姚遷
摘 ?要:為總結(jié)滅菌器的使用及維修相關(guān)的實(shí)用建議,供同行參考,本文針對(duì)2例強(qiáng)生STERRAD 100s過氧化氫低溫等離子滅菌器與1例MELAG臺(tái)式蒸汽滅菌器常見的故障現(xiàn)象進(jìn)行分析。本文所分析的維修案例提醒設(shè)備使用及管理相關(guān)科室,為避免對(duì)醫(yī)院造成不必要的損失,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)使用操作人員的培訓(xùn),同時(shí),對(duì)于經(jīng)驗(yàn)不足的維修工程師來說,利用排除法和多咨詢廠家工程師是取得更快進(jìn)步的最好辦法。
關(guān)鍵詞:滅菌器;過氧化氫低溫等離子;蒸汽滅菌器;維修;故障因素
引言
自2007年開始,我院已開始使用強(qiáng)生STERRAD 100s過氧化氫低溫等離子滅菌器。MELAG臺(tái)式蒸汽滅菌器則主要采用預(yù)真空和脈動(dòng)真空相結(jié)合的方法,在一定的高溫和壓力下對(duì)艙內(nèi)器械和織物進(jìn)行滅菌,我院使用的MELAG臺(tái)式蒸汽滅菌器型號(hào)為Euroklav 23VS。因原理不同,能滅菌的器械種類也有所不同。過氧化氫低溫等離子滅菌器能在低溫和干燥的環(huán)境下對(duì)金屬和非金屬的精密器械、光學(xué)配件等物品進(jìn)行滅菌,且滅菌器有快速、環(huán)保和簡便的性能,因此被各大醫(yī)院廣泛使用,但該設(shè)備的缺點(diǎn)為進(jìn)口設(shè)備維修成本較高,工程師上門維修費(fèi)用按時(shí)間計(jì)算。目前低溫等離子滅菌器及臺(tái)式滅菌器常見的故障為裝載物引起的故障、注射閥故障、溫度控制器故障以及門密封方面的故障,對(duì)常見故障的處理最常用的維修方法為故障排除法。本文介紹了兩種滅菌設(shè)備的維修經(jīng)歷,與溫度相關(guān)但并非溫度控制器引起的故障。
1 設(shè)備工作原理
過氧化氫低溫等離子滅菌器滅菌過程主要大致分為:①預(yù)備期(即真空期或預(yù)真空期),在滅菌艙內(nèi)形成負(fù)壓環(huán)境;②滅菌循環(huán)期,雙循環(huán)滅菌則此階段分第一個(gè)滅菌循環(huán)期和第二個(gè)滅菌循環(huán)期,每個(gè)滅菌循環(huán)期開始皆通過過氧化氫注射閥將過氧化氫注入負(fù)壓環(huán)境的滅菌艙內(nèi);③通風(fēng)期,將滅菌產(chǎn)生的水氣排出,大致滅菌流程及各流程所需時(shí)間如表一所示;MELAG臺(tái)式蒸汽滅菌器滅菌大致過程與過氧化氫低溫等離子滅菌器類似,但在預(yù)真空階段水蒸氣通過脈動(dòng)真空的方式進(jìn)入艙內(nèi),艙內(nèi)水蒸氣飽和后繼續(xù)進(jìn)行加熱,當(dāng)溫度和壓力達(dá)到設(shè)定的參數(shù)后進(jìn)入滅菌階段。
2 故障案例
1故障一
1.1故障現(xiàn)象
經(jīng)過預(yù)備期后開始滅菌程序,在過氧化氫注射階段后期機(jī)器報(bào)警LOW pressure in injection,p<6torr,循環(huán)取消。
1.2故障的分析
過氧化氫低溫等離子滅菌器的滅菌整體過程為:首先執(zhí)行預(yù)備期(即真空期),然后執(zhí)行第一滅菌循環(huán)以及第二個(gè)滅菌循環(huán)期,最后進(jìn)入通風(fēng)期。該報(bào)警內(nèi)容為艙內(nèi)注射壓力過低,造成壓力過低的常見因素為艙內(nèi)裝載物含有吸收性材料的物品或者是是過氧化氫吸入失敗。
1.3故障的排除和維修
首先檢查是否為艙內(nèi)裝載物的因素,將裝載物取出,關(guān)好艙門,重新啟動(dòng)滅菌器,發(fā)現(xiàn)故障重現(xiàn),說明引起循環(huán)取消的原因并不是裝載物的問題。過氧化氫吸入失敗最容易聯(lián)想到的問題是過氧化氫卡匣的小方格內(nèi)的過氧化氫已使用完畢,需更換卡匣,但更換卡匣后,該問題仍未被解決。戴上手套觀察剛剛被更換的卡匣,發(fā)現(xiàn)卡匣的小方格之間有被針扎過的痕跡,初步判斷為由于操作不當(dāng),卡匣反向插入引起注射閥針頭變形。通知廠家工程師更換注射閥后設(shè)備正常運(yùn)行。
1.4小結(jié)
該故障的產(chǎn)生主要是由于工作人員疏忽,將卡匣反向插入卡匣滑道,因此要減少故障的產(chǎn)生需增加對(duì)臨床操作人員的操作培訓(xùn)。
2故障二
2.1故障現(xiàn)象
提示循環(huán)溫度過低,Temperature has not risen。
2.2故障的分析
過氧化氫低溫等離子滅菌器正常的滅菌循環(huán)溫度為45-50度,造成該設(shè)備的故障因素主要主要有以下兩點(diǎn):①裝載物過多或不符合要求,導(dǎo)致需要的加熱時(shí)間過長,從而提示溫度未達(dá)到要求。②由于加熱電路接觸不良等造成不能正常加熱。這兩個(gè)因素中以加熱電路問題居多,但排除故障原因從較簡單的第一個(gè)因素開始。
2.3故障的排除和維修
取出裝載物進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)后仍然提示不能加熱,排除裝載物的原因。加熱電路出現(xiàn)故障從有無明顯可用肉眼觀察到的故障開始檢查,隨后再檢測電路連接、元器件內(nèi)部損壞等。隨后打開側(cè)蓋板,用肉眼觀察并無明顯故障,與腔體連接的有兩根明顯的導(dǎo)線。檢查腔體發(fā)熱導(dǎo)線,經(jīng)萬用表檢測后其中一根導(dǎo)線內(nèi)部斷路,更換該導(dǎo)線后啟動(dòng)設(shè)備可正常工作。
2.4小結(jié)
滅菌器在啟動(dòng)后提示不能加熱,利用排除法在排除裝載物的影響因素后,故障出現(xiàn)在加熱電路可能性較大,從腔體連接的發(fā)熱導(dǎo)線開始檢查,往往能較快找到故障因素。
3故障三
3.1故障現(xiàn)象
MELAG臺(tái)式蒸汽滅菌器,報(bào)錯(cuò)內(nèi)容為Malfunction2/34。
3.2故障的分析
該故障為蒸汽發(fā)生器的滅菌階段的最低滅菌溫度沒有達(dá)到要求,因滅菌方式與低溫等離子滅菌方式有所不同,故障因素也不盡相同。出現(xiàn)此故障的常見原因有:①裝載物過量或者是有吸收性材料的物品。②門密封圈老化,導(dǎo)致加熱過程中熱量損失,最終未達(dá)到設(shè)備的滅菌溫度要求。③電源電壓低導(dǎo)致加熱到相同溫度所需要的時(shí)間過長。④進(jìn)水量不夠,不能產(chǎn)生足夠水蒸汽。
3.3故障的排除和維修
經(jīng)過減少裝載物的裝載量及真空測試后仍出現(xiàn)相同的報(bào)警,且設(shè)備旁邊其它臺(tái)式滅菌器能正常運(yùn)行,初步排除電源電壓低的因素。進(jìn)水量不夠的影響因素則主要是管道內(nèi)有異物堵塞、設(shè)備專用滅菌用水供應(yīng)不足等。檢查設(shè)備儲(chǔ)水箱周圍后并未發(fā)現(xiàn)異常,因此推測問題最有可能在控制進(jìn)水的進(jìn)水泵。經(jīng)咨詢廠家維修工程師得知,在排除漏氣的原因之后,故障應(yīng)該是進(jìn)水泵在有壓力的情況下供應(yīng)的水量不足。更換進(jìn)水泵后設(shè)備正常工作。
3.4小結(jié)
MELAG臺(tái)式蒸汽滅菌器不能加熱的原因較多,但根據(jù)其工作原理從簡單容易排除的故障因素著手排除,排除故障過程中遇到無法解決的問題時(shí)多咨詢廠家工程師,最終確定故障來源需更換配件后通知廠家工程師更換。
總結(jié)
本文介紹了兩種不同滅菌方式滅菌器的維修經(jīng)歷,設(shè)備所報(bào)故障為常見的與溫度相關(guān)的故障,但不同的是本文并非介紹同行研究較多的溫度控制器故障。引起溫度故障的因素通常都有相對(duì)固定的范圍,利用排除法先排除簡單易發(fā)現(xiàn)的因素,往往能較快找到真正引起設(shè)備的故障,同時(shí)也能在一定程度上減少維修的費(fèi)用。通過對(duì)注射閥的維修可以看出規(guī)范的操作流程,有一定的操作培訓(xùn)能降低設(shè)備的故障率。結(jié)合同行的維修經(jīng)歷,滅菌器的故障主要是預(yù)備期的真空系統(tǒng)故障,循環(huán)期的注射閥以及溫度相關(guān)的故障,因此,為降低設(shè)備的故障率,工程師加強(qiáng)對(duì)這三方面的研究有重大意義。
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