層內(nèi)部破裂區(qū)域內(nèi)快速釋放,并最終提高污風內(nèi)瓦斯?jié)舛?。相較于井工礦高壓注水案例,在本礦注水作業(yè)中,所選取注水壓力在 4 MPa~7 MPa,這對煤層完整性影響較小,此時自由水充分占據(jù)煤層原有裂隙空間,自由水的存在不僅提高了瓦斯?jié)B流阻力,同時也減少吸附態(tài)瓦斯向游離態(tài)瓦斯轉變,從而避免瓦斯向外部環(huán)境釋放。根據(jù)瓦斯檢測結果,注水后煤層有助于減少瓦斯涌出。

      3.3 注水作業(yè)后煤塵降塵效果

      為評估注水對污風內(nèi)漂浮煤塵治理效果,還需開展煤塵含量測試。在回風巷測試點使用AZF-02型粉塵濃度測試儀開展煤塵濃度檢測,得到回風平巷不同地點處煤塵濃度數(shù)據(jù),見表3。

      表3 煤塵濃度變化

      由煤炭生產(chǎn)流程可知,采煤機的回采與轉載點處大塊煤體的破碎是污風中煤塵產(chǎn)生的主要來源。從圖4可以看出,在回風平巷中,距離采面越近,空氣中煤塵含量越高,注水前所產(chǎn)生的煤塵平均濃度可達283 mg/m3,嚴重超過國家所頒布的煤礦安全標準。注水后,自由水不僅充分潤濕煤層,還與破裂的小顆粒煤塵相融合,極大地減少煤塵漂浮量,最終促使污風中煤塵濃度不斷降低。注水后煤塵平均濃度僅為168 mg/m3,并且距離工作面越遠,煤塵下降越快,最高可達46%,達到最終降塵目的。

      圖4 污風內(nèi)煤塵含量變化

      4 結論

      (1)根據(jù)辛置煤礦10-428B采面地質賦存情況,在已有注水設備和試驗基礎上,驗證了本礦最佳注水壓力,通過井下采面注水措施,提高了煤層自然含水率,減少了工作面處瓦斯超限的威脅和煤塵污染。

      (2)根據(jù)煤層賦存條件,注水效果受注水設備與注水工藝共同影響。在降低人員勞動強度和保證人身安全的基礎上,增加了采面直接生產(chǎn)時間,提高了礦井效益。

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