杜亞州,時(shí)光義,張國海
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
激冷氣壓縮機(jī)是氣化裝置中的重要設(shè)備之一,在保證氣化爐長周期高負(fù)荷運(yùn)行方面起著重要的作用,我公司激冷氣壓縮機(jī)在近幾年出現(xiàn)一種奇異現(xiàn)象,每次壓縮機(jī)開車初期各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)正常,均在正常范圍內(nèi)且運(yùn)行平穩(wěn),在后期運(yùn)行過程中,逐步會(huì)出現(xiàn)高速軸葉輪側(cè)1301/02 振值波動(dòng)較大的現(xiàn)象(波動(dòng)范圍值為20 um 左右),且波動(dòng)為瞬間波動(dòng),波動(dòng)頻繁,為此在近幾年里對(duì)壓縮機(jī)多次進(jìn)行檢修,最終才解決此問題,保證壓縮機(jī)的正常運(yùn)行。
我廠采用的激冷氣壓縮機(jī)為SV12-M 離心式壓縮機(jī),正常運(yùn)行轉(zhuǎn)速為6 439 r·min-1,由壓縮機(jī)、液力偶合器及電機(jī)組成,通過膜片聯(lián)軸器聯(lián)接,壓縮機(jī)的軸端密封采用四川日機(jī)提供的干氣密封,整個(gè)機(jī)組采用潤滑油站集中供油,壓縮機(jī)的軸端密封采用串聯(lián)迷宮式干氣密封,為了確保機(jī)組安全運(yùn)轉(zhuǎn),壓縮機(jī)組設(shè)有各種控制及保安裝置。
壓縮機(jī)低速軸采用圓瓦軸承,高速軸采用單側(cè)金斯伯雷+可傾瓦支撐軸承的支推一體軸承。軸承裝在機(jī)殼兩端外側(cè)的軸承箱內(nèi),為防止軸承體轉(zhuǎn)動(dòng),軸承體的上方有防轉(zhuǎn)銷釘。支撐與止推一體軸承,支撐部分:可傾瓦軸承有5 個(gè)軸承瓦塊,瓦塊內(nèi)表面澆鑄一層軸承合金,瓦塊等距地按裝在軸承體的槽內(nèi),用特制的定位螺釘定位,瓦塊可繞其支點(diǎn)擺動(dòng),以保證運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)處于最佳位置[1]。止推部分:止推軸承采用單面金斯伯雷推力軸承,每組有8 塊止推塊,置于旋轉(zhuǎn)時(shí)推力盤一側(cè)。推力瓦塊工作表面澆鑄一層軸承合金,等距離的裝到固定環(huán)的槽內(nèi)。每組有16 塊水準(zhǔn)塊位于槽內(nèi)推力瓦塊的下方,將受到的力均勻分配在軸承的各個(gè)瓦塊之間。止推軸承的軸向位置,由調(diào)整墊調(diào)整,調(diào)整墊的厚度在裝配時(shí)配加工。根據(jù)需要止推軸承與支撐軸承合為一體,軸承體水平剖分為上、下兩半。大齒輪支撐軸承為圓柱徑向滑動(dòng)軸承,為水平剖分軸承,采用巴氏合金澆注襯里[2]。大齒輪支推軸承為圓柱徑向滑動(dòng)軸承并帶推力面的復(fù)合軸承。
前期在對(duì)壓縮機(jī)的葉輪進(jìn)行檢查中,發(fā)現(xiàn)葉輪的積灰較多,積灰較厚且不均勻(見圖1),極有脫落掉塊的風(fēng)險(xiǎn),特別是葉輪口環(huán)處、葉輪后側(cè)殼體處積灰厚度達(dá)到1 cm,葉輪大量的結(jié)垢和積灰,且積灰不均勻破壞葉輪動(dòng)平衡[3],影響激冷氣壓縮機(jī)高速軸振值,為此要求每次檢修都要對(duì)其進(jìn)行清理。方法:在葉輪拆卸下來后,對(duì)其使用手工清理,同時(shí)配合氧氣乙炔焰加熱,使結(jié)垢層因熱脹冷縮脫落。
圖1 葉輪結(jié)垢情況及清理后的葉輪
壓縮機(jī)的入口過濾器積灰情況,也是影響著壓縮機(jī)組的振動(dòng)原因之一。當(dāng)入口過濾器的積灰較多,且有較大的灰塊時(shí),由于過濾器孔徑的變大,大灰塊極有可能從大孔中進(jìn)入蝸殼,對(duì)葉輪造成沖撞,造成壓縮機(jī)高速軸振值波動(dòng)。入口過濾器損壞嚴(yán)重,過濾器碎片等進(jìn)入葉輪內(nèi),對(duì)葉輪進(jìn)行沖擊等,造成高速軸振動(dòng)偏高。在檢修過程中發(fā)現(xiàn)我公司該入口過濾器濾網(wǎng)本體裂紋處脫落,卡在葉輪流道處,造成機(jī)組振動(dòng)異常,對(duì)其進(jìn)行更換[4]。
因高速軸振動(dòng)頻繁波動(dòng),前期在停車期間每次都對(duì)壓縮機(jī)軸承及齒輪進(jìn)行檢查,對(duì)壓縮機(jī)的高速軸、低速軸軸承間隙、軸承瓦背過盈量、軸竄量進(jìn)行多次檢測,并調(diào)整至規(guī)定范圍內(nèi),檢查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題如下:
1)未發(fā)現(xiàn)較大問題。其中兩次拆檢后未發(fā)現(xiàn)問題,因此只對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行復(fù)查調(diào)整至規(guī)定范圍內(nèi),開車初期運(yùn)行正常,后發(fā)現(xiàn)振值仍然出現(xiàn)波動(dòng)。
2)高速軸的軸向間隙(竄量)大。通過軸承的復(fù)查數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),高速軸的軸向間隙(竄量)比要求值大了0.1 mm,須進(jìn)行調(diào)整。拆卸葉輪側(cè)軸瓦進(jìn)行調(diào)整,由于軸瓦調(diào)整墊環(huán)沒有調(diào)整余量,將軸瓦調(diào)整墊環(huán)精磨0.1 mm。
3)低速軸非驅(qū)動(dòng)端徑向間隙達(dá)上限。從軸承復(fù)查數(shù)據(jù)分析,低速軸非驅(qū)動(dòng)端徑向間隙已達(dá)上限,對(duì)所有軸承進(jìn)行拆檢調(diào)整。大仙軸承和齒上有亮點(diǎn)等,對(duì)軸承磨損的亮點(diǎn)、高點(diǎn)、劃痕處進(jìn)行研砂處理,對(duì)大齒輪所有齒進(jìn)行檢查、高點(diǎn)進(jìn)行修整。
4)高速軸軸承推力瓦塊有輕微磨損的亮點(diǎn)。對(duì)高速軸軸承進(jìn)行拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)推力瓦塊有輕微磨損的亮點(diǎn),對(duì)亮點(diǎn)處進(jìn)行打磨修正,對(duì)軸上的磨痕進(jìn)行打磨修正。
5)小齒輪葉輪側(cè)和非葉輪側(cè)徑向間隙超標(biāo)。抬軸法和壓鉛絲法測得小齒輪葉輪側(cè)和非葉輪側(cè)徑向間隙均超出要求數(shù)值。要求數(shù)據(jù)為0.12~0.162 mm,實(shí)測數(shù)據(jù)兩側(cè)間隙為0.20 mm 和0.18 mm,用壓鉛絲法來測得小齒輪支撐軸承葉輪和非葉輪側(cè)瓦背過盈為0.02 mm,要求數(shù)據(jù)為0~0.02 mm,在范圍內(nèi),小齒輪西側(cè)加0.03 mm 不銹鋼皮,大齒輪東側(cè)支推軸承加0.03 mm 錫紙,大齒輪西側(cè)支撐軸承加0.05 mm 銅皮。在拆檢瓦塊過程中發(fā)現(xiàn)非葉輪側(cè)3#瓦背后加有0.13 mm(實(shí)測)不銹鋼皮,1#和2#瓦背后加有0.03 mm 不銹鋼皮,其余瓦塊未加,且瓦塊未按照順序安裝(未進(jìn)行調(diào)整)。由于K1301B 長時(shí)間運(yùn)行,瓦塊磨損有間隙,把瓦背所加鋼皮去掉,將5 塊瓦按順序進(jìn)行旋轉(zhuǎn)一圈,并以壓鉛絲法來測得瓦背緊力,從而對(duì)按所測的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整(瓦背加不銹鋼皮),現(xiàn)2#和3#瓦背后加有0.03 mm 不銹鋼皮,1#瓦背后加有0.13 mm 不銹鋼皮。
以上問題處理完后開始整體回裝并進(jìn)行試機(jī),但在開車中因振動(dòng)大跳車,后再次進(jìn)行復(fù)查,通過對(duì)軸承瓦塊檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況;對(duì)軸承間隙的復(fù)查發(fā)現(xiàn),高速軸徑向間隙均高于設(shè)計(jì)值,高速軸葉輪側(cè)軸承過盈量偏大,設(shè)計(jì)值為0~0.02 mm,實(shí)測為0.056 mm;對(duì)高速軸軸承間隙進(jìn)行調(diào)整,對(duì)上側(cè)瓦塊背部增加調(diào)整墊片,葉輪側(cè)軸承最上側(cè)瓦塊加0.03 mm 調(diào)整墊,非葉輪側(cè)軸承最上側(cè)瓦塊加0.02 mm 調(diào)整墊,對(duì)葉輪側(cè)下瓦塊側(cè)隙加0.05 mm的調(diào)整墊圈,對(duì)齒輪嚙合情況進(jìn)行檢查,嚙合間隙0.44 mm,并對(duì)齒輪嚙合情況涂紅丹粉進(jìn)行檢查,齒輪嚙合情況正常。
6)干氣密封及高速軸、葉輪動(dòng)平衡檢查。干氣密封拆裝由廠家進(jìn)行完成,使用時(shí)無異常,但為保證下一個(gè)運(yùn)行周期的正常使用,將其返廠進(jìn)行檢查、檢測、修復(fù)、保養(yǎng)。同時(shí)將高速軸、葉輪進(jìn)行返廠做動(dòng)平衡,動(dòng)平衡結(jié)果良好。
在最近的一次停車檢修期間,重新對(duì)壓縮機(jī)組進(jìn)行軸承箱檢查,檢查內(nèi)容及問題如下:
1)對(duì)齒輪嚙合情況進(jìn)行檢查,齒輪嚙合情況正常。
2)拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn)非葉輪側(cè)徑向軸承油封無固定螺釘(見圖2 左),油擋可能存在擺動(dòng)現(xiàn)象,迫使瓦塊擺動(dòng),影響振值的平穩(wěn),在安裝時(shí)對(duì)其全部補(bǔ)齊。
3)發(fā)現(xiàn)葉輪側(cè)梳齒密封有磨損(見圖2 右),有滲油現(xiàn)象,對(duì)其進(jìn)行修復(fù)。
圖2 無固定螺栓的油擋及磨損的梳齒密封
4)在進(jìn)行軸承的檢查時(shí),經(jīng)過與圖紙的對(duì)比,根據(jù)旋轉(zhuǎn)方向、原始設(shè)計(jì)圖、原始安裝備件編碼判斷,發(fā)現(xiàn)高速軸葉輪側(cè)與非葉輪側(cè)整副軸承裝反,只因兩個(gè)支推軸承型形狀、大小全部一樣,不容易進(jìn)行辨別,但標(biāo)注型號(hào)和旋轉(zhuǎn)方向不一,造成兩側(cè)軸承安裝錯(cuò)誤,此問題為引起機(jī)組振值波動(dòng)的主要原因之一,懷疑為前期檢修時(shí)遺留問題。
5)對(duì)每副可傾瓦瓦塊厚度進(jìn)行檢查,每組瓦塊厚度不一致,最大差值在0.18 mm,為保證徑向間隙對(duì)瓦塊厚度進(jìn)行調(diào)整。對(duì)可傾瓦塊進(jìn)行拆檢時(shí),發(fā)現(xiàn)瓦塊遮擋上油孔,經(jīng)過檢查后確認(rèn)瓦塊裝反,軸在瓦上的旋轉(zhuǎn)方向應(yīng)該如圖3 所示,根據(jù)瓦塊遮擋上油孔、瓦塊進(jìn)油傾斜角度(從大到?。?,確定軸與瓦塊的旋轉(zhuǎn)方向,對(duì)瓦塊進(jìn)行角度調(diào)整。
圖3 調(diào)整前后的瓦塊和角度
6)可傾瓦油擋探頭孔過多(4 個(gè))且未裝探頭,造成回油過快油壓低,影響油膜,更換新瓦塊油擋,從新打孔并插入探頭固定,如圖5 所示。
圖4 更換前、后的油擋
對(duì)發(fā)現(xiàn)的所有問題處理完畢后,將所有數(shù)據(jù)調(diào)至正常范圍內(nèi),如表1 所示,此次壓縮機(jī)開車后正常運(yùn)行,高速軸未再出現(xiàn)波動(dòng)。
表1 軸承間隙數(shù)據(jù)表
1)激冷氣壓縮機(jī)的振動(dòng)波動(dòng),不僅僅與軸承有關(guān),更與工況及運(yùn)行狀況有著很大關(guān)聯(lián),積灰和結(jié)垢層、入口過濾器的完好等各方面的異常都可造成激冷氣壓縮機(jī)軸振動(dòng)增大。
2)葉輪上積灰不均勻,破壞葉輪和軸的動(dòng)平衡,也會(huì)造成壓縮機(jī)振動(dòng)波動(dòng),必須保證工況的穩(wěn)定,利用短停時(shí)間對(duì)葉輪進(jìn)行頻繁清理,避免葉輪結(jié)垢、積灰等。
3)入口過濾器也影響著壓縮機(jī)的振動(dòng),必須保證入口過濾器的完好性,才能保證機(jī)組的正常運(yùn)行。
4)兩個(gè)支推軸承大小、形狀、外觀等一樣,未根據(jù)旋轉(zhuǎn)方向、原始設(shè)計(jì)圖、原始安裝備件編碼等進(jìn)行判斷,造成葉輪側(cè)與非葉輪側(cè)裝反,是壓縮機(jī)高速軸振動(dòng)的主要原因之一,在壓縮機(jī)軸承回裝時(shí),必須嚴(yán)格確認(rèn)軸承的裝配是否正確。
5)壓縮機(jī)的振動(dòng)波動(dòng)原因,主要來源于檢修時(shí)的錯(cuò)誤裝配,可傾瓦塊裝反、瓦塊遮擋上油孔、油擋無固定螺絲、瓦塊厚度差異太大、探頭開孔過多或未裝探頭等,都會(huì)導(dǎo)致軸的振動(dòng)異常,在壓縮機(jī)組的檢修時(shí),必須按照規(guī)程對(duì)其進(jìn)行檢修,確保各項(xiàng)裝配一致,避免裝配錯(cuò)誤。