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      減壓分餾塔塔頂蒸汽噴射泵的失效原因

      2021-03-26 02:06:10田繼升王立達(dá)劉志梅王廣洲周英正劉貴昌
      腐蝕與防護(hù) 2021年2期
      關(guān)鍵詞:減壓塔噴射泵內(nèi)壁

      田繼升,王立達(dá),劉志梅,王廣洲,周英正,劉貴昌

      (1.大連理工大學(xué),大連 116024;2.山東京博石油化工有限公司,濱州 256500;3.黃河三角洲京博化工研究院有限公司,濱州 256500)

      蒸汽噴射泵是一種無活動部件的真空泵,它以高速蒸汽作為驅(qū)動力,為目標(biāo)系統(tǒng)抽真空。蒸汽噴射泵由五部分組成:噴嘴、吸入室、混合段、喉管段和擴(kuò)散段,如圖1所示。蒸汽噴射泵的噴嘴是拉瓦爾噴嘴,這種結(jié)構(gòu)可使工作蒸汽在壓力差的作用下加速到超聲速進(jìn)入噴射泵,從而使蒸汽的靜壓轉(zhuǎn)換成動壓,在泵內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓。與傳統(tǒng)機(jī)械泵相比,蒸汽噴射泵結(jié)構(gòu)簡單、能耗低、可靠性高,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中,如制冷系統(tǒng)[1-4]、燃料電池系統(tǒng)[5]和多效蒸餾系統(tǒng)[6-7]。

      圖1 蒸汽噴射泵的結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of steam jet pump

      某石化企業(yè)減壓分餾塔塔頂蒸汽噴射泵在服役三個月后即發(fā)生泄漏失效,檢查發(fā)現(xiàn)蒸汽噴射泵內(nèi)壁減薄,擴(kuò)散段在拆卸過程中由于嚴(yán)重減薄導(dǎo)致斷裂,如圖2所示。該蒸汽噴射泵主要為減壓塔提供真空度,由SAF 2205雙相不銹鋼制成。該噴射泵的工作蒸汽為飽和水蒸氣,入口溫度為160 ℃,壓力為0.5 MPa;引射蒸汽為減壓塔塔頂氣,內(nèi)含HCl、H2S等酸性氣體及水蒸氣,入口溫度為60 ℃,壓力為-0.095 MPa(表壓);噴射泵出口流體的溫度為40 ℃,壓力為-0.086 MPa(表壓)。

      為明確失效原因,本工作對該泄漏失效的蒸汽噴射泵進(jìn)行了一系列理化檢驗(yàn),并提出了失效機(jī)理及防護(hù)建議,為同類失效模式的分析與防護(hù)提供參考。

      (a) 斷裂

      1 理化檢驗(yàn)與結(jié)果

      1.1 宏觀檢驗(yàn)

      將失效蒸汽噴射泵拆卸并剖開后,可以清楚地觀察到泵體內(nèi)壁布滿了大量的凹槽狀痕跡且覆蓋有一層褐色沉積物,擴(kuò)散段的內(nèi)壁發(fā)生嚴(yán)重減薄及變形,喉管段和混合段壁面也存在不同程度的減薄,但未出現(xiàn)變形和斷裂,如圖3所示。

      圖3 失效蒸汽噴射泵內(nèi)壁腐蝕形貌Fig.3 Corrosion morphology of inner wall of failed steam jet pump

      1.2 化學(xué)成分分析

      采用Shimadzu XRF-1800 X射線熒光(XRF)光譜分析儀對失效蒸汽噴射泵的材料進(jìn)行成分分析,結(jié)果如表1所示。結(jié)果表明:失效蒸汽噴射泵含22.22% Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)、5.10% Ni、3.38% Mo,均符合SAF 2205雙相不銹鋼的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

      表1 失效蒸汽噴射泵的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Tab.1 Chemical composition of failed steam jet pump (mass fraction) %

      1.3 微觀腐蝕形貌觀察

      采用ZEISS Ultra 55場發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM)對失效噴射泵混合段和擴(kuò)散段表面腐蝕形貌進(jìn)行觀察,結(jié)果如圖4所示。結(jié)果表明:擴(kuò)散段和混合段的表面存在大量片層狀和階梯狀的結(jié)構(gòu);在片層結(jié)構(gòu)間出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)缺失,導(dǎo)致了片層間隙的產(chǎn)生;在擴(kuò)散段表面出現(xiàn)大量由機(jī)械應(yīng)力引發(fā)的結(jié)構(gòu)變形,例如片層的折疊、彎曲以及斷裂;在片層結(jié)構(gòu)表面,出現(xiàn)可被觀察到的晶界結(jié)構(gòu),這表明片層結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度同樣可能出現(xiàn)下降。

      1.4 金相分析

      從蒸汽噴射泵失效部位切割取樣,試樣尺寸為8.6 mm×8.6 mm,由于減薄程度不同,試樣厚度從0.5 mm到3.5 mm不等。將試樣鑲嵌于環(huán)氧樹脂中,依次用200號、600號、1000號、1 500號SiC砂紙打磨,并拋光。然后,根據(jù)GB/T 13305-2008《不銹鋼中α-相面積含量金相測定法》對試樣進(jìn)行刻蝕??涛g液為用10 g鐵氰化鉀粉末和15 g氫氧化鉀粉末溶解于100 mL去離子水中配制的混合溶液。在(90±2 )℃的恒溫水浴中,將試樣置于刻蝕液中浸泡30 min。然后依次用去離子水和異丙醇洗滌刻蝕面,通過Olympus BX51M金相顯微鏡觀察刻蝕試樣剖面的顯微組織,結(jié)果如圖5所示。

      由圖5可見:經(jīng)過鐵氰化鉀刻蝕后,鐵素體被染色,為圖中較暗區(qū)域,而奧氏體未被染色,為圖中明亮區(qū)域;在未被腐蝕的正常SAF 2205雙相不銹鋼中,鐵素體與奧氏體相互堆疊,交替排列,如圖5(d)所示;失效蒸汽噴射泵的混合段、喉管段和擴(kuò)散段均發(fā)生選擇性腐蝕,發(fā)生溶解的為鐵素體,殘留的為奧氏體。

      (a) 混合段 (b) 混合段

      (a) 混合段,剖面 (b) 喉管段,剖面

      1.5 腐蝕產(chǎn)物分析

      采用INCA+CH5-59630能譜分析儀(EDS)對失效蒸汽噴射泵表面腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行分析,結(jié)果如圖6所示。結(jié)果表明:腐蝕產(chǎn)物的主要成分為鐵和鉻的氧化物;同時,腐蝕產(chǎn)物中硫元素和氯元素的含量較高。

      圖6 失效蒸汽噴射泵表面腐蝕產(chǎn)物的EDS分析結(jié)果Fig.6 EDS analysis results of corrosion product on surface of failed steam jet pump

      硫元素的主要來源是原油中的有機(jī)硫,如硫醇、硫醚、二硫醚等。有機(jī)硫在減壓精餾的過程中轉(zhuǎn)化為H2S。H2S相對減壓塔內(nèi)其他組分為輕組分,在減壓精餾塔的傳質(zhì)作用下向塔頂富集。

      而氯元素在原油中以兩種形式存在:無機(jī)氯和有機(jī)氯。原油中含有的大部分無機(jī)氯可以通過電脫鹽工藝脫除,但有機(jī)氯無法用這種方式脫除。同時,有機(jī)氯在減壓精餾過程中會與水作用,生成HCl。同時,電脫鹽過程中殘留的無機(jī)氯也會生成HCl,HCl經(jīng)過傳質(zhì)過程富集在減壓塔塔頂。因此,在運(yùn)行期間,減壓塔塔頂一直處于HCl和H2S氣氛中,這種酸性氣氛為蒸汽噴射泵失效的重要原因之一。上述結(jié)果也證明,腐蝕產(chǎn)物的產(chǎn)生與蒸汽噴射泵的腐蝕及減壓塔頂?shù)腍2S-HCl-H2O腐蝕環(huán)境有著密切的聯(lián)系。

      2 失效原因分析

      基于以上結(jié)果,SAF 2205雙相不銹鋼在HCl-H2S-H2O環(huán)境中的選擇性腐蝕是造成噴射泵失效的主要原因。在SAF 2205雙相不銹鋼中,鐵素體含23.66%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)Cr,1.83% Mo,高于奧氏體的20.59%和1.41%,而奧氏體中的鎳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6.91%,高于鐵素體中的(4.67%);同時,在2 mol/L H2SO4+0.5 mol/L HCl混酸中,奧氏體相的電位略高于鐵素體相的,二者有著15 mV的電位差[8]。因此,在酸性環(huán)境中,奧氏體相和鐵素體相之間的電位差會使雙相不銹鋼發(fā)生電化學(xué)腐蝕,加速了鐵素體相的溶解。同時,與其他雙相不銹鋼(如SAF 2507雙相不銹鋼和SAF 2707雙相不銹鋼)相比,SAF 2205雙相不銹鋼在酸性溶液中無法產(chǎn)生可能成為鈍化膜前體的吸附膜[9]。失效蒸汽噴射泵的工作溫度為40~60 ℃,該溫度低于蒸汽噴射泵工作壓力下的水蒸氣露點(diǎn)。因此,噴射泵在工作過程中會出現(xiàn)冷凝液滴,液滴溶解氣相中的HCl及H2S,形成酸性液滴。根據(jù)文獻(xiàn)[10]報道,在HCl溶液和HCl/H2SO4溶液中,SAF 2205雙相不銹鋼顯示出強(qiáng)烈的選擇性腐蝕傾向,酸性液滴中的HCl對SAF 2205不銹鋼的選擇性腐蝕起決定性作用。同時,在常溫下對SAF 2205雙相不銹鋼無威脅的酸性介質(zhì),在噴射泵的工作溫度(60 ℃)下同樣會使SAF 2205雙相鋼產(chǎn)生強(qiáng)烈的腐蝕傾向[11]。綜上,在噴射泵內(nèi)形成的酸性液滴會使泵體發(fā)生選擇性腐蝕。圖4中片層狀結(jié)構(gòu)的晶界紋路也表明,酸性液滴對殘留的奧氏體同樣有一定的腐蝕作用,從而造成奧氏體的強(qiáng)度下降。

      從以上分析可以看出,噴射泵在酸性液滴的作用下發(fā)生選擇性腐蝕,鐵素體溶解,殘余的層狀奧氏體在高速流體的作用下折疊、彎曲并最終斷裂。當(dāng)奧氏體因沖刷而脫落后,噴射泵內(nèi)壁新鮮的鐵素體又暴露在酸性液滴中,繼續(xù)被腐蝕。上述過程形成惡性循環(huán),使得蒸汽噴射泵的內(nèi)壁迅速變薄。

      3 結(jié)論與建議

      蒸汽噴射泵內(nèi)部處于典型的HCl-H2S-H2O腐蝕環(huán)境。在噴射泵的服役期間,由于流動和熱交換的作用,水蒸氣發(fā)生冷凝并溶解酸性氣體,從而形成酸性液滴,使壁面發(fā)生選擇性腐蝕。同時,內(nèi)壁也受到高速氣流引起的機(jī)械沖刷。這種電化學(xué)腐蝕與機(jī)械沖刷造成的腐蝕惡性循環(huán)導(dǎo)致了蒸汽噴射泵的快速失效。

      基于上述腐蝕機(jī)理,提出如下防護(hù)建議:監(jiān)測并控制進(jìn)料原油中無機(jī)氯和有機(jī)氯的濃度,同時,優(yōu)化緩蝕劑的注入工藝,改善注劑的中和效果,進(jìn)而降低蒸汽噴射泵的失效風(fēng)險。

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