曹亦斌梁 森李松晏陳 銳尹志強(qiáng)
1. 中建四局第一建筑工程有限公司 廣東 廣州 510800;2. 中國建筑第四工程局有限公司 廣東 廣州 510000
鄰近地鐵超深基坑底部基巖破碎帶灌漿施工有著諸多的缺陷和技術(shù)難題。本文通過理論分析與工程案例實(shí)踐相結(jié)合,對(duì)基巖破碎帶灌漿施工技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新研究。
1)通過走訪調(diào)研、查閱標(biāo)準(zhǔn)和地方規(guī)范以及SCI、EI、核心期刊等資料文獻(xiàn),研究國內(nèi)外現(xiàn)狀,了解超深基坑緊鄰地鐵復(fù)雜條件下基巖破碎帶灌漿施工工藝的技術(shù)現(xiàn)狀。
2)通過對(duì)壓水試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告以及現(xiàn)場(chǎng)施工過程的研究分析,結(jié)合目前項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件,提出一種針對(duì)超深基坑緊鄰地鐵復(fù)雜條件下基巖破碎帶灌漿施工的創(chuàng)新技術(shù),可為同類施工條件的工程提供指導(dǎo)。
1)本施工技術(shù)以“一次成孔法”原則進(jìn)行灌漿孔鉆進(jìn)成孔?;由喜块_挖土層使用套管直徑為127 mm的跟管鉆機(jī)進(jìn)行灌漿孔成孔。當(dāng)跟管鉆機(jī)鉆至中風(fēng)化巖層時(shí),更換鉆機(jī),使用地質(zhì)鉆鉆進(jìn)?;拥滓韵?0 m位置為成孔最終深度。終孔驗(yàn)收后再進(jìn)行基巖灌漿。以分段灌漿為原則,基巖破碎帶下部完整基巖自下而上采用水泥漿灌漿。基巖構(gòu)造破碎帶灌漿孔相鄰孔采用水玻璃+水泥漿交替式雙液灌漿[1-2]。
2)采用花管雙液灌漿,完成從完整基巖面至基坑坑底標(biāo)高范圍的灌漿?;ü苈裨O(shè)位置為從完整基巖面至基坑坑底標(biāo)高。施工時(shí),直徑127 mm的跟管內(nèi)預(yù)放直徑50 mm的花管,直徑50 mm的實(shí)壁套管接至地面注漿孔,上拔直徑127 mm跟管出灌漿孔并對(duì)實(shí)壁套管進(jìn)行水泥漿預(yù)埋,通過預(yù)放的直徑50 mm注漿花管進(jìn)行灌漿,有效地解決了漿液注入量小、難以滿足構(gòu)造破碎帶裂隙較大的巖層吸漿量的問題,極大地提高了基坑底水平帷幕灌漿的質(zhì)量。
3)采用可調(diào)節(jié)式帷幕灌漿壓力釋放孔及時(shí)排氣,嚴(yán)格控制基巖灌漿施工過程的注漿壓力,有效地減少對(duì)地鐵一側(cè)土體抬動(dòng)變形的影響。同時(shí),采用基巖注漿抬動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)地鐵一側(cè)土體抬動(dòng)情況。
4)將全自動(dòng)全天候地鐵隧道監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用于構(gòu)造破碎帶基巖灌漿施工,監(jiān)測(cè)地鐵隧道結(jié)構(gòu)設(shè)施絕對(duì)沉降量及水平位移,將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸至智慧建造平臺(tái)以及移動(dòng)客戶端,以方便實(shí)時(shí)查詢變形。當(dāng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常情況或超預(yù)警值時(shí),及時(shí)調(diào)整灌漿壓力值,有效地解決了地鐵絕對(duì)沉降量及水平位移變形需控制在10 mm以內(nèi)的難題。
構(gòu)造破碎帶下部基巖分段注漿→預(yù)放φ89 mm注漿花管→φ89 mm注漿花管接實(shí)壁套管至孔口→構(gòu)造破碎帶雙液交替注漿(水玻璃注漿、水泥漿注漿)→間歇保壓30 min→注漿壓力釋放
3.2.1 破碎帶下部分段鉆孔灌漿
基坑底部巖面灌漿孔以下采用無套管QYS-1型鉆機(jī)鉆進(jìn),基坑底部巖面水平帷幕灌漿孔以上采用直徑127 mm全套管鉆機(jī)鉆進(jìn)。灌漿孔鉆至設(shè)計(jì)標(biāo)高后,檢查孔底沉積厚度≤200 mm,然后分別進(jìn)行裂隙沖洗和壓水試驗(yàn)。巖石裂隙分段沖洗時(shí),首段選用最大灌漿壓力的80%,第2段以下采用1 MPa,沖洗時(shí)使用大流量清水,敞開孔口進(jìn)行沖洗,確保每一段灌漿段沖洗干凈至回水清凈為止。壓水試驗(yàn)開始前,孔口管下放止水塞至灌漿段,每壓完一段提一次壓水鉆桿及止水塞,止水塞氣密性應(yīng)保持良好,不得漏水,試驗(yàn)壓力跟沖洗壓力相同?;拥撞繕?gòu)造破碎帶下部基巖由下至上采用水泥漿按5.0 m分段注漿到基巖面。同時(shí),保持灌漿段最大壓力值,注入速率≤1 L/min后,穩(wěn)壓灌注持續(xù)0.5 h后停止注漿。
3.2.2 下放灌漿花管
基坑底部構(gòu)造破碎帶完整基巖由下至上分段灌漿后,由地質(zhì)鉆機(jī)下放直徑50 mm灌漿花管,用麻繩將灌漿花管堵孔封閉,直徑50 mm實(shí)壁套管接至地面灌漿孔,上拔跟管,并對(duì)直徑50 mm預(yù)放套管進(jìn)行水泥漿預(yù)埋。
3.2.3 破碎帶灌漿方式
灌漿前,孔口管下放止水塞至注漿段上部并加壓,使氣囊膨脹,確保灌漿封孔的密閉性,檢查無誤后開始進(jìn)行灌漿。采用相鄰注漿孔交叉同步進(jìn)行水泥漿+水玻璃雙液注漿。根據(jù)灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)停止灌漿。
3.2.4 灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)
在灌漿最大設(shè)計(jì)壓力3 MPa下,注入速率≤1 L/min后,注漿間歇保壓≥0.5 h,可使注漿漿液充滿巖層裂隙,保證基巖灌漿止水效果。同時(shí),根據(jù)土體抬動(dòng)監(jiān)測(cè)變形值,實(shí)時(shí)調(diào)整構(gòu)造破碎帶基巖灌漿的最大灌漿壓力值。
3.2.5 灌漿抬動(dòng)監(jiān)測(cè)
基坑北側(cè)緊鄰地鐵隧道,在基巖破碎帶灌漿過程中,采用基巖灌漿抬動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)實(shí)時(shí)對(duì)地鐵隧道結(jié)構(gòu)絕對(duì)沉降及水平位移、軌道與軌道相對(duì)變形、地層抬動(dòng)、孔壓等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),并匯總分析監(jiān)測(cè)結(jié)果,指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)灌漿施工。
在灌漿過程中,在采用基巖灌漿抬動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)監(jiān)測(cè)地鐵一側(cè)土體抬動(dòng)情況的同時(shí),采用全自動(dòng)全天候地鐵隧道監(jiān)測(cè)技術(shù)對(duì)地鐵結(jié)構(gòu)絕對(duì)沉降量及水平位移進(jìn)行監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)報(bào)警的功能。同時(shí),所有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可在智慧建造平臺(tái)網(wǎng)頁端及客戶端實(shí)時(shí)查詢,達(dá)到了監(jiān)測(cè)全過程智能化,節(jié)省了勞動(dòng)力,起到了降本增效的效果,有效解決了地鐵隧道變形需控制在10 mm內(nèi)的難題。
緊鄰地鐵復(fù)雜條件下構(gòu)造破碎帶灌漿施工技術(shù)有效地解決了基巖灌漿技術(shù)難題,較傳統(tǒng)方法簡(jiǎn)單高效,保證了基巖水平帷幕灌后的止水效果以及地鐵隧道的安全。
緊鄰地鐵復(fù)雜條件下構(gòu)造破碎帶基巖灌漿采用水玻璃+水泥漿雙灌漿孔同步交叉式灌漿,工藝簡(jiǎn)單高效,有效避免了串孔、水泥漿流失嚴(yán)重、冒漿等問題,節(jié)約了工期,達(dá)到了降本增效的目的。以深圳市恒大中心基坑項(xiàng)目為例,其基坑深度42.35 m,基坑支護(hù)距離地鐵最近僅3 m,基坑底部有1條橫跨東西方向的構(gòu)造破碎帶?;踊鶐r灌漿孔數(shù)496個(gè),平均10 m/孔,灌漿共4 960 m。采用本施工方法,減少了停漿待凝次數(shù),平均節(jié)約4 d/孔,8臺(tái)地質(zhì)鉆機(jī)交叉作業(yè),共節(jié)約78 d工期,節(jié)省成本468萬元。
深圳恒大中心項(xiàng)目采用了緊鄰地鐵基巖注漿施工技術(shù),有效地解決了單一水泥漿灌漿料灌漿效果有限,灌漿根管管徑小,灌漿漿液流失嚴(yán)重、易串孔,且未與地鐵隧道監(jiān)測(cè)技術(shù)結(jié)合等缺陷,同時(shí),有效地保證了地鐵隧道的安全,節(jié)省了成本,為類似緊鄰地鐵超深基坑構(gòu)造破碎帶基巖注漿施工提供了施工經(jīng)驗(yàn),具有廣泛的應(yīng)用前景。