孫偉卿
(天津潤沃供水安裝工程有限公司,天津 300000)
客戶運行的污水處理廠坐落于渤海灣附近,周邊85km2的27個小區(qū)及工廠的污水,被3個泵站收集后,經(jīng)壓力管道輸送至污水處理廠,處理量1.0萬m3/d。水處理主要工藝為“調(diào)節(jié)池+水解酸化池+高效沉淀池+曝氣生物濾池+V型濾池”,污泥處理工藝采用“帶式污泥壓濾機(jī)”+“電滲透污泥干化”,處理后的污泥達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置土地改良用泥質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)。
高效沉淀池功能介紹:通過機(jī)械攪拌使混凝劑和助凝劑迅速均勻分散到污水中,利于混凝劑高電荷對污水中的膠體電中和脫穩(wěn)作用促使固液分離,泥水被送至污泥脫水單元進(jìn)行處理,上清液進(jìn)入下一處理單元,使污水中的SS及膠體得到去除。
我們調(diào)研時發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)受來水水質(zhì)突變沖擊時,進(jìn)入高效沉淀池的泥水含水率降低、含固率升高,污水處理廠通過調(diào)整藥量進(jìn)行應(yīng)對,當(dāng)高含固率的污水持續(xù)進(jìn)入高效沉淀池后,沉淀區(qū)的絮體增多并上浮,絮體隨上清液一同進(jìn)入后續(xù)工藝單元,增加了后續(xù)工藝單元的處理難度。
為避免或減少后續(xù)工藝單元的影響,管理人員采取排出高效沉淀池底泥的方法進(jìn)行應(yīng)對,達(dá)到減少沉淀區(qū)泥水,抑制絮體上浮的目的。本應(yīng)輸送至污泥脫水間的泥水,以排出底泥的方式進(jìn)入廢水回收池后,暫時解決了對后續(xù)工藝單元的影響,但回流至工藝前端的高含固率泥水,加重了前端工藝的負(fù)擔(dān)。
當(dāng)系統(tǒng)中的泥水積聚到一定程度時,會頻繁發(fā)生絮體上浮現(xiàn)象,為保證出水水質(zhì),運行人員會再次執(zhí)行排出高效沉淀池底泥的操作。進(jìn)行該項作業(yè)時,污水處理廠就會減少來水水量,停止部分工藝操作,從而影響污水處理過程的連續(xù)性。
由于水解酸化池處于調(diào)節(jié)池和高效沉淀池之間,為了保證8h的水力停留時間,其流速較慢。2019年8月和2020年5月,水解酸化池內(nèi)泥水含水率達(dá)到98.05%和98.03%,高效沉淀池頻繁發(fā)生絮體上浮現(xiàn)象,影響污水處理過程的連續(xù)進(jìn)行,嚴(yán)重時,每天污水處理量僅為1000m3左右,污水廠被動地利用停產(chǎn)檢修的5天時間,進(jìn)行污泥減量處理,通過污泥脫水間的連續(xù)運行,使系統(tǒng)恢復(fù)到正常水平。
經(jīng)過對污水含固率的持續(xù)跟蹤化驗,結(jié)合運行數(shù)據(jù)分析得知,2020年年度污水處理系統(tǒng)難度加大的原因如下。
通過連續(xù)多點取樣檢測,污水處理廠來水含水率,根據(jù)時段和水量不同,差異較大,最低取樣檢測值為99.84%。
設(shè)計含水率為99.98%,即每天進(jìn)水1萬m3,含絕干泥1.9734t,污泥脫水間產(chǎn)出絕干泥1.8122t(實際生產(chǎn)過程中,污泥脫水間無法產(chǎn)出絕干污泥,通常含水率控制在83%,如此,每天出泥量10.66t),所以,理論上每天有0.1612t的絕干泥在系統(tǒng)中積存,全年積聚絕干泥53.19t(按脫水間出泥含水率83%計,全年積聚濕泥312.88t)。污水處理廠來水含水率下降,系統(tǒng)內(nèi)的污泥,必然會增加。
2020年年度,污水廠處理水量353.29萬m3,較2019年年度335.97萬m3多處理17.32萬m3,處理水量的增加,致使系統(tǒng)內(nèi)增加絕干污泥34.64t。
經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),3#泵站來水水量變化較為明顯,通過對多時段的檢測數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),水量突增的時候,來水含水率下降、含固率上升。分析原因為:一是水量增加的時候,水流變化對泵站蓄水池產(chǎn)生擾動,池內(nèi)懸浮物、溶解性有機(jī)物及池底污泥混合后被輸送,致使污水含固率上升;二是水量小時水流較緩,管道內(nèi)會有污泥沉積,水量增加后,流速變快,管道內(nèi)沉積污泥被攜帶,送至污水處理廠,造成污水處理系統(tǒng)的水質(zhì)沖擊。
污水處理廠設(shè)計年處理水量330萬m3,按日處理1萬m3生活污水計算,理論上有累計35天的檢修時間。污水處理廠可利用停產(chǎn)檢修期間,通過污泥脫水間連續(xù)工作的方式,減少系統(tǒng)內(nèi)積攢的污泥,緩解運行壓力。
2019年,污水處理廠停產(chǎn)檢修時間為縮短為5天,停產(chǎn)處理積泥時間的減少,致使系統(tǒng)內(nèi)積存的污泥總量無法消減到理想數(shù)值。
為保證脫水設(shè)備的可靠運行,2020年1月,污水處理廠2套帶式污泥脫水機(jī)更換為疊螺式污泥脫水機(jī),出于保證換型期間系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的考慮,兩套設(shè)備的更換工作分別進(jìn)行,新設(shè)備安裝、調(diào)試期間,無法實現(xiàn)兩套脫水設(shè)備同時運行,影響了脫泥效率,1個月的更換周期內(nèi),少產(chǎn)出濕泥30車,合計90t含水率86%的污泥。
帶式污泥脫水機(jī),靠不同直徑的12個改向輥和擠壓輥對兩層濾布之間的污泥由小至大施加不同壓力,將濾布之間的污泥中的水分去除;疊螺式脫水機(jī),通過污泥泵給輸送介質(zhì)的壓力與疊螺片之間的分層擠壓之間的相互作用,濾出污泥中的水分。疊螺式脫水機(jī)比帶式脫水機(jī)運行可靠性高,但由于工作原理和運行特點不同,同樣運行工況下,帶式污泥脫水機(jī)含水率一般為83%,疊螺式脫水機(jī)含水率一般在86%。含水率增加,致使污泥體積增加,按同樣日處理10.66t污泥計算,由于含水率的不同,疊螺機(jī)比帶機(jī)每天多出2.28t,每月多出濕泥68.4t,從報表上看,污泥量有所增加。
由于曝氣生物濾池長柄濾頭出現(xiàn)污堵,為防止反沖洗強(qiáng)度過大,頂翻濾板,引發(fā)濾料塌陷事故,污水處理廠將反洗作業(yè)過程中2臺反沖洗風(fēng)機(jī)減少至1臺。
為避免反沖洗風(fēng)機(jī)電流過高引發(fā)機(jī)電及控制設(shè)備損壞,污水處理廠將將反沖洗的氣洗過程由原來的9min,調(diào)整為現(xiàn)在的3min,氣水混合洗的時間由原來的8min調(diào)整為4min(1#、2#、4#濾池由于運行工況更差,調(diào)整為1min)。由于污堵情況加重,2020年5月,污水處理廠取消了氣水混合洗過程。
反沖洗強(qiáng)度的降低,致使懸浮物長期聚積形成污泥,不斷影響污水處理效果,為應(yīng)對這一情況,污水處理廠定期進(jìn)行開放空閥反沖洗作業(yè)和延長水洗時間進(jìn)行反沖洗,用以排出配水區(qū)的污泥和濾料中的雜質(zhì)。
為減少V型濾池承托層積聚的污泥并緩解高濾阻現(xiàn)象,污水處理廠定期對V型濾池進(jìn)行加強(qiáng)反洗作業(yè)。
以上兩種作業(yè),在緩解運行壓力的同時,將系統(tǒng)中的大量污泥調(diào)至調(diào)節(jié)池,最終在水解池進(jìn)行積聚,積聚污泥過多時,易引發(fā)高效沉淀池絮體上浮現(xiàn)象。
(1)建議持續(xù)完善污水處理廠收水系統(tǒng)。經(jīng)調(diào)研得知,收水系統(tǒng)個別區(qū)域仍存在溝渠輸送污水和部分區(qū)域雨污分離改造未全部完工現(xiàn)象,造成外部來水成分復(fù)雜,污水生化性變差。
(2)對污水處理系統(tǒng)進(jìn)行污泥減量化研究和改造。通過改造及污水處理工藝變更,實現(xiàn)工藝過程的污泥減量。
(3)對來水泵站進(jìn)行管理,保證其衡量供水,從而實現(xiàn)水質(zhì)均勻,避免污水處理系統(tǒng)的水量及水質(zhì)沖擊。
(4)優(yōu)化系統(tǒng)運行,做好處理水量增加和污泥處置量增大的統(tǒng)籌和組織,實現(xiàn)工藝過程的科學(xué)調(diào)度、經(jīng)濟(jì)運行。
(5)掌握疊螺式污泥脫水設(shè)備運行規(guī)律,摸索污泥含水率和污泥處理量之間的平衡點,科學(xué)調(diào)度污水處理廠設(shè)備資源,實現(xiàn)污泥處理系統(tǒng)的可靠、高效、經(jīng)濟(jì)運行。
(6)盡快組織并實施曝氣生物濾池和V型濾池大修工作,使其恢復(fù)正常運行狀態(tài),減少雜質(zhì)截留及配水區(qū)的污泥存儲,制定實施最佳運行方案,保證水處理效果。