李法金
(安徽晉煤中能化工股份有限公司, 徽省臨泉 236400)
安徽晉煤中能化工股份有限公司有3套尿素裝置,其中1#尿素系統(tǒng)采用水溶液全循環(huán)法尿素生產(chǎn)工藝,2#尿素系統(tǒng)和3#尿素系統(tǒng)采用二氧化碳汽提法尿素生產(chǎn)工藝。2#尿素系統(tǒng)運行一段時間后,精餾蒸發(fā)系統(tǒng)存在工藝指標(biāo)達不到設(shè)計要求、蒸汽使用不合理、產(chǎn)生解吸廢液多等現(xiàn)象,需要對該系統(tǒng)進行改造。
目前,精餾塔頂加熱器換熱器面積F為132 m2,富余量較小。在日產(chǎn)750 t尿素負荷下,加熱蒸汽壓力控制在上限(0.65 MPa)時,精餾塔頂加熱器出口尿液溫度只有123 ℃,設(shè)計溫度為135 ℃。精餾塔頂加熱器原設(shè)計用自產(chǎn)的0.35 MPa蒸汽對尿素溶液進行加熱,實際采用1.3 MPa外來蒸汽,存在著蒸汽利用不合理現(xiàn)象。
一段蒸發(fā)加熱器運行效果差,在蒸汽閥門全開的情況下,一段蒸發(fā)加熱器蒸汽壓力控制在上限(0.35 MPa),出口尿液溫度只有118 ℃,低于指標(biāo)(125 ℃)。
蒸發(fā)真空系統(tǒng)采用蒸汽為動力抽真空,蒸汽抽真空后冷凝形成氨水,然后送解吸系統(tǒng)用蒸汽進行解吸回收氨,解吸后的廢液排到總排污口。在日產(chǎn)750 t尿素負荷下,4臺蒸汽噴射器消耗0.35 MPa蒸汽4 t/h,即產(chǎn)生4 t/h氨水。這些氨水在解吸系統(tǒng)解吸時又要消耗蒸汽1.2 t/h,總計在此產(chǎn)生5.2 t/h解吸廢液。
原精餾塔頂加熱器直徑D=1 000 mm、F=132 m2、換熱管數(shù)量為764根、換熱管長度為2 309 mm。計劃更換為D=1 000 mm、F=195 m2、換熱管數(shù)量為764根、換熱管長度為3 309 mm的加熱器,比現(xiàn)役設(shè)備加長1 m。改造后使用自產(chǎn)的 0.35 MPa蒸汽;同時對精餾塔底加熱器進行徹底清理,提高熱水進出口溫差(>10 K)。改造后精餾塔出液溫度達到設(shè)計指標(biāo)(135 ℃)。
分析一段蒸發(fā)加熱器出口尿液溫度低的原因,主要是加熱器內(nèi)壁結(jié)垢。該設(shè)備投產(chǎn)初期在日產(chǎn)750 t尿素負荷下,F(xiàn)=297 m2,因縮二脲含量高堵塞了一部分換熱管,使F減小到210 m2,加熱蒸汽壓力只要0.1~0.15 MPa就能保證溫度指標(biāo)。計劃采用高壓射水法對該設(shè)備進行徹底清理,水壓要大于70 MPa,以保證清理效果。
計劃將現(xiàn)役蒸發(fā)真空系統(tǒng)改造為水力抽真空系統(tǒng),減少蒸汽使用。需要增加2臺水力噴射器、1臺蒸汽噴射器、2臺循環(huán)水泵、1臺循環(huán)水槽和1臺循環(huán)冷卻器,更換中間冷凝器。新增設(shè)備規(guī)格見表1。
表1 真空系統(tǒng)新增設(shè)備
改造后如果按日產(chǎn)750 t尿素負荷運行,可以節(jié)約0.35 MPa蒸汽6 t/h, 少產(chǎn)生解吸廢液7.6 t/h,減小廢水排放壓力,同時也減小解吸負荷,有利于穩(wěn)定生產(chǎn)。如果解吸負荷為15 t/h,則可以多回收合成氨產(chǎn)生的氨水,提高氨利用率。
二段蒸發(fā)分離器出口的二次蒸汽(壓力為0.003 MPa、 溫度為135 ℃)先進入二段蒸發(fā)冷凝器用循環(huán)水冷凝,冷凝液入碳銨液槽,不凝性氣體進入二段蒸發(fā)第一噴射器升壓到0.009 Pa后進入中間冷凝器再次冷凝,冷凝的液體回收,不凝氣體進入二段蒸發(fā)第二噴射器,被循環(huán)水泵來的氨水帶出,維持系統(tǒng)真空[1-2]。
一段蒸發(fā)分離器出口的二次蒸汽(壓力為0.013 Pa、溫度為125 ℃)首先進入一段蒸發(fā)冷凝器用循環(huán)水冷凝,冷凝液入碳銨液槽,不凝性氣體進入一段蒸發(fā)噴射器,被循環(huán)水泵來的氨水帶出,維持系統(tǒng)真空。
由循環(huán)水泵來的氨水經(jīng)過循環(huán)氨水冷卻器冷卻后分為兩路,一路進一段蒸發(fā)噴射器,另一路進二段蒸發(fā)噴射器。通過調(diào)節(jié)進噴射器前閥門控制水壓,控制真空[3-4]。出噴射器的氨水分別進入循環(huán)水槽,然后進入循環(huán)水泵循環(huán)。控制循環(huán)槽內(nèi)的氨水質(zhì)量分數(shù)小于6%,當(dāng)氨水質(zhì)量分數(shù)超過6%時,通過循環(huán)水泵出口管線排到碳銨液槽,同時補入氨濃度低的二段蒸發(fā)冷凝液。
改造后的水力抽真空工藝流程見圖1。
1—二段蒸發(fā)分離器;2—二段蒸發(fā)冷凝器;3—升壓器;4—二段蒸發(fā)第一噴射器;5—原二段蒸發(fā)噴射器;6—二段蒸發(fā)第二噴射器;7—中間冷凝器;8—循環(huán)氨水冷卻器;9—一段蒸發(fā)噴射器;10—一段蒸發(fā)冷凝器;11—原一段蒸發(fā)噴射器;12—一段蒸發(fā)分離器;13—最終冷凝器;14—循環(huán)水槽;15—循環(huán)水泵A/B。
精餾塔改造后使用0.35 MPa蒸汽,其出口尿液溫度為135 ℃,達到設(shè)計指標(biāo)。一段蒸發(fā)加熱器清洗后,其蒸汽壓力控制在0.1~0.35 MPa,出口尿液溫度達到指標(biāo)要求(125 ℃)。改造后每小時循環(huán)水泵消耗電能為75 kW·h,電價按0.42元/(kW·h)計算,每小時電費為31.5元。改造后,實測節(jié)約蒸汽3.7 t/h,蒸汽價格按80元/t計,每小時節(jié)約費蒸汽費用296元,去掉所消耗的電費,每小時節(jié)約費用264.5元,同時少產(chǎn)生解吸廢液7 t/h,減小廢水排放壓力。
經(jīng)過改造及運行效果分析,各項工藝參數(shù)達到了設(shè)計要求,節(jié)約了蒸汽,回收了尾氣中的氨,對環(huán)境保護起到了關(guān)鍵的作用,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。