楊朝興
(山西汾西中興煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 交城 030500)
隨煤炭采深增加,煤炭賦存地質(zhì)條件更趨復(fù)雜,礦井生產(chǎn)過程中受到影響更為明顯[1-2]。當(dāng)采面生產(chǎn)遇到破碎煤巖體時如何確定頂板巖層穩(wěn)定是煤炭開采時需要解決的現(xiàn)實問題[3-5]。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計結(jié)果[6-7],頂板事故占據(jù)礦井事故總數(shù)達(dá)到65%以上,文中就以山西某礦20205綜采工作面為工程背景,對采面過頂板冒落區(qū)時圍巖加固技術(shù)后,有效確保了采面生產(chǎn)安全。
山西某礦設(shè)計生產(chǎn)能力為600萬t/a,開采的2#煤層賦存穩(wěn)定,水文地質(zhì)條件較為復(fù)雜,現(xiàn)階段礦井開采井下布置有2個綜采工作面。其中20205綜采工作面設(shè)計走向、傾向長分別為2680 m、320 m,煤層厚度平均為7.93 m,煤層傾角1°~3°。20205采面埋深為385 m,頂?shù)装鍘r性以泥質(zhì)粉砂巖、砂質(zhì)泥巖為主,具體頂?shù)装鍘r性參數(shù),如表1所示。
表1 頂?shù)装鍘r性參數(shù)
20205綜采工作面推進(jìn)至1 305 m時,受到頂板來壓影響加之圍巖破碎,導(dǎo)致60#~85#支架間頂板冒落、煤壁片幫,給采面正常生產(chǎn)帶來不利影響。
常規(guī)的采面頂板冒落區(qū)處理方法有:頂板充填、支懸頂梁以及掏梁窩挑鋼梁等,但是上述技術(shù)方法存在一定會安全風(fēng)險,在冒落區(qū)處理過程中容易出現(xiàn)人員傷亡,給礦井生產(chǎn)安全帶來不利影響。在采面頂板冒頂區(qū)處理時,最為常用技術(shù)方法為掏窩挑鋼梁,隨著在鋼梁上布置木垛、架棚等,并充填高分子材料,確保采面支護(hù)措施可與冒落后新形成的頂板密切接觸,避免長時間空頂造成頂板巖層再次失穩(wěn)。在冒落區(qū)處理時需要人員在未有必要安全防護(hù)措施時金額到空頂區(qū),作業(yè)人員容易受到冒頂傷害。
為了提升冒落區(qū)處理安全性,避免人員進(jìn)入到冒落區(qū),提出采用在冒落區(qū)注入羅克休泡沫對冒落區(qū)頂板巖層進(jìn)行加固。在冒落區(qū)前方掘進(jìn)效斷面措施巷采用馬麗散提前加固容易冒落位置頂板以及煤體,從而改善采面內(nèi)煤體及頂板巖性,為采面安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。采用提出的技術(shù)方法人員不需要進(jìn)入到冒落區(qū)內(nèi),從而提升冒落區(qū)處理安全系數(shù)。
2.2.1 措施巷布置
在采面57#、87#支架位置采用炮掘方式沿2#煤層頂板掘進(jìn)措施巷。在靠近機頭位置煤柱長4 000 mm,巷道長、寬、高分別為5 800 mm、1 800 mm、2 000 mm;在靠近機尾側(cè)煤柱長6 000 mm,巷道長、寬、高分別為6 000 mm、1 800 mm、2 000 mm。平行采面的措施巷長總計55 m,寬、高分別為1 800 mm、2 000 mm。為避免采面掘進(jìn)過措施巷期間巷道應(yīng)力集中造成漏頂問題,平行于采面的措施巷應(yīng)成偽斜布置。具體頂板冒落區(qū)措施巷布置位置,如圖1所示。
圖1 冒落區(qū)措施巷布置位置示意圖
2.2.2 措施巷支護(hù)工藝
措施巷頂板巖層支護(hù)采用“錨網(wǎng)索+鋼帶”形式,錨索為鋼絞線(規(guī)格為21.6 mm×7 000 mm),每排布置3根,間排距分別為600 mm、1 500 mm,錨索施加的預(yù)緊力在120 kN以上,錨索支護(hù)緊跟措施巷掘進(jìn)布置。頂板采用菱形金屬網(wǎng)(8#鉛絲編制)支護(hù),金屬網(wǎng)規(guī)格為5 500 mm×1 200 mm,網(wǎng)片間搭接距離在200 mm以上并采用14#鐵絲綁扎。鋼帶型號BHW280-3.00型。
巷幫采用“玻璃鋼錨桿+塑料網(wǎng)片”進(jìn)行控制,采用的玻璃鋼錨桿(型號MGSL18/1800F)扭矩在50 N·m以上,間排距均為500 mm;采用的塑料網(wǎng)網(wǎng)孔規(guī)格為40 mm×40 mm,網(wǎng)片間搭接距離在200 mm以上,采用14#鐵絲綁扎連接。具體注漿措施巷支護(hù)斷面,如圖2所示。
圖2 措施巷支護(hù)示意圖
2.2.3 措施巷掘進(jìn)
措施巷掘進(jìn)采用炮掘方式,掘進(jìn)時采用4臺鑿巖機(型號QYT-28)施工炮眼,一次成巷,掘支段長度控制在1 800 mm,短掘短支方式。掘進(jìn)出煤采用小車人工運輸。
帶措施巷施工完畢后,對煤壁注入馬麗散。具體注漿工藝為:
1)對采面57#~87#支架頂梁位置前部采用鋼筋網(wǎng)+風(fēng)筒布充填,避免注入羅克休時漿液滲漏;
2)通過注漿管路向采面頂板冒落區(qū)(57#~87#支架)注入羅克休采面進(jìn)行充填;
3)在措施巷內(nèi)向煤柱布置孔徑42 mm鉆孔,鉆孔呈三花眼布置形式,間距為1 000 mm,孔深3 000 mm,垂直煤壁布置;
4)向鉆孔內(nèi)主加入馬麗散,注入順序從兩側(cè)向中間進(jìn)行。
在對采面冒頂區(qū)加固之前,綜采液壓支架工作阻力平均在45 MPa以上,其中52#液壓支架工作阻力最大可達(dá)49 MPa,對冒頂區(qū)處理后采面推進(jìn)過程中液壓支架工作阻力一般均在40 MPa以下,具體監(jiān)測結(jié)果,如圖3所示。從監(jiān)測結(jié)果得知,通過對冒頂區(qū)進(jìn)行處理,有效降低頂板應(yīng)力集中程度,實現(xiàn)了采面正常回采。
圖3 冒落區(qū)處理后液壓支架工作阻力監(jiān)測結(jié)果
在采面冒頂區(qū)創(chuàng)新性采用羅克休充填,并施工措施巷對煤壁、頂板進(jìn)行注漿加固,可顯著提升采面頂板巖層以及煤壁穩(wěn)定性,具體傳統(tǒng)冒落技術(shù)與文中頂板處理技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益,如表2所示。
表2 冒落區(qū)不同處理方式效果比對結(jié)果
文中所提頂板處理技術(shù)冒落區(qū)處理實踐耗時為12 d,較傳統(tǒng)的頂板處理方法節(jié)省實踐約17 d,同時頂板處理費用僅為58萬元,較傳統(tǒng)的頂板處理費用降低約43萬元。綜上分析可知,文中提出的冒頂冒落區(qū)處理技術(shù)經(jīng)濟(jì)、安全效益顯著。
1)在20205綜采工作面冒頂區(qū)采用羅克休充填、施工小斷面措施巷注入馬麗散對頂板、煤壁進(jìn)行加固處理后,采面液壓支架工作阻力均在40 MPa以內(nèi),頂板及煤壁穩(wěn)定性得以顯著改善,可為采面后續(xù)生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。在采面機后續(xù)割煤過程中頂板未再發(fā)生冒落。
2)相對于傳統(tǒng)的頂板冒落區(qū)處理技術(shù)方法,文中提出的處理技術(shù)在安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面均表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。該技術(shù)方法可為其他礦井頂板冒落區(qū)處理提供一定借鑒。