周珍雄,余姮蓉,王智佳,孫永強(qiáng),*
(1.浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,浙江 杭州 310014;2.杭州澄天環(huán)保工程有限公司,浙江 杭州 310015)
隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,能源消費(fèi)的不斷攀升,發(fā)達(dá)國家歷經(jīng)近百年出現(xiàn)的環(huán)境問題在我國近二三十年集中出現(xiàn),呈現(xiàn)區(qū)域性和復(fù)合型特征,存在發(fā)生大氣嚴(yán)重污染事件的隱憂,大氣環(huán)境形勢非常嚴(yán)峻,制藥、化工等重點(diǎn)污染行業(yè)廢氣污染尤為突出。制藥企業(yè)在生產(chǎn)過程中一些無回收價值的副產(chǎn)品、有機(jī)溶劑往往排入廢水處理系統(tǒng),造成廢水處理過程中產(chǎn)生大量的VOCs,如甲苯、乙酸丁酯、二氯甲烷[1]等;廢水中含N、S等有機(jī)物成份,在微生物作用下,會產(chǎn)生NH3、H2S、硫醇、硫醚等有毒有害及惡臭物質(zhì),這些廢氣的散發(fā)嚴(yán)重污染環(huán)境、危害人體健康和生態(tài)安全[2]。
常見的VOCs治理技術(shù)可分為回收和銷毀兩大類[3]?;厥疹愔饕ㄎ辗?、吸附法、冷凝和膜分離等。吸收法對水溶性好的污染物處理效率較高,但存在二次污染風(fēng)險;吸附法[4]在廢氣濕度較高的工況下效率低、吸附劑吸附飽和后處置成本高;冷凝和膜分離技術(shù)在廢氣末端治理應(yīng)用較少。銷毀類主要燃燒、生物凈化、等離子體和光催化等。燃燒法[5]對運(yùn)行管理要求較高,投資和運(yùn)行成本高,適用于高濃度有機(jī)廢氣治理;低溫等離子[6]對有機(jī)污染物處理不徹底,存在爆炸風(fēng)險[7],一般不用于在制藥化工行業(yè);光催化氧化[8]對有機(jī)污染處理不徹底,但處理后中間產(chǎn)物可生化性明顯提高。生物凈化技術(shù)是一項(xiàng)綠色技術(shù),其原理利用附著生長在填料上微生物的新陳代謝過程,將污染物降解為CO2、水和無機(jī)鹽等物質(zhì),并生成新的微生物細(xì)胞,可高效降解低分子量的有機(jī)硫化物和H2S、NH3等無機(jī)物。國外在20世紀(jì)90年代開始已逐步實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用[9],2000年以來國內(nèi)一些高校及科研機(jī)構(gòu)積極開展這一領(lǐng)域研究并取得了一些成果[10-14],近年來廢氣生物凈化技術(shù)廣泛應(yīng)用于市政領(lǐng)域污水提升泵站、污水處理廠臭氣處理,張紀(jì)文[15]等將生物濾池應(yīng)用于污水處理廠惡臭氣體處理,趙炳軍[16]等將生物滴濾工藝應(yīng)用于造紙污水站臭氣處理等。
目前,廢氣生物凈化系統(tǒng)運(yùn)行pH環(huán)境大多控制為中性和弱酸性環(huán)境,但在低pH環(huán)境下應(yīng)用較少。本文討論將生物滴濾池在低pH環(huán)境下應(yīng)用于制藥企業(yè)廢水站含硫廢氣處理,取得了良好的環(huán)境和社會效益。
湖北某制藥企業(yè)廢水站在日常運(yùn)行過程中,調(diào)節(jié)池、AO池、污泥干化房等處理單元產(chǎn)生廢氣,廢氣主要組分有H2S、甲硫醇、甲硫醚、乙酸乙酯等揮發(fā)性污染物和少量二氯甲烷、乙腈等。已建成一套“酸洗+堿洗+次氯酸鈉氧化”廢氣系統(tǒng)處理,但廢氣源強(qiáng)波動較大時會有超標(biāo)排放情況,且運(yùn)行費(fèi)用較高。因此,企業(yè)決定在原有處理設(shè)施基礎(chǔ)上新增一套高效生物滴濾池處理設(shè)施,以加強(qiáng)緩沖能力并提高處理效率,確保廢氣長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
經(jīng)測定,廢氣中主要污染物組分濃度見表1。
表1 廢氣中主要污染物濃度
1.1.1 處理工藝
廢氣處理采用以“生物滴濾”為主體處理工藝,工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程示意圖
廢氣在風(fēng)機(jī)作用下首先進(jìn)入水吸收塔,利用新鮮水進(jìn)行吸收預(yù)處理,溶解部分水溶性較好的污染物,調(diào)節(jié)濃度及溫度、濕度等。然后進(jìn)入生物滴濾池,通過附著在生物填料上的混合微生物新陳代謝作用,將廢氣中的污染物作為碳源、能源加以利用,并降解為CO2、H2O以及其他簡單無機(jī)物;在生物滴濾池調(diào)試期間及廢氣高濃度事故排放時,開啟化學(xué)氧化單元,以降低污染物超標(biāo)排放風(fēng)險。系統(tǒng)運(yùn)行過程排放的少量廢液進(jìn)入廢水站好氧單元處理后外排。
1.1.2 處理裝置
主體處理裝置為生物滴濾池,采用鋼骨架+玻璃鋼內(nèi)胎復(fù)合結(jié)構(gòu),具有較強(qiáng)的耐腐蝕性能,設(shè)計(jì)主要參數(shù)見表2。系統(tǒng)共兩組,并聯(lián)運(yùn)行,主要由生物滴濾池、循環(huán)泵、營養(yǎng)液罐、藥劑泵及相關(guān)管路組成。
表2 生物滴濾池設(shè)計(jì)參數(shù)
1.1.3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
生物滴濾池系統(tǒng)總投資費(fèi)用約120萬元。
生物滴濾池系統(tǒng)年(按年運(yùn)行300天計(jì))運(yùn)行費(fèi)用約18.87萬元/年,平均處理量1 000 m3/h,投資費(fèi)用約6萬元,平均1 000 m3處理成本約1.31元。
H2S采用QY-2型雙路煙氣采樣器采樣,濃度>10 mg/m3時采用碘量法分析測定,濃度<10 mg/m3時采用亞甲基藍(lán)分光光度法分析測定,每3 d測定一次。
甲硫醇、甲硫醚采用內(nèi)襯鋁箔復(fù)合膜袋采樣,濃度采用氣相色譜-質(zhì)譜儀(GC-MS)分析測定,每3 d測定一次。
圖2、3、4為生物滴濾池系統(tǒng)正常運(yùn)行后一個月內(nèi)的測定結(jié)果,生物滴濾池有效停留時間20 s,循環(huán)液pH值維持在1.7左右。在監(jiān)測期內(nèi),H2S進(jìn)氣平均濃度135 mg/m3,平均去除率達(dá)99.62%,最大去除率達(dá)100%;甲硫醇進(jìn)氣平均濃度40 mg/m3,平均去除率達(dá)85.09%,最大去除率達(dá)87.35%;甲硫醚進(jìn)氣平均濃度30 mg/m3,平均去除率達(dá)82.57%,最大去除率達(dá)85.60%。本系統(tǒng)主要污染物進(jìn)氣濃度波動較小,在低pH環(huán)境下,生物滴濾池對H2S去除效率接近100%,對甲硫醇、甲硫醚去除效率達(dá)80%以上,系統(tǒng)運(yùn)行高效、穩(wěn)定。
圖2 H2S去除率
圖3 甲硫醇去除率
圖4 甲硫醚去除率
系統(tǒng)對廢氣處理能力詳見表3。由表3可見,系統(tǒng)對H2S 的平均去除負(fù)荷達(dá)26.90 g/(m3·h),最大去除負(fù)荷達(dá)29.56 g/(m3·h);對甲硫醇的平均去除負(fù)荷達(dá)6.81 g/(m3·h),最大去除負(fù)荷達(dá)8.24 g/(m3·h),對甲硫醚的平均去除負(fù)荷達(dá)5.03 g/(m3·h),最大去除負(fù)荷達(dá)6.50 g/(m3·h)。系統(tǒng)對廢氣中主要污染物的去除能力較高。
表3 系統(tǒng)對廢氣中主要污染物的去除能力
圖5 微生物掛膜階段循環(huán)液pH值和溫度變化
為保持微生物良好的活性,通過需定期更換循環(huán)液轉(zhuǎn)移系統(tǒng)中老化脫落的微生物及其它物質(zhì),并補(bǔ)充微生物生長所需養(yǎng)分,考慮低pH循環(huán)液排入廢水處理影響好氧單元pH值,在生物滴濾池系統(tǒng)正常運(yùn)行一個月后,將循環(huán)液pH值分別控制在3.5、5.5左右各運(yùn)行15天。圖6為循環(huán)液pH值控制在3.5左右時的監(jiān)測數(shù)據(jù),H2S、甲硫醇、甲硫醚平均去除效率分別降至95.56%、79.44%、75.51%;圖7為循環(huán)液pH值控制在5.5左右時的監(jiān)測數(shù)據(jù),H2S、甲硫醇、甲硫醚平均去除效率分別降至85.83%、71.31%、67.13%。由圖6、7可見,隨著循環(huán)液pH值升高,系統(tǒng)對H2S的處理去除率仍然可達(dá)到85%以上,但對甲硫醇、甲硫醚處理效果不理想,總體處理效果呈下降趨勢。對循環(huán)液不同pH值條件下系統(tǒng)對污染物處理效果進(jìn)行對比分析,生物滴濾池在低pH(pH≈1.7)環(huán)境下污染物去除率較高,循環(huán)液外排時調(diào)節(jié)pH值后進(jìn)入廢水處理好氧單元。
圖6 主要污染物去除率(循環(huán)液pH≈3.5)
圖7 主要污染物去除率(循環(huán)液pH≈5.5)
生物滴濾池在低pH環(huán)境下,對硫化氫平均進(jìn)氣濃度135 mg/m3,平均去除效率達(dá)99.62%,平均去除負(fù)荷達(dá)26.90 g/(m3·h);對甲硫醇平均進(jìn)氣濃度40 mg/m3,平均去除效率達(dá)85.09%,平均去除負(fù)荷達(dá)6.81 g/(m3·h);對甲硫醚平均進(jìn)氣濃度30 mg/m3,平均去除效率達(dá)85.52%,平均去除負(fù)荷達(dá)5.03 g/(m3·h)。循環(huán)液pH值升高系統(tǒng)對主要污染物的處理效果總體呈下降趨勢,對循環(huán)液不同pH值條件下系統(tǒng)對污染物處理效果進(jìn)行對比分析,生物滴濾池在低pH環(huán)境下污染物去除效率較高。生物滴濾池系統(tǒng)平均處理量1 000 m3/h投資費(fèi)用約6萬元,平均1 000 m3處理成本約1.31元。廢水站廢氣各污染物排放達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14544—93)和《制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 37823—2019)標(biāo)準(zhǔn)要求。
生物滴濾池在低pH環(huán)境下運(yùn)行,具有處理效率高、能耗低、投資費(fèi)用和運(yùn)行成本低、無二次污染等技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,可推廣應(yīng)用于制藥、化工等行業(yè)中低濃度含硫廢氣治理場合。