梁萬德,閉偉寧,農(nóng)富鈞,陸柳春,廖英歡,覃金山,黃明純
(南方錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 大新錳礦分公司,廣西 大新 532315)
錳是一種十分重要的戰(zhàn)略資源,廣泛應(yīng)用于冶金、化工、電子、電池、農(nóng)業(yè)等部門[1]。自從1935年美國礦業(yè)局電解法生產(chǎn)金屬錳以來,國際上主流采用的生產(chǎn)方法一直都是中性MnSO4-(NH4)2SO4-H2O系電解液進(jìn)行隔膜電解生產(chǎn)[2],但是采用這種方法進(jìn)行電解生產(chǎn)金屬錳的電流效率不高,導(dǎo)致成本居高不下。隨著資源的日益緊張,錳礦石等原料的價格也是日益高漲,電解金屬錳行業(yè)的節(jié)能降耗勢在必行[3]。目前,鄭凡[4]等報道了采用陰離子交換膜,將陰離子隔離在陰極區(qū),可以將電流效率提高到68%,電解槽的槽壓比傳統(tǒng)電解槽低約0.5 V,無硒電解沉積噸錳能耗降至5 700 kW·h。周元敏[5]等報道在電解槽中添加SeO2、氨、(NH4)2SO4等添加劑,穩(wěn)定電解液,起到增產(chǎn)降耗的作用。賴穎明[6]報道了不同添加劑對于電解金屬錳的影響,指出當(dāng)添加劑SeO2的含量達(dá)到0.03 g/L以上時,電流效率可以達(dá)到74%甚至更高,極大的減少電能的消耗。在目前生產(chǎn)技術(shù)條件下,采用縮短極距的方法可以使電解金屬錳生產(chǎn)的平均單板產(chǎn)量上升0.04 kg/張,噸錳產(chǎn)品的平均直流電電能消耗下降約138.29 kW·h/t,電解生產(chǎn)效率有比較顯著的提升,成本消耗有比較明顯的下降。
本實驗通過縮短極距的方法,將原電解金屬錳生產(chǎn)的常規(guī)極距縮短6 mm進(jìn)行電解金屬錳生產(chǎn),對電解生產(chǎn)過程中的直流電輸出、電解槽壓、電解金屬錳產(chǎn)量及電解過程的粘袋情況進(jìn)行跟蹤,為通過縮短極距來降低電解金屬錳生產(chǎn)的成本消耗提供可行性依據(jù)。
在車間選定4個電解槽進(jìn)行電解生產(chǎn)實驗跟蹤,其中兩個槽作為實驗跟蹤槽,兩個槽作為對比槽,4個槽要求在同一天清槽,保證基礎(chǔ)條件基本一致。實驗槽裝極距為比常規(guī)極距小6 mm的隔膜框,對比槽裝極距為常規(guī)極距的隔膜框,實驗跟蹤期間加強(qiáng)電解金屬錳生產(chǎn)“三大指標(biāo)”的跟蹤與調(diào)控,保證跟蹤所得結(jié)果真實可靠。
為保證在電解生產(chǎn)過程中各項數(shù)據(jù)的可比性,在實驗跟蹤前進(jìn)行電解槽的選取,并在同一天進(jìn)行清槽,且兩種不同極距槽均裝相同數(shù)量的陰極板進(jìn)行電解生產(chǎn),待生產(chǎn)情況穩(wěn)定后,收集槽電壓、極板電流及電解金屬錳產(chǎn)量等數(shù)據(jù)。經(jīng)過記錄收集,得到3個批次的平均單板電流、平均槽電壓及平均單板產(chǎn)量對比情況(見表1)。
表1 兩種不同極距極板生產(chǎn)電解金屬錳的指標(biāo)對比
由表1數(shù)據(jù)情況可以看出:在直流配電輸出相同,平均單板電流一致的情況下,極距縮短6 mm后,槽電壓明顯比常規(guī)極距的槽電壓低,電解金屬錳生產(chǎn)的單板產(chǎn)量比常規(guī)極距的高。
在電解金屬錳生產(chǎn)過程中,根據(jù)式(1)和式(2)[2]可以得出:在理想狀態(tài)下,采用常規(guī)極距槽與極距縮短6 mm極距槽的電解金屬錳的電效與電解噸錳電耗情況見表2。
電解金屬錳的電效=陰極板錳重量×1 000÷(電流×電解時間×錳電化當(dāng)量×電解槽數(shù))×100%
(1)
噸錳電能消耗=V槽壓×1 000÷(錳電化當(dāng)量×陰極板電效)
(2)
錳電化當(dāng)量=1.025 g/(A·h)[2]
表2 兩種不同極距極板生產(chǎn)電解金屬錳的電效及電耗對比
由表2數(shù)據(jù)情況可以看出:經(jīng)過3個批次的跟蹤,所得實驗槽的電解金屬錳生產(chǎn)的電效都明顯高于實驗對比槽的電效,噸錳電能消耗都明顯低于實驗對比槽。在實驗槽與實驗對比槽電效差距最大的批次中,實驗槽的電效比實驗對比槽高1.92%,而在電效差距最小的批次中,實驗槽的電效比實驗對比槽高0.21%。最大噸錳電能消耗差距達(dá)到192.57 kW·h/t,最小噸錳電能消耗差距也有99.21 kW·h/t,平均值達(dá)到了138.28 kW·h/t。以這3個批次的電解金屬錳生產(chǎn)的電能消耗差距的平均值138.29 kW·h/t及廣西區(qū)域的工業(yè)生產(chǎn)電能消耗的單價0.50元/kW·h計算,每電解1 t金屬錳產(chǎn)品,縮短極距6 mm的直流電成本消耗可減少約69.14元;此外,實驗槽的平均單板產(chǎn)量比對比槽高0.04 kg/張。實驗槽的電解金屬錳產(chǎn)量更加理想,對于一個高能耗產(chǎn)業(yè)來說,效益相當(dāng)可觀。
在確保陰極板上錳不粘袋的情況下,適當(dāng)縮短極距能夠有效提升電解金屬錳生產(chǎn)的電效及降低電解金屬錳生產(chǎn)的直流電單耗。通過經(jīng)濟(jì)效益分析可見,在原電解金屬錳生產(chǎn)極距的基礎(chǔ)上縮短極距6 mm,能夠有效降低電解金屬錳生產(chǎn)的成本消耗。生產(chǎn)實驗結(jié)果表明,通過縮短極距的方法來降低電解金屬錳生產(chǎn)的成本消耗是可行的。