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      國外某水電站1號(hào)機(jī)定子線棒擊穿原因分析及處理

      2021-03-20 10:12:26楊桂周李文棟陳珊英
      水電站機(jī)電技術(shù) 2021年2期
      關(guān)鍵詞:極間線棒磁極

      楊桂周,李文棟,陳珊英

      (東芝水電設(shè)備(杭州)有限公司,浙江 杭州 310000)

      0 前言

      水輪發(fā)電機(jī)定子線棒擊穿引起接地是一種常見故障,當(dāng)定子線棒受損無法修補(bǔ)需要更換時(shí),如何快速更換處理就顯得尤為重要,本文以國外某水電站1號(hào)機(jī)定子線棒擊穿為研究對(duì)象,分析了發(fā)生故障的原因,并總結(jié)了如何不吊出轉(zhuǎn)子更換定子線棒的處理過程及方法[1],希望能為類似機(jī)組的處理提供一些參考和借鑒作用。

      1 發(fā)電機(jī)概況與基本參數(shù)

      國外某水電站裝機(jī)3臺(tái),總裝機(jī)容量234.6 MW,主要以發(fā)電為主,1號(hào)機(jī)于2015年8月投運(yùn),發(fā)電機(jī)基本參數(shù)見表1。

      表1 發(fā)電機(jī)基本參數(shù)

      2 事故概況及調(diào)查

      該電站1號(hào)機(jī)在2016年9月正常運(yùn)行時(shí),突然定子接地故障信號(hào)報(bào)警導(dǎo)致機(jī)組甩負(fù)荷停機(jī)。

      停機(jī)后,分別對(duì)封閉母線、中性點(diǎn)裝置及定子繞組進(jìn)行了絕緣電阻測量,封閉母線、中性點(diǎn)裝置和定子三相繞組的B相和C相絕緣電阻正常,A相絕緣電阻為0,確認(rèn)了A相存在接地故障。

      結(jié)合現(xiàn)場條件,利用直流電壓分擔(dān)法,對(duì)A相3個(gè)支路分別通10 A直流電流,測得A相第三支路出現(xiàn)了分壓現(xiàn)象,主引出端對(duì)地以及中性點(diǎn)對(duì)地電壓分別為0.017 V和0.079 V,根據(jù)電壓比等于線棒串聯(lián)根數(shù)比[2],結(jié)合定子繞組接線圖,初步判斷接地位置位于205槽上層線棒附近,現(xiàn)場拆解對(duì)應(yīng)位置的擋風(fēng)板后,查到受損線棒為205槽上層線棒,受損位置位于機(jī)組上端,接近于線棒直線段出槽口處,呈直徑約5~7 mm的凹坑,深度基本達(dá)到內(nèi)部導(dǎo)體。定子線棒受損狀況如圖1所示。

      圖1 定子線棒受損狀況(一)

      3 原因分析

      觀察受損部位形態(tài),受損部位呈圓形凹坑狀,凹坑周圍線棒主絕緣有不同程度的灼傷情況,并由內(nèi)向外呈逐漸減輕狀,說明凹坑處于熱源正中心,所以推測有小型磁性金屬物質(zhì)(例如螺栓、螺母或焊頭等)附著,因?yàn)樵摬课淮艌鰪?qiáng)度很高,在這種磁場強(qiáng)度很高的部位,當(dāng)線圈表面有磁性金屬物質(zhì)接觸時(shí),金屬物質(zhì)會(huì)受到電磁感應(yīng)而發(fā)熱,以M10螺母大小的物體為例,推算溫度會(huì)達(dá)到200~300 ℃以上。

      另外,從受損位置周邊的組裝情況來看,上層線棒內(nèi)徑側(cè)與組裝在線棒上的擋風(fēng)板之間存在間隙,綁扎槽楔止動(dòng)的綁繩會(huì)在高出鐵心段約20 mm處形成一個(gè)小臺(tái)階,該位置可以遺留異物,并容易被卡住。由于故障點(diǎn)也正處于緊貼綁繩的上端,所以推測此處有磁性異物遺留,示意圖詳見圖2。

      圖2 定子線棒受損狀況(二)

      通過以上分析推斷,應(yīng)是有磁性異物附著在此處,在機(jī)組運(yùn)行過程中,該異物在定子鐵心端部磁場作用下感應(yīng)而發(fā)熱,并伴隨電磁振動(dòng);線棒絕緣在過熱磁性異物及異物的電磁振動(dòng)雙重作用下受到緩慢、逐漸加重的熱損傷和機(jī)械損傷,當(dāng)絕緣剩余厚度不足以支撐機(jī)組運(yùn)行所需的電場強(qiáng)度時(shí),發(fā)生定子線棒擊穿接地事故。

      由于該線棒已完全被擊穿,且故障點(diǎn)位于鐵心出槽口并緊靠鐵心,無法進(jìn)行臨時(shí)修復(fù)處理,因此決定對(duì)該線棒進(jìn)行更換處理。

      4 定子線棒更換處理

      為盡快恢復(fù)機(jī)組運(yùn)行,減少現(xiàn)場工作量,考慮在不吊出轉(zhuǎn)子的條件下更換定子線棒方案的可能性,根據(jù)圖紙確認(rèn),拆除1只磁極后,磁軛與定子鐵心之間有300 mm×660 mm的操作空間,方案可行,因此決定不吊出轉(zhuǎn)子拆1只磁極更換定子線棒,發(fā)電機(jī)斷面簡圖如圖3所示。

      圖3 發(fā)電機(jī)斷面簡圖

      4.1 磁極拆卸

      (1)在受損線棒附近選擇1只與上機(jī)架無干涉的磁極,將其上方的上蓋板及擋風(fēng)板拆除。

      (2)由外至內(nèi)依次拆除阻尼環(huán)連接、極間擋風(fēng)板、極間連接,此過程注意螺栓、螺母、墊片等零部件收集,不要遺漏在機(jī)組中。

      (3)拔磁極鍵,在磁軛上方將預(yù)置鍵貼近磁軛表面用砂輪機(jī)切割掉,注意切割前做好防護(hù),以防切割粉末飛到定、轉(zhuǎn)子線圈上,同時(shí)防止砂輪片碎掉損傷定子線圈,再用足夠強(qiáng)度的鋼板制作一個(gè)吊耳焊接于打入鍵上,接著在磁極楔形鍵面之間倒入煤油,使鍵得到潤滑,在吊耳上掛上鋼絲繩,并將鋼絲繩固定住,確保鍵拔出時(shí),鍵不會(huì)從鍵槽內(nèi)瞬間飛出傷到人或設(shè)備,至此,拔鍵所需工具和準(zhǔn)備工作基本完成。

      拔鍵首選手拉或電動(dòng)葫蘆,當(dāng)手拉或電動(dòng)葫蘆無法拔出時(shí),可考慮選擇行車的主鉤利用點(diǎn)動(dòng)的方式拔鍵,并注意觀察起吊重量,該項(xiàng)目選用了行車拔鍵,當(dāng)起吊重量達(dá)到38 t時(shí)鍵被成功拔出。

      (4)磁極吊出,由于極間撐塊位于磁極軸向中間位置,很難直接拆除極間支撐吊出磁極,為了實(shí)現(xiàn)不吊轉(zhuǎn)子更換線棒,極間支撐采用了特殊結(jié)構(gòu),支撐把合螺栓從磁軛內(nèi)徑側(cè)把緊,極間支撐裝配圖如圖4所示。

      圖4 極間撐塊裝配示意圖

      松開磁軛內(nèi)徑側(cè)的螺栓,將拉緊螺栓連同極間撐塊盡量向機(jī)組外徑側(cè)移動(dòng)至無法移動(dòng)為止,以最大化的增加極間撐塊和磁極線圈的間隙。

      接著在磁極下端,交替使用兩個(gè)千斤頂向上頂磁極,向上頂?shù)耐瑫r(shí),在磁極上端,借助磁極端板鴿尾處的螺栓孔用鉸鏈向上拉,因螺栓孔為非起吊用孔,因此僅可作輔助,即千斤頂向上頂?shù)耐瑫r(shí),鉸鏈跟隨千斤頂向上拉,待磁極達(dá)到撐塊上方后,固定住磁極。在磁極與鐵心氣隙之間墊3塊木板,以防磁極傾倒傷到定子,從磁極下方用寬吊帶將磁極兜住,緩慢將其吊出,當(dāng)磁極吊出磁軛約400 mm左右時(shí),將磁極吊出部分用綁帶將吊帶和磁極綁在一起,以防止磁極吊出時(shí)傾倒,吊出磁極后將拆除磁極的位置通過盤車的方式旋轉(zhuǎn)至受損的定子線棒處。

      4.2 定子線棒更換

      (1)線棒拆除前,測量該支路直流電阻以備更換線棒后對(duì)比使用,同時(shí)做好周圍防護(hù),依次拆除絕緣盒→拆開綁繩→取下斜邊墊塊→拆除槽楔→拔出線棒,拆絕緣盒和斜邊墊塊時(shí)需格外小心,以防傷到其他線棒將事故擴(kuò)大。

      (2)拔出線棒后,對(duì)剩余線棒進(jìn)行絕緣電阻測量和交流耐壓試驗(yàn),確認(rèn)是否還有其他受損線棒,試驗(yàn)電壓,AC 0.8(2UN+3)kV,1 min。

      (3)安裝新線棒,參照定子線棒下線作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行下線,下線前對(duì)備品定子線棒進(jìn)行(2.75UN+2.5) kV,1 min交流耐壓確認(rèn);打好槽楔后,對(duì)新下線棒進(jìn)行0.75(2.5UN+1) kV,1 min交流耐壓試驗(yàn)確認(rèn);下線完成并干燥后,對(duì)所有繞組分相進(jìn)行2.5UN直流泄露試驗(yàn)和1.5UN,1 min交流耐壓試驗(yàn)確認(rèn)。

      4.3 磁極回裝

      按照磁極安裝反向工藝流程進(jìn)行磁極回裝,過程中注意防護(hù),回裝完成后將機(jī)組徹底清掃干凈,確保無異物殘留在機(jī)組內(nèi),相關(guān)電氣試驗(yàn)參照DL/T 596-2005《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行,試驗(yàn)合格后回裝擋風(fēng)板及發(fā)電機(jī)蓋板。

      5 結(jié)語

      (1)通過對(duì)本次定子線棒擊穿原因的分析及處理,得到如下結(jié)論:應(yīng)盡量從根本上杜絕類似事故的發(fā)生,無論是新機(jī)組下線還是機(jī)組檢修,都應(yīng)加強(qiáng)對(duì)定子線棒周圍檢查力度,以避免有異物掉落在定子線棒端部。

      (2)定子線棒發(fā)生擊穿事故引起機(jī)組長時(shí)間停機(jī),會(huì)給電站造成較大的經(jīng)濟(jì)損失,盡可能快的恢復(fù)機(jī)組運(yùn)行,減少事故停機(jī)時(shí)間就顯得尤為重要。

      本次事故拆裝磁極更換定子線棒共花費(fèi)約7 d時(shí)間,但如果采用吊出轉(zhuǎn)子換線棒,需要大約45 d以上的時(shí)間,本次更換定子線棒大大降低了事故停機(jī)時(shí)間,為電站挽回了部分損失。

      綜上,本文介紹的故障原因及處理過程,希望可以為預(yù)防和處理類似事件提供一些幫助,以減少電站經(jīng)濟(jì)損失。

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