張文亮
(華能日照電廠,山東 日照 276800)
2017年7月9日,因5號(hào)機(jī)A前置泵機(jī)械密封漏水嚴(yán)重準(zhǔn)備消缺,06:18啟動(dòng)電泵,06:34停運(yùn)A汽泵,電泵啟動(dòng)運(yùn)行后潤(rùn)滑油溫逐步升高、潤(rùn)滑油壓逐漸降低,隨即現(xiàn)場(chǎng)采用冷油器外淋水的方式進(jìn)行輔助降溫,08:04電泵油溫升至55.4 ℃,油壓由啟動(dòng)前的0.22 MPa降至0.151 MPa,“電泵潤(rùn)滑油壓低報(bào)警”信號(hào)發(fā)出(報(bào)警值<0.16 MPa),聯(lián)啟備用交流油泵后油壓未明顯回升。7月10日04:20,A汽泵前置泵機(jī)械密封檢查工作結(jié)束;05:30 A汽泵前置泵送電啟動(dòng)運(yùn)行正常,A小機(jī)沖轉(zhuǎn),06:00 A汽泵出口壓力11.7 MPa、給水母管壓力12.0 MPa,操作開(kāi)啟A汽泵出口電動(dòng)門準(zhǔn)備并泵,“電泵潤(rùn)滑油壓低低”信號(hào)發(fā)出,電泵跳閘,運(yùn)行人員降低B小機(jī)閥位控制指令,06:09汽包水位又升高至254 mm(高三值保護(hù)動(dòng)作),鍋爐MFT,汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列[1-4]。
2.1.1 檢查電泵潤(rùn)滑油壓低保護(hù)邏輯
電泵潤(rùn)滑油壓低跳電泵邏輯為二取二冗余配置,具體為“潤(rùn)滑油壓低低保護(hù)開(kāi)關(guān)動(dòng)作,并且滿足潤(rùn)滑油壓力低聯(lián)啟交流油泵信號(hào)或潤(rùn)滑油壓低聯(lián)啟直流油泵信號(hào)動(dòng)作”,電泵跳閘。
2.1.2 查此次消缺時(shí)電泵工作情況
7月9日06:18,啟動(dòng)電泵,電泵啟動(dòng)運(yùn)行后潤(rùn)滑油溫逐步升高、潤(rùn)滑油壓逐漸降低并呈加劇趨勢(shì),檢查發(fā)現(xiàn)冷油器外殼體溫度偏高,判斷為冷油器換熱效果差,由于A前置泵機(jī)械密封泄漏嚴(yán)重不能維持運(yùn)行,A汽泵于06:34停運(yùn),須維持電泵運(yùn)行,便采取臨時(shí)淋水降溫措施。08:04電泵油溫升至55.4 ℃、油壓由啟動(dòng)前的0.22 MPa逐漸降至0.151 MPa,“油壓低報(bào)警”信號(hào)發(fā)出,聯(lián)啟備用交流油泵后油壓未明顯回升,電泵低油壓保護(hù)變?yōu)閱吸c(diǎn)保護(hù)。A汽前泵消缺過(guò)程中電泵出力約420 t/h,但未根據(jù)電泵油溫高的情況適當(dāng)降低電泵出力。
2.1.3 電泵跳閘后設(shè)備檢查處理情況
電泵跳閘后就地檢查5號(hào)機(jī)電泵潤(rùn)滑油壓力開(kāi)關(guān),壓力開(kāi)關(guān)內(nèi)微動(dòng)開(kāi)關(guān)接點(diǎn)受潮,測(cè)量微動(dòng)開(kāi)關(guān)端子間絕緣值低于100 Ω,判斷潤(rùn)滑油壓低低保護(hù)開(kāi)關(guān)信號(hào)誤發(fā)。對(duì)4塊壓力開(kāi)關(guān)內(nèi)部微動(dòng)開(kāi)關(guān)進(jìn)行烘烤,測(cè)量絕緣值大于500 MΩ合格,重新校驗(yàn)開(kāi)關(guān),定值正確,動(dòng)作正常[5-6]。
7月12日,對(duì)電泵冷油器水側(cè)進(jìn)行了解體清理工作,檢查發(fā)現(xiàn)換熱管有臟污現(xiàn)象,但冷油器油溫高的原因主要為冷油器進(jìn)水室和回水室之間的隔板由于銹蝕發(fā)生泄漏,冷卻水部分貫通短路,一定程度上影響冷卻效果。
7月17日,A汽泵前置泵機(jī)械密封又發(fā)生泄漏,啟動(dòng)電泵后潤(rùn)滑油溫仍偏高、油壓偏低(電泵冷油器水側(cè)已清理,冷油器進(jìn)水室和回水室之間的隔板短路缺陷已消除)。根據(jù)7月17日21:00現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)果,油泵出口母管(冷油器入口)油溫在64 ℃左右,大冷油器出口油溫在43 ℃左右,小冷油器出口油溫在62 ℃左右,兩者合并后油溫54 ℃左右(以上為紅外測(cè)溫儀測(cè)量結(jié)果)。小冷油器為原安裝的冷油器,油側(cè)回路短而順暢,比新加裝的冷油器油側(cè)回路阻力小,原冷油器過(guò)油量大,但冷卻水管路細(xì)、阻力大、流量?。恍录拥拇罄溆推髡孟喾?,過(guò)油量小、過(guò)水量大。新冷油器的安裝,分流了更多的冷卻水,卻沒(méi)有分流相應(yīng)多的油量,導(dǎo)致增加冷油器后冷卻效果仍然不好[7-8]。
2.2.1 有關(guān)電泵的操作情況
7月9日06:18,啟動(dòng)電泵運(yùn)行后潤(rùn)滑油壓逐漸降低、潤(rùn)滑油溫逐步升高,在檢修人員采取降溫措施后,電泵潤(rùn)滑油壓及油溫基本維持,但電泵油壓低于正常運(yùn)行值,運(yùn)行人員未采取降低電泵出力措施以降低潤(rùn)滑油溫,7月10日06:03,電泵跳閘。
2.2.2 有關(guān)A汽泵的操作
7月10日05:30,A汽泵前置泵送電啟動(dòng)運(yùn)行正常,A小機(jī)沖轉(zhuǎn),06:00 A汽泵出口壓力11.7 MPa、母管壓力12.0 MPa,操作開(kāi)啟出口電動(dòng)門準(zhǔn)備并泵,因出口門過(guò)力矩,電動(dòng)未打開(kāi),命令就地人員繼續(xù)手搖該電動(dòng)門。06:03:24電泵跳閘。06:04:12經(jīng)手搖后,A汽泵出口電動(dòng)門全關(guān)位消失。06:04:30運(yùn)行人員在DCS操作發(fā)出開(kāi)A汽泵出口電動(dòng)門指令,06:04:45 A汽泵出口電動(dòng)門全開(kāi)。事后調(diào)取曲線發(fā)現(xiàn),A汽泵出口門開(kāi)啟后轉(zhuǎn)速3300 r/min、流量為0,事故處理過(guò)程中因A汽泵出口壓力始終低于母管壓力而無(wú)流量出力。
2.2.3 電泵跳閘后給水及負(fù)荷控制有關(guān)操作
06:08:18汽包水位升至250 mm后,汽包水位開(kāi)始下降,但給水流量仍超量程,06:08:28 汽輪機(jī)主控指令降至50.9%,機(jī)組負(fù)荷190 MW。06:08:40因給水量與燃料量仍不匹配,大于蒸發(fā)量,汽包水位在降至201 mm后又回頭上升。因汽包水位上升較快,運(yùn)行人員通過(guò)降低汽輪機(jī)主控指令,利用虛假水位,減緩汽包水位上升趨勢(shì),但由于電負(fù)荷與熱負(fù)荷失衡,汽包水位快速回升。
06:08:59汽輪機(jī)主控指令增至53.9%,06:09:00 B汽泵指令由90.6%降至28.9%、轉(zhuǎn)速由4795 r/min降至4324 r/min,但汽包水位升高至254 mm(高三值保護(hù)動(dòng)作),最高升至297 mm,鍋爐MFT,汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。
a.運(yùn)行人員在電泵剛剛跳閘時(shí)快速增加B汽泵流量的反應(yīng)及操作是及時(shí)、正確的,較為有效地避免了汽包水位低MFT。但因運(yùn)行人員減負(fù)荷太快,使汽包壓力上升較快,導(dǎo)致汽包水位下降過(guò)快,險(xiǎn)些造成汽包水位過(guò)低。
b.B給水泵自動(dòng)投入時(shí)機(jī)不當(dāng)。運(yùn)行人員在汽包水位已經(jīng)回升后,雖有降低B汽泵流量的動(dòng)作,但不夠果斷、操作幅度不夠,沒(méi)有壓住汽包水位快速上升的趨勢(shì);在汽包水位仍低于設(shè)定值、但汽包水位仍在快速上升還沒(méi)有穩(wěn)定下來(lái)時(shí)就投入了B給水泵自動(dòng),因汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置是以汽包水位為主要參照量進(jìn)行調(diào)節(jié),剛投入自動(dòng)時(shí)無(wú)法獲取投自動(dòng)前的前饋和給水量累積量參數(shù),自動(dòng)控制系統(tǒng)不能正確判斷并及時(shí)發(fā)出快速降低給水指令,使得自動(dòng)輸出指令調(diào)節(jié)動(dòng)作遲緩,給水量過(guò)調(diào),造成汽包水位快速上升。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查情況,因電泵運(yùn)行后潤(rùn)滑油壓偏低,電泵低油壓保護(hù)變?yōu)閱吸c(diǎn)保護(hù),推斷因淋水降溫導(dǎo)致電泵“油壓低低”壓力開(kāi)關(guān)受潮誤動(dòng),導(dǎo)致電泵跳閘。
7月9日發(fā)生泄漏原因:對(duì)泄漏的機(jī)械密封進(jìn)行解體檢查,機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)完好,機(jī)械密封各部橡膠O型密封圈完好,分析泄漏原因?yàn)樵摍C(jī)械密封動(dòng)環(huán)圓柱螺旋彈簧在長(zhǎng)期高溫環(huán)境下運(yùn)行疲勞造成彈簧蠕變,彈力失效,不能保證機(jī)械密封動(dòng)、靜環(huán)鏡面配合比壓,導(dǎo)致泄漏。
7月17日前置泵機(jī)械密封又發(fā)生泄漏,分析原因:因汽泵前置泵推力盤背帽松動(dòng),泵軸異常竄動(dòng),導(dǎo)致前置泵機(jī)械密封損壞。
投入自動(dòng)的時(shí)機(jī)不恰當(dāng),且投入自動(dòng)后跟蹤不到位,未及時(shí)給予“糾正性”干預(yù);未及時(shí)對(duì)汽包水位的異常變化給予“挽救性”干預(yù),任由自動(dòng)裝置自行調(diào)節(jié),且負(fù)荷調(diào)節(jié)措施不當(dāng);B汽泵有帶負(fù)荷潛力而電泵油溫偏高時(shí),沒(méi)有及時(shí)減低電泵出力、增加B汽泵出力。
汽輪機(jī)檢修人員未能及時(shí)分析到淋水降溫對(duì)其他設(shè)備造成的影響,造成壓力開(kāi)關(guān)接點(diǎn)受潮誤動(dòng)。熱工人員隱患排查及巡檢不到位,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)壓力開(kāi)關(guān)接線盒密封缺陷及淋水對(duì)壓力開(kāi)關(guān)接線盒的影響。
汽泵前置泵機(jī)械密封消缺后,因安裝工藝不當(dāng),導(dǎo)致重復(fù)消缺。
a.加強(qiáng)運(yùn)行人員應(yīng)急事故處置操作的培訓(xùn),特別是對(duì)于主要自動(dòng)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的投入條件和切除自動(dòng)后注意事項(xiàng)要重點(diǎn)培訓(xùn)掌握。對(duì)設(shè)備系統(tǒng)異常運(yùn)行工況下如何合理調(diào)整方式進(jìn)行培訓(xùn)。堅(jiān)持好仿真機(jī)演練制度,每月定期進(jìn)行一次運(yùn)行反事故演習(xí),提高運(yùn)行人員應(yīng)急處理能力。
b.全面落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患排查制度措施,對(duì)重要輔機(jī)設(shè)備消缺,開(kāi)工前聯(lián)系各相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)分析,確保安全消缺及異常情況下的緊急處理。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全隱患排查活動(dòng),對(duì)設(shè)備防雨、防汛、防潮及其他迎峰度夏措施進(jìn)行落實(shí)。
c.加強(qiáng)設(shè)備管理,對(duì)存在的設(shè)備缺陷和隱患要及時(shí)組織分析處理,并做好處理結(jié)果的跟蹤,加強(qiáng)消缺管理,提高消缺質(zhì)量,及時(shí)消除設(shè)備缺陷,提高設(shè)備可靠性。
d.加強(qiáng)檢修質(zhì)量工藝控制和消缺過(guò)程監(jiān)督,提高檢修質(zhì)量,防止出現(xiàn)重復(fù)性缺陷。
e.利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),更改電泵潤(rùn)滑油壓力開(kāi)關(guān)取樣管路,將壓力開(kāi)關(guān)安裝在電泵北側(cè)距離地面1.5 m以上位置,并采取可靠的密封措施;改造后根據(jù)安裝位置重新校驗(yàn)壓力開(kāi)關(guān),并修正定值。