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      濕法磷酸裝置轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)濾布損耗量大的原因分析及對(duì)策

      2021-04-07 01:51:20李維紅
      磷肥與復(fù)肥 2021年1期
      關(guān)鍵詞:臺(tái)式篩板過(guò)濾機(jī)

      李維紅

      (甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 甕?;す?,貴州 福泉 550501)

      轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)是當(dāng)前在濕法磷酸領(lǐng)域使用最為廣泛的過(guò)濾分離設(shè)備之一。甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司馬場(chǎng)坪工廠磷酸裝置二系統(tǒng)在2010 年開(kāi)展了翻盤(pán)式過(guò)濾機(jī)改轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)工作,改造選用了某企業(yè)生產(chǎn)的160 m2轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī),運(yùn)行初期至2015 年過(guò)濾機(jī)運(yùn)行工況都較好,濾布費(fèi)用占機(jī)物料費(fèi)用比例也相對(duì)穩(wěn)定。2016 年以后,濾布消耗量均處在一個(gè)較高的不正常狀態(tài),每一次出現(xiàn)濾布破損,均進(jìn)行了原因查找和分析,但開(kāi)車(chē)幾天后,又出現(xiàn)破損。分析轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)濾布頻繁破損的原因,并介紹解決濾布破損的對(duì)策措施,為其他企業(yè)解決同類(lèi)問(wèn)題提供借鑒。

      1 轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)濾布破損現(xiàn)象

      1.1 濾布破損的典型視覺(jué)現(xiàn)象

      轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)濾布破損的每一個(gè)點(diǎn)離過(guò)濾機(jī)的原心點(diǎn)半徑均相等,即破損呈現(xiàn)圈狀。但下一次濾布出現(xiàn)破損時(shí),破損圈的半徑并不一定和上一次破損圈相同,半徑可能變小,也可能變大。

      1.2 濾布更換的周期無(wú)規(guī)律

      統(tǒng)計(jì)近5年的濾布更換情況,發(fā)現(xiàn)同一天全部更換的24 張濾布運(yùn)行周期并不相同,抽取了2020年2月20日至3月13日的濾布更換時(shí)間,可觀察到濾布破損更換時(shí)間無(wú)規(guī)律。

      2 濾布頻繁破損對(duì)機(jī)物料成本及過(guò)濾機(jī)運(yùn)行率的影響

      2.1 濾布頻繁破損對(duì)機(jī)物料成本的影響

      統(tǒng)計(jì)2011 年至2020 年3 月轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)濾布消耗數(shù)量及成本累計(jì)金額,見(jiàn)表1。

      表1 轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)濾布消耗數(shù)量及費(fèi)用

      由表1可知,2016年后每年濾布消耗量以及相應(yīng)的費(fèi)用較2016年以前明顯增加。

      2.2 濾布頻繁破損對(duì)過(guò)濾機(jī)運(yùn)行率的影響

      統(tǒng)計(jì)2011—2019 年轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)年度平均運(yùn)行率(見(jiàn)圖1)發(fā)現(xiàn),2016—2019年年度平均運(yùn)行率較2011—2015年年度平均運(yùn)行率下降了6.2個(gè)百分點(diǎn),系濾布頻繁破損,非計(jì)劃停車(chē)多導(dǎo)致。

      圖1 2011—2019年轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)年度運(yùn)行率變化趨勢(shì)

      3 濾布頻繁破損的原因分析

      3.1 加料區(qū)防返料擋簾、煙氣罩擋簾發(fā)硬

      防止料漿返料穿過(guò)粗濾區(qū)進(jìn)入濾布再生區(qū)所使用的擋簾系采用黑色夾線橡膠板切割制作而成,固定于金屬安裝支架上,與濾布表面緊密貼合;用于職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)的煙氣罩擋簾采用透明PVC(聚氯乙烯)軟塑料裁剪制作,并固定在金屬網(wǎng)架上自然下垂至濾布表面。轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)運(yùn)行中逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),磷酸料漿通過(guò)泵輸送進(jìn)過(guò)濾機(jī)加料箱,經(jīng)特殊形狀的分配板溢流進(jìn)濾盤(pán)中,進(jìn)入過(guò)濾機(jī)的粗濾區(qū),短時(shí)間內(nèi)料漿在濾盤(pán)上的流動(dòng)方向?yàn)轫槙r(shí)針。停車(chē)檢查中發(fā)現(xiàn),與濾布接觸的防返料擋簾和煙氣罩擋簾接觸點(diǎn)很硬,并且已被磨得很鋒利,濾布接觸點(diǎn)一圈都被磨起毛刺,用力一拉濾布就從磨毛點(diǎn)破開(kāi)。損壞現(xiàn)象表明,破損的原因緣于防返料擋簾、煙氣罩擋簾長(zhǎng)期使用后發(fā)硬,并且過(guò)濾機(jī)逆時(shí)針運(yùn)動(dòng)時(shí),與料漿在粗濾區(qū)短時(shí)間的順時(shí)針流動(dòng)作用力相反,使得防返料擋簾、煙氣罩擋簾趨于垂直,增大了與濾布的摩擦力。

      3.2 過(guò)濾機(jī)濾盤(pán)篩板不平整

      濾布與螺旋卸料機(jī)刮刀發(fā)生接觸是導(dǎo)致濾布破損的一個(gè)重要原因。新安裝的轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)經(jīng)過(guò)廠家安裝人員細(xì)心地找過(guò)水平度,發(fā)生刮刀與濾布接觸的概率很低。但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行的過(guò)濾機(jī),會(huì)出現(xiàn)真空箱堵塞、篩板固定螺栓腐蝕、檢修期間人員安裝濾布不到位、濾布突冒等問(wèn)題。尤其在濾布再生效果差的狀態(tài)下發(fā)生的真空箱堵塞故障,首先需人工拆卸幾千顆螺栓將篩板揭開(kāi),然后用鐵制工具敲清或輔以高壓水槍沖洗磷石膏垢塊,最后再回裝?;匮b篩板是一個(gè)精細(xì)活,與操作人員的細(xì)心程度、螺栓的性狀密切相關(guān),當(dāng)操作人員操作不到位時(shí),可能造成回裝后的過(guò)濾機(jī)篩板不平整。這些不平整點(diǎn)與卸料刮刀接觸時(shí)就會(huì)導(dǎo)致濾布異常破損。

      3.3 過(guò)濾料漿中含有顆粒物

      磷酸料漿中所含的顆粒物,一種是停車(chē)檢修期間工作人員拆清過(guò)濾給料泵進(jìn)出口管后,垢塊顆粒的遺留;另一種是在反應(yīng)槽中生成的較堅(jiān)硬的氟硅酸鉀(鈉)顆粒。在濾布異常破損的原因分析查找中,多次在螺旋卸料機(jī)后面的再生噴嘴下找到堅(jiān)硬的垢塊顆粒。當(dāng)粒徑稍大一些的鉀、鈉、鈣鹽混合顆??ㄗr(shí),就出現(xiàn)了圈狀磨損。

      3.4 用于濾布再生的噴嘴堵塞,鴨舌沖蝕起槽

      轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)的濾布再生系統(tǒng)由兩排共76 組帶噴嘴的噴淋桿一前一后安裝而成,噴嘴使用的是碳化硅材料,濾布再生用水來(lái)源于濕法排渣筑壩堆場(chǎng)浸滲出的含磷、氟、硫、鈣、鎂、鋁、鈉、鉀、硅等離子的池水,該池水w(固)為0.068%[1]。系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行后,在儲(chǔ)槽、管道表面形成一層以硫酸鈣為主的垢塊,啟動(dòng)、停止泵,檢修清理都會(huì)導(dǎo)致垢塊顆粒堵塞噴嘴孔洞。當(dāng)一部分噴嘴堵塞時(shí),濾布再生用水量就會(huì)下降,低于130 m3/h,而水壓則從正常工作壓力1.1 MPa上升,最高可達(dá)1.5 MPa,噴嘴鴨舌被沖蝕起槽,過(guò)于集中的高壓力沖洗水擊打在濾布表面形成了圈狀破損。

      3.5 濾布再生系統(tǒng)噴嘴出水口方位錯(cuò)誤

      濾布再生系統(tǒng)噴嘴出水口方位錯(cuò)誤是濾布出現(xiàn)圈狀破損最為重要的原因。工作人員在過(guò)濾機(jī)停車(chē)拆清噴嘴后,回裝噴嘴不認(rèn)真,噴嘴出水口本應(yīng)該調(diào)整到水平方位,卻在不經(jīng)意間變成了垂直于濾布的方位,當(dāng)過(guò)濾機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,部分噴嘴就會(huì)出現(xiàn)堵塞,垂直方位的噴嘴背壓升高猶如水刀一般對(duì)濾布進(jìn)行切割。2020年3月9日在排查濾布圈狀破損原因時(shí),在新增的第三排噴淋管上發(fā)現(xiàn)了這個(gè)由操作原因引起的噴嘴出水口方位錯(cuò)誤。

      4 解決濾布破損問(wèn)題的對(duì)策措施

      為解決濾布頻繁破損問(wèn)題,提高過(guò)濾機(jī)運(yùn)行率,降低濾布更換成本,結(jié)合上述發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因分析,采取如下對(duì)策措施。

      4.1 更換濾布再生噴淋管組件,并調(diào)整加料箱前

      擋簾與濾布之間的縫隙

      過(guò)濾機(jī)廠家開(kāi)發(fā)了一款改進(jìn)型的噴淋組件,共由11 組66 個(gè)噴嘴構(gòu)成,噴嘴一前一后安裝。2020年3月9日使用改進(jìn)型噴淋管組件替換已使用近10年并因拆清變形的老式噴淋管組件。濾布再生效果得到了較大的改善,磷酸料漿在粗濾區(qū)返料距離變短,沒(méi)有再出現(xiàn)磷酸料漿穿過(guò)粗濾區(qū)進(jìn)入濾布再生區(qū)造成磷酸損失的情況。工藝狀況變好后,將加料箱前防返料擋簾與濾布縫隙調(diào)整為5 mm,并適當(dāng)剪短煙氣罩擋簾,使其不與濾布接觸。

      4.2 制定過(guò)濾機(jī)拆清作業(yè)指導(dǎo)書(shū),強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)管

      周期性拆清過(guò)濾機(jī)部件,包括篩板、加料箱、再生噴頭及過(guò)濾器、沖布水槽,是由磷酸生產(chǎn)的物料特性決定的。解決工作人員隨意性作業(yè)帶來(lái)的隱患,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是一種很好的方法。通過(guò)對(duì)標(biāo)拆清,解決了過(guò)濾機(jī)濾盤(pán)篩板不平整,濾布再生系統(tǒng)噴嘴堵塞、鴨舌沖蝕起槽,噴嘴出水口方位錯(cuò)誤等關(guān)鍵性問(wèn)題,濾布圈狀破損問(wèn)題得到了明顯改善。

      4.3 停車(chē)檢修時(shí)清理反應(yīng)槽料漿

      為了防范氟硅酸鹽混合顆粒在裝置人員不知情狀況下在反應(yīng)槽中堆積,使生產(chǎn)不能正常進(jìn)行,很有必要利用周期性計(jì)劃停車(chē)檢修時(shí)間定期清理反應(yīng)槽料漿,既有利于保持反應(yīng)槽出料口的暢通,又有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)料漿中顆粒的蹤跡,對(duì)減少過(guò)濾機(jī)濾布破損意義重大。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)過(guò)濾機(jī)部件的合理改進(jìn)和各項(xiàng)對(duì)策措施的實(shí)施,過(guò)濾機(jī)濾布的消耗量從2020 年第一季度平均75 張/月下降到4 月的27 張,轉(zhuǎn)臺(tái)式過(guò)濾機(jī)運(yùn)行率從2019 年的85.0%提升到2020 年的92.5%,過(guò)濾機(jī)進(jìn)入良性運(yùn)行軌道,對(duì)策措施的實(shí)施效果明顯。

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      海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:20
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