鹿松
本文介紹了某AP1000核電機(jī)組工程壓接管道的施工,并對(duì)施工過程中,出現(xiàn)的壓接口脫口的建造質(zhì)量事件,進(jìn)行深入的分析和評(píng)估。同時(shí),有針對(duì)性地對(duì)后續(xù)該類型管道施工,提出了改進(jìn)建議,為AP1000核電機(jī)組的模塊化管道施工,提供了借鑒和指導(dǎo)。
AP1000壓縮空氣系統(tǒng)(CAS)分為3個(gè)子系統(tǒng),分別為儀用壓空子系統(tǒng)、廠用壓空子系統(tǒng)以及高能壓空子系統(tǒng)。儀用壓空子系統(tǒng)為氣動(dòng)閥和儀表提供壓縮空氣;廠用壓空子系統(tǒng)分配到各個(gè)接口,為全廠氣動(dòng)工具和氣動(dòng)泵提供壓縮空氣;高能壓空子系統(tǒng)為主控室應(yīng)急居留系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)出口斷路器以及消防設(shè)備站提供壓縮空氣。
儀用壓空子系統(tǒng)分別采用304L不銹鋼管道和維特利管道。廠用壓空子系統(tǒng)采用A106碳鋼管道。高壓壓空子系統(tǒng)采用A335合金鋼。其中,維特利管道采用壓接工藝,需要專用的維特利接頭以及專用壓接工具,其安裝技術(shù)應(yīng)用較少,對(duì)操作工人的要求較高。
2014年7月,某AP1000核電施工現(xiàn)場,在進(jìn)行CAS系統(tǒng)調(diào)試過程中,連續(xù)3天發(fā)生三起CAS系統(tǒng)維特利管道脫口爆開的質(zhì)量事件。出現(xiàn)脫口的非核級(jí)管段及彎頭的規(guī)格型號(hào)均為1”,材質(zhì)均為不銹鋼,屬于維特利廠家生產(chǎn)的專用維特利管道。
以下從人、機(jī)、料、法(程序)、環(huán)五個(gè)方面對(duì)該問題進(jìn)行調(diào)查和分析,具體情況詳述如下:
(1)人員
經(jīng)查看相關(guān)的管道安裝交底記錄及培訓(xùn)記錄,施工人員均參加了維特利廠家開展的管道安裝培訓(xùn)。
(2)機(jī)具
安裝時(shí)使用的壓合工具的型號(hào)為PFT506,該工具為維特利廠家配備的專用工具。為了進(jìn)一步驗(yàn)證管道壓接使用合格的壓合工具,分別選擇了一個(gè)“1”的和一個(gè)“2”的管道進(jìn)行壓接試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果滿足要求。
(3)材料
維特利管道及管件的供貨商為維特利管道設(shè)備(大連)有限公司,該公司為現(xiàn)場施工承包商的合格供方。該批次材料均入廠驗(yàn)收檢查合格。
(4)程序
核對(duì)《管道安裝程序》,其內(nèi)包含管道壓接的施工流程及技術(shù)要求。但在管道安裝的“管道安裝檢查記錄”表格中,未體現(xiàn)管道插入深度檢查項(xiàng),在形成的安裝記錄中未體現(xiàn)實(shí)際插入深度值。
(5)環(huán)境
廠家配備的專用壓合工具的使用手冊(cè)及維特利管道安裝的相關(guān)設(shè)計(jì)文件中,均無工具使用及管道施工的環(huán)境要求(如,溫度、濕度等)。核島管道壓接時(shí)存在施工位置狹窄,不能兩至三個(gè)人同時(shí)操作,管道壓接時(shí)使用的壓合工具較重(達(dá)20斤),管道壓接至少需要兩個(gè)人配合,部分操作難度較大的地方,需要3-4人操作,才能保證管道及管件的水平及垂直度,以便于按照正確的壓接位置進(jìn)行壓接。
在對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán),各施工要素進(jìn)行深入調(diào)查和分析后,整理并匯總?cè)缦略蚍治觯?/p>
(1)直接原因
經(jīng)綜合調(diào)查上述施工要素,壓接管道的插入深度不夠是造成CAS管道脫口的直接原因。如果按程序要求1寸維特利管道插入深度25mm,可以在壓接處有明顯溝槽,根部呈向外張開喇叭形狀。
現(xiàn)場已脫口的管道,其插入深度分別為10mm~15mm,比要求的插入深度少。管道的插入深度不足,導(dǎo)致在管道壓接過程中,無法形成溝槽和喇叭形狀。造成了CAS管道的脫口。
(2)根本原因
①現(xiàn)場施工承包商為按照程序要求對(duì)管道壓接連接
根據(jù)《管道安裝程序》中的規(guī)定,管道壓接時(shí),其插入深度必須采用壓接標(biāo)記模具或尺子進(jìn)行測量,并在管子上畫線標(biāo)記。而現(xiàn)場施工承包商施工班組,未按程序或交底的要求畫線標(biāo)記,插入深度不夠的情況下即對(duì)管道壓接,導(dǎo)致壓接過程中,無法在管道根部形成溝槽和喇叭狀。所以,未按程序和安全技術(shù)交底要求施工是造成CAS管道脫口的根本原因。
②現(xiàn)場施工承包商質(zhì)量監(jiān)督失效
現(xiàn)場施工承包商的質(zhì)量監(jiān)督人員未嚴(yán)格按照程序履行監(jiān)督控制職責(zé),未對(duì)所選擇的控制點(diǎn)進(jìn)行有效檢查督,未對(duì)全部管口標(biāo)記線檢查。在未確認(rèn)全部管道插入深度達(dá)到規(guī)定要求的情況下,即在ITP上簽字,驗(yàn)收通過。
(3)間接原因
①現(xiàn)場施工承包商經(jīng)驗(yàn)欠缺
由于壓接工藝首次在國內(nèi)核電廠使用,人員無壓接經(jīng)驗(yàn)可循,對(duì)于壓接過程中技術(shù)要點(diǎn)理解不深刻,負(fù)責(zé)相關(guān)工作的技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)不足。CNF在試壓過程中發(fā)生脫管后,管道隊(duì)及技術(shù)人員未能及時(shí)提出質(zhì)疑,查找管道脫口的原因,向廠家提出技術(shù)澄清或?qū)で蠹夹g(shù)支持,沒有對(duì)暴露出來的問題引起足夠的重視。在不明事故原因的情況下,放任質(zhì)量隱患存在現(xiàn)場,擴(kuò)大了本次管道脫口事件的影響范圍。
②施工程序存在缺陷
《管道安裝程序》中包含管道壓接的施工流程及技術(shù)要求,但在“管道安裝檢查記錄”中缺少插入深度的檢查項(xiàng),在形成的安裝記錄中未體現(xiàn)實(shí)際插入的深度值。由于管道安裝工作程序的缺陷,促使現(xiàn)場施工承包商和質(zhì)量監(jiān)督人員未能充分理解壓接的技術(shù)特點(diǎn)。
③總承包管理單位監(jiān)督深度不足
總承包管理單位的質(zhì)量監(jiān)督人員在ITP消點(diǎn)過程中,未對(duì)管道標(biāo)記和插入深度提出質(zhì)疑,檢查見證屏障被突破。其審核程序不到位,沒有對(duì)工作程序中存在的缺陷提出質(zhì)疑。
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),該核電單臺(tái)機(jī)組約有3000余道維特利壓接管道接口。對(duì)安裝管道內(nèi)部進(jìn)行檢測,如,按常規(guī)方法,需要進(jìn)行射線拍片檢查壓接深度。按當(dāng)時(shí)的現(xiàn)場人力、物力配置,需要150天時(shí)間。另外,還有部分壓接口因安裝位置的限制,滿足不了射線拍片的要求。
經(jīng)對(duì)各種檢測方法的研究分析后,發(fā)現(xiàn)超聲表面波是一種只能在固體物質(zhì)表面?zhèn)鬏數(shù)牟?,并且表面波傳輸時(shí)隨著傳播深度的增加超聲波能量急劇下降。表面波只能在固體中傳播,超聲波遇到聲阻抗不同的兩種介質(zhì)(壓接管與空氣)分界面時(shí)會(huì)發(fā)生反射這一特征,來對(duì)壓接口深度進(jìn)行測量。當(dāng)表面波傳播到有阻礙傳播并且阻礙面與超聲波的傳播方向垂直時(shí)能形成反射,反射的超聲波可以在超聲波探傷儀中讀出探頭距離反射面的距離。根據(jù)此原理,經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)過深入理論分析和試驗(yàn)操作后,采用超聲波表面波進(jìn)行壓接口深度測量,在20天的時(shí)間內(nèi),即完成了現(xiàn)場全部壓接口的檢測工作,比采用射線拍片測量節(jié)省130余天時(shí)間。
為了保證壓接口管道插入深度外觀的有效檢查,核電建設(shè)施工現(xiàn)場對(duì)該類管道的建造質(zhì)量監(jiān)督方法,進(jìn)行了全面提升。當(dāng)該類管道安裝過程中,再增加一道檢查線,該線在25mm線距離之外,以保證壓接后,壓接口外面始終有記號(hào)線,可以進(jìn)行驗(yàn)證管道插入深度。與此同時(shí),在管道安裝施工檢查記錄中,增加管道插入審查的檢查記錄。便于質(zhì)量監(jiān)督和管理人員,對(duì)內(nèi)頁文件的審查和抽檢。
維特利壓接管道,使用在AP1000核電機(jī)組的CAS壓空系統(tǒng)中,屬于國內(nèi)核電建設(shè)項(xiàng)目中的首次采用?,F(xiàn)場施工承包商和管理單位以此次建造質(zhì)量事件為契機(jī),全面總結(jié)針對(duì)新工藝、新技術(shù)、新材料應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)反饋,組織全員學(xué)習(xí),并開展核安全文化理念的培訓(xùn),形成了一整套“三新”施工應(yīng)用的管理流程。為后續(xù)AP1000核電機(jī)組建造的順利進(jìn)行,打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
經(jīng)過核電參建各方的共同努力,某AP1000核電現(xiàn)場壓接管道脫口的建造質(zhì)量事件,已全面完成了整改。在維特利壓接管道插入深度檢測、不合格接口返工等處理過程中,現(xiàn)場施工克服了安裝作業(yè)空間有限、管道安裝要求高等施工難點(diǎn),積累了寶貴的壓接管道安裝經(jīng)驗(yàn)。
對(duì)于AP1000核電機(jī)組的建造,沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以參照。尤其面對(duì)“三新”施工應(yīng)用的管理,必然會(huì)遇到許多新的難題。新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用是未來核電廠建設(shè)的趨勢(shì),相信通過某AP1000核電機(jī)組壓接管道脫口建造質(zhì)量事件的全面經(jīng)驗(yàn)反饋、人員素質(zhì)提升,以及管理流程梳理提升后,后續(xù)AP1000核電機(jī)組的施工和組織實(shí)施,會(huì)更加完善和順利。