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      1150MW核能發(fā)電機氣密性試驗不合格的處理措施及改進建議

      2021-04-23 09:12:16劉自壘姜洋
      商品與質(zhì)量 2021年17期
      關(guān)鍵詞:漏點氣密性壓縮空氣

      劉自壘 姜洋

      中國核電工程有限公司華東分公司 浙江海鹽 314300

      某1150MW核能發(fā)電機為大型四級半轉(zhuǎn)速(1500r/min)同步發(fā)電機。機座內(nèi)部的氫氣由裝于轉(zhuǎn)子兩端的軸流式風扇驅(qū)動,在發(fā)電機內(nèi)進行密閉循環(huán)。由于運行期間發(fā)電機內(nèi)需充入氫氣,因此發(fā)電機的嚴密性是否合格關(guān)系到機組安全運行。氣密性試驗不合格,運行期間氫氣泄漏量將增大,導(dǎo)致補氫操作頻繁,容易造成設(shè)備損壞,且氫氣泄漏容易引起氫氣爆炸,導(dǎo)致重要設(shè)備損壞,產(chǎn)生極大危害。因此,發(fā)電機的嚴密性的重要性不言而喻,而發(fā)電機氣密性試驗正是解決這一問題。

      1 發(fā)電機氣密性試驗介紹

      1.1 氣密性試驗計算方法及合格標準

      發(fā)電機安裝完成后,需在額定運行壓力3bar下以空氣為介質(zhì)進行氣密性試驗,按下式廠家推薦公式計算泄漏壓降(0℃下)[1]:

      式中,△P──24小時泄漏壓降,(mbar);

      Pi──試驗開始時機內(nèi)氣體壓力(表壓),(mbar);

      Pf──試驗結(jié)束時機內(nèi)氣體壓力(表壓),(mbar);

      Patmi──試驗開始時當?shù)卮髿饨^對壓力,(mbar);

      Patmf──試驗結(jié)束時當?shù)卮髿饨^對壓力,(mbar);

      Ti──試驗開始時機內(nèi)氣體平均溫度,(℃);

      Tf──試驗結(jié)束時機內(nèi)氣體平均溫度,(℃);

      D──試驗連續(xù)進行的時間,(小時)。

      合格標準:24小時后的泄漏值應(yīng)小于20mbar。

      1.2 發(fā)電機氣密性試驗內(nèi)容

      發(fā)電機氣密性試驗范圍主要包括發(fā)電機本體及發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)、發(fā)電機氫氣供應(yīng)系統(tǒng)、發(fā)電機氫氣冷卻系統(tǒng)、發(fā)電機密封油系統(tǒng)等輔助系統(tǒng)。通過氫氣供應(yīng)系統(tǒng)向發(fā)電機內(nèi)充入干燥的壓縮空氣,利用肥皂水或檢漏液對各密封部件進行檢漏、消缺。當所有漏點處理完成后,進行整體氣密性試驗,計算整體泄漏量。

      發(fā)電機安裝完成后,安裝單位和調(diào)試單位均進行了發(fā)電機氣密性試驗,泄漏量小于標準值。運行單位進行發(fā)電機氣密性試驗時,泄流量大于標準值,結(jié)果為74mbar。

      2 原因分析

      發(fā)電機氣密性試驗結(jié)果不合格說明發(fā)電機及其輔助系統(tǒng)內(nèi)的壓縮空氣泄漏。其泄漏的方式主要有兩種情況:第一,發(fā)電機本體及其輔助系統(tǒng)存在漏點,壓縮空氣通過這些漏點泄漏到大氣中。由于安裝單位和調(diào)試單位已進行過氣密性試驗,且結(jié)果合格,因此,發(fā)電機本體及其輔助系統(tǒng)基本無大的泄漏點,而對于小漏點,需向發(fā)電機內(nèi)一并充入氦氣和空氣,通過氦氣檢漏儀進行檢漏。第二,發(fā)電機內(nèi)的壓縮空氣溶解在密封油中,通過密封油帶走,導(dǎo)致氣密性試驗不合格。本發(fā)電機采用單流環(huán)油密封結(jié)構(gòu),密封油進入密封瓦經(jīng)中間油孔沿軸向間隙流向空側(cè)和氫側(cè)。密封油回油分為兩路,空側(cè)回油和支持軸承潤滑油匯流,氫側(cè)回油經(jīng)浮子油箱流向擴容油箱,擴容并經(jīng)排煙風機析出氣體后與潤滑油回油匯合流向潤滑油系統(tǒng)主油箱。

      3 處理措施及改進建議

      3.1 處理措施

      3.1.1 發(fā)電機本體及其輔助系統(tǒng)的漏點及處理

      向發(fā)電機內(nèi)一并充入壓縮空氣和氦氣,對發(fā)電機本體及其輔助系統(tǒng)進行氦氣檢測,常見部位如下:發(fā)電機人孔、出線絕緣套管、測溫元件接線柱板、氫氣冷卻器、端蓋、氫油水系統(tǒng)內(nèi)的閥門和法蘭。

      (1)發(fā)電機本體的漏點及處理。通過氦氣檢漏儀檢測,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機本體一處焊縫泄漏,此焊縫為廠家發(fā)貨時的成品焊縫,發(fā)電機本體其他部分均未發(fā)現(xiàn)漏點。通過對該焊縫進行補焊,缺陷消除。

      (2)發(fā)電機輔助系統(tǒng)的漏點及處理。在發(fā)電機氫氣供應(yīng)系統(tǒng)排大氣管線的出口處進行檢測,發(fā)現(xiàn)低濃度氦素,通過進一步拆解各接頭分部檢測,確認了相關(guān)閥門內(nèi)漏。主要包括安全閥內(nèi)漏、絕緣過熱監(jiān)測儀電磁閥內(nèi)漏和排氣截止閥內(nèi)漏。安全閥是因為在氫氣置換期間起跳后密封不嚴,后經(jīng)更換和多次研磨處理,在壓力平臺試驗泄漏率滿足要求,但無法完全密閉;電磁閥由于結(jié)構(gòu)原因,不易完全消除,廠家反饋多個電廠此閥門均存在少量泄漏;截止閥主要是由于密封面磨損導(dǎo)致,進行更換處理。

      對發(fā)電機密封油系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)密封油回油箱排氣閥所在管道存在砂眼,發(fā)電機汽端下方管線焊縫泄漏。通過對砂眼和焊縫進行補焊處理,泄漏缺陷消除。

      使用盲板對定子冷卻水系統(tǒng)進出口管道進行隔離,僅保留水箱與發(fā)電機內(nèi)部相連。發(fā)電機充3bar壓縮空氣狀態(tài)下,觀察24小時,水箱內(nèi)壓力未上漲,說明發(fā)電機內(nèi)氣體向定子冷卻水系統(tǒng)泄漏可能性較小。

      執(zhí)行發(fā)電機氣密性試驗期間,氫氣冷卻器水側(cè)進出口閥門關(guān)閉,管道內(nèi)未充水。通過逐一開啟氫氣冷卻器水側(cè)排氣閥,使用檢漏儀檢測,氦氣濃度與本底一致,說明發(fā)電機內(nèi)氣體未滲透入氫氣冷卻器,排除發(fā)電機向氫氣冷卻器泄漏。

      3.1.2 壓縮空氣通過溶解在密封油中泄漏的驗證及處理

      (1)壓縮空氣通過溶解在密封油中泄漏的驗證。關(guān)于泄漏量與氣體溶解度的關(guān)系,廠家建議當發(fā)電機內(nèi)額定氫壓在3bar及以下時,一般不考慮氣體溶解量對泄漏的影響,但由于本發(fā)電機密封油流量出現(xiàn)異常,每次氣密性試驗時變化較大,流量甚至超出設(shè)計范圍。為了驗證壓縮空氣通過溶解在密封油中泄漏,試驗時對密封油的溫度進行了控制。當溫度較低時,密封油流量變小,泄漏量變?。划敎囟容^高時,密封油流量變大,泄漏量變大。從而說明壓縮空氣確實可以通過溶解在密封油中泄漏。因此需解決密封油流量過大的問題才能確保氣密性試驗合格。

      (2)壓縮空氣通過溶解在密封油中泄漏的處理。密封油流量越大,溶解量越多,泄漏量也越大。因此密封油流量需處于設(shè)計范圍內(nèi)。本發(fā)電機在進行氣密性試驗時,密封油流量超出設(shè)計范圍,造成泄漏量增大。通過對密封瓦進行檢查維修來解決密封油流量偏大的問題,從而使發(fā)電機氣密性試驗合格。

      首先,解體密封瓦,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機汽端和勵端密封瓦有部分磨損,勵端氫側(cè)密封瓦外觀良好且間隙數(shù)據(jù)合格,保留使用,其余密封瓦使用備件進行更換?;匮b密封瓦后進行驗證,密封油流量仍較大,氣密性試驗結(jié)果為31mbar,不合格。試驗過程中,勵端密封瓦過渡環(huán)與密封瓦座間有汽泡漏出。

      因此,對勵端密封瓦過渡環(huán)與密封瓦座間漏點進行處理,更換密封瓦座與過渡環(huán)間密封膠條,對絕緣板不平整部分涂抹密封膠,同時將上次未更換的勵端氫側(cè)密封瓦進行更換。密封油流量有所減小,氣密性試驗結(jié)果為21mbar,不合格,但比上次結(jié)果有所降低。試驗過程中,勵端密封瓦座中分面位置有密封油泄漏,且漏量較大。

      對勵端密封瓦座中分面高點進行研磨,借鑒前期機組經(jīng)驗并經(jīng)廠家同意,對中分面位置涂抹密封膠。密封油流量進一步減小,氣密性試驗結(jié)果為16.7mbar,結(jié)果合格。

      3.2 改進建議

      運行單位通過氦氣檢漏發(fā)現(xiàn)了部分外漏點,主要為焊縫和閥門內(nèi)漏等不常見不易發(fā)現(xiàn)的漏點。因此,后續(xù)進行氣密性試驗時需關(guān)注焊縫和閥門內(nèi)漏。

      通過對比安裝單位和調(diào)試單位進行氣密試驗時的條件和運行單位進行氣密試驗時的條件,主要有兩點區(qū)別:第一,前者為冬季進行試驗,后者為夏季進行試驗。第二,前者進行試驗時,密封油流量較低;后者進行試驗時,密封油流量較高,超出設(shè)計值。綜上所述,兩者的差別在于密封油溫度和密封油流量。溫度越低,密封油流量越低,黏度越大,溶解率越小[2],泄漏量越小。而運行期間氫氣的溶解率較低,因此,進行氣密性試驗時,可以適當降低密封油溫度,降低空氣溶解量對試驗的影響,這樣更能反映氫氣的泄漏率。當出現(xiàn)密封油流量較高,超出設(shè)計值時,需對密封瓦進行檢查維修,使密封油流量回到設(shè)計值范圍內(nèi)。

      4 結(jié)語

      發(fā)電機氣密性試驗涉及的范圍多,邊界大等特點,因此檢漏難度較大。對于試驗初期,可通過肥皂水對常見部位進行檢漏。當漏點處理完成后,氣密性試驗仍不合格,則需通過氦氣檢漏對微小漏點進行檢查處理,特別是發(fā)電機本體和管道焊縫及閥門內(nèi)漏等不常見部位。

      對于額定氫壓不超過3bar的發(fā)電機,在試驗時,在設(shè)計要求范圍內(nèi)應(yīng)盡可能地降低密封油溫度,以減小空氣在密封油中的溶解量,這是由于溶解到密封油中的氫氣在工作溫度范圍的溶解率低于空氣[3],降低密封油溫度,可以減少空氣的溶解量對泄漏量的影響,更加準確地反映出氫氣的泄漏量,也更容易使發(fā)電機氣密性試驗合格。

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