梁勇 管學東
1 研究背景
1.1 壓力感壓子系統(tǒng)的功能及缺陷
壓力感壓子系統(tǒng)(Pressure SubSystem,PSS)是空客A320neo飛機LEAP-1A發(fā)動機壓力感壓系統(tǒng),由位于發(fā)動機風扇機匣右側的PSS計算機(圖1)和連接計算機及發(fā)動機的感壓管路組成。計算機內部的感壓原件感受空氣壓力信號,并轉換為電信號傳遞給發(fā)動機電子控制組件(Electronic Engine Control ,EEC),用于發(fā)動機推力計算。 PSS是參與發(fā)動機控制的重要系統(tǒng)。
由于發(fā)動機制造商的設計缺陷,水汽會積聚在PSS計算機內部(圖2)。寒冷季節(jié)時,水汽遇冷凝結后易出現堵塞感壓口或凍結感壓薄膜,便會造成感壓元件生成的電壓力信號錯誤、發(fā)動機控制異常,嚴重情況下還會導致雙發(fā)推力不一致的問題。全球多個航空公司都不斷發(fā)現與PSS計算機積水相關的故障,并已導致多起中斷起飛甚至偏離跑道等惡性事件。
1.2發(fā)動機制造商解決措施
發(fā)動機制造商為解決PSS寒冷季節(jié)故障多發(fā)的問題,給出了如下解決措施:每1500飛行小時,對PSS計算機加熱,同時用真空泵抽除計算機內部積水。
在發(fā)動機制造商提供的方案中,要求在環(huán)境溫度小于18.3℃時,用熱風槍加熱PSS計算機,如圖3所示。加熱溫度根據外界的實際環(huán)境溫度設定,見表1,加熱時間最少4分鐘,然后用真空泵抽水汽至少20分鐘,以此去除PSS計算機內部水汽。真空泵壓力設置為-1大氣壓。此除水原理是,密閉空間內,提高真空度,水的沸點會隨之降低。當設備內真空度達到-1大氣壓時,溫度達到18.3℃水會汽化進而被真空泵抽出。
2 發(fā)動機制造商除水程序缺點與錯誤
2.1故障依舊存在
隨著環(huán)境溫度的降低,全球LEAP-1A機隊PSS系統(tǒng)故障仍然頻繁發(fā)生,通常可以通過航后除水排除。表2為某LEAP-1A機隊(17架飛機)2019年度冬季PSS系統(tǒng)故障累計統(tǒng)計值;平均每3天發(fā)生一起故障。
為避免延誤,該航司被迫采用航前加溫PSS計算機的辦法。該方法給勤務人員帶來極大的壓力,一線基層員工苦不堪言。
即使如此,仍然不能避免重大故障的發(fā)生:2020年1月中旬,某航司A320neo飛機滑出進入跑道等待期間,機組報告左發(fā)顯示“start stall”,左發(fā)自動停車,各項發(fā)動機參數下降,機組執(zhí)行飛機電子集中監(jiān)視系統(tǒng)(ECAM)動作并滑回。事后調查發(fā)動機自動停車的原因是PSS計算機PS3感壓元件結冰,EEC輸入信號錯誤,發(fā)動機控制失效。
2.2分析除水程序中存在的缺點和錯誤
水三態(tài)(固/液/氣)與溫度和壓力對應關系如圖4所示,真空泵設置壓力為-1大氣壓時,水的最低氣化溫度為18.3℃。當外界溫度低于18.3℃時,為讓PSS計算機里存在的液/固態(tài)水汽化,用熱風槍加熱PSS計算機殼體。外界溫度越低,所需熱風槍出口溫度設置要求越高,以確保PSS計算機殼體溫度可達到預期除水要求的18.3℃。
分析除水程序,發(fā)現存在如下問題:
1) 北方地區(qū)冬季溫度低,PSS計算機金屬殼體散熱快,局部殼體溫度無法達到規(guī)定值;
2) 受海拔高度、設備滲漏等原因影響,真空泵無法維持-1大氣壓;
3) 熱風槍出口至PSS計算機殼體有距離,存在熱量散失。熱風槍出口溫度與殼體溫度呈非線性關系,18.3℃的最低溫度無法精準控制;
4) PSS計算機殼體溫度值無測量程序;
5) PSS感壓空氣管內部存在結冰的可能性,用壓縮空氣或氮氣無法去除固態(tài)冰;
6) 整個程序缺少檢驗除水成果確認環(huán)節(jié);
7) 外界溫度低于-20.0℃后,發(fā)動機生產廠方案已無法滿足除水條件(北緯40°或更高緯度地區(qū)時常能達到零下20℃)。
綜上所述,發(fā)動機制造商提供的方案,僅是一種理想狀態(tài),并不能達到完全去除PSS計算機內部水汽的目的。
3 改進措施
3.1研制PSS計算機保溫測溫罩
針對金屬殼體散熱快,局部溫度無法達到規(guī)定值,無法精準掌握PSS計算機殼體溫度的問題,研制出PSS計算機保溫測溫罩,如圖5所示。該設備有三層結構:內層為航空反輻射隔熱材料,中間層航空保溫材料,外層橙黃色阻燃特種布料。粘扣式安裝在PSS計算機上,中下部留有熱風槍加溫區(qū)域。保溫護罩上還設有測溫儀(含測溫線/測溫點)以及銘牌、警示牌等。
整個加溫過程中,該設備可以有效保持計算機殼體整體溫度,并實時反饋溫度值,便于熱風槍操作者控制溫度。
3.2改進工作程序
改進工作程序的主要思路是采用參數裕度補設備不足,具體如下。
1) 根據數據分析和經驗總結,確定抽真空前對PSS計算機的加溫時間為20分鐘,該加熱時長能較好保證水的氣化效果。
2) 通過測溫器實時監(jiān)控PSS計算機表面溫度,確保PSS計算機外殼溫度持續(xù)保持在35℃~50℃之間,從而解決溫度過低無法達到預期除水效果,而溫度過高又會損壞PSS計算機的問題。
3) 感壓管除水,由原程序的壓縮空氣或氮氣,改為熱空氣,可以有效液化固態(tài)水,便于吹除。
4) 增加質量檢測程序:在除水工作結束后,采用孔探設備檢查所述PSS計算機內部水滴殘留情況,確定達到要求效果。
5) 保溫設備彌補了發(fā)動機制造商方案在–20℃無法執(zhí)行除水工作的局限性,以及隨外界溫度降低所需加熱槍溫度過高的危險性。
4 效果檢測
自2020年1月16日至今,PSS計算機質量改進方案實施以來,經歷了多次低溫寒潮,溫度多次達到–20℃以下,但該機隊未再發(fā)生PSS計算機故障。因此可以證明,PSS除水質量改進方案是切實有效的。
2020年9月,南方航空攜該改進方案參加“2020年中國質量技術與創(chuàng)新成果發(fā)表賽”,獲得專業(yè)級獎項。2020年9月,該創(chuàng)新方法及工具,獲得國家知識產權局授予的專利證書(專利號:202010354258.7)。
5推廣價值
壓力感壓子系統(tǒng)(PSS)除水質量改進方案已在南航LEAP-1A全機隊推廣,得到各分子公司一致好評。
鑒于LEAP-1A發(fā)動機的姊妹機LEAP-1B發(fā)動機在運營階段PSS系統(tǒng)也出現過同樣的困擾(LEAP-1B發(fā)動機裝配于波音737MAX,目前該型機處于停運階段),且至今仍未得到有效控制,經查詢手冊,LEAP-1B發(fā)動機的PSS系統(tǒng)與LEAP-1A的外觀和原理基本一致,所以該除水質量設計方案也可推廣至LEAP-1B機隊。
6結論
“PSS計算機質量改進方案” 可以避免飛機航前起動過程中PSS計算機故障發(fā)生,減少由于此故障發(fā)生而導致的航后工作者的任務量,以及由此故障導致的惡性航班延誤/換機飛行等風險。通過改進的技術手段、細化的質量控制環(huán)節(jié),提升了發(fā)動機安全性和可靠性,提高了航司的經濟效益和社會效益。
參考文獻
[1] CFMI. SERVIC BULLITEN LEAP-1A-71-00-0009-01A-930A-D POWER PLANT - PRESSURE SUBSYSTEM (PSS) (73-21-45) - PSS,PS3 SENSE LINE, AND P3B SENSE LINE WARM-UP PROCEDURE[Z].
[2] CFMI. SERVIC BULITEN LEAP-1A-73-00-0023-01A-930A-D ENGINE FUEL AND CONTROL -PRESSURE SUB SYSTEM (73-21-45)- PRESSURE SUB SYSTEM (PSS), PS3, AND P3B SENSING SYSTEM HEATING, BLOWOUT AND VACUUM PROCEDURE[Z].
[3] AIRBUS. AMM TASK 73-21-45-210-802-A Pressure Sub-System and Sense Line Dry Out[Z].
作者簡介
梁勇,技術管理部經理,碩士,主要從事A320飛機工程管理工作。
管學東,技術管理部工程師,主要從事A320飛機發(fā)動機工程管理工作。