游友榮
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江 302251)
晉江燃?xì)怆姀S建有4 套9FA 燃?xì)廨啓C聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,安裝了4 臺LC85/N125-13.00/3.30/0.420/1.20 型抽凝式汽輪機。與其配套的N-9500-3 型凝汽器采用單殼體、雙分流、表面式結(jié)構(gòu),主要部件有凝汽器加長段、凝汽器上部、凝汽器下部、前水室、后水室及凝結(jié)水聚集器等。主凝結(jié)區(qū)安裝8474 根直徑為28.575 mm×0.5 mm、長11 238 mm 的鈦管,1012 根直徑為28.575 mm×0.7 mm、長11 238 mm 的鈦管安裝在空冷區(qū)及頂部圓周段,管子兩端脹接在管板上,借助中間管板支撐。4#機組在正常啟機過程出現(xiàn)凝汽器鈦管泄漏事件,直接影響了機組安全運行。
凝結(jié)水是鍋爐給水的主要組成部分,其水質(zhì)直接影響鍋爐的水質(zhì)。鍋爐補充水采用化學(xué)除鹽工藝,基本上能保證水汽的質(zhì)量,但是當(dāng)凝汽器鈦管泄漏后冷卻水將進入凝結(jié)水中,會導(dǎo)致凝結(jié)水水質(zhì)惡化,進而影響給水水質(zhì)。而且還會通過減溫水帶入鹽分,影響蒸汽品質(zhì),使?fàn)t水含鹽量升高,造成鍋爐腐蝕。如果冷卻水為海水,則還將引起酸腐蝕,甚至導(dǎo)致鍋爐爆管。
用海水冷卻的凝汽器由于泄漏使海水漏入凝結(jié)水中,并隨之進入鍋爐,造成給水硬度高,爐水磷酸根降低甚至消失,導(dǎo)致水冷壁管結(jié)垢、腐蝕。海水中氯化鎂進入鍋爐,分解產(chǎn)生鹽酸,造成爐水氯離子含量高、pH 值降低,因此在氯離子存在下可能發(fā)生閉塞電池腐蝕及pH 值降低造成的全面酸腐蝕。
2019 年10 月9 日5:16,4#機組冷態(tài)啟動,隨后的監(jiān)測數(shù)據(jù)及采取的措施見表1。
另外,停機過程要加強鍋爐上、放水的工作。
13:54,辦理熱機工作票:RJ191023029 4#機組凝汽器水室檢查。
18:50,凝汽器投軸封抽真空查漏,發(fā)現(xiàn)前水室甲側(cè)上部鈦管檢查發(fā)現(xiàn)一處漏點(鈦管內(nèi)部漏點),將該管路進行封堵處理。泄漏原因為鈦管有異物撞擊產(chǎn)生直徑約4 mm 漏洞,但未找到撞擊物(圖1)。
分凝汽器和鍋爐水系統(tǒng)、高壓過熱器和開機汽機側(cè)沖洗3 個階段進行。
(1)第一階段(10 月9 日—15 日):沖洗凝汽器,高中低壓水系統(tǒng)滿足帶壓放水條件開始沖洗,高中低壓汽包各上放水兩次,總計耗水430 t。
9 日—10 日,打開熱井底部放水閥,對熱井進行上、放水兩次后,凝結(jié)水Na+為88.6 μg/L,開始對低壓汽包沖洗。
10 日—11 日,對低壓汽包上、放水沖洗兩次后,測得低壓爐水pH、電導(dǎo)和Na+分別9.45、10.15 μs/cm、28.5 μg/L,開始對高、中壓汽包沖洗。
11 日,對中壓汽包沖洗兩次后,中壓爐水pH 和Na+分別為9.4、22 μg/L。
11 日—15 日,對高壓汽包沖洗3 次后,高壓爐水的pH、電導(dǎo)和Na+分別為9.22、10.92 μs/cm、32.2 μg/L。
(2)第二階段(14—15 日):爐側(cè)高壓過熱蒸汽管道溫度低于80 ℃,對過熱器上、放水各3 次,總計耗水72 t。
14 日—15 日,采用啟動高壓給水泵,通過高壓減溫水向過熱器進水方式;沖洗范圍為高壓過熱器1、高壓過熱器2 及其高壓飽和蒸汽部分管道(水位上至過熱器出口管道壓力表高度),最終到爐側(cè)高壓主蒸汽閥。
對高壓過熱蒸汽管道沖洗3 次后,高壓過熱蒸汽Na+為32.2 μg/L。
(3)第三階段(10 月21 日):機組啟動對汽水系統(tǒng)進行沖洗,總度耗水290 t。
機組啟動準(zhǔn)備前,凝結(jié)水pH、Na+和氫電導(dǎo)分別8.35、11.5 μg/L、1.0 μs/cm。
機組啟動過程中凝結(jié)水Na+兩次上漲過程:啟動準(zhǔn)備階段及高壓進汽20 min 后(就地最高顯示濃度為1830 μg/L、2190 μg/L)。
表1 4#機組冷態(tài)啟動后的監(jiān)測數(shù)據(jù)及采取的措施
高壓過熱蒸汽旁路循環(huán)過程中Na+最高至72 μg/L,進汽前化學(xué)程控電腦顯示Na+為2.02 μg/L(手工檢測為7.4 μg/L)。
高壓減溫水投入后高壓過熱蒸汽Na+最高至5.2 μg/L 后下降(程控監(jiān)測顯示)。
16:00,4#機凝結(jié)水及過熱蒸汽監(jiān)控參數(shù)pH、Na+、氫電導(dǎo)均已合格。
綜上所述,晉江燃?xì)怆姀S4#機組凝結(jié)水過氫電導(dǎo)和鈉含量異常的原因有兩個:一是凝汽器鈦管被異物撞擊產(chǎn)生的漏洞,造成海水泄漏至凝汽器汽測污染凝結(jié)水水質(zhì);二是在線鈉表故障,未能真正起到在線監(jiān)測作用,不能及時準(zhǔn)確地測量汽水品質(zhì)的真實情況,影響了對凝汽器循環(huán)水泄漏程度的判斷。在線儀表是化學(xué)監(jiān)督的“眼睛”,需要加強對其的維護,以便在最短的時間判斷凝汽器泄漏,防止事故擴大。另外,對因凝汽器泄漏造成的蒸汽品質(zhì)下降,應(yīng)及時對過熱器進行沖洗,以確保汽輪機的安全、經(jīng)濟運行。
圖1 鈦管上有漏洞