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      港華鹽穴儲氣庫地面工藝優(yōu)化改進(jìn)措施

      2021-03-04 09:00:16港華儲氣有限公司張林果王英臣李敬江
      上海煤氣 2021年1期
      關(guān)鍵詞:鹽穴井場儲氣庫

      港華儲氣有限公司 張林果 王英臣 李敬江 錢 彬

      金壇港華鹽穴儲氣庫是國內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)獾谝粋€大規(guī)模地下鹽穴儲氣項目及商業(yè)儲氣項目。由香港中華煤氣和中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司(以下簡稱“金壇鹽化”)在金壇鹽盆共同合作建設(shè)。地下鹽穴由金壇鹽化承擔(dān)建設(shè)并租賃給港華儲氣有限公司使用,地面工程(含注采站、井場工藝、高壓管線等)由港華儲氣有限公司投資建設(shè)。項目分港華儲氣有限公司(以下簡稱“一期項目”)和港華儲氣(金壇)有限公司(以下簡稱“二期項目”)兩個項目。一期項目共建設(shè)10口井,總儲氣量約5億m3,其中有效工作氣量約3億m3,最大供氣能力為500萬m3/d。二期項目建設(shè)15口井,總儲氣量約7億m3,其中工作氣量約4億m3,最大供氣能力為1 000萬m3/d。兩個項目總儲量約12億m3,工作氣量約7億m3,供氣能力1 500萬m3/d。

      目前一期項目已于 2018年順利投產(chǎn),二期項目也已順利開工。作為商業(yè)運(yùn)營定位的儲氣庫,運(yùn)行模式與傳統(tǒng)的長輸管道配套運(yùn)行的儲氣庫有明顯的差異性。

      一期項目地面工程工藝設(shè)計時主要參照中石油、中石化鹽穴儲氣庫,并根據(jù)運(yùn)行需求進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)。二期項目地面工程工藝,在參考一期項目的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)后,持續(xù)改進(jìn)完善,主要采取了鹽穴分組設(shè)置、改進(jìn)放散系統(tǒng)、優(yōu)化真空相變爐位置等創(chuàng)新措施。本文將針對二期項目的改進(jìn)措施進(jìn)行分析和探討。

      1 鹽穴儲氣庫地面工程常規(guī)工藝流程

      鹽穴儲氣庫地面工程工藝系統(tǒng)按區(qū)域主要分為注采站和井場。其中:注采站為中間調(diào)配站,通過輸氣管道與氣源點(diǎn)相連,通過集輸管線與鹽穴井場相連,承擔(dān)著過濾、計量、壓縮、脫水及調(diào)配等功能;井場設(shè)于每口地下鹽穴處,每口地下鹽穴由一個采氣樹與一個井場系統(tǒng)相連,各個井場系統(tǒng)均通過各自的集輸管道與注采站相連。鹽穴儲氣庫常規(guī)工藝主要分為注氣流程和采氣流程,以下以一期項目為例。

      1.1 一期項目注氣流程

      一期項目注氣流程,如圖1所示。從上游氣源點(diǎn)來的天然氣進(jìn)入注采站后,首先進(jìn)入過濾分離器,分離雜質(zhì)和水分后,經(jīng)超聲波流量計計量,進(jìn)入壓縮機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行加壓,再經(jīng)過空冷器冷卻后送到匯管分配,分成多路通過集輸管線到達(dá)各個井場,再通過采氣樹進(jìn)入地下鹽穴。

      圖1 一期項目注氣工藝流程

      1.2 一期項目采氣流程

      一期項目采氣流程,如圖2所示。天然氣從井口采出后一級降壓送入注采站。在注采站先經(jīng)過濾分離器分離掉其中的游離水和機(jī)械雜質(zhì)后,進(jìn)入采氣調(diào)壓撬二級降壓至8.5 MPa左右,進(jìn)入三甘醇脫水裝置,脫水合格后經(jīng)計量,三級降壓至相應(yīng)氣源點(diǎn)所需要的出站壓力,輸往站外。

      圖2 一期項目采氣工藝流程

      2 工藝改進(jìn)措施

      在一期項目的基礎(chǔ)上,二期項目在設(shè)計階段即進(jìn)行優(yōu)化。在保證安全性的前提下,靈活豐富了儲氣庫的運(yùn)行操作方式,能夠適應(yīng)復(fù)雜多變的生產(chǎn)要求,更好地發(fā)揮儲氣庫的作用。同時,委托設(shè)計單位利用HAZOP分析工具,對主要工藝流程進(jìn)行分析評價,從源頭采取管控措施消減風(fēng)險。以下列舉3個主要改進(jìn)措施,以供參考。

      2.1 鹽穴分組設(shè)置

      鹽穴分組對比示意,如圖3、圖4所示。

      圖3 一期項目鹽穴分組示意

      圖4 二期項目鹽穴分組示意

      在一期項目中,注氣、采氣裝置連接注采匯管,注采匯管連接通往井場的集輸管線,每條集輸管線對應(yīng)一口鹽穴,按照注采合一的功能設(shè)計。

      二期項目設(shè)計時,對此處工藝設(shè)置進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整優(yōu)化,將鹽穴分組設(shè)置,每組約連接3~4口鹽穴,共用一段注采匯管,明顯提高了注采氣操作靈活性。

      鹽穴分組設(shè)置主要有以下4點(diǎn)優(yōu)勢:

      (1)實(shí)現(xiàn)同時進(jìn)行注采氣操作。鹽穴分組設(shè)置,打破了注采氣流程不能同時進(jìn)行的常規(guī)認(rèn)知,不同組別的鹽穴能夠?qū)崿F(xiàn)相互獨(dú)立的注采氣操作,完全不受其他組別鹽穴影響,從而靈活實(shí)現(xiàn)注采分開,滿足同時注采的需求。

      (2)實(shí)現(xiàn)多氣源靈活注氣操作。一期項目運(yùn)營中經(jīng)常面對不同氣源同時來氣,需開啟多口鹽穴注氣的情況。在現(xiàn)有的工藝設(shè)計中,當(dāng)不同鹽穴井口壓力相差較大且同時注氣時,為控制注氣氣量分配,保證單口鹽穴注入量不超過設(shè)計值,需通過采氣樹角閥進(jìn)行控制注入鹽穴的氣量,操作相對困難,且在角閥節(jié)流時會造成壓力能的損失。鹽穴分組設(shè)置后,即使兩組鹽穴壓力相差較大,也能選擇不同的壓縮機(jī)加壓,同時注入不同組別的鹽穴,互不影響。

      (3)合理利用上游壓能,降低能耗。壓縮機(jī)運(yùn)行能耗主要受到進(jìn)口壓力與出口壓力的影響。一般來說,當(dāng)進(jìn)口壓力越高且出口壓力越低,壓縮機(jī)的能耗越低;反之,當(dāng)進(jìn)口壓力接近設(shè)計下限,出口壓力接近設(shè)計上限時,壓縮機(jī)的能耗達(dá)到最高。一期項目采用多氣源進(jìn)氣,壓力各不相同,注氣時統(tǒng)一經(jīng)過同1根注采匯管,無法分組注氣,難免造成壓縮機(jī)運(yùn)行能耗的損失。采用鹽穴分組設(shè)置能夠自主選擇鹽穴分開加壓注氣,將不同氣源來氣注入不同分組的井場,充分利用上游壓力,節(jié)本降耗。

      (4)提升注采安全性。鹽穴在運(yùn)行期間,注采速率均有嚴(yán)格的限制,將鹽穴分組設(shè)置后,將幾口鹽穴作為一個整體同注同采,維持相同運(yùn)行壓力,均衡注采氣量。即使在注采量較大的情況下,也可避免鹽穴不必要的蠕動收縮和傷害,顯著提高鹽穴的運(yùn)行壽命和安全性。

      2.2 改進(jìn)放散系統(tǒng)

      放散系統(tǒng)對比示意,如圖5、圖6所示。

      圖5 一期項目放散系統(tǒng)示意

      圖6 二期項目放散系統(tǒng)示意

      一期項目中,所有放散管線不論放散壓力,都是進(jìn)入一個放散總管接至放散塔。此種工藝模式在實(shí)際運(yùn)行中存在風(fēng)險,當(dāng)不同壓力等級的天然氣同時放散時,有可能使得高壓放散氣體竄入低壓放散系統(tǒng)中,引發(fā)安全事故。也可能在高壓氣體放散時使得低壓放散系統(tǒng)的安全閥出口背壓過高,導(dǎo)致低壓氣體無法及時放散,引發(fā)安全事故。

      針對此項存在風(fēng)險,二期項目設(shè)計時根據(jù)場站天然氣運(yùn)行的壓力范圍,劃分為低壓0.4~6.3 MPa、中壓6.3~10 MPa和高壓10~18 MPa 3個區(qū)間,設(shè)置3個獨(dú)立的放散系統(tǒng),不同壓力級制的天然氣分開匯入不同的匯管,同時還有1 MPa及以下的放空氣單獨(dú)接到放散塔根部的低壓放空管線,最后集中進(jìn)入放散塔進(jìn)行放散。這種調(diào)整方式,能夠使得不同壓力天然氣放散時相互獨(dú)立,互不影響,不存在高壓躥入低壓系統(tǒng)的風(fēng)險。

      同時,二期項目在注采站進(jìn)、出站管線及注氣采氣系統(tǒng)設(shè)置與全站 ESD觸發(fā)命令連鎖的電動放空閥門,當(dāng)執(zhí)行全站ESD命令時,電動放空閥門自動打開,及時放空站內(nèi)天然氣。在發(fā)生天然氣嚴(yán)重泄漏等緊急情況下,能夠顯著降低事故損失,消除后續(xù)風(fēng)險,提高場站本質(zhì)安全性。

      2.3 優(yōu)化真空相變爐位置

      冬季采氣時,環(huán)境氣溫較低,加上采氣時壓降較大,鹽穴壓力最高17 MPa,通過三級降壓后,外輸壓力最低時僅2 MPa左右?;谔烊粴庾陨砦锢硖匦裕烊粴鈮毫γ肯陆? MPa,天然氣溫度降低4~5 K,巨大的壓降造成溫度的快速降低,天然氣溫度過低會產(chǎn)生諸多不利影響,主要包括:

      (1)由于從鹽穴采出的天然氣含飽和水,可能會產(chǎn)生閥門凍結(jié)、管道冰堵,既會造成供氣中斷,也嚴(yán)重威脅安全運(yùn)行。

      (2)天然氣溫度低于–20 ℃,超過鋼管 Q345D材質(zhì)的耐寒極限,同時會導(dǎo)致土壤凍漲,破壞周邊環(huán)境。

      (3)天然氣溫度過低影響三甘醇脫水裝置的脫水效果,降低三甘醇使用壽命。

      井口采氣溫度平均為 32 ℃,調(diào)壓至 12 MPa后進(jìn)入注采站,溫度低值約為 18 ℃,已降至水合物生成溫度,再次調(diào)壓至8.5 MPa后,天然氣溫度已明顯低于水合物生成溫度,同時考慮到三甘醇脫水裝置的吸收效率及三甘醇損耗的影響,進(jìn)脫水裝置的天然氣宜在20~30 ℃。根據(jù)中石油運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的相關(guān)數(shù)據(jù),不同壓力下水合物生成溫度見表1。

      表1 不同壓力下水合物生成溫度表

      針對此項風(fēng)險,一期項目采氣流程示意如圖7所示。在二級降壓后、脫水裝置前增設(shè)真空相變爐,可提升天然氣溫度10~15 K,運(yùn)行效果明顯,但也存在一定的不足,主要體現(xiàn)在二級降壓時因溫度過低,壓力調(diào)節(jié)閥中的鼠籠結(jié)構(gòu)精度較高,經(jīng)常發(fā)生凍堵現(xiàn)象。

      圖7 一期項目采氣流程示意

      二期項目采氣流程示意如圖8所示。在一期項目運(yùn)行的基礎(chǔ)上優(yōu)化真空相變爐位置,將加熱爐位置調(diào)整在二級降壓前,通過提升調(diào)壓前天然氣溫度來避免調(diào)壓過程形成水合物,進(jìn)一步降低設(shè)備凍堵風(fēng)險。

      圖8 二期項目采氣流程示意

      3 結(jié)語

      港華鹽穴儲氣庫與中石油和中石化鹽穴儲氣庫有明顯差異。首先,是商業(yè)運(yùn)作的定位,要求注采方式必須靈活多變,才能適應(yīng)多氣源及下游用戶的不同工況需求;其次,是壓降更大,從鹽穴儲氣到下游城燃公司管網(wǎng),最大壓降可達(dá)15 MPa,就要求必須提高注采工藝的風(fēng)險管控能力。為此,在總結(jié)一期建設(shè)和運(yùn)行的成功經(jīng)驗(yàn)上,追求工藝創(chuàng)新,提高安全性能,在二期項目中采取相應(yīng)改進(jìn)措施,力爭打造更安全、更靈活、更具經(jīng)濟(jì)效益的商業(yè)儲氣庫,向著實(shí)現(xiàn)智慧儲氣庫的目標(biāo)不斷探索前行,為保障民生及國家產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)作出貢獻(xiàn)。

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