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      推移液壓缸三深孔式活塞桿的工藝優(yōu)化措施

      2021-03-16 04:03:26隗春月
      關(guān)鍵詞:深孔外圓同軸

      隗春月

      (中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司,北京 102400)

      0 引言

      成本控制是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)要想提高經(jīng)濟(jì)效益,就必須把成本控制貫穿于整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程,縮短生產(chǎn)周期,提高產(chǎn)品質(zhì)量。隨著煤機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈來(lái)愈激烈,以最少的成本獲得最大的利潤(rùn),并干出最高品質(zhì)的支架,已成為大多數(shù)支架企業(yè)追求的目標(biāo)。日常工作中,企業(yè)也通過(guò)降本提效、修舊利廢等手段,作為增加其運(yùn)營(yíng)成本的必要手段,在資金回籠不足時(shí),可有效增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,保證企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。

      人工智能技術(shù)應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的生產(chǎn)過(guò)程中,以煤礦機(jī)械為例,其使用的液壓支架已經(jīng)很好地實(shí)現(xiàn)了信息智能化,液壓支架中的推移液壓缸活塞桿,其深孔內(nèi)部裝有傳感設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于液壓支架中,使礦工不用在礦井中實(shí)際查看,也能夠更好地掌握液壓支架等設(shè)備的運(yùn)動(dòng)情況。在眾多結(jié)構(gòu)的深孔活塞桿中,三深孔活塞桿的加工及生產(chǎn)要求最高,花費(fèi)更大,同時(shí)精度也最難保證。

      1 項(xiàng)目主要解決的主要問(wèn)題

      1.1 深孔活塞桿的結(jié)構(gòu)

      活塞桿是支持活塞運(yùn)動(dòng)并為液壓缸提供行程的零件,常被應(yīng)用為液壓缸的執(zhí)行部件。在液壓缸的整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,活塞桿起到了一個(gè)力的傳遞作用。液壓支架的推移液壓缸活塞桿通過(guò)推桿與工作面運(yùn)輸機(jī)相連,使刮板運(yùn)輸機(jī)、采煤機(jī)與液壓支架進(jìn)行全面推進(jìn)運(yùn)動(dòng),如圖1 所示,推移活塞桿大部分具有深孔結(jié)構(gòu),一般有單深孔、雙深孔及三深孔3種深孔式結(jié)構(gòu)。其深孔內(nèi)部放置電磁伸縮位移傳感器,它采用內(nèi)部非接觸的測(cè)量方式,測(cè)量用的活動(dòng)磁環(huán)和傳感器自身并無(wú)直接接觸,不至于被摩擦、磨損,可以有效且精確地檢測(cè)出磁環(huán)的位置,可靠性高,安全性好,便于自動(dòng)化工作,在惡劣的工作環(huán)境下,也能正常應(yīng)用于油缸位移測(cè)量,從而確定液壓支架等設(shè)備在移動(dòng)時(shí)的實(shí)際位移值。

      圖1 活塞桿的位置圖

      推移液壓缸由缸筒、活塞桿、活塞、導(dǎo)向套等幾部分組成,活塞桿的加工質(zhì)量好壞,直接影響液壓千斤頂?shù)膲勖涂煽啃?。活塞桿加工要求高,其表面粗糙度、同軸度及耐磨性要求極為嚴(yán)格。

      1.2 三深孔活塞桿的加工問(wèn)題

      近幾年,經(jīng)過(guò)改進(jìn)推移液壓缸的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),三深孔式活塞桿也被應(yīng)用于很多高端產(chǎn)品中,其結(jié)構(gòu)如圖2 所示,由于加工過(guò)程中,深孔作為加工外圓及各行孔的加工基準(zhǔn),其直線度要求很高,中心深孔與外圓同軸度要求φ0.1mm,而深孔加工的直線度,極易受鉆頭進(jìn)口端面精度、平整度等影響,目前有以下幾點(diǎn)問(wèn)題,嚴(yán)重影響著推移千斤頂?shù)恼w質(zhì)量。

      圖2 三深孔活塞桿的結(jié)構(gòu)圖(單位:mm)

      隨著液壓支架的支護(hù)高度越來(lái)越高,活塞桿的規(guī)格和長(zhǎng)徑比也越來(lái)越大,其外圓在熱處理后會(huì)出現(xiàn)彎曲變形的情況,后續(xù)以深孔為基準(zhǔn)精加工外圓時(shí),會(huì)出現(xiàn)無(wú)法車(chē)圓的情況。

      由于結(jié)構(gòu)比較特殊,三深孔活塞桿的加工精度,在以往單身空比深孔活塞桿的要求更高,一旦深孔出現(xiàn)同軸度超差,就會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢。

      為保證雙向鉆深孔,防止深孔鉆通后噴油,所以須在兩端將毛料余量增加,鉆深孔后再將其平掉,無(wú)形中增加了采購(gòu)成本。

      深孔加工易受各方面影響而鉆偏,為保證深孔質(zhì)量,防止深孔鉆偏報(bào)廢,所以增加了雙向二次擴(kuò)孔工序,但二次擴(kuò)孔加工難度大,易折鉆頭。

      2 針對(duì)三深孔活塞桿加工問(wèn)題的改進(jìn)措施

      通過(guò)不斷改進(jìn)工藝及加工方式,對(duì)該類(lèi)活塞桿問(wèn)題進(jìn)行分析,對(duì)加工數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤,最終嘗試著取消二次反向擴(kuò)深孔,改為雙向鉆通深孔,改進(jìn)機(jī)床和零件的轉(zhuǎn)向,引進(jìn)工具導(dǎo)向原理,在工裝方面也做了一些研究,最終在加工方式、工序調(diào)整、檢測(cè)工裝及加工工裝等方面,對(duì)三深孔活塞桿進(jìn)行工藝優(yōu)化,最大程度提高產(chǎn)品質(zhì)量。

      2.1 取消二次擴(kuò)孔,制作同軸度檢測(cè)工裝,解決折鉆頭問(wèn)題

      在保證零件精度和設(shè)計(jì)尺寸允許的前提下,對(duì)鉆深孔偏差進(jìn)行試驗(yàn),取消原中心深孔雙向二次擴(kuò)孔工序,優(yōu)化加工方式,考慮到密封行孔深度一般在240mm 左右,鉆鉸等工序加工難度較大,易出現(xiàn)刀具剛性不夠?qū)е碌募庸け砻娲植诙群凸畈环弦?、出現(xiàn)刀紋等問(wèn)題,未排除上述困難,最終決定將深孔從雙向鉆通,以最常見(jiàn)的尺寸為例:若深孔直徑尺寸為φ20mm,密封及螺紋行孔處最大直徑尺寸為φ30H9(+0.052,0)mm,則從小外圓端為進(jìn)口鉆φ20mm深孔,再?gòu)姆聪蚓纫蟾叩拿芊庑锌锥?,用?5mm 鉆頭鉆通深孔,預(yù)留各行孔加工余量,形成臺(tái)階圓,接刀位置位于各行孔位置,同時(shí)制作同軸度檢測(cè)小軸,如圖3 所示,為同軸度檢測(cè)工裝圖,通過(guò)對(duì)已加工的臺(tái)階深孔進(jìn)行檢測(cè),以檢測(cè)出的φ20mm 深孔偏斜量,推測(cè)后續(xù)外圓預(yù)留量,在此偏斜量的基礎(chǔ)上,是否能夠車(chē)圓,如果偏斜量合格,則進(jìn)入下一道工序,保證最后外圓能夠車(chē)圓。

      圖3 同軸度檢測(cè)工裝圖

      這種加工方式,可一定程度修正深孔鉆偏對(duì)密封孔的影響,防止后續(xù)因?yàn)樯羁足@偏導(dǎo)致外圓車(chē)不圓、孔鉆不圓的問(wèn)題,在最初工序即可檢測(cè)出雙向通孔加工質(zhì)量是否合格,是否對(duì)后續(xù)工序有太大影響,以此來(lái)約束深孔的加工質(zhì)量,直接取消二次反向擴(kuò)深孔,在以深孔為基準(zhǔn)加工各孔時(shí),再利用尺寸公差適宜的導(dǎo)向鉆頭,以深孔為導(dǎo)向,加工推移傳感器磁環(huán)密封等各處行孔,并用導(dǎo)向絲錐,以密封孔為導(dǎo)向加工螺紋,滿(mǎn)足深孔與各螺紋孔及密封孔的同軸度要求[1]。由于取消二次擴(kuò)孔,深孔加工難度大大降低,同時(shí)省去一道工序,加工效率明顯提高,也避免了二次擴(kuò)孔折鉆頭和同軸度不夠造成的報(bào)廢問(wèn)題,圖4為深孔加工后的狀態(tài)。

      圖4 三深孔狀態(tài)圖

      2.2 改進(jìn)機(jī)床和零件的轉(zhuǎn)向

      通過(guò)雙向鉆通深孔的工藝方式,再對(duì)加工好的深孔用工裝銷(xiāo)軸進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果顯示,仍有部分小外圓端為進(jìn)口的深孔偏斜量不合格,為了解決該問(wèn)題,決定從深孔鉆機(jī)床的加工方式入手,通常深孔鉆床在加工過(guò)程中,會(huì)采用零件不動(dòng)而鉆頭轉(zhuǎn)動(dòng)的方式加工深孔,考慮到深孔鉆機(jī)床的特性,將深孔鉆床主軸轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái),由于卡盤(pán)為三爪自定心設(shè)計(jì),所以在零件和鉆頭同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)的情況下,可對(duì)深孔軌跡起到修正作用,經(jīng)過(guò)調(diào)整,從小外圓端面為進(jìn)口的深孔,經(jīng)過(guò)工裝銷(xiāo)軸檢測(cè)得出,深孔鉆削直線度更好,經(jīng)過(guò)批量生產(chǎn)的檢驗(yàn),后續(xù)基本深孔偏移量是合格的,保證了后續(xù)外圓加工的余量滿(mǎn)足圖紙需求。

      2.3 制作端面密封工裝,減少毛料長(zhǎng)度預(yù)留量

      由于深孔在加工過(guò)程中,鉆頭出口如果沒(méi)有封油措施,會(huì)出現(xiàn)噴油現(xiàn)象,對(duì)加工和現(xiàn)場(chǎng)都造成很大困擾,一般情況下,加工深孔活塞桿,為了保證深孔不偏斜,會(huì)將粗車(chē)時(shí)的加工基準(zhǔn)—中心孔平掉,防止深孔鉆頭由于進(jìn)口導(dǎo)向受到影響,下料長(zhǎng)度會(huì)預(yù)留至少7mm 余量,在鉆深孔前平掉,保證端面中心孔被平掉,三深孔在此基礎(chǔ)上,為保證雙向鉆深孔,防止深孔鉆通后噴油,所以需在兩端將毛料余量增加,在深孔深度滿(mǎn)足圖紙深度的前提下,預(yù)留至少10mm ~12mm,保證深孔出口不會(huì)鉆通噴油,在鉆深孔后再將預(yù)留量平掉,保證總長(zhǎng)尺寸,加上平端面下料馬蹄余量,總長(zhǎng)需要預(yù)留25mm 余量。無(wú)形中增加了材料和加工成本,為最大限度節(jié)能降耗,避免不必要的浪費(fèi),圖5 為端面密封的工裝,在密封件的選擇上,必須考慮使用條件,該次工裝設(shè)計(jì),主要考慮端面耐摩擦系數(shù)等[2]。端面密封工裝在鉆深孔時(shí),封在深孔鉆頭出口,圖6為端面密封工裝的使用位置,通過(guò)圖片可以看到,在鉆深孔時(shí),將其放置于深孔出口處端面中心位置,由卡盤(pán)和零件頂住工裝,利用端面雙重密封圈封住端面,保證密封性能更好[3],確保了深孔在鉆削過(guò)程中出口不噴油,在工裝規(guī)格方面,考慮到由于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,常用規(guī)格較固定,所以通過(guò)定制不同規(guī)格的工裝,保證日常使用,將總長(zhǎng)下料余量減小了至少1/2,最大限度地減少了材料成本及后續(xù)車(chē)削的加工成本,利用端面密封工裝,解決了深孔鉆通后出口竄油的問(wèn)題。

      圖5 端面密封工裝

      圖6 端面密封工裝使用位置

      2.4 激光熔覆零件外圓找正工序安排

      工藝要求鉆深孔后,須以深孔為基準(zhǔn),對(duì)外圓找正并進(jìn)行找正車(chē)削,為了保證材料表面的淬透層,增加零件強(qiáng)度,粗車(chē)為精車(chē)直徑留量不會(huì)太大,這就導(dǎo)致深孔一旦鉆偏過(guò)多,找正車(chē)削外圓時(shí),無(wú)法車(chē)圓,不能確定下一步精加工的精基準(zhǔn),一般三深孔零件會(huì)要求行程外圓激光熔覆處理,增加外圓的耐磨度和防腐性能,針對(duì)激光熔覆的零件,優(yōu)化鉆深孔后的外圓找正工序,將熔覆前的外圓尺寸提前至鉆深孔后精車(chē)找正工序,在外圓激光熔覆前不再加工,在降低車(chē)間外圓找正的困難的同時(shí),也減少了一次重復(fù)裝卡的車(chē)削工序,工序銜接更加合理,在降低加工難度和質(zhì)量的前提下,解決了外圓以深孔為基準(zhǔn)找正車(chē)削困難的難題,最大程度上提高了產(chǎn)能并節(jié)省生產(chǎn)工期,在激光熔覆時(shí),要求最大功率不得超過(guò)4000W,防止由于受熱導(dǎo)致零件變形,增加材料內(nèi)應(yīng)力導(dǎo)致的彎曲。

      3 項(xiàng)目解決的問(wèn)題

      通過(guò)采取以上措施,該項(xiàng)目解決了以下幾點(diǎn)問(wèn)題:1)在公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求越來(lái)越高的情況下,三深孔活塞桿的加工已成為比較棘手的問(wèn)題,中心深孔與螺紋孔及密封孔的同軸度超差嚴(yán)重,直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。2)由于之前為了保證同軸度,須在同軸度要求高的一端反向擴(kuò)孔,二次擴(kuò)孔加工難度極高,工人需要反復(fù)調(diào)試加工參數(shù),加工效率低,二次擴(kuò)孔每天只能加工幾根,同時(shí)二次擴(kuò)孔易折鉆頭,只能報(bào)廢重投,在訂單相對(duì)集中時(shí),嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度。3)為了滿(mǎn)足雙向鉆深孔,防止深孔鉆噴油,須將下料余量增加25mm,最后還需將多余的量平掉,無(wú)形中增加了產(chǎn)品的采購(gòu)成本、加工成本等。4)由于深孔加工偏心不易控制,導(dǎo)致后續(xù)根據(jù)深孔對(duì)外圓及端面的找正車(chē)削較困難,而大部分三深孔活塞桿都要求外圓激光熔覆,經(jīng)過(guò)對(duì)工藝優(yōu)化,大大降低了找正車(chē)削外圓的難度,并省去反復(fù)裝夾的時(shí)間。

      4 達(dá)到的效果

      通過(guò)三深孔活塞桿的加工工藝優(yōu)化后,在大大縮短工期的前提下,確保了零件精度要求,鉆頭損壞率大大降低,同時(shí)端面下料余量減少1/2,省去了平端面的時(shí)間,針對(duì)激光熔覆的要求,工藝優(yōu)化后,直接節(jié)省了一步車(chē)外圓工序,降低了外圓找正車(chē)不圓的困難,三深孔活塞桿的報(bào)廢率大大降低,該工藝思路、改進(jìn)方式值得被應(yīng)用于單深孔、雙深孔活塞桿的加工過(guò)程,由于該類(lèi)結(jié)構(gòu)大部分被應(yīng)用于出口產(chǎn)品,因此,質(zhì)量要求很高。

      5 結(jié)語(yǔ)

      目前該改進(jìn)措施已被大量推廣應(yīng)用,有效地降低了產(chǎn)品的報(bào)廢率,同時(shí)大量節(jié)省了采購(gòu)成本、加工成本等,為公司產(chǎn)品質(zhì)量的提升添磚加瓦。因?yàn)樯羁准庸ぃ坏┏霈F(xiàn)二次擴(kuò)孔報(bào)廢,不包括勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備磨損及、具費(fèi)、水電費(fèi),在工人反復(fù)調(diào)試等各雜項(xiàng)費(fèi)用的前提下,節(jié)省的各項(xiàng)費(fèi)用也是可觀的。

      在實(shí)踐中以不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)等滿(mǎn)足客戶(hù)的需求為目標(biāo),是我們質(zhì)量創(chuàng)新的核心,“合抱之木,生于毫末”,正是通過(guò)這種從細(xì)微上的改進(jìn)創(chuàng)新和節(jié)省,并貫穿于整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程,大力挖掘降本空間,才能讓企業(yè)更加從容地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化,提高抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

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