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      鍋爐給水預熱器滲漏原因分析

      2021-04-19 02:56:34羅傳武
      化工機械 2021年1期
      關鍵詞:管箱預熱器管板

      羅傳武

      (中海石油建滔化工有限公司)

      中海石油建滔化工有限公司日產(chǎn)2kt 甲醇裝置采用德國LURGI 公司低壓合成甲醇生產(chǎn)工藝, 其中的高壓鍋爐給水預熱器 (E-01005)于2006 年投用, 設備采用U 形管換熱器、 立式布置, 在運行過程中,E-01005 殼體發(fā)生滲漏現(xiàn)象,嚴重影響了裝置的安全生產(chǎn)。 為此,筆者結合設備結構、材料和工藝,初步分析了滲漏原因。

      1 工藝簡介

      高壓鍋爐給水預熱器(E-01005)為LURGI 公司低壓合成甲醇生產(chǎn)工藝轉化部分的預熱回收設備。 來自蒸汽轉化爐(B-01001)轉化氣(880℃、2.05MPa)以309.27Nm3/h 速度依次通過廢熱鍋爐(E-01003)、天然氣預熱器(E-01004),加熱鍋爐水和天然氣,轉化氣參數(shù)變?yōu)?28℃、1.99MPa,然后通過E-01005 將來自高壓鍋爐給水泵(P-01501A)120℃的鍋爐水加熱到245℃, 而轉化氣自身的溫度降到151℃。 高壓鍋爐給水預熱器工藝參數(shù)見表1。

      2 問題描述

      2013 年9 月,工藝反映可能有來自高壓鍋爐給水預熱器E-01005 的鍋爐水泄漏到轉化氣中,2014 年10 月18 日工藝巡檢發(fā)現(xiàn)E-01005 殼體外部保溫層處出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,將保溫層拆除后發(fā)現(xiàn)在入口管箱縱向焊縫處有泄漏,目視該焊縫熱影響區(qū)存在一條可見裂紋(圖1),裝置緊急停車、置換交出檢修。

      2014 年10 月18 日 停 車 檢修,20 日 開 始 從筒體外壁對焊縫做100%超聲波、磁粉探傷,未發(fā)現(xiàn)其他缺陷,于是決定將原裂紋打磨后開始補焊修復。 經(jīng)過打磨,發(fā)現(xiàn)在裂紋延伸方向一直有裂紋,一直磨到約700mm 長(圖2)。 裂紋上部直到管箱筒體的環(huán)焊縫, 且沿著環(huán)焊縫上繼續(xù)打磨,還有裂紋; 在垂直于縱向裂紋的方向也有裂紋,最長的達200mm(圖3)。

      表1 高壓鍋爐給水預熱器工藝參數(shù)

      圖1 管箱泄漏的縱焊縫

      圖2 管箱筒體打磨后的縱焊縫與環(huán)焊縫

      圖3 管箱筒體上垂直于縱焊縫的橫裂紋

      管箱內(nèi)部檢查,在不銹鋼襯里上發(fā)現(xiàn)大量龜裂紋(圖4),在管板與筒體的環(huán)焊縫上也有裂紋,局部打磨補焊的方案改為挖補(圖5),繼續(xù)打磨后確定挖補范圍是700mm×800mm, 筒體其他部位裂紋(細小裂紋深度大約5~7mm)打磨修補。管板堆焊層與換熱管裂紋如圖6、7 所示。

      圖4 管箱內(nèi)部復板裂紋

      圖5 筒體裂紋挖補方案

      圖6 管板堆焊層裂紋

      圖7 換熱管裂紋

      3 原因分析

      高壓鍋爐給水預熱器E-01005 于2006 年投用,2010 年裝置大修期間定期檢驗未發(fā)現(xiàn)異常,2013 年1 月大修期間宏觀檢查未發(fā)現(xiàn)異常。該設備的管箱采用爆炸復合板, 基板材料為15CrMoR,厚22mm,復板材料為0Cr18Ni10Ti,厚3mm。 管板材料為12Cr2Mo1 Ⅳ,厚392mm;堆焊層材料為0Cr18Ni10Ti,厚8mm。

      當換熱管先于管箱開裂導致高壓鍋爐水泄漏時,從換熱管泄漏至管箱的高壓水接觸到管箱內(nèi)壁時,造成復板和基板之間瞬態(tài)溫差,產(chǎn)生的熱應力超過材料的強度極限, 導致萌生裂紋,有多條裂紋同時產(chǎn)生、擴展匯合,使管箱復板產(chǎn)生大面積龜裂紋;在復板裂紋尖端局部應力集中處裂紋擴展至基板,致使基層材料也出現(xiàn)裂紋。

      經(jīng)觀察, 基板泄漏是從管箱的縱焊縫開始的, 基板焊縫和熱影響區(qū)是抗氫蝕的薄弱部位,焊縫對氫蝕的敏感均比母材高,氫分子尤其是氫原子有很高的擴散率,在300℃時,鐵晶格中擴散率近14-4cm2/s,在高溫時由于氫分子的分解,焊接質量不高的焊縫處的氣孔、不連續(xù)處和夾雜物就成為氫和甲烷聚集的場所,由于甲烷不能從鋼中擴散出去,所以在內(nèi)部形成高壓,在焊縫不夠致密處造成裂紋(圖1)。

      由于換熱管已經(jīng)泄漏,因此管箱內(nèi)的環(huán)境為濕的腐蝕性氣體,氫氣在此環(huán)境中經(jīng)過電化學反應生成氫原子, 這些氫原子滲透到鋼中之后,使鋼材晶粒間的原子結合力降低,即發(fā)生氫脆(一次脆化、可逆),破壞了鋼的晶格。 進而在高氫分壓的狀態(tài)下,氫原子和氫分子通過晶格和晶間向內(nèi)擴散,這些氫與鋼中的碳化物(滲碳體)發(fā)生化學反應生成甲烷(Fe3C+2H2→3Fe+CH4),造成鋼內(nèi)部脫碳,甲烷氣體不能從鋼中擴散出去而聚集在晶間形成局部高壓,造成應力集中,晶間變寬,致使產(chǎn)生微小裂紋(氫致裂紋),即發(fā)生氫蝕(不可逆、材料脆化),隨著時間的延長,這些裂紋逐漸相連,使鋼材的強度和韌性下降而失去原有的塑性而變脆。

      4 結論及建議

      經(jīng)分析,預熱器滲漏的原因是發(fā)生氫蝕(不可逆、材料脆化),致使產(chǎn)生微小裂紋(氫致裂紋)。 為此,針對后續(xù)生產(chǎn)提出以下建議:

      a. 現(xiàn)有檢漏閥門不能關閉,建議引至高處放空。 減少泄漏氣體在304 貼襯板與管箱母材之間的積聚,產(chǎn)生額外的應力、加劇襯里新焊縫的損壞、進而加劇母材(15CrMoR)的氫蝕。

      b. 管箱母材(15CrMoR)的強度已經(jīng)有所下降,不符合GB/T 150/151 標準的要求,但是生產(chǎn)還要繼續(xù), 為解決合規(guī)使用和安全使用問題,建議請專業(yè)技術機構做合于使用的評價。

      c. 壓力容器的維修單位在維修施工前未及時辦理維修告知及申請監(jiān)督檢驗,說明壓力容器的安全監(jiān)督、檢驗有待加強,使用單位的督促力度有待提升。

      d. 為盡快恢復生產(chǎn),壓力容器管板、管箱裂紋未處理完畢,維修后未進行耐壓試驗就匆忙投入使用,反映使用單位壓力容器的使用管理法律意識有待提升、安全意識有待落實。

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