李 凱
(中國石化催化劑有限公司 長嶺分公司,湖南 岳陽 414012)
某催化劑公司有兩臺20 世紀90 年代從國外進口的鐘罩窯設備,用于分子篩產品的焙燒。由于使用年限已長,部分設備開始老化,故障率逐漸增高,而且控制系統的自動化程度較低,需要操作人員手動參與設置,這不僅增加了操作人員的勞動強度,降低了控溫精度,而且還不能準確地執(zhí)行產品焙燒工藝,極大地影響了產品質量。
鐘罩窯采用窯式設備對物料進行長時間焙燒反應。生產前,先將窯體升起,將堆放物料的活動小車推入窯體內,再將窯體下降,讓物料完全置入窯體內,點火,升溫,焙燒,通過尾氣風機在窯體底部抽吸,讓窯內壓力在微正負壓之間波動,形成良好的焙燒反應氣氛。
原設備控制系統如圖1 所示。需要操作人員手動先依次啟動尾氣風機、一次風機、二次風機,再手動開始系統吹掃,吹掃時間完成后,再手動進行1#、2#、3#火嘴的手動點火,然后再對4#、5#、6#火嘴進行手動點火。當6 個火嘴全部點燃后,啟動溫度曲線開始升溫。溫度曲線走完后,熄滅所有火嘴,開始降溫。當溫度降至80℃以下,手動關閉一次風機、二次風機、尾氣風機。
圖1 原設備控制系統Fig.1 Original equipment control system
由于生產工藝的特殊性,必須保證物料有40 個小時以上的加熱反應時間,普通焙燒爐無法滿足工藝要求,重新研發(fā)需要很長時間,且不能保證完全滿足需要。因此,在生產任務緊張的情況下,只能對兩臺鐘罩爐在設備、原控制邏輯不變的基礎上,對控制系統進行升級改造。
原設備采用老式的溫控表控制,聯鎖邏輯由繼電器實現,由于年久失修,頻繁出問題。備用器件的更換也比較繁瑣,部分功能已經永久失效了。有如下幾個方面需要進行升級改造:
1)控制系統由多個溫控表控制,有控制精度低,響應速度慢,穩(wěn)定性差等缺點[1]。
2)控制系統的電纜、儀表等使用時間較長,需要更換,以保證信號和控制的精度。
3)系統的數據記錄采用的是有紙記錄儀,且已經喪失記錄功能。
4)電機啟停只能在電機柜柜面操作,比較繁瑣。
5)原調節(jié)閥均為模糊控制方式,控制精度不高;繼電器頻繁動作,報修率非常高,一、兩個星期就需要更換一批繼電器。
6)溫度控制的不精確導致爐內溫度分布不均勻,使焙燒出的部分產品不合格,給生產效益帶來較大影響。
因為要在原設備及舊的控制邏輯基礎上對系統進行升級改造,主要有以下幾個方面的難點需要一一克服:
1)需要研究當初鐘罩窯的原始設計圖紙,以確保保留原主要控制聯鎖邏輯關系。為此,設計人員借閱了當初的設計圖紙,對200 多頁全英文的設計圖紙進行了詳細的研究,最后完全掌握了原設計圖紙的控制聯鎖邏輯關系,并在此基礎上,對原有聯鎖邏輯關系進行了優(yōu)化設計。
表1 系統IO點數表Table 1 System IO points table
2)溫度的精確控制是產品品質的保證,既是重點也是難點。難點在于:①窯體溫區(qū)距離較近,加熱相互干擾;②由于是下部3 個溫區(qū),上部3 個溫區(qū),下部溫區(qū)的加熱對上部溫區(qū)影響較大;③因為設備運行時,尾氣風機會持續(xù)運行,窯內壓力會在微正壓和微負壓之間來回波動,對溫度的控制有一定的影響。
3)為了減少操作人員的人工干預,新的控制系統應盡量自動化,保證工藝條件的統一性。
對系統的升級改造主要分為以下幾個方面:
原電機控制柜只能就地現場控制,無法將電機狀態(tài)上傳,也無法實現遠程啟停。故對電機控制柜進行了全新設計,使其能夠實現遠程啟停,遠程監(jiān)測電機狀態(tài)。
舊儀表及電纜使用時間較長,為保證后期控制系統的信號傳輸及控制精度,將原有的儀表及電纜進行了更換。
新的控制系統配備了兩臺電腦作為操作員站,采用S7-300 PLC 對所有信號進行集中處理。
1)控制系統的I/O 點數
本系統的I/O 點數見表1。
2)控制系統的組成
根據系統的I/O 點數,配置了如表2 所示PLC 板卡。
3)控制系統拓撲圖
控制系統的拓撲圖如圖2 所示。
本系統采用S7-300 系列PLC,適用于中等工業(yè)控制場合,具有運行穩(wěn)定可靠等優(yōu)點,對二進制和浮點運算具有較高的處理能力,同時具有PID 運算功能[2]。
升級改造后的控制系統,如圖3 所示。操作界面一目了然,各種按鈕清晰可見,操作簡單易懂,無需人工干預,控溫精準,能夠很好地滿足工藝曲線進行升溫焙燒,各種監(jiān)測數據集中顯示,方便查看,還有歷史曲線方便追溯查詢。
表2 PLC板卡Table 2 PLC board
圖2 控制系統拓撲圖Fig.2 Control system topology
圖3 新控制系統操作界面Fig.3 Operation interface of new control system
1)點火控制
由PLC 控制器實現自動控制,操作員發(fā)出點火命令,系統自動啟動風機對爐膛進行吹掃,吹掃完畢即打開燃氣閥,關小風門并給點火變壓器通電開始打火;系統檢測到火焰,顯示火焰正常即進入溫度控制階段;如果系統未收到火焰燃燒信號,即點火失敗,則程序自動關閉點火電磁閥,并發(fā)出聲音報警,人為排除故障后方可再次點火。當爐頂測溫值超過800℃時,可直接通入燃氣點火,不需要吹掃。
2)程序升溫
系統判斷燃燒器燃燒正常后即進入程序升溫階段,根據預先設定好的升溫曲線進行升溫,通過曲線的形勢實時顯示各點溫度值以及升溫時間,使操作員一目了然地看到現在溫度點所處的階段。操作員僅需要設置目標溫度和目標時間,所有的操作都可由程序自動完成。升溫過程中,二次風風量也根據曲線進行調節(jié)。在升溫過程中可以隨時對單個燒嘴切換為手動模式,實現手動控制閥門開度。
新的控制系統,可存儲10 條預設升溫曲線,當更改工藝升溫時,只需要選擇相應的曲線即可,無需像之前的溫控表一樣,對每段溫度值進行手動輸入,極大地節(jié)省了時間和工作量。
3)4 個溫區(qū)的PID 控制
鐘罩窯系統共4 個溫區(qū),但是有6 個火嘴,為了實現對溫度的精確控制,因此采用PID 控制方式。PID 控制是目前應用最廣泛的一項溫控技術,PID 控制系統由模擬PID控制器和被控對象組成,是一種線性控制器,控制規(guī)律為:
其中,Kp 為比例系數;T1為積分時間常數;TD為微分時間常數[3]。
一號溫區(qū)在窯體右側下部,由1#、3#火嘴和1#一次風閥控制火力;三號溫區(qū)在窯體左側上部,由5#、6#火嘴和3#一次風閥控制火力。二號溫區(qū)和四號溫區(qū)分別由1 個火嘴和1 個風閥組成。三號溫區(qū)和四號溫區(qū)由于處于窯體上部,受到下部一號和二號溫區(qū)的影響較大,使得各區(qū)的PID 參數難以確定,計算復雜,所以在參數設置上,必須以現場設置參數,觀察反饋的結果,并逐步將參數優(yōu)化至最佳。
經過摸索試驗,最終確定了四區(qū)的加熱參數,增益系數分別為1.26、1.26、0.81、1.53,積分時間分別為45.9s、35s、96.3s、13.4s,微分時間分別為11.5s、8.8s、25.6s、3.5s,其他參數這里不再贅述,實際溫度控制做到了±50℃。
鐘罩窯內的系統壓力控制是僅次于窯內溫度控制的重要因素,是滿足工藝要求和保證產品合格率的重要指標。因此,設置PID 控制回路,由爐膛微壓變送器、尾氣風機閥門組成,最終可實現±10Pa 的精準壓力控制。
鐘罩窯控制系統中,對燃燒器一次風和二次風都設有壓力開關,檢測風壓是否超出安全值。在現行標準中,燃氣系統的風壓報警和聯鎖是強制執(zhí)行的,避免發(fā)生因沒有風壓而造成停爐或燃氣泄漏問題。該系統中壓力安全聯鎖是通過現場壓力開關檢測風壓,當出現風壓異常時,壓力開關送出信號到PLC,PLC 產生報警或聯鎖燃氣閥門關閉。
1)新的控制系統已連續(xù)運行15 個月,運行穩(wěn)定,啟停方便,控制精度超過預期。
2)改造后,窯內無異常溫度死角,可以實現生產的產品全部合格。
3)優(yōu)化設計的控制系統,降低了操作人員的勞動強度,提高了生產過程的連續(xù)化、自動化水平,系統控溫準確。
4)針對本系統專門研發(fā)了一套聯鎖邏輯保護關系,確保在各種情形下能保證鐘罩窯系統的安全,大幅改善了現場作業(yè)條件。