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      選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用

      2021-03-18 07:11:06劉順當
      機械工程與自動化 2021年1期
      關(guān)鍵詞:選煤廠工藝流程上位

      劉順當

      (西山煤電(集團)有限公司 屯蘭選煤廠,山西 古交 030206)

      0 引言

      選煤廠是對工作面原煤進行再處理的場所,隨著工作面采煤效率的提升及不同行業(yè)對精煤的要求不同,對選煤廠的洗選能力提出了更高的要求。傳統(tǒng)選煤系統(tǒng)主要以繼電器控制為主,期間還需大量人力參與其中。選煤廠生產(chǎn)環(huán)境相對惡劣,要求選煤廠安全、可靠生產(chǎn)[1]。為提升選煤廠的安全性和可靠性,本文以某選煤廠為例建立監(jiān)控系統(tǒng),以達到提升其自動化生產(chǎn)能力、監(jiān)測選煤廠各設(shè)備實施運行參數(shù)的目的。

      1 選煤廠工藝流程概述

      實現(xiàn)選煤廠的自動化生產(chǎn),提升其可靠性和穩(wěn)定性,應(yīng)掌握該選煤廠的選煤工藝和相關(guān)設(shè)備性能。某選煤廠的選煤方式為重介質(zhì)選煤,根據(jù)煤炭顆粒的密度不同對其進行分層處理,從而達到選煤的目的,較其他選煤方式更具有廣泛的適用性,且可提高精煤的產(chǎn)率。

      根據(jù)選煤生產(chǎn)中的不同流程,可將選煤控制系統(tǒng)分為原煤分級系統(tǒng)、塊煤分選系統(tǒng)、末煤分選系統(tǒng)、粗煤泥分選系統(tǒng)、浮選系統(tǒng)以及煤泥水處理系統(tǒng)[2]。不同流程對應(yīng)分選設(shè)備如表1所示。

      表1 選煤工藝及對應(yīng)設(shè)備類型

      2 選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的總體設(shè)計

      結(jié)合某選煤廠的分系統(tǒng)及涉及到的關(guān)鍵設(shè)備,對選煤廠各分選系統(tǒng)的工藝流程進行優(yōu)化改造,最終實現(xiàn)了對選煤廠中各工藝流程及各設(shè)備運行參數(shù)的集中監(jiān)測控制和分散控制。監(jiān)控系統(tǒng)的總體設(shè)計思路為:以PLC為核心,基于以太網(wǎng)通信技術(shù)對現(xiàn)場設(shè)備的運行狀態(tài)及故障信息進行監(jiān)測,并為上位機配置一臺工業(yè)計算機和相應(yīng)數(shù)量的液晶顯示器,從而實現(xiàn)監(jiān)控和數(shù)據(jù)信息的記錄?;谶x煤廠監(jiān)控系統(tǒng)主要完成對現(xiàn)場的安全保護和重介液密度的控制,從而達到降低選煤廠生產(chǎn)成本和作業(yè)人員勞動強度、提高選煤廠經(jīng)濟效益的目的[3]。在上述分析的基礎(chǔ)上,設(shè)計如圖1所示的選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)原理圖。

      圖1 選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)原理框圖

      如圖1所示,選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)分為現(xiàn)場分系統(tǒng)層、數(shù)據(jù)通訊層以及上位機監(jiān)測層。其中,現(xiàn)場分系統(tǒng)主要是選煤廠各工藝流程的分系統(tǒng)和PLC下位機控制系統(tǒng);數(shù)據(jù)通訊層包括工業(yè)以太網(wǎng)交換機、光纜終端盒、光纖網(wǎng)等數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備;上位機監(jiān)測層為上位機控制系統(tǒng)和相關(guān)上位機計算機、顯示儀、工程師站和數(shù)據(jù)站等。

      3 選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計

      根據(jù)選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的總體設(shè)計思路,完成對選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設(shè)計和軟件設(shè)計。

      3.1 監(jiān)控設(shè)備分類及其對應(yīng)PLC的組態(tài)設(shè)計

      監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設(shè)計主要是基于PLC完成對各級設(shè)備的電氣監(jiān)控,所需監(jiān)控的設(shè)備包括普通設(shè)備、軟啟動設(shè)備、變頻控制設(shè)備、皮帶輸送機、刮板輸送機、電動平板閘門和電動閥。本節(jié)著重完成監(jiān)控系統(tǒng)中PLC控制系統(tǒng)的組態(tài)設(shè)計,完成對不同監(jiān)測對象對應(yīng)的PLC的輸入/輸出點數(shù)量的統(tǒng)計。

      其中,普通設(shè)備電氣控制主要是基于PLC對普通設(shè)備的電機啟動、電機換向以及電機停止等動作的控制,控制回路中包括低壓交流接觸器、低壓斷路器和綜合保護器等。一般地,選煤廠中的分級篩、脫介脫水篩、重介質(zhì)旋流器、弧形篩以及脫泥篩等設(shè)備均屬于普通設(shè)備,對應(yīng)控制回路中包含有5個數(shù)字量輸入點。

      軟啟動設(shè)備主要指選煤廠中的重負荷啟動設(shè)備和相關(guān)大功率設(shè)備,為實現(xiàn)對選煤廠電網(wǎng)的保護,并達到節(jié)能的目的,實現(xiàn)大功率及重載設(shè)備的軟啟動控制,對應(yīng)控制回路中包含有6個數(shù)字量輸入點和1個數(shù)字量輸出點[4]。對應(yīng)軟啟動設(shè)備的電氣控制原理如圖2所示。

      圖2 軟啟動設(shè)備的電氣控制原理圖

      變頻控制設(shè)備主要指選煤廠的泵類設(shè)備,由于泵類設(shè)備不具備自動調(diào)速功能,僅依靠閥門對其進行控制導(dǎo)致其大部分工況下均在高速狀態(tài)下運轉(zhuǎn),從而造成大量電能的浪費。為此,基于PLC和變頻器實現(xiàn)對泵類設(shè)備的變頻控制,對應(yīng)控制回路中包含有7個數(shù)字量輸入點、1個模擬量輸入點和輸出點。

      皮帶運輸機為選煤廠的主要運輸設(shè)備,在實際生產(chǎn)過程中因外力、張力以及安裝等外界因素容易導(dǎo)致皮帶運輸機出現(xiàn)跑偏的現(xiàn)象。因此,選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的主要功能是對皮帶運輸機的跑偏故障進行監(jiān)測,將現(xiàn)場所監(jiān)測到的跑偏信號傳送至PLC中,并發(fā)出報警信號。同理,刮板輸送機主要監(jiān)測其是否出現(xiàn)斷鏈等故障,并對發(fā)生異常的工況進行及時停機處理。針對刮板輸送機與帶式輸送機的需求,為其對應(yīng)電氣監(jiān)控系統(tǒng)配置8個數(shù)字量輸入信號、2個數(shù)字量輸出信號(輸出回路信號、報警回路信號)。

      針對上述一系列的選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的控制需求,分別為系統(tǒng)選用S7-300PLC控制器,為上位機和下位機配置100 Mb/s的以太網(wǎng)交換機進行數(shù)據(jù)通信。

      3.2 監(jiān)控系統(tǒng)的軟件

      本方案選用STEP7 Micro/Win對監(jiān)控系統(tǒng)的軟件進行設(shè)計。根據(jù)控制需求,完成對CPU、主站、遠程站、以太網(wǎng)IP地址的配置[5]。要求所設(shè)計的監(jiān)控系統(tǒng)軟件具備如下功能:①將現(xiàn)場采集到的模擬信號傳輸給PLC后對其進行A/D轉(zhuǎn)換,以備后續(xù)計算使用;②要求監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對選煤廠設(shè)備的全自動控制和現(xiàn)場手動控制,并達到節(jié)能的效果;③要求監(jiān)控系統(tǒng)對現(xiàn)場設(shè)備采用順序控制的方式,啟動時從后向前啟動,停機時采用從前向后的方式。塊煤分選系統(tǒng)的工作為選煤廠的關(guān)鍵流程,其對應(yīng)的程序流程如圖3所示。

      圖3 塊煤分選系統(tǒng)程序流程圖

      此外,要求選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)人機界面還可顯示工藝流程圖和其他功能畫面(包括報警畫面、報表畫面和變量趨勢畫面等)。人機界面中的變量趨勢畫面如圖4所示。

      圖4 變量趨勢界面

      該監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)某選煤廠實際運行后,選煤廠所有分系統(tǒng)的可靠性大大提升,且對故障的定位和處理效率更高。與原選煤廠相比,選煤廠配置監(jiān)控系統(tǒng)后,對應(yīng)系統(tǒng)的啟停耗時由無監(jiān)控系統(tǒng)下的80 min縮短為40 min;系統(tǒng)的停機時長由22 h縮短為2.5 h;系統(tǒng)的絕對耗能由10.7 kWh/t降低為8.6 kWh/t。

      4 總結(jié)

      為進一步提升選煤廠的自動化程度和洗選生產(chǎn)能力,本文完成對選煤廠監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用,具體總結(jié)如下:

      (1) 以PLC為核心建立選煤廠的監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)了對選煤廠各級別設(shè)備電氣控制的節(jié)能性、可靠性和穩(wěn)定性。

      (2) 基于以太網(wǎng)通信技術(shù)實現(xiàn)了上位機與下位機的通信,并實時顯示選煤廠的工藝流程和其他功能。

      (3) 經(jīng)實踐表明,某選煤廠應(yīng)用該監(jiān)控系統(tǒng)后系統(tǒng)啟停時長、故障停機時長以及系統(tǒng)的耗能明顯降低,具有實際意義。

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