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      連續(xù)重整PSA裝置壓降增高原因分析及措施

      2021-04-06 13:01:20馬振宇許兆春
      化學(xué)工程師 2021年3期
      關(guān)鍵詞:低分加氫裂化變壓

      馬振宇,蘇 健,許兆春

      (中國石油 四川石化,四川 成都611930)

      PSA是變壓吸附氫氣精制裝置的簡稱,是目前煉廠普遍使用的,回收提純煉廠氣中H2的主要裝置,可為煉廠提供純度達99.9%以上的高純H2,是現(xiàn)代化煉廠清潔生產(chǎn)用H2的重要來源[1]。中國石油四川石化2.0Mt·a-1連續(xù)重整裝置配套90000Nm3·h-1重整氫氣變壓吸附單元,以重整產(chǎn)H2和少量加氫裂化低分氣為原料,通過變壓吸附裝置分離除去雜質(zhì)組分后,獲得高純H2,并入全廠H2管網(wǎng)。2019年6月起,重整氫至PSA裝置壓降逐漸增大,H2外送困難,影響裝置平穩(wěn)正常運行。本文討論了引起壓降增大的原因,為同類裝置運行提供一些借鑒。

      1 流程簡介

      重整產(chǎn)H2經(jīng)過再接觸系統(tǒng)高壓(2.18MPa)、深冷(4℃)提純至92%左右,進入氫氣脫氯罐,脫除H2中的HCl后進入E-2013,與高溫H2和生成油換熱,升溫至40℃,作為原料氣進入PSA系統(tǒng),利用PV21601控制再接觸系統(tǒng)壓力。原料氣指標見表1。

      表1 PSA原料氣組成Tab.1 PSA feed composition

      原料氣與加氫裝置低分氣混合后,通過氣液分離器除去原料氣中可能夾帶的液態(tài)物質(zhì),再進入預(yù)處理器除去原料氣中Cl-及NH4Cl等后,進入變壓吸附系統(tǒng),裝置流程見圖1。正常運行時變壓吸附系統(tǒng)入口壓力為2.1MPa,溫度為40℃,與再接觸罐壓差為0.08MPa。

      圖1 重整產(chǎn)H2至PSA裝置流程示意圖Fig.1 Flow diagram of H2 from CCR to PSA

      2 運行問題分析

      2.1 壓差增大現(xiàn)象

      裝置正常運行時,再接觸罐壓力控制為2.18MPa,變壓吸附系統(tǒng)入口壓力為2.1MPa,兩者壓差為0.08MPa。自2019年6月起,連續(xù)重整裝置再接觸系統(tǒng)壓力控制閥PV21601開度逐漸變大,最后開度達到100%,再接觸罐壓力由2.18MPa持續(xù)上升至2.2MPa,PSA變壓吸附系統(tǒng)入口壓力由2.1MPa降至2.05MPa,兩者壓差從0.08MPa上升至0.15MPa,壓差已經(jīng)上漲近1倍,說明自再接觸至變壓吸附系統(tǒng)入口的壓降正逐漸增大。

      表2 重整氫外送壓降變化趨勢Fig.2 PD trend of CCR H2

      隨壓降逐漸增大,PSA裝置進料流量開始降低,PSA負荷收到嚴重影響,重整產(chǎn)H2外送困難,重整氫增壓機轉(zhuǎn)速上升,裝置能耗增加。為保證裝置正常平穩(wěn)運行,被迫打開PSA裝置跨線,將部分重整產(chǎn)H2直接并入純H2管網(wǎng),將再接觸罐壓力降至2.18MPa。

      2.2 原因分析

      為查找差壓增大的具體原因,分別考慮了H2外送路徑上氫氣脫氯罐、E-2013、PSA氣液分離器、PSA預(yù)處理器各自分別可能出現(xiàn)的壓差增大的原因,并逐一進行排除。

      2.2.1 重整產(chǎn)H2含水,脫氯罐脫氯劑板結(jié)引起差壓增大 重整產(chǎn)H2中的水主要來源于重整原料中帶的水、進入再接觸部分的還原尾H2帶的水、再生燒焦煙氣進入氯吸附區(qū)被催化劑吸收的水分,H2中的水在經(jīng)過再接觸時溫度降至4℃,可能會生成凝結(jié)水進入氫氣脫氯罐[2]。2.0Mt·a-1連續(xù)重整裝置開工以來,循環(huán)H2中水含量一直處于偏高狀態(tài),按設(shè)計要求進料中水含量要小于5×10-6,實際運行中受限于采樣設(shè)施、環(huán)境濕度、分析方法等,實際操作條件與設(shè)計條件差距較大。重整反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)水含量高,水隨H2進入氫氣脫氯罐,罐內(nèi)脫氯劑板結(jié),會引起壓差升高。

      裝置操作人員將氫氣脫氯罐切換至B罐運行后,再接觸罐壓力和壓力控制閥PV21601開度均無明顯變化,壓差無下降趨勢,說明氫氣脫氯罐內(nèi)脫氯劑并未出現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象。

      2.2.2 粉塵或腐蝕產(chǎn)物堵塞E-2013管束引起差壓增大E-2013是裝置2018年大檢修新增設(shè)備,用于回收低溫重整產(chǎn)H2中的冷量,提高PSA原料氣溫度,保證吸附劑性能良好。E-2013是管殼式換熱器,熱介質(zhì)走殼程,重整產(chǎn)H2走管程,并設(shè)置有旁路閥。

      粉塵的來源有上游氫氣脫氯劑裝填時天氣潮濕造成吸水過多、操作不當(dāng)破碎,或者運行過程中粉化,被H2帶到E-2013管程,就會堵塞換熱器管束,造成E-2013壓差增大。氫氣脫氯劑穿透,重整產(chǎn)氫中的HCl進入下游管線,對后續(xù)裝置造成腐蝕,腐蝕產(chǎn)生的碎屑堵塞換熱器管束,也會造成E-2013壓差增大[3]。

      裝置技術(shù)人員在對氫氣脫氯罐出口用氣袋采樣、現(xiàn)場檢測管進行連續(xù)采樣分析,出口氣體中均無法檢測出HCl,說明脫氯劑性能良好,HCl未穿透脫氯罐床層,下游裝置不應(yīng)存在腐蝕現(xiàn)象。

      為判斷E-2013管束堵塞情況,裝置操作人員打開E-2013旁路閥,部分重整產(chǎn)H2通過旁路進入PSA,PSA原料氣溫度從37.1℃下降至20.3℃,系統(tǒng)壓降未出現(xiàn)明顯變化,說明E-2013管束未出現(xiàn)堵塞。

      2.2.3 PSA氣液分離器內(nèi)液位過高引起壓差增大PSA氣液分離器頂部安裝有破沫網(wǎng),以分離原料氣中可能夾帶的游離液滴,防止液體進入PSA預(yù)處理器,造成預(yù)處理劑板結(jié)。罐體底部設(shè)置現(xiàn)場磁翻板液位計和遠傳液位計,正常運行時,液位到5%時通過現(xiàn)場手閥將凝液排放至放空系統(tǒng)。如果液位計出現(xiàn)故障,長期未脫液造成罐內(nèi)液位過高沒過進料口,會引起壓差增大。裝置技術(shù)人員通過調(diào)取液位趨勢曲線,PSA氣液分離器一直處于無液位狀態(tài)。聯(lián)系儀表車間檢查比對遠傳和現(xiàn)場磁翻板液位計,確認PSA氣液分離器內(nèi)無液位。裝置操作人員在PSA氣液分離器進出口分別安裝就地壓力表檢查,發(fā)現(xiàn)進出口均有2.15MPa,壓力相同,不存在壓差問題。

      2.2.4 PSA預(yù)處理器預(yù)處理劑NH4Cl結(jié)垢引起壓差增大 為檢查PSA預(yù)處理器前后壓差,操作人員在進出口分別安裝就地壓力表檢查,發(fā)現(xiàn)進出口壓差達0.1MPa,判斷可能是預(yù)處理劑存在板結(jié)現(xiàn)象引起。為保證重整裝置生產(chǎn)的正常運行,將PSA預(yù)處理器切換至B罐運行,A罐更換預(yù)處理劑。重整再接觸罐壓力隨即出現(xiàn)下降趨勢,壓力控制閥PV21601逐漸關(guān)小,裝置運行逐漸恢復(fù)正常。在更換預(yù)處理劑時出現(xiàn)閥門密封不嚴、打開A罐發(fā)現(xiàn)頂部有粉末狀結(jié)晶的現(xiàn)象。在對粉末狀結(jié)晶采樣分析,發(fā)現(xiàn)該結(jié)晶易溶于水中,溶液呈酸性,有NH4Cl成分,見圖2。為查找NH4Cl來源,對PSA原料氣逐個采樣分析,重整氫和加氫裂化低分氣分析結(jié)果均顯示合格。

      圖3 預(yù)處理罐閥門上的粉末狀結(jié)晶Fig.3 Powdery crystal on valves of pretreatment tank

      在對加氫裂化裝置進行走訪后發(fā)現(xiàn),加氫裂化裝置要利用氨液進行堿洗操作,低分氣可能會帶有微量的NH3,與重整氫中帶有的微量HCl混合后會生成NH4Cl。但是因為分析方法的原因,微量的NH3和HCl無法分析出,隨時間的增長,積累效應(yīng)明顯。在操作條件下,NH3和HCl反應(yīng)生成的NH4Cl非常穩(wěn)定,會形成粉末狀物質(zhì)在管線和預(yù)處理器床層頂部沉積,造成裝置差壓增大。在裝置運行初期影響不明顯,隨運行時間增加,影響逐漸變大。

      3 處理措施

      3.1 增強原料雜質(zhì)管控

      由于重整氫和加氫裂化低分氣都暫時無法切出變壓吸附裝置,若不控制原料雜質(zhì)含量,壓差增大現(xiàn)象會繼續(xù)出現(xiàn),影響裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。所以加強重整氫脫氯罐的運行管理和加氫裂化低分氣分析管理,更換高效脫氯劑,提高雜質(zhì)分析指標要求,減少HCl和NH3進入變壓吸附系統(tǒng)是阻止壓降增大的關(guān)鍵步驟。

      3.2 控制好重整反應(yīng)水-氯平衡

      重整產(chǎn)H2中HCl的來源是重整生產(chǎn)過程中,催化劑上的氯脫除生成。保證重整反應(yīng)環(huán)境水-氯平衡,能有效減少催化劑氯損失,也就從上游減少了重整產(chǎn)H2中的HCl量[4]。

      嚴格控制再生單元氯化物的注入量,以維持催化劑活性。根據(jù)再生催化劑上氯含量化驗分析結(jié)果及時調(diào)整注氯量,保證催化劑氯含量維持在正常值1.0(wt)%~1.1(wt)%。

      關(guān)注重整反應(yīng)苛刻度,定期計算芳烴轉(zhuǎn)化率和C5+液收等指標,在滿足芳烴轉(zhuǎn)化率的條件下,盡量控制較低的反應(yīng)苛刻度,降低反應(yīng)溫度,以減少催化劑上氯在高溫下的流失加劇。

      3.3 嚴密監(jiān)控預(yù)處理罐運行

      增加定期對預(yù)處理罐后氫氣的采樣分析,定期對預(yù)處理罐壓差進行檢查,發(fā)現(xiàn)氯含量超標或者壓差增大現(xiàn)象,應(yīng)立即組織更換預(yù)處理劑。在預(yù)處理劑頂部增加積垢欄或者鳥巢保護劑,可減少壓差增加的速度,延長檢修周期[5]。

      4 結(jié)論

      通過本文討論發(fā)現(xiàn),重整產(chǎn)H2中的HCl、加氫裂化低分氣中的NH3,雖然都在指標控制范圍內(nèi),但因為質(zhì)量累積效應(yīng),仍能在PSA預(yù)處理器頂部沉積,嚴重影響PSA裝置壓降。四川石化2.0Mt·a-1連續(xù)重整裝置發(fā)現(xiàn)PSA壓降有上升趨勢后,及時更換了氫氣脫氯劑和PSA預(yù)處理劑,系統(tǒng)壓降有效降低,保證了裝置安全穩(wěn)定運行。在今后裝置運行過程中,應(yīng)通過各種手段降低重整產(chǎn)氫中的HCl含量,加氫裂化低分氣中的NH3含量也是不可忽視的一個方面。

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