鄭榮坤
摘 ?要:本文針對空調(diào)器系統(tǒng)內(nèi)除水難問題進行深入研究與分析,提出一種新的空調(diào)器系統(tǒng)內(nèi)除水工藝設計方案并驗證可行,為未來家電產(chǎn)品測試工藝提供新的研究方向。
關鍵詞:除水工藝;工藝設計
1 課題背景
近幾年來空調(diào)行業(yè)中具有風冷、水冷等水系統(tǒng)的空調(diào)器在現(xiàn)實生活中應用越來越廣泛,客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求日益提高,因此對此類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設計、工藝開發(fā)及質(zhì)量控制提出更高的挑戰(zhàn)。而具有風冷、水冷等水系統(tǒng)的空調(diào)器在產(chǎn)品開發(fā)階段、批量生產(chǎn)等均要求通水模擬測試并需干燥除水,確保水系統(tǒng)內(nèi)部干凈、無水等。如果不進行干燥除水,長期存放空調(diào)器成品會導致水系統(tǒng)內(nèi)部生銹、腐蝕等質(zhì)量隱患,影響產(chǎn)品的可靠性及壽命等質(zhì)量。
常規(guī)的干燥除水方案是重力自然排干或加壓縮空氣強行除水(從進(出)水口吹入0.6MPA的壓縮空氣)。重力自然排干方案受限于空調(diào)器內(nèi)部水換熱零件結(jié)構(gòu)設計復雜,短時間內(nèi)難以全部排干水分,效率低下;而加壓縮空氣強行除水方案因加速殘余水蒸發(fā)會影響水系統(tǒng)中塑料等零件的質(zhì)量、壽命,且需較大的能耗來激發(fā)高溫空氣,也難以推廣應用。
2 工藝設計與驗證
2.1 方案設計
通過理論分析并結(jié)合產(chǎn)品特點,設計一整套常溫低壓條件下干燥除水系統(tǒng)方案,包含真空泵組、控制系統(tǒng)、壓縮空氣源、抽真空管道、氣源管道、真空管道閥門、壓縮空氣管道閥門1及被測機組,見圖1。
因真空泵組是整套方案的核心部件,同時為降低水系統(tǒng)內(nèi)部壓強或壓力,需滿足以下要求的抽真空設備:
1)需持續(xù)保持低壓,使殘余水有充足時間蒸發(fā)(沸騰);
2)需足夠的動力,滿足產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍;
3)設備穩(wěn)定性及可靠性好,滿足工藝技術(shù)要求。
4)設備具有耐水、耐酸、耐腐蝕等性能。
根據(jù)以上要求,結(jié)合干式螺桿泵的工作原理及應用場景特點,初步選用干式螺桿泵設備進行驗證。
2.2 驗證
為驗證常溫低壓條件下干燥除水效果,制定實驗方案進行驗證。
2.2.1實驗方案一
1)物料準備:
常溫低壓條件下干燥除水系統(tǒng)物料準備有真空泵組、控制系統(tǒng)、壓縮空氣源、抽真空管道、氣源管道、真空管道閥門、壓縮空氣管道閥門1及被測機組。
2)操作步驟:
2.1)打開排污閥,將系統(tǒng)內(nèi)的水重力排出部分,用時t1;
2.2)將產(chǎn)品進、出水口與各管道連接,用時t2;
2.3)關閥2、開閥1,用0.6mpa壓縮空氣將殘余水進一步吹出系統(tǒng),至無明顯水滴落,關閉排污閥,用時t3;
2.4)關閥1、開閥2,啟動泵組至壓力P,用時t4;
2.5)關泵組、關閥2,斷開管道連接,完成低壓沸騰蒸發(fā)。
根據(jù)多次試驗觀察與統(tǒng)計,在泵組啟動后系統(tǒng)壓力快速降至P1,再緩慢降至P2并在P2附近上下波動,后再過一段時間壓力值才降至P3,見圖2;
3)拆機檢查
拆開產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn):
3.1)在壓力P2時,系統(tǒng)中還存有少量水分,且原有雜質(zhì)呈牙膏狀;
3.2)在壓力P3時,系統(tǒng)中無液態(tài)水分,且原有雜質(zhì)呈粉末狀。
經(jīng)分析,從常壓降至P1時,水系統(tǒng)中空氣、水蒸氣被抽離;而P1至P2期間液態(tài)水不斷蒸發(fā)使系統(tǒng)內(nèi)壓力升高,壓力在波動一小段時間后殘余液態(tài)水也持續(xù)蒸發(fā)(因泵組持續(xù)運行動力遠大于液態(tài)水蒸發(fā)后的壓升),直到系統(tǒng)壓力降至P3后水也全部蒸發(fā)完。
2.2.2實驗方案二
因產(chǎn)線上產(chǎn)品測試時間需控制在15~20分鐘之間,通過實驗方案一的驗證計算得知空調(diào)器系統(tǒng)內(nèi)壓力降至P3時需20分鐘以上,再算上拆、接管道等,單純的除水工藝總時間已超過產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)拍,難以滿足生產(chǎn)需求。
根據(jù)圖2壓力與時間曲線分析,在空調(diào)器系統(tǒng)內(nèi)壓力達到P2后的一段時間內(nèi),系統(tǒng)內(nèi)的水分理論上是已完全蒸發(fā)(假設此時壓力是P4),因此推斷P4至P3這段壓力變化期間只是單純的抽真空。
為驗證理論分析的正確與否并得出P4的具體數(shù)值,開展實驗方案二進行驗證。
1)實驗步驟:
1.1)干燥的空調(diào)器水系統(tǒng)零件,稱重并記錄為M1;
1.2)將空調(diào)器通水測試完成后重力自然排水及加壓縮空氣強排水后,稱重并記錄為M2(按多次測量并取平均值);
1.3)空調(diào)器水系統(tǒng)內(nèi)殘余水分重量為M2- M1并記錄為M3;
1.4)取量杯并裝M3的水,放置于空調(diào)器干燥的水系統(tǒng)內(nèi);
1.5)按實驗方案一的步驟4、步驟5進行除水試驗,當壓力達到P2時記錄時間t1。
2)實驗記錄:
在時間分別為t1+1min、t1+2min、t1+3min?-?-時觀察量杯內(nèi)水分的變化直到水分全部蒸發(fā)完畢,此時記錄壓力值即為P4;而繼續(xù)觀察壓力降至P3還需要大概10分鐘,但此期間空調(diào)器系統(tǒng)內(nèi)只是純粹的抽真空時間,對除水是無效的。因此,常溫、低壓條件下水沸騰自然蒸發(fā)的除水工藝方案設計只需將系統(tǒng)內(nèi)的壓力值設定為P4即可,可實現(xiàn)測試時間縮短,以便滿足生產(chǎn)節(jié)拍。
綜上分析及實驗驗證,在常溫、低壓條件下水沸騰蒸發(fā)的除水工藝方案具有較高的可行性。
目前隨著家電行業(yè)中具有風冷、水冷等功能的產(chǎn)品不斷增加,客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高,對產(chǎn)品的可靠性越來越高。因此,家電產(chǎn)品系統(tǒng)內(nèi)除水工藝越來越重要。而常溫、低壓條件下水沸騰自然蒸發(fā)的除水工藝方案具有高效、安全等優(yōu)點,又同時可與產(chǎn)品測試系統(tǒng)兼容,對于未來家電行業(yè)的各類產(chǎn)品測試的廣泛應用具有較高的可行性。
參考文獻:
[1] 黃翔.空調(diào)工程(第3版).機械工業(yè)出版社.2017-11-01
[2] 蔡志亮,周星風,洪瑞槎.沸點計法研究及斜式沸點計[J].化工學報,1986(2):172-182