王勇強 ,陳恩讓,曹 輝
(1中石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院 2低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室)
陜北氣田在氣井水平井施工過程中,從上古生界石盒子組到下古生界馬家溝組,從大斜度井段到水平段都存在鉆遇碳質(zhì)泥巖后造成井下復(fù)雜問題[1- 6]。隨著水平井水平段的延伸,不可避免的會鉆遇碳質(zhì)泥巖,大段碳質(zhì)泥巖往往造成井下復(fù)雜[7- 10],尤其是山西組碳質(zhì)泥巖,水平段填井側(cè)鉆率高,所以水平井碳質(zhì)泥巖井段的防塌及其工藝措施是鉆井成敗的關(guān)鍵技術(shù)之一[11- 15]。
Y2AH井是一口三開結(jié)構(gòu)的氣井水平井,位于陜北氣田,目的層為山西組,該井在水平段山西組施工過程中,鉆遇碳質(zhì)泥巖后,起鉆時在斜井段套管內(nèi)造成卡鉆,處理事故長達7 d,可見水平井鉆遇碳質(zhì)泥巖時的鉆井液性能和鉆井工藝措施要求更高。
Y2AH井三開水平段鉆進至水平段長242 m時,鉆遇碳質(zhì)泥巖13 m,鉆遇煤層7 m,連續(xù)共計長度20 m,應(yīng)用強封堵高性能鉆井液體系,密度1.31 g/cm3,漏斗黏度70 s,API濾失量3.0 mL,pH值9,KCl含量12%。由于鉆遇碳質(zhì)泥巖及煤層后,決定停用旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具,改用常規(guī)的定向儀器。換常規(guī)定向儀器下鉆到底,儀器無信號,循環(huán)鉆井液,準(zhǔn)備起鉆更換儀器,振動篩返出量較多,含碳質(zhì)泥巖、煤塊掉塊較多,循環(huán)2 h后,振動篩返出基本干凈無掉塊,起鉆。起鉆至2 305 m(套管內(nèi),井斜61°)遇阻,接頂驅(qū)開泵,泵壓21 MPa,蹩泵、不返鉆井液,活動鉆具上提下放,懸重由800 kN提至980 kN,活動無效,單凡爾開泵憋壓至20 MPa活動鉆具,上提后泵壓回落4 MPa,提出15 m后,鉆具卡死,此時鉆頭位置2 290 m(技術(shù)套管內(nèi),井斜59°),鉆頭進入套管內(nèi)214.56 m。環(huán)空堵死,無法建立循環(huán)。
接地面震擊器下?lián)?,調(diào)節(jié)刻度至60 t,下?lián)?0次無效,調(diào)節(jié)震擊器刻度至80 t,下?lián)?0次無效。隨后采用爆炸松扣,由于鉆頭位置在斜井段,井斜59°,爆炸松扣工具下放困難,爆炸松扣后,魚頂位置2 213 m。然后下入隨鉆震擊器,震擊無效,決定退出安全接頭起鉆,用反扣鉆具及銑管等工具,倒扣套銑。通過5次倒扣套銑,落魚全部打撈成功。
隨后簡化鉆具結(jié)構(gòu)(鉆桿+鉆頭)下鉆通井,在井底打兩次高黏循環(huán),返出較多掉塊(碳質(zhì)泥巖和煤),短起下鉆,分段循環(huán),循環(huán)至振動篩無掉塊返出,起鉆完。
圖1為返出的山西組碳質(zhì)泥巖掉塊,直徑最長的達到9 cm,且掉塊上有鉆具的磨痕。
圖1 Y2AH井水平段碳質(zhì)泥巖掉塊
三開水平段鉆進至水平段長242 m時,鉆遇碳質(zhì)泥巖、煤層共計長度20 m,井底掉塊較多,當(dāng)時循環(huán)兩周,振動篩基本無掉塊返出,認(rèn)為循環(huán)干凈了,實際上大的掉塊并未循環(huán)出來,當(dāng)起鉆到井斜61°時井斜增大,隨鉆具一起上行的碳質(zhì)泥巖掉塊,由于重力作用下沉堆積,造成在套管內(nèi)卡鉆。
處理套管內(nèi)卡鉆經(jīng)驗不足,防范意識不夠,遇卡后操作不當(dāng),未及時接頂驅(qū)開泵循環(huán),下放活動鉆具,造成環(huán)空堵死,無法建立循環(huán)。
將5塊碳質(zhì)泥巖巖心分別在清水、pH值12的燒堿水、30%NaCl水中浸泡5 d后觀察分散情況。
實驗結(jié)果顯示:
(1)巖心依然完整,說明山西組碳質(zhì)泥巖屬于非膨脹性泥頁巖,頁巖性質(zhì)比較穩(wěn)定。
(2)在浸泡過程中,巖心表面和側(cè)面產(chǎn)生微氣泡,說明碳質(zhì)泥巖微孔隙和微裂隙發(fā)育,為水的浸入提供了通道,但是水的浸入,并沒有造成小塊巖心開裂、分散。
將靜止常溫浸泡過的大塊巖心在地層溫度95℃/16 h下滾動,結(jié)果見表1。
表1 山西組碳質(zhì)泥巖巖心回收率
實驗發(fā)現(xiàn):大塊碳質(zhì)泥巖的一次回收率在99.87%以上,在水中和30%NaCl水中巖心個別出現(xiàn)了開裂,說明碳質(zhì)泥巖存在的天然層理中,由于水的浸入,造成膠結(jié)強度降低,在常溫條件下浸泡120 h,沒有開裂,而在95℃條件下滾動后,開裂,說明溫度條件和機械作用,造成碳質(zhì)泥頁巖沿層理開裂,但棱角分明,并無膨脹分散現(xiàn)象,屬于不分散巖性。
山西組碳質(zhì)泥巖巖心在鉆井液中的分散性通過120℃/16 h回收率實驗來評價。
(1)在清水中一次回收率98.82%。
(2)聚磺配方(0.3%提切劑+0.3%提黏劑+0.3%聚合物降濾失劑+5%降濾失劑- II+3%降濾失劑+0.3%NaOH+2%G325+1.5%G319+3%G308+2%G314+3%RYH- 838+重晶石粉,密度1.30 g/cm3),一次回收率99.24%。
(3)KCl聚磺配方(0.3%提切劑+0.3%提黏劑+0.3%聚合物降濾失劑+5%降濾失劑- II+3%降濾失劑+0.3%NaOH+2%G325+1.5%G319+3%G308+2%G314+3%RYH- 838+12%KCl+重晶石粉,密度1.30 g/cm3),一次回收率96.34%。
(4)復(fù)合鹽聚磺配方(0.3%提切劑+0.3%提黏劑+0.3%聚合物降濾失劑+5%降濾失劑- II+3%降濾失劑+0.3%NaOH+2%G325+1.5%G319+3%G308+2%G314+3%RYH- 838+12%KCl+5%WT- 1+重晶石粉,密度1.30 g/cm3),一次回收率93.26%。
山西組碳質(zhì)巖心在鉆井液中一次回收率R40都比較高,在93%以上,但是在聚磺體系和清水中回收率相對較高,反而在KCl聚磺和復(fù)合鹽聚磺體系中略微低一些,這也說明在鹽水體系中,對提高碳質(zhì)泥巖的回收率沒有明顯的作用,這說明了碳質(zhì)泥巖不同于一般的泥巖。所以對于碳質(zhì)泥巖地層穩(wěn)定性的提高,鉆井液的封堵性能應(yīng)首先考慮。
碳質(zhì)泥巖質(zhì)地堅硬、微裂縫發(fā)育,水化膨脹性能差,但是膨脹壓力高[15],鉆井過程中鉆井液濾液進入微裂縫或微裂紋,降低了弱結(jié)構(gòu)面間的摩擦力,導(dǎo)致碳質(zhì)泥巖地層破碎,地層強度降低,坍塌壓力增大,加劇井壁失穩(wěn)。
GQ3CH1是一口氣井水平井,位于陜北氣田,目的層水平段為山西組,鉆井液體系采用復(fù)合鹽體系。該井水平段由于鉆遇碳質(zhì)泥巖后井下復(fù)雜,水平段先后進行了兩次填井側(cè)鉆,均在較長的碳質(zhì)泥巖井段遇阻復(fù)雜。
第一次側(cè)鉆后,水平段長度627 m。
最長連續(xù)灰黑色碳質(zhì)泥巖段154 m,灰黑色碳質(zhì)泥巖共計158 m。
水平段復(fù)合鹽聚磺體系配方: 0.1%NaOH+0.1%提黏劑+0.5%~1%XL- 1+0.5%~1%降濾失劑- 2+0.5%~1%NAT20+3%~6%WT- 1+3%~7%KCl+8%~12%NaCl+4%ZDS+0.2%~0.3%G325+0.5%RY838+1%潤滑劑+重晶石粉+云母+QD- 2+DF- A+YHP- 007。
GQ3CH1井水平段鉆井液性能統(tǒng)計見表2。
表2 GQ3CH1井井水平段山西組碳質(zhì)泥巖井段鉆井液性能
盡管嚴(yán)格控制鉆井液性能,APl失水不大于2 mL,130℃的高溫高壓失水僅為5.8 mL,鹽含量(WT- 1+KCl+NaCl)達到了20%,鉆井液密度已達到允許的最高值1.58 g/cm3,高了就漏失。但154 m的長碳質(zhì)泥巖井段,下鉆依然井下出現(xiàn)了復(fù)雜,遇阻蹩泵,需要大段反復(fù)地劃眼,但仍不能通過碳質(zhì)泥巖井段。
GQ3CH1井水平段第二次側(cè)鉆在碳質(zhì)泥巖井段出現(xiàn)了同樣的井下復(fù)雜問題。
S9DH2井同樣是一口氣井水平井,位于陜北氣田,三開水平段目的層為山西組,鉆井液體系采用強封堵聚磺體系。該井水平段長度1 359 m,鉆遇連續(xù)碳質(zhì)泥巖地層141 m,鉆進過程中,起下鉆,完鉆通井、電測、下套管順利。
強封堵聚合物鉆井液體系配方:1%~2%Bent+0.1%~0.2%提黏劑+0.1%~0.2%聚合物降濾失劑+2%~3%降濾失劑(III)+2%~3%降濾失劑+0.1%~0.2%提切劑+0.1%NaOH+0.05%CJSJ- 3+3%~5% ZDS+1%~2% 潤滑劑+重晶石粉。
碳質(zhì)泥巖井段性能:密度:1.27~1.32 g/cm3,漏斗黏度FV:70~96 s,塑性黏度PV:34~52 mPa·s,動切力YP:19~26 Pa,API濾失量:2.6~3.8 mL,pH值9,靜切力4~7/5~11 Pa。
通過GQ3CH1和S9DH2兩口井山西組水平段試驗發(fā)現(xiàn),對于碳質(zhì)泥巖井壁穩(wěn)定,封堵性能突出的的聚磺體系比鹽水體系表現(xiàn)好一些,同時與鉆井液性能的控制和現(xiàn)場工程措施密切相關(guān)。
(1)碳質(zhì)泥巖不同于一般的泥巖,分散穩(wěn)定性較好,鹽水體系和淡水體系相比,對于提高碳質(zhì)泥巖的分散穩(wěn)定性區(qū)別不大。所以鉆井液應(yīng)首先強調(diào)封堵性能,采用納米材料、瀝青類、超細(xì)鈣,水化土等粒子的合理級配形成對微裂縫良好封堵性能,減少濾液對微裂縫的侵入程度。濾液的侵入會降低微裂縫發(fā)育的碳質(zhì)泥巖層理的膠結(jié)強度。
(2)碳質(zhì)泥巖質(zhì)地堅硬,微裂縫、微裂紋發(fā)育,鉆頭、螺桿等機械作用之后易產(chǎn)生較大、較多的掉塊,井壁粗糙,濾餅質(zhì)量較差,這就是水平段鉆具一進入碳質(zhì)泥巖井段摩阻明顯增大的原因。因此碳質(zhì)泥巖井段應(yīng)適當(dāng)提高潤滑劑的加量,特別是石墨類固體潤滑劑的加入會起到好的潤滑效果。
(3)水平井碳質(zhì)泥巖井段掉塊多,且攜帶困難,應(yīng)強化鉆井液性能和精細(xì)工程措施,S9DH2井和GQ3CH1井同樣在山西組水平段鉆遇相當(dāng)長度的碳質(zhì)泥巖井段,但S9DH2井采用適當(dāng)較高的黏切,配合鉆具活動,加強循環(huán),適當(dāng)延長循環(huán)時間,配合短起下等措施,水平段施工順利。建議在碳質(zhì)泥巖井段能采用倒劃眼方式起鉆,對于掉塊的攜帶效果會更好一些。
(4)長段碳質(zhì)泥巖會造成碳質(zhì)泥巖掉塊聚集過多而造成遇阻、遇卡問題。并且遇阻井段相對固定,掉塊一旦聚集過多且壓實后鉆具很難通過,所以起鉆前應(yīng)充分循環(huán),活動鉆具,盡量循環(huán)出較大的碳質(zhì)泥巖掉塊,避免下鉆時推集成堆,引起復(fù)雜。
(5)陜北氣田碳質(zhì)泥巖井段鉆進,建議采用強封堵高性能鉆井液體系,密度控制在1.30 g/cm3左右,采用適當(dāng)高黏切的鉆井液,嚴(yán)格控制濾失量,加強鉆具活動,提高攜帶能力,或者采用稠漿清掃等方式來清潔井眼。