譚都平,溫 翯,沈立軍,關(guān)東義,張琳琳,劉真源,韓 偉,車春霞
(1.中國石油石油化工研究院蘭州化工研究中心,甘肅 蘭州 730060;2.中國石油吉林石化公司有機合成廠,吉林 吉林 132000)
隨我國能源消費結(jié)構(gòu)的變化及煉油產(chǎn)能的擴張,柴油的相對過剩日趨明顯。如何消化過剩柴油,成為一個必須面對的問題。中國石油吉林石化公司有機合成廠150 kt·a-1乙烯裝置,以柴油為裂解原料,乙烯收率可達28.7%,雖略低于石腦油等輕烴原料,但也為柴油的利用提供了具有參考價值的途徑。由于柴油裂解產(chǎn)物中的乙炔含量低,故碳二加氫采用單段床加氫工藝。本文在工業(yè)側(cè)線評價裝置對單段床級配碳二加氫催化劑PEC-251,進行級配比例和長周期穩(wěn)定性試驗。
1.1.1 試驗裝置與試驗條件
試驗裝置為工業(yè)側(cè)線試驗裝置,催化劑最大裝填量700 mL。
PEC-251催化劑為兩種性能不同的催化劑,分別為催化劑Ⅰ和催化劑Ⅱ,采用級配裝填,其中催化劑Ⅰ選擇性較高,催化劑Ⅱ活性較高。
試驗條件:反應(yīng)器入口溫度55 ℃,氫與炔體積比1.4~2.0,空速3 500 h-1,催化劑裝填量500 mL。
評價要求:乙炔完全轉(zhuǎn)化,反應(yīng)器出口乙炔含量為0。
兩種催化劑物性指標(biāo)如表1所示。
表1 兩種級配催化劑物性指標(biāo)
1.1.2 試驗方法
試驗原料來自工業(yè)管網(wǎng),原料中乙炔體積分數(shù)為1.2%~1.7%(表2)。該物料加氫后,與沒有加氫的物料混合,混合后的碳二物料中,乙炔體積分數(shù)為0.4%~0.8%(表3),與工業(yè)裝置的乙炔含量相當(dāng)。
表2 來自工業(yè)管網(wǎng)的碳二物料組成
表3 工業(yè)側(cè)線試驗物料組成
由于工業(yè)裝置碳三含量較高,為試驗?zāi)芡耆M工業(yè)裝置的原料組成,在加氫后物料與加氫前物料混合時,增加了碳三物料。
1.1.3 試驗過程與結(jié)果
單段床反應(yīng)器一般采用級配裝填方法,將不同性能的催化劑依次裝填在反應(yīng)器中,一般高選擇性催化劑裝填在反應(yīng)器上部,高活性催化劑裝填在反應(yīng)器下部。兩種催化劑按照一定的比例裝填,以達到最佳的除炔效果。
試驗方案:
兩種級配催化劑催化劑Ⅰ與催化劑Ⅱ的裝填比例分別為0.3∶0.7、0.4∶0.6、0.5∶0.5、0.6∶0.4、0.7∶0.3。表4為兩種催化劑不同裝填比例對除炔效果及選擇性的影響。
表4 不同級配裝填比例對除炔效果及選擇性影響
由表4可以看出,兩種級配催化劑的裝填比例為(0.4∶0.6)~(0.6∶0.4)時,才可以將乙炔完全轉(zhuǎn)化,反應(yīng)器出口乙炔含量為0,并具有較好的乙烯選擇性。
催化劑長周期運轉(zhuǎn):通過進行1 000 h工業(yè)側(cè)線評價試驗,考察催化劑的長周期運轉(zhuǎn)性能,反應(yīng)器入口氫氣含量、乙炔含量與氫與炔體積比如圖1所示,加氫反應(yīng)的乙烯選擇性如圖2所示。
圖1 反應(yīng)器入口氫氣含量、乙炔含量與氫與炔體積比
圖2 加氫反應(yīng)的乙烯選擇性
在工業(yè)側(cè)線的1 000 h評價試驗中,反應(yīng)器出口乙炔含量始終為0。
從圖1和圖2可以看出,反應(yīng)器入口乙炔體積分數(shù)最高為0.736%,最低為0.429%;氫與炔體積比最高1.78,最低1.41,低于1.8;選擇性最低35%,最高64.97%。試驗發(fā)現(xiàn),在該條件下,反應(yīng)器出口乙炔含量均為0。
通常碳二加氫反應(yīng),最后一段的氫與炔體積比均要高于3[1-2],才能夠?qū)⒁胰餐耆D(zhuǎn)化。工業(yè)側(cè)線試驗期間,氫與炔體積比均低于2,表明級配的催化劑有優(yōu)異的活性與選擇性。
中國石油吉林石化公司有機合成廠年產(chǎn)150 kt乙烯裝置采用前脫丙烷后加氫分離工藝,碳二加氫為單段床選擇性加氫工藝,分為A、B兩個反應(yīng)器,一開一備。PEC-251催化劑裝填在B反應(yīng)器,裝填量為12 m3。
中國石油吉林石化公司有機合成廠150 kt·a-1乙烯裝置碳二加氫物料組成如表5所示,裝置工藝參數(shù)見表6。
表5 150 kt·a-1乙烯裝置碳二加氫物料組成
表6 150 kt·a-1乙烯裝置工藝參數(shù)
由于反應(yīng)器沒有采用串級控制,氫氣含量幾乎不隨乙炔含量變化,為表征催化劑性能,取每月的最高乙炔含量,圖3為反應(yīng)器入口乙炔含量,圖4為工業(yè)裝置運行時的氫與炔體積比。圖3中的氫與炔體積比是由最高乙炔含量時的氫氣含量除以當(dāng)時的乙炔含量。對比催化劑的平均運行周期為6個月。PEC-251催化劑在工業(yè)裝置B反應(yīng)器連續(xù)運行14個月,反應(yīng)器出口乙炔含量一直為0,達到裝置低于2 μL·L-1的要求,實現(xiàn)了乙炔的完全轉(zhuǎn)化。切出時反應(yīng)器入口溫度僅57 ℃,投運時入口溫度為52 ℃,運行14個月時間溫度僅提高5 ℃。反應(yīng)器的切出是出于其他原因。從B反應(yīng)器切出時的入口溫度和氫與炔體積比判斷,催化劑運行沒有到達末期。
圖3 反應(yīng)器入口乙炔含量
圖4 工業(yè)裝置運行時的氫與炔體積比
對比圖1~2與圖3~4可以看出,工業(yè)側(cè)線評價有關(guān)參數(shù)如物料中乙炔含量、氫與炔體積比、反應(yīng)器入口溫度等,均與工業(yè)裝置的數(shù)據(jù)接近,表明長周期工業(yè)側(cè)線模擬試驗結(jié)果可以用于預(yù)測催化劑在工業(yè)裝置的運行效果。
由圖4可以看出,在14個月的運行過程中,除個別時間點外,絕大部分時間的氫與炔體積比低于1.8,平均氫與炔體積比也低于1.8。工業(yè)裝置運行12個月時,測到的氫與炔體積比最低為1.34,甚至低于工業(yè)側(cè)線裝置的最低氫與炔體積比,也低于反應(yīng)器投運初期測到的最低氫與炔體積比,表明催化劑性能仍然很好,選擇性沒有衰減跡象,預(yù)計催化劑至少還可以運行12個月。
B反應(yīng)器運行期間的氫與炔體積比,遠遠低于通?!?的要求,表明PEC-251催化劑有優(yōu)異的活性選擇性及抗結(jié)焦性能。
(1) 工業(yè)側(cè)線試驗結(jié)果表明,兩種催化劑的裝填比例為(0.4∶0.6)~(0.6∶0.4)時,可以將乙炔完全轉(zhuǎn)化,并具有較好的乙烯選擇性。
(2) 1 000 h工業(yè)側(cè)線試驗結(jié)果表明,級配催化劑有良好的活性與選擇性,1 000 h模擬試驗結(jié)果可用于預(yù)測催化劑在工業(yè)裝置的運行。
(3) PEC-251催化劑在工業(yè)裝置運行12個月時,測得的最低氫與炔體積比甚至低于反應(yīng)器投運初期的數(shù)據(jù),也低于工業(yè)側(cè)線模擬試驗的最低氫與炔體積比,表明PEC-251催化劑具有良好的活性選擇性及抗結(jié)焦性能。