劉智佩
摘要:本文對感應(yīng)淬火開裂的42CrMo小齒套進行了分析,發(fā)現(xiàn)有的零件在感應(yīng)淬火過程中未進行回火,且零件整個截面已經(jīng)淬透。說明熱處理廠家在生產(chǎn)過程中缺乏技術(shù)指導(dǎo)和現(xiàn)場管理,導(dǎo)致了零件的開裂。
關(guān)鍵詞:感應(yīng)淬火;42CrMo鋼;熱處理;裂紋
2021年4月1日,接售后通知,NXS項目制令號為20NXS217,圖號為FMK02III-05的齒輪套在客戶現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)裂紋,已發(fā)回我公司。
在售后服務(wù)處辦公室查看該零件,肉眼可見齒面多處開裂,送檢計處用臥式磁粉探傷機檢查,缺陷情況見圖1,圖2。
從圖片中可以看到,該零件在齒根、端面、齒面存在多處開裂,裂紋分布幾乎遍布所有的感應(yīng)淬火區(qū)域。
該零件工序為:鍛件下料-粗車-超探-精車-超探-滾齒-感應(yīng)淬火-磁粉檢查-終檢。
將該零件開裂的部位線切割,制取試樣,見圖3。首先進行了化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1,未發(fā)現(xiàn)異常。又檢測了該材料的非金屬夾雜,結(jié)果見表2,未發(fā)現(xiàn)異常。對試樣進行硬度檢測,發(fā)現(xiàn)從齒頂?shù)絻?nèi)孔表面,其硬度均在HV590以上。對試樣進行拋光處理,用4%硝酸酒精腐蝕(后來對試樣進行了200℃,保溫5小時回火處理,以便進行對比觀察)進行金相檢測發(fā)現(xiàn),該零件組織異常,與經(jīng)過回火的組織明顯不同,具體見圖4,5。
后來,陸續(xù)又發(fā)現(xiàn)同類型的零件,其規(guī)格稍大,也存在表面裂紋,具體見圖6。將零件線切割制樣如圖7,8,用4%硝酸酒精腐蝕觀察,感應(yīng)淬火層深不符合要求,但組織是經(jīng)過回火的。
從裂紋的微觀形態(tài)來看,符合淬火開裂的特征,裂紋尾端尖細,且兩側(cè)無氧化、增碳、脫碳現(xiàn)象[1]。具體見圖9、10。結(jié)合材料的化學(xué)成分檢測和非金屬夾雜情況來看,開裂原因應(yīng)該是感應(yīng)淬火引起的。
從以上情況可以看出,此次出現(xiàn)批量開裂的原因如下:
1零件開裂的原因為感應(yīng)淬火開裂;
2感應(yīng)淬火廠家的生產(chǎn)過程控制混亂,有的零件回火了,有的沒有,但是都開裂了,說明回火不及時。有時還存在零件忘記回火的情況,說明現(xiàn)場控制存在問題。
3這種小的零件,感應(yīng)淬火廠家淬火感應(yīng)線圈的選取,工藝參數(shù)等都存在不合理的情況,導(dǎo)致齒部全部淬透。
參考文獻
[1]陸柯杰,張玉煥,緊固件金相制樣的開裂判別,金屬加工(熱加工),2021年04期