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      330 MW亞臨界CFB鍋爐煙氣再循環(huán)深度調(diào)峰運(yùn)行性能研究

      2021-04-21 05:30:28張思海張雙銘張俊杰王家興楊海瑞
      潔凈煤技術(shù) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:流化露點(diǎn)調(diào)峰

      張思海,張雙銘,張俊杰,苗 苗,王家興,張 縵,楊海瑞

      (1.寧夏國(guó)華寧東發(fā)電有限公司 寧夏 銀川 750408; 2.清華大學(xué) 能源與動(dòng)力工程系 電力系統(tǒng)及發(fā)電設(shè)備控制和仿真國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100084; 3.煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司,山東 煙臺(tái) 264000)

      0 引 言

      隨著近年來(lái)新能源的不斷發(fā)展,電力系統(tǒng)參與調(diào)峰的形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻,為了消納更多的新能源上網(wǎng),要求火電機(jī)組實(shí)現(xiàn)深度調(diào)峰靈活性運(yùn)行[1-2]。盡管循環(huán)流化床(CFB)鍋爐較煤粉爐有更好的調(diào)峰能力,但在深度調(diào)峰低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),為了確保密相區(qū)內(nèi)顆粒充分流化,當(dāng)負(fù)荷低于50%時(shí),一次風(fēng)總量將維持不變,通過(guò)降低二次風(fēng)份額來(lái)維持爐膛出口的過(guò)量空氣系數(shù)。因此,導(dǎo)致密相區(qū)內(nèi)氧量過(guò)剩,呈宏觀富氧的燃燒狀態(tài),引起NOx原始排放增加;二次風(fēng)份額降低,進(jìn)一步弱化了二次風(fēng)分級(jí)對(duì)NOx還原能力[3]。隨負(fù)荷降低爐膛平均溫度降低,密相區(qū)和爐膛出口溫度差降低更多,導(dǎo)致分離器入口溫度甚至低于800 ℃。CFB鍋爐NOx超低排放技術(shù)中,除了爐膛內(nèi)燃燒優(yōu)化調(diào)整降低NOx的原始生成外,還需通過(guò)選擇性非催化還原噴氨技術(shù)(SNCR)進(jìn)一步保證排放濃度達(dá)到超低標(biāo)準(zhǔn),CFB鍋爐中SNCR脫硝反應(yīng)要求的窗口溫度在800 ℃以上[4-5]。以300 MW亞臨界CFB鍋爐機(jī)組為例,機(jī)組負(fù)荷低于100 MW時(shí),鍋爐床溫常低于720 ℃,嚴(yán)重偏離了SNCR脫硝反應(yīng)的窗口溫度,繼續(xù)在分離器入口噴入尿素等溶液,還原效率將大幅降低,從而造成氨逃逸量加劇,既增加了尿素用量,也會(huì)對(duì)設(shè)備造成腐蝕、堵塞[6]。

      低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)NOx易超標(biāo),使CFB鍋爐的深度調(diào)峰能力受到極大限制,也無(wú)法發(fā)揮其寬負(fù)荷調(diào)整的優(yōu)勢(shì),很難滿足現(xiàn)階段電力市場(chǎng)需求,因此CFB鍋爐低負(fù)荷下實(shí)現(xiàn)NOx環(huán)保指標(biāo)的合格排放,也是目前CFB鍋爐深度調(diào)峰期間需要迫切解決的問(wèn)題之一。

      為了CFB鍋爐低負(fù)荷控制NOx原始排放,根據(jù)煤種的成灰特性優(yōu)化入爐煤粒度,降低爐內(nèi)床料的平均粒度,粒度降低一方面可增加密相區(qū)內(nèi)氣固傳質(zhì)阻力,強(qiáng)化固體可燃物表面的還原性,抑制NOx生成;另一方面可延遲可燃物的燃燒,增加爐膛上部燃燒份額,避免爐膛出口溫度降低。床料粒度降低后,密相區(qū)的最低流化風(fēng)量降低,使一次風(fēng)份額適當(dāng)降低,從而顯著降低了密相區(qū)的氧化氣氛,減少NOx生成[7]。同時(shí),可優(yōu)化二次風(fēng)口位置,適當(dāng)提高二次風(fēng)口高度可強(qiáng)化空氣分級(jí)的作用,延長(zhǎng)底部還原區(qū)高度,進(jìn)而達(dá)到降低NOx的目的[8]。近年來(lái),通過(guò)在爐膛中上部安裝SNCR系統(tǒng),利用爐內(nèi)高溫區(qū)進(jìn)行脫氮的工業(yè)[9]。

      煙氣再循環(huán)(簡(jiǎn)稱“煙再”)技術(shù)也是一種適合CFB鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行的NOx控制技術(shù)[10-11]。CFB低負(fù)荷運(yùn)行階段,由于存在最低流化風(fēng)量、二次風(fēng)口防燒損等基本要求,使密相區(qū)氧量很難降低,通過(guò)煙氣再循環(huán)可獲得低負(fù)荷低氮燃燒氧量理想匹配,料層以欠氧模式充分流化。同時(shí),煙再的欠氧緩燃能力適度推遲了燃盡,上部煙溫可提高30~60 ℃,使?fàn)t膛出口溫度與床溫趨于一致,同時(shí)解決了低負(fù)荷時(shí)SNCR區(qū)域煙溫不足的問(wèn)題。

      在實(shí)際運(yùn)行調(diào)整中,煙氣再循環(huán)的工業(yè)化應(yīng)用效果顯著[12-16],但也出現(xiàn)了循環(huán)風(fēng)機(jī)腐蝕等問(wèn)題,特別是在大型CFB鍋爐機(jī)組上的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)較少。

      本文主要針對(duì)某臺(tái)330 MW亞臨界CFB機(jī)組,對(duì)投運(yùn)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)前后性能進(jìn)行對(duì)比,探討了該技術(shù)對(duì)鍋爐燃燒、污染物排放等參數(shù)的影響,從而為眾多深度調(diào)峰CFB機(jī)組提供參考。

      1 鍋爐、環(huán)保設(shè)施及主要問(wèn)題

      寧東電廠2臺(tái)亞臨界CFB鍋爐采用東方鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的330 MWe 亞臨界CFB鍋爐(型號(hào)DG1177/17.5-Ⅱ3),整體布置為單爐膛、單布風(fēng)板、一次中間再熱、汽冷式旋風(fēng)分離器、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)。爐膛內(nèi)布置有12片屏式過(guò)熱器、6片屏式再熱器和2片水冷蒸發(fā)屏。尾部前煙道布置了低溫再熱器,后煙道從上到下依次布置有高溫過(guò)熱器、低溫過(guò)熱器,向下前后煙道合成一個(gè)煙道,從上到下依次布置省煤器和空氣預(yù)熱器。爐前布置10個(gè)給煤口,爐后布置6個(gè)排渣口。水冷風(fēng)室為兩側(cè)進(jìn)風(fēng)。3臺(tái)汽冷式旋風(fēng)分離器下部各布置一臺(tái)“J”閥回料器,回料器為一分為二結(jié)構(gòu)。鍋爐主要參數(shù)見(jiàn)表1,入爐煤參數(shù)見(jiàn)表2。

      表1 鍋爐主參數(shù)

      表2 入爐煤工業(yè)分析

      煙氣污染物執(zhí)行超低排放標(biāo)準(zhǔn),脫硝采用SNCR,還原劑采用氨水(20%溶液),每臺(tái)分離器入口煙道布置12支噴槍,每臺(tái)爐共36支。脫硫采用“爐內(nèi)石灰石干法”+“爐外石灰石濕法”,根據(jù)硫分不同,爐內(nèi)鈣硫比控制在1.5~1.8。爐外脫硫采用單塔一體化脫硫除塵。

      隨著西北電網(wǎng)新能源大量并入電網(wǎng),電網(wǎng)要求機(jī)組實(shí)現(xiàn)深度調(diào)峰功能,寧東一期機(jī)組于2018年實(shí)現(xiàn)了30%負(fù)荷深度調(diào)峰工作,但由于煙氣溫度過(guò)低(650 ℃),脫硝效率降低,投入脫硝劑后造成氨逃逸超標(biāo),影響鍋爐尾部煙道設(shè)備安全運(yùn)行。為控制NOx,采取了低風(fēng)量和低氧量運(yùn)行方式,但同時(shí)也出現(xiàn)了以下問(wèn)題:

      1)為了降低負(fù)荷,動(dòng)態(tài)工況下一次流化風(fēng)量需過(guò)調(diào)至保護(hù)值(180 kNm3/h)以下,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行存在流化不良結(jié)焦的風(fēng)險(xiǎn)。低負(fù)荷鍋爐流化出現(xiàn)異常時(shí),受NOx限制無(wú)法提高一次流化風(fēng)量。

      2)二次風(fēng)量控制過(guò)低甚至降至0,導(dǎo)致下方二次風(fēng)管超溫、開(kāi)焊漏灰。

      3)由于燃用高揮發(fā)性高硫煤,需要爐內(nèi)摻燒石灰石脫硫,30%深度調(diào)峰工況下,一次風(fēng)量和二次風(fēng)量已達(dá)最低值,無(wú)法進(jìn)一步降低調(diào)峰深度。

      4)深度調(diào)峰工況下,煙氣量偏小,使主、再熱汽溫相對(duì)偏低。

      為了有效解決上述問(wèn)題,經(jīng)研究論證,通過(guò)改造增加煙氣再循環(huán)系統(tǒng)。

      2 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行分析

      2.1 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)

      煙氣再循環(huán)示意如圖1所示,利用引風(fēng)機(jī)出口壓頭,煙氣從引風(fēng)機(jī)出口匯合煙道處引出,通過(guò)一套煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī)及配套管道接入到2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)入口,分別為A一次風(fēng)機(jī)和B一次風(fēng)機(jī),煙氣再循環(huán)管道設(shè)置電動(dòng)關(guān)斷門與電動(dòng)調(diào)節(jié)門,實(shí)現(xiàn)與尾部煙道系統(tǒng)的切斷和隔離功能,用于在煙氣再循環(huán)系統(tǒng)不投入時(shí),防止煙氣竄入,造成低溫酸腐蝕。同時(shí)為防止低溫腐蝕,對(duì)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)、一次風(fēng)機(jī)及相應(yīng)的冷風(fēng)道做防腐處理。煙氣再循環(huán)系統(tǒng)投運(yùn)前后參數(shù)對(duì)比分析見(jiàn)表3,其中5月17日、5月21日運(yùn)行數(shù)據(jù)為不同煙氣再循環(huán)量下的運(yùn)行參數(shù),6月2日運(yùn)行數(shù)據(jù)為高比例煙氣再循環(huán)量下的運(yùn)行參數(shù)。

      圖1 煙氣再循環(huán)示意

      2.2 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)對(duì)鍋爐運(yùn)行參數(shù)的影響

      2.2.1對(duì)一次流化風(fēng)量的影響

      煙氣再循環(huán)系統(tǒng)投運(yùn)后,因煙氣的煙溫較高,與一次風(fēng)機(jī)入口的空氣混合后,會(huì)造成一次風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)密度下降。因此不調(diào)整一次風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)電流會(huì)降低,一次流化風(fēng)量會(huì)減小。圖2為5月17日動(dòng)態(tài)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),煙氣再循環(huán)量由57 kNm3/h降至0時(shí),若不調(diào)整一次風(fēng)機(jī),風(fēng)量會(huì)升高17 kNm3/h。

      圖2 煙氣再循環(huán)量與一次風(fēng)量變化關(guān)系

      2.2.2對(duì)床溫的影響

      再循環(huán)煙氣中含氧量較低,約為6%,因此與空氣在一次風(fēng)機(jī)混合后會(huì)造成一次流化風(fēng)量含氧量下降,導(dǎo)致密相區(qū)氧量降低,相應(yīng)地密相區(qū)燃燒份額降低,造成床溫下降,燃燒后延。圖3為5月17日運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),30%負(fù)荷下煙氣再循環(huán)量為60 kNm3/h(占一次流化風(fēng)量23%)時(shí),床溫降低31 ℃;煙氣再循環(huán)量為101 kNm3/h(占一次流化風(fēng)量51%)時(shí),平均床溫下降51 ℃。

      表3 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)

      圖3 煙氣再循環(huán)量與床溫變化關(guān)系

      2.2.3對(duì)氧量及二次風(fēng)量的影響

      一次流化風(fēng)量用煙氣置換后,爐內(nèi)整體氧量下降,為維持爐內(nèi)正常燃燒,需通過(guò)二次風(fēng)補(bǔ)充氧量。30%負(fù)荷下,煙氣再循環(huán)量增加101 kNm3/h后,為了維持爐內(nèi)氧量,二次風(fēng)量增加38 kNm3/h(表3),增加的二次風(fēng)量可保證下二次風(fēng)管的冷卻。

      2.2.4對(duì)尾部煙道入口煙溫、排煙溫度及汽溫的影響

      圖4 煙氣再循環(huán)量與排煙溫度、尾部煙道入口煙溫的變化關(guān)系

      30%負(fù)荷下,煙氣再循環(huán)量增加101 kNm3/h后,整體燃燒后移,進(jìn)入尾部的煙溫升高。圖4為5月17日煙再運(yùn)行前后的運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),A、B側(cè)分別指對(duì)應(yīng)側(cè)的測(cè)溫點(diǎn),尾部煙道入口煙溫升高7 ℃,排煙溫度升高4 ℃。其中,排煙溫度測(cè)點(diǎn)選取引風(fēng)機(jī)入口前煙溫。因尾部的煙溫及煙氣量均上升,對(duì)流換熱增強(qiáng),主汽溫度及再熱汽溫均上升(圖5),主汽溫度升高12 ℃,再熱汽溫升高23 ℃。

      圖5 煙氣再循環(huán)量與主、再熱汽溫變化關(guān)系

      2.2.5對(duì)環(huán)保指標(biāo)的影響

      煙氣再循環(huán)投入后,起到降低爐膛密相區(qū)氧量、強(qiáng)化分級(jí)燃燒的作用,有效降低了NOx濃度。同時(shí),通過(guò)提高二次風(fēng)量和氧量,還能進(jìn)一步提高爐內(nèi)脫硫效率,降低原煙氣SO2濃度。

      圖6為5月21日動(dòng)態(tài)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),在95 MW穩(wěn)定工況下,煙氣再循環(huán)量增加102 kNm3/h后,氨水流量由0.21 m3/h降至0,NOx由41.5 mg/Nm3降至39.4 mg/Nm3。在不噴氨水的情況下,NOx量控制在40 mg/Nm3左右。

      圖6 煙氣再循環(huán)量與NOx、氨水流量變化關(guān)系

      在95 MW穩(wěn)定工況下,煙氣再循環(huán)量增加102 kNm3/h后,二次風(fēng)量由3 kNm3升至43 kNm3,氧量由1.43%升高至1.67%,爐膛出口煙氣SO2由2 469 mg/Nm3降至1 094 mg/Nm3(表3、圖7)。

      圖7 煙氣再循環(huán)量與原煙氣SO2變化關(guān)系

      2.3 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)投運(yùn)后解決的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題

      1)減負(fù)荷動(dòng)態(tài)工況下,一次流化風(fēng)量可始終控制在180 kNm3/h以上,提高了流化質(zhì)量。

      2)可有效提高二次風(fēng)量,保證下二次風(fēng)管的最低冷卻風(fēng)量,避免了超溫和開(kāi)焊漏灰的問(wèn)題。

      3)燃用高揮發(fā)性高硫煤時(shí),調(diào)峰深度由30%降至20%。

      4)深度調(diào)峰工況下,有效提高了主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度。

      5)低負(fù)荷鍋爐流化出現(xiàn)異常時(shí),可配合煙氣再循環(huán)系統(tǒng)大幅提高一次流化風(fēng)量。

      2.4 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行存在的腐蝕問(wèn)題

      煙氣再循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行4個(gè)月后,分別在一次風(fēng)機(jī)機(jī)殼和煙氣再循環(huán)管道膨脹節(jié)處發(fā)現(xiàn)腐蝕問(wèn)題,如圖8所示。這是因?yàn)闊煔庠傺h(huán)系統(tǒng)停運(yùn)和投運(yùn)初期,含酸性煙氣遇冷后冷凝成酸液;或煙氣再循環(huán)系統(tǒng)停運(yùn)期間,系統(tǒng)關(guān)斷門不嚴(yán)密,導(dǎo)致一部分煙氣漏入系統(tǒng)內(nèi)部,經(jīng)冷凝成酸液,對(duì)系統(tǒng)內(nèi)局部防腐薄弱區(qū)造成了腐蝕。

      圖8 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)腐蝕

      3 鍋爐排煙煙氣酸露點(diǎn)計(jì)算及預(yù)防措施

      3.1 混合后的一次風(fēng)水露點(diǎn)計(jì)算

      3.1.1排煙煙氣水露點(diǎn)計(jì)算

      選取含水量為27.5%、熱值為14.65 MJ/kg的燃煤,根據(jù)全年氣壓較大值加風(fēng)室壓力,取煙氣絕對(duì)壓力pg=95 kPa,計(jì)算公式[17]為

      3.1.2大氣水露點(diǎn)計(jì)算

      參照銀川地區(qū)夏季室外干球溫度30.6 ℃、相對(duì)濕度64%,冬季室外干球溫度-18 ℃、相對(duì)濕度58%,分別計(jì)算出空氣中含濕量為:夏季17.76 g/kg、冬季0.45 g/kg[17]。按夏季極端情況下考慮的大氣含濕量為17.8 g/kg,對(duì)應(yīng)大氣的水露點(diǎn)溫度約為23 ℃,計(jì)算值取20 ℃。

      3.1.3混合后的一次風(fēng)水露點(diǎn)計(jì)算

      煙氣和空氣混合后的水露點(diǎn)溫度計(jì)算,與煙氣和空氣的風(fēng)量混合比例有關(guān),經(jīng)推導(dǎo)、簡(jiǎn)化,混合后的一次風(fēng)水露點(diǎn)計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表4。其中工況1為300 MW負(fù)荷、循環(huán)煙氣量40 kNm3/h、總一次風(fēng)量400 kNm3/h;工況2為85 MW負(fù)荷、循環(huán)煙氣量120 kNm3/h,總一次風(fēng)量200 kNm3/h。

      表4 混合后的一次風(fēng)水露點(diǎn)計(jì)算結(jié)果

      3.2 酸露點(diǎn)溫度計(jì)算

      3.2.1再循環(huán)管道散熱引起溫降計(jì)算

      再循環(huán)煙氣經(jīng)過(guò)管道輸送后,存在散熱損失,管道采用硅酸鋁棉進(jìn)行保溫處理,計(jì)算選取管道綜合長(zhǎng)度為200 m、保溫厚度最薄處50 mm(設(shè)計(jì)厚度為100 mm)、保溫材料平均導(dǎo)熱系數(shù)0.1 W/(m·K),得到現(xiàn)有管道在不同循環(huán)煙氣量下隨取煙溫度和環(huán)境溫度變化時(shí)的煙溫降公式[17],即

      (2)

      式中,ΔT為再循環(huán)管道煙氣溫降,℃;Tpy為引風(fēng)機(jī)出口排煙溫度,℃;Thj為鍋爐區(qū)域的環(huán)境溫度,℃。

      可知,循環(huán)煙氣量越低、排煙溫度與外界環(huán)境溫度間的溫差越大,管道溫降越強(qiáng)。取極端最低環(huán)境溫度為-20 ℃,最低排煙溫度為110 ℃,為保證循環(huán)煙氣溫降后的溫度不低于排煙煙氣酸露點(diǎn)計(jì)算上限88 ℃,最低循環(huán)煙氣量應(yīng)不低于26 kNm3/h。綜上并考慮一定裕量,鍋爐帶煙再運(yùn)行時(shí)的煙氣量應(yīng)不低于40 kNm3/h。

      3.2.2鍋爐尾部排煙酸露點(diǎn)溫度計(jì)算

      煙氣酸露點(diǎn)分2種算法進(jìn)行,算法1參照《73版鍋爐熱力計(jì)算方法》進(jìn)行,以煤質(zhì)成分+煙氣水露點(diǎn)的值結(jié)合為主,首先計(jì)算煙氣的水露點(diǎn)溫度,再結(jié)合燃料硫分、灰分、熱值的取值,考慮一定爐內(nèi)脫硫效率后算出;算法2參照DLT 5240—2010《火力發(fā)電廠燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)程》,以煙氣成分為基準(zhǔn),首先計(jì)算煙氣中水蒸氣和SO2體積分?jǐn)?shù),求出兩者的分壓力,再結(jié)合煙氣的絕對(duì)壓力和SO2-SO3轉(zhuǎn)化率算出。鍋爐尾部排煙酸露點(diǎn)計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表5,其中w(Sar)=2.5%,尾部煙氣SO2質(zhì)量濃度按4 440 mg/Nm3考慮。

      表5 鍋爐尾部排煙酸露點(diǎn)計(jì)算結(jié)果

      3.2.3混合后一次冷風(fēng)道內(nèi)的煙氣酸露點(diǎn)計(jì)算

      參照3.2.1節(jié)計(jì)算可知,再循環(huán)煙氣與一次風(fēng)冷風(fēng)混合后的水露點(diǎn)溫度,將隨再循環(huán)煙氣量和鍋爐總一次風(fēng)量的變化而變化,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表6,其中假定w(Sar)=2.5%,對(duì)應(yīng)的脫硫入口SO2質(zhì)量濃度為4 440 mg/Nm3。工況1為300 MW負(fù)荷、循環(huán)煙氣量40 kNm3/h,總一次風(fēng)量400 kNm3/h;工況2為85 MW負(fù)荷、循環(huán)煙氣量120 kNm3/h,總一次風(fēng)量200 kNm3/h。

      表6 混合后一次冷風(fēng)道內(nèi)的煙氣酸露點(diǎn)計(jì)算結(jié)果

      3.3 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)防腐預(yù)控措施

      1)混合后的一次風(fēng)水露點(diǎn)Thh作為混合后一次風(fēng)冷風(fēng)溫度控制的底線值,一次風(fēng)冷風(fēng)在此溫度以上運(yùn)行就不存在風(fēng)中水分自動(dòng)析出結(jié)露問(wèn)題。

      2)鍋爐運(yùn)行期間,保持煙氣再循環(huán)最小流量在40 kNm3/h以上,即可保證極端工況下煙氣再循環(huán)管道內(nèi)煙氣工況在水露點(diǎn)以上。

      3)混合后一次風(fēng)的酸露點(diǎn)Tdp作為混合后一次風(fēng)冷風(fēng)溫度控制的操作值,需結(jié)合暖風(fēng)器操作控制一次風(fēng)冷風(fēng)在此溫度以上運(yùn)行,保證不發(fā)生酸腐蝕。

      4)一次風(fēng)機(jī)蝸殼底部增加疏水點(diǎn),保持常開(kāi)連續(xù)疏水。

      5)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)管道上所有的疏水點(diǎn)保持常開(kāi)連續(xù)疏水。

      6)從二次風(fēng)熱風(fēng)接至一次風(fēng)機(jī)入口,增加熱風(fēng)再循環(huán),主要用于冬季工況下控制一次風(fēng)機(jī)的低溫腐蝕。

      7)檢修期間對(duì)一次風(fēng)機(jī)內(nèi)部腐蝕區(qū)域進(jìn)行防腐修復(fù)。

      4 結(jié) 論

      1)在低負(fù)荷運(yùn)行動(dòng)態(tài)變化工況下,一次風(fēng)份額顯著降低,煙氣再循環(huán)的投入保證密相區(qū)流化風(fēng)量高于180 kNm3/h,有效提高了密相區(qū)流化質(zhì)量。燃用高揮發(fā)性高硫煤時(shí),調(diào)峰深度由30%降至20%。

      2)有效提高二次風(fēng)量,保證下二次風(fēng)管的最低冷卻風(fēng)量,避免了超溫和開(kāi)焊漏灰問(wèn)題。密相區(qū)氧含量降低,床溫下降,強(qiáng)化分級(jí)燃燒,有效降低NOx濃度。同時(shí),通過(guò)提高二次風(fēng)量和氧量,還能進(jìn)一步提高爐內(nèi)脫硫效率,降低原煙氣SO2濃度。

      3)深度調(diào)峰工況下,整體燃燒后移,進(jìn)入尾部的煙氣溫度升高。尾部煙道入口煙溫升高7 ℃,排煙溫度升高4 ℃,對(duì)流換熱增強(qiáng),主汽溫度升高12 ℃,再熱汽溫升高23 ℃。

      4)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行4個(gè)月,分別在一次風(fēng)機(jī)機(jī)殼和煙氣再循環(huán)管道膨脹節(jié)處發(fā)現(xiàn)腐蝕問(wèn)題,通過(guò)理論計(jì)算得到煙氣再混合后的一次風(fēng)水露點(diǎn),其作為混合后一次風(fēng)冷風(fēng)溫度控制的底線值和操作值,可有效減輕腐蝕。

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