王春彥 李光祥 甄華強 麻惠杰 鄂淑君 王春亮
摘 要:根據(jù)壓裂油井停噴后下電泵生產(chǎn)壓裂砂返吐卡泵的問題,以及針對壓裂后懸掛篩管防砂存在的問題,對壓裂井電泵防砂工藝管柱進行設計優(yōu)化研究并對比分析,形成舉升防砂工藝管柱配套方案,完成防砂配套工具設計和加工定制,并成功在3口井進行試驗應用,實現(xiàn)壓裂井電泵舉升+防砂一體化,采用電泵機組下方懸掛打孔篩管+雙皮碗封隔器+防砂篩管+絲堵的管柱結(jié)構增強電潛泵的工作的穩(wěn)定性,隨檢泵作業(yè)及時更換篩管,確保防砂效果,有效形成阻擋壓裂砂進電泵的有效屏障,增長電潛泵在井下的使用壽命,減少防砂后期打撈防砂管柱風險。降低了后期打撈難度大造成大修風險和作業(yè)成本,首次在埕海油田應用3口井節(jié)約成本至少95.1萬元,經(jīng)濟效益顯著,填補了大港油田一體化防砂技術的空白。
關鍵詞:壓裂后停噴;壓裂砂返吐;電泵舉升;防砂
1、研究背景
埕海油田2019年以來共實施壓裂10井次,目前大部分油井在自噴生產(chǎn),埕海油田低滲儲層通過壓裂措施改造增產(chǎn)效果較好,壓裂停噴后需通過潛油電泵等人工舉升方式繼續(xù)生產(chǎn),壓裂井生產(chǎn)過程中壓裂砂返吐,極易因砂卡電泵造成多次重復性檢泵,因此壓裂井在下電泵作業(yè)前,通常需要采用懸掛篩管防砂來達到預防壓裂砂返吐卡泵的目的。
但是壓裂井懸掛篩管防砂主要存在三方面的問題:1、增加作業(yè)工序及周期,增加了作業(yè)成本和防砂費用;2、長時間生產(chǎn)后,防砂篩管存在破損、結(jié)垢、堵塞等情況,造成供液不足或再次砂卡電泵,增加作業(yè)費用,影響采油時效和產(chǎn)量;3、懸掛篩管防砂管柱后期打撈難度大,存在大修風險。急需進行壓裂井電泵舉升防砂配套工藝研究。
2、研究內(nèi)容
根據(jù)存在的問題,需研究與電泵舉升管柱配套的防砂工藝管串;實現(xiàn)壓裂井電泵舉升+防砂一體化防止壓裂返吐砂卡泵;降低后期打撈難度大造成大修風險和作業(yè)成本;隨檢泵作業(yè)及時更換篩管,確保防砂效果,同時避免因篩管堵塞影響供液能力的防砂配套工藝。形成壓裂井電泵舉升防砂配套工藝,主要研究內(nèi)容(1)防砂工具研究。(2)電泵井防砂工具管柱設計。(3)壓裂電泵舉升防砂配套效果分析。
3、研究成果
3.1形成防砂工藝管柱配套方案
3.1.1雙皮碗封隔器+防砂篩管
采用電泵機組下方懸掛打孔篩管+雙皮碗封隔器+防砂篩管+絲堵的管柱結(jié)構,根據(jù)壓裂砂粒徑大小,優(yōu)選防砂篩管類型和擋砂精度,形成阻擋壓裂砂進電泵的有效屏障,增強電潛泵的工作的穩(wěn)定性,增長電潛泵在井下的使用壽命,減少防砂后期打撈防砂管柱風險。此裝置能夠很好的隔離砂礫進入分離器吸入口,達到電泵外防砂的目的。此管柱防砂效果和能力,取決于防砂管的目數(shù)、篩管長度、原油粘度等。
3.1.2丟手封隔器+防砂篩管
該方案先下一套丟手懸掛防砂管柱,管柱結(jié)構:丟手接頭+液壓封隔器+球座+防砂篩管+絲堵。使用鉆具將管柱下至預定深度,先坐封封隔器,再用丟手接頭將防砂管柱懸掛在套管內(nèi),然后起出送入管柱,按設計下入電泵管柱。作業(yè)工序:將防砂管柱下至預定深度,坐封封隔器,憋壓丟手后,將防砂管柱懸掛在套管內(nèi),然后起出管柱,按設計下入電泵管柱。
3.1.3兩種方案對比
丟手封隔器+防砂篩管主要優(yōu)點:1、可打壓驗封2、起到防落魚效果3、可安裝在電泵管柱以下任意位置4、若電泵短期躺井,可不動防砂管柱。缺點:1、成本較高2、安裝較為復雜,需要兩趟管柱,延長作業(yè)時間
雙皮碗封隔器+防砂篩管主要優(yōu)點:篩管能換后期不存在打撈風險減少工序,與電泵一趟管柱,節(jié)省作業(yè)時間與作業(yè)成本。缺點:皮碗封隔器下入過程中若磨損嚴重,可能導致封隔器膠皮密封不嚴。
3.2優(yōu)化設計防砂配套工具
3.2.1優(yōu)選雙膠筒皮碗分割器
該封隔器是一種新型自封式封隔器,結(jié)構簡單,操作方便,取消了封隔器的坐封、解封機構和相應的操作,是一種靠封隔器的膠筒外徑與套管內(nèi)經(jīng)的過盈和壓差實現(xiàn)密封的,封隔器在起下過程中,皮碗總是緊貼著套管內(nèi)壁,而且只能承受自上而下的壓差,壓差越大,皮碗與套管的密封越牢,它屬于一種單向承壓型封隔器,不需要坐封,解封操作,能夠簡化施工工藝,縮短作業(yè)占產(chǎn)時間,提高措施效果,降低工人勞動強度。
針對5寸半套管,優(yōu)化設計雙皮碗封隔器鋼體最大外徑和皮碗自由外徑,鋼體最大外徑減少2mm,皮碗自由外徑減少3mm。降低管柱安全風險。
3.2.1.1皮碗分隔器注意事項
(1)下井前檢查皮碗無劃傷、無撕裂現(xiàn)象。
(2)根據(jù)具體使用要求及井下的上、下差情況,合理組裝皮碗喇叭口的方向。(向上或向下、對裝或背裝)
(3)Z331封隔器下井前必須先通井,清除井壁后再下封隔器。
(4)將封隔器裝在管柱的適當位置,并上緊絲扣,緩慢下放,如遇有阻滯現(xiàn)象應上提管柱適當距離,稍微轉(zhuǎn)動后再繼續(xù)下放。
(5)運輸、搬運及組裝時不得劃傷皮碗膠皮。
(6)不可重壓,防止骨架受傷變形。
(7)存放于通風干燥處,避免潮濕及雨淋;避免接觸酸、堿、鹽等腐蝕性物質(zhì),以防銹蝕。
3.2.2沖縫篩管
(1)借鑒埕海一區(qū)“擋排結(jié)合”成功防砂經(jīng)驗,選用優(yōu)化設計后的精密防砂篩管(篩網(wǎng)+沖縫網(wǎng)),結(jié)構相對簡單,防堵塞能力更強。
(2) 沖縫網(wǎng)螺旋分布,明顯提高了過濾套強度。
(3)在局部受外部擠壓時,受壓部位在外力作用下,間隙減小或者閉合,保證防砂的可靠性。
(4)采用精密沖縫技術,不銹鋼沖縫過濾套的沖縫開口在側(cè)面,降低砂層對沖縫篩管的直接沖蝕作用。
(5) 防砂精度可達0.15-0.25mm。
(6)高密沖縫過濾套不銹鋼材料,相較割縫管具有更高的抗酸、堿、鹽的腐蝕性。
4、成果應用情況
優(yōu)選壓裂后停噴井3口井,進行舉升工藝設計優(yōu)化,實現(xiàn)壓裂井電泵舉升+防砂一體化。根據(jù)動力運行安排,先后在張12-20L、張海50-20、張海52-8L井停噴后安排下泵。實現(xiàn)首次在埕海油田成功應用一趟管柱完井防砂工藝技術,填補了大港油田防砂一體化技術上的空白,累增油721.72噸,同時延長壓裂措施有效期。
5、結(jié)論及認識
(一)實現(xiàn)壓裂井電泵舉升+防砂一體化,作業(yè)施工時隨泵下井即可,不增加作業(yè)工序,應用簡單,滿足防砂效果
(二)降低后期打撈風險
(三)節(jié)約成本具有良好的經(jīng)濟效益
對5-1/2″套管壓裂后油井潛油電泵下掛防砂管串,與管內(nèi)懸掛篩管完井對比可節(jié)約費用31.7萬元/井次,與后期打撈防砂管柱相比可節(jié)約打撈費用約12萬元/井次,與造成大修相比可節(jié)約費用約31萬元。對實際發(fā)生的費用對比,三口井節(jié)約成本至少95.1萬元。
(四)可以充分解決壓裂砂返吐砂卡電泵這一問題,從而提高壓后停噴采油井防砂成功率,減少砂卡檢泵,保證了壓裂措施效果,具有廣闊的應用前景。根據(jù)動力運行安排,下步在埕海油田壓裂井目前自噴井中推廣應用。
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