王龍,董易凡,楊圣方,劉媛
中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田蘇里格南作業(yè)分公司(陜西 西安 710018)
井筒積液是導(dǎo)致氣井產(chǎn)氣量下降的主要原因之一,當(dāng)積液嚴(yán)重時(shí),氣井停噴。為了提升氣井的攜液能力,將小直徑連續(xù)油管作為速度管柱下入生產(chǎn)管柱中進(jìn)行排水采氣。但連續(xù)油管在井筒內(nèi)的受力情況復(fù)雜,長(zhǎng)期在地層流體所含腐蝕性介質(zhì)的復(fù)合作用下,存在連續(xù)油管失效、斷脫的可能。蘇里格南區(qū)塊自2014 年開始采用速度管柱排水采氣技術(shù),部分連續(xù)油管使用接近4年,需要對(duì)其進(jìn)行打撈評(píng)估,蘇里格南區(qū)塊連續(xù)油管下入超過3 000 m,大井斜導(dǎo)致摩擦阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他區(qū)塊,打撈連續(xù)油管存在諸多難點(diǎn)。目前,打撈連續(xù)油管的作業(yè)管柱都為常規(guī)管柱,且多數(shù)集中于作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)低的空井筒,為此蘇南公司成立現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)小組,于2019 年開展速度管柱打撈試驗(yàn)[1]。
連續(xù)油管打撈是指以連續(xù)油管為作業(yè)管柱打撈井內(nèi)落魚的技術(shù)。為了充分發(fā)揮連續(xù)油管打撈的技術(shù)優(yōu)勢(shì),必須要解決下述難題:①連續(xù)油管自身不能旋轉(zhuǎn),增大了引入魚頂?shù)碾y度;②連續(xù)油管屬柔性管,打撈過程中易因下壓載荷控制不當(dāng)而出現(xiàn)不可逆的屈曲變形,甚至造成嚴(yán)重后果;③打撈過程中抓獲落魚后,若落魚嚴(yán)重遇卡,易造成意外丟手[2]。為了克服以上技術(shù)難點(diǎn),打撈工具必須滿足以下要求:①順利引入落魚,這是打撈作業(yè)成功的基礎(chǔ);②抓獲落魚后地面要有響應(yīng),以防止注入頭過度下壓;③若落魚遇卡嚴(yán)重可以緊急處理,這是保證整個(gè)打撈過程作業(yè)安全、可控的前提[3]。
在蘇里格南區(qū)塊使用連續(xù)油管外徑為38.1 mm,CT70 鋼級(jí)無(wú)縫鋼管,下入深度3 000~3 500 m,管柱結(jié)構(gòu)見表1,計(jì)劃使用5 000 m 同級(jí)別連續(xù)油管進(jìn)行沖砂、清洗撈施工,選擇200 m 同級(jí)別連續(xù)油管進(jìn)行對(duì)接回收。
表1 管柱結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
油管掛打撈工具串:38.1 mm 外卡瓦接頭+扶正器+GS(表2)。
表2 管掛打撈工具串參數(shù)
使用制氮車進(jìn)行氣舉,清理速度管柱與油管之間的環(huán)空雜質(zhì);降低提拉速度管柱時(shí)的張力,通過排量1 100~1 300 m3/h的制氮車進(jìn)行氣舉,確保氣舉壓力小于30 MPa。
試壓30 MPa,穩(wěn)壓10 min,壓降小于0.5 MPa,試壓合格。泵車排量200~250 L/min,泵壓小于30 MPa,進(jìn)行沖洗井作業(yè)。循環(huán)1.5~2 個(gè)循環(huán)周,充分清理環(huán)空雜質(zhì)。
安裝雙roll-on 接頭(圖1),安裝后若試?yán)?5 t,上提懸重不超過14 t。起連續(xù)油管至井口。起連續(xù)油管過程中,在滾筒端安裝在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)儀器,對(duì)連續(xù)油管壁厚、表面腐蝕情況等進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)。
起連續(xù)油管至井口,速度控制如下:①3 800~3 870 m 速度控制在 5 m/min 以下;②100~ 3 800 m速度控制在10~15 m/min;③0~100 m 井口附近,速度控制在5 m/min以下。
圖1 roll-on連接頭
①鋼絲通井:下入70 mm 通井規(guī)通井至鎖芯工具位置;②鋼絲打?。合氯?0 mm 鉛模至魚頂位置,打鉛??;③鋼絲打撈鎖芯工具:下入GS 打撈井下鎖芯工具。
按照井控細(xì)則要求結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,在施工現(xiàn)場(chǎng)劃定作業(yè)范圍,確保點(diǎn)火罐、工具間、值班房距離要求符合油田公司、蘇南公司標(biāo)準(zhǔn),形成標(biāo)準(zhǔn)化布置方案(圖2),對(duì)后續(xù)的批量作業(yè)奠定基礎(chǔ)。
2019 年 5 月 24 日,回收管柱過程中,雙 roll-on內(nèi)連接接頭連接上下兩端進(jìn)行試?yán)瓬y(cè)試,期間懸重14~15 t,繼續(xù)上提 2 m 試?yán)?,懸重?14.4 t 突然上升到17.1 t后掉到0,下部速度管柱和roll-on 連接處斷裂。迅速撈獲下部速度管柱上提6.2 m,重新連接懸掛器恢復(fù)井口。
4.2.1 問題分析原因
1)速度管柱和套管不存在硬堵塞。使用氮?dú)夂颓逅畾馀e和洗井,確認(rèn)速度管柱和套管之間連通性良好,不存在硬堵塞情況。
圖2 布置示意圖
2)未出現(xiàn)上提超拉的情況。管柱自重11 t,管體提拉測(cè)試為16.1 t,而提拉試驗(yàn)為14~15 t,不存在拉力超過管柱本體提拉測(cè)試的情況。
3)上提過程中突然遇阻,說明井筒與速度管柱間的摩阻升高,存在異常。速度管柱自身的彈性系數(shù)為1 m/1 000 m,3 000 m速度管柱彈性形變長(zhǎng)度約為3 m,提拉過程中雖然上提2 m,但未超過管柱拉伸導(dǎo)致的彈性形變長(zhǎng)度,無(wú)法判斷速度管柱在井筒內(nèi)是否由于位移、井身結(jié)構(gòu)等情況導(dǎo)致磨阻超過抗拉強(qiáng)度,拉伸過程中管柱在井筒內(nèi)并無(wú)位移,持續(xù)提拉會(huì)導(dǎo)致管柱薄弱點(diǎn)斷裂[4]。
4)管柱薄弱點(diǎn)分析。速度管柱自身的提拉測(cè)試為16.1 t,不存在超過本體強(qiáng)度的原因,分析認(rèn)為由于使用雙roll-on 連接,連接處通過熱壓造成了管柱發(fā)生形變,導(dǎo)致該處的提拉測(cè)試有所降低。
4.2.2 針對(duì)問題優(yōu)化工序
1)降低井筒摩阻。加入金屬降阻劑,計(jì)算好頂替量,使金屬減阻劑進(jìn)入速度管柱與油管之間的環(huán)空,減小速度管柱和套管之間的摩阻,減小起管懸重降低雙roll-on拉脫風(fēng)險(xiǎn)[5]。
2)提拉試驗(yàn)前預(yù)判斷可行性??紤]單井井筒無(wú)法預(yù)測(cè),在GS 抓住油管掛后上提5 m(1#閥、2#閥、防噴器、防噴管長(zhǎng)度接近6 m),驗(yàn)證速度管柱在油管內(nèi)的伸縮量是否超過彈性形變長(zhǎng)度,通過提拉本體確認(rèn)管柱在井內(nèi)能否正常產(chǎn)生位移,并通過懸重判斷是否可以使用roll-on工具打撈。
3)提拉測(cè)試最高為16 t。在提拉試驗(yàn)中,對(duì)外卡瓦提拉測(cè)試最高16 t;起油管過程中密切關(guān)注懸重變化,勻速上提防止動(dòng)作過猛拉脫雙roll-on接頭。
4)應(yīng)選擇位移較小的井進(jìn)行試驗(yàn)。SN01XX-03 井,位移1 440 m,屬于大位移定向井,位移越大,井深結(jié)構(gòu)越復(fù)雜,井筒摩擦阻力越大,故選擇直井進(jìn)行首次試驗(yàn)。
在經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和施工程序改進(jìn)優(yōu)化后,順利完成了5 口井的速度管柱回收最大位移1 400 m(表3)。分析回收管柱時(shí)的懸重變化:
1)連接roll-on 前,通過GS 工具試?yán)B續(xù)油管,若油管自身在井里正常伸縮(每千米接近1 m,3 500 m 接近3.5 m),且懸重變化幅度較小,則說明連續(xù)油管管壁與井壁無(wú)卡阻點(diǎn),可進(jìn)行下一步試驗(yàn)。
2)考慮連續(xù)油管自重接近14 t,在正?;厥者^程中,隨著回收量的增加,懸重逐步降低,回收速度變快。
3)考慮roll-on 接頭處產(chǎn)生形變,回收過程中通過顏色標(biāo)記,確認(rèn)roll-on 接頭位置,纏繞至回收滾筒10 圈后,視為度過高風(fēng)險(xiǎn)期,同時(shí)回收全程控制速度,保持勻速進(jìn)行回收。
以SN0168-08井為例:
表3 2019年連續(xù)油管回收統(tǒng)計(jì)
1)通過GS 工具直接上提管柱至防噴管,上提5 m 后再下放,完成管壁和井筒的卡阻測(cè)試。懸重未出現(xiàn)異常,判斷下一步可使用roll-on連接回收。
2)上提油管至防噴盒(0~14 t),割油管,做雙roll-on 連接,測(cè)試?yán)?6 t,測(cè)試合格,上提至14.5開半封卡瓦,開始起油管,隨著管柱回收,懸重穩(wěn)定下降。
3)起3 889 m 速度管柱至井口,移出塔臺(tái),恢復(fù)井口采氣樹。
委托寶雞鋼管廠、中石油漢江機(jī)械設(shè)備研究所對(duì)5盤回收管柱進(jìn)行全管體漏磁檢測(cè)。
1)檢測(cè)設(shè)備。使用的連續(xù)管無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng),可以在作業(yè)過程中對(duì)連續(xù)油管的局部缺陷、壁厚變化等進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)儀器滿足API Spec 5ST—2010、ASTM E570—2015等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)要求[6]。
2)檢測(cè)結(jié)果。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果顯示,5 盤管柱的壁厚損失未低過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的10%(即2.88 mm),具體數(shù)據(jù)見表4,回收管柱點(diǎn)損傷小于檢測(cè)判定標(biāo)準(zhǔn)(API Spec 5ST—2010、SY/T 6698—2007) 且壁厚損失小于10%。
3)以SN01XX-05為例,管體整體狀況良好。連續(xù)油管距管端461 m、1 672 m 處檢測(cè)出接近判定標(biāo)準(zhǔn)的缺欠信號(hào)波,缺欠判斷為點(diǎn)損傷,不影響整體評(píng)價(jià)。壁厚變化:連續(xù)油管距管端1 756~1 766 m 處壁厚減薄,通過便攜式測(cè)厚儀進(jìn)行復(fù)檢壁厚大于2.88 mm(實(shí)測(cè) 3.10 mm、2.98 mm、3.05 mm、3.07 mm),損失深度未超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的10%。
表4 2019年連續(xù)油管檢測(cè)情況
2020 年 1 月 8 日,與中石油管材所、寶雞鋼管廠、長(zhǎng)慶井下、安東石油召開速度管柱回收檢測(cè)及利用技術(shù)會(huì)議。
結(jié)合國(guó)家及行業(yè)判斷標(biāo)準(zhǔn),形成以下決定:
1)回收管柱點(diǎn)損傷小于檢測(cè)判定標(biāo)準(zhǔn)(API Spec 5ST —2010、SY/T 6698—2007) 且壁厚損失小于10%,可以再次作為速度管柱使用。
2)蘇南回收的5 盤管柱,滿足可再次使用的要求。
3)基于施工經(jīng)驗(yàn),為了減少未來(lái)可能再次提起管柱的風(fēng)險(xiǎn),回收管柱目前僅計(jì)劃用于水平位移相對(duì)較小的井(例如不大于1 000 m 的井)的速度管柱。
4)重復(fù)使用回收管柱,可使單井速度管柱安裝費(fèi)用降低約24萬(wàn)元。
1)外徑38.1 mm(1.5")CT70鋼級(jí)無(wú)縫鋼管的連續(xù)油管在生產(chǎn)井內(nèi)使用情況良好,未出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕、沖蝕情況。
2)回收連續(xù)油管時(shí),提拉測(cè)試前的伸縮量測(cè)試,是判斷井內(nèi)摩阻情況的重要工程手段,確認(rèn)井壁無(wú)卡阻點(diǎn),降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
3)檢測(cè)回收的5 盤連續(xù)油管,可滿足再次使用的要求。