魏 然,邵旭明,常 偉,于佳宇
(1.國家能源集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司銀川分公司,寧夏 銀川 750000;2.寧夏電力科技能源有限公司,寧夏 銀川 750000)
某電廠3號(hào)鍋爐為東方鍋爐有限公司生產(chǎn)的DG3100/26.15-Ⅱ1型高效超超臨界變壓直流鍋爐。運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)爐左側(cè)大包中部有蒸汽冒出,停爐后檢查發(fā)現(xiàn)省煤器集箱排氣管發(fā)生爆口,爆口管段材質(zhì)為20G,規(guī)格?34×7 mm,截止泄漏時(shí)該機(jī)組累計(jì)運(yùn)行時(shí)間71 528.2 h。本文結(jié)合該排氣管的具體失效情況對(duì)失效原因及實(shí)際存在問題進(jìn)行分析。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)泄漏位于排氣管高溫再熱器集箱上部,爆破管段90 °彎折,具體形貌見圖1。觀察發(fā)現(xiàn)省煤器集箱排氣管由省煤器引出,穿過低溫再熱器集箱、低溫過熱器集箱、高溫再熱器集箱上方后拐出大包,本次泄漏位于高溫再熱器集箱上部,排氣管走向分布見圖2。
宏觀檢查爆口左右各約1.5 m長度范圍內(nèi)均存在不同程度的脹粗,內(nèi)外壁表面整圈均存在密集的縱向裂紋及氧化皮,外壁裂紋具體形貌見圖3。
爆口附近管徑漲粗尤為明顯,尺寸測量管徑為40.6 mm,漲粗21.5%;壁厚為5.25 mm,減薄26%;爆口呈撕裂狀,爆口尺寸長130 mm,寬50 mm;從外觀判斷應(yīng)為過熱導(dǎo)致,見圖4。
在失效管距爆口50 mm、2 m長度處分別取樣進(jìn)行金相檢驗(yàn),采用Zess Axio Oberver.A1m倒置式光學(xué)顯微鏡觀察失效管顯微組織,侵蝕劑采用4%(體積分?jǐn)?shù))硝酸酒精溶液。
距爆口50 mm處顯微組織為鐵素體+珠光體+碳化物,珠光體形態(tài)基本消失,晶界及鐵素體基體上的球狀碳化物已逐漸長大,球化等級(jí)4.5級(jí)〔1〕,見圖5;
取樣部位內(nèi)壁存在大量密集、長度在2~3個(gè)晶界的氧化裂紋,具體形貌見圖6;石墨化呈塊狀,石墨化等級(jí)4級(jí)〔2〕,見圖7。
距爆口遠(yuǎn)端2 m處金相組織為鐵素體+珠光體,珠光體區(qū)域中的碳化物開始分散,并逐漸向晶界擴(kuò)散,珠光體形態(tài)尚明顯,球化等級(jí)2.5級(jí)〔1〕,具體金相組織形貌見圖8;石墨化呈塊狀,石墨化等級(jí)4級(jí)〔2〕,見圖9。
顯微組織分析顯示,失效管珠光體均發(fā)生不同程度球化、產(chǎn)生氧化裂紋及出現(xiàn)石墨化,證明該管段運(yùn)行過程中存在長時(shí)間超溫。
查詢?cè)O(shè)計(jì)資料得知省煤器集箱出口溫度為302 ℃,其內(nèi)部介質(zhì)是水,在該工作溫度及冷卻介質(zhì)充分的條件下,珠光體組織不應(yīng)該發(fā)生明顯球化,同時(shí)也不會(huì)出現(xiàn)氧化裂紋及石墨化,這些顯微組織的出現(xiàn)證明該管段存在長期在超溫環(huán)境下運(yùn)行的情況。結(jié)合其走向布置,發(fā)現(xiàn)該管道大包內(nèi)布置需穿過高溫再熱器集箱上方的高溫區(qū)域,高溫再熱器出口集箱溫度為602 ℃,在熱輻射下其正上方局部環(huán)境溫度高于20G的許用溫度430 ℃〔3〕,同時(shí)在機(jī)組運(yùn)行期間排氣管內(nèi)部介質(zhì)為不流動(dòng)狀態(tài),換熱能力下降,排氣管長時(shí)間在高于材質(zhì)許用溫度環(huán)境下運(yùn)行,造成組織球化及石墨化,性能劣化,最終強(qiáng)度不足發(fā)生爆破。
1)現(xiàn)集箱排氣管就近平行于集箱穿出大包,應(yīng)避免其靠近穿過高溫再熱器集箱上方的高溫區(qū)域。
2)若繼續(xù)保持省煤器排氣管原布置不變,建議升級(jí)排氣管材質(zhì)等級(jí)。此外,建議結(jié)合檢修排查其它低溫過熱器集箱及低溫再熱器集箱排氣管是否出現(xiàn)脹粗、開裂等現(xiàn)象,及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。