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      提高催化裂化裝置丙烯收率的操作優(yōu)化

      2021-05-17 00:38:14陳家祥田軍楊紹峰胡陽國中國石油化工股份有限公司洛陽分公司河南洛陽471000
      化工管理 2021年8期
      關(guān)鍵詞:液化氣催化裂化丙烯

      陳家祥,田軍,楊紹峰,胡陽國(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南 洛陽 471000)

      0 引言

      催化裂化裝置的產(chǎn)品主要包括干氣、液化氣、汽油、柴油及油漿等。其中液化氣、汽油和柴油屬于該裝置的高附加值產(chǎn)品。近來,液化氣及液化氣中丙烯組分的市場價格均大幅上漲,而汽油、柴油的價格則有所回落。因此,對裝置進(jìn)行操作優(yōu)化,改善產(chǎn)品分布,提高液化氣的收率和液化氣中丙烯的含量,從而提高丙烯的收率以靈活應(yīng)對產(chǎn)品的市場變化,對提升裝置的運(yùn)行效益有著重要意義。

      1 裝置的產(chǎn)品分布情況

      中國石油化工股份有限公司洛陽分公司1#催化裂化裝置自2019 年7 月檢修改造完成以來,整體運(yùn)行穩(wěn)定,但是在裝置的產(chǎn)品分布方面仍存在優(yōu)化改進(jìn)的空間:(1)液化氣產(chǎn)品的收率較低且收率波動較大;(2)液化氣中丙烯的含量較低且含量波動較大。經(jīng)統(tǒng)計,2019 年8 月至2019 年12 月,該裝置丙烯收率的平均值為6.05%。在液化氣及丙烯價格持續(xù)上漲的市場化境下,優(yōu)化產(chǎn)品分布,提高丙烯收率,以使裝置的產(chǎn)品收益最大化則顯得尤為重要。

      2 操作優(yōu)化方案

      2.1 優(yōu)化進(jìn)料配比

      從氫平衡的角度分析,進(jìn)料中氫含量越高,則生成丙烯的潛力越大。進(jìn)料中加氫蠟油的流量占裝置總進(jìn)料量的比值對產(chǎn)品中丙烯的收率影響很大,氫含量較高的石蠟基進(jìn)料生成丙烯的產(chǎn)率幾乎是環(huán)烷基進(jìn)料的2 倍[1]。因此,本文考察了自2019 年8 月至2019 年12 月該催化裂化裝置丙烯收率的數(shù)據(jù),并與同期該裝置進(jìn)料中加氫蠟油流量占總進(jìn)料量的比例進(jìn)行了對比。發(fā)現(xiàn)二者的關(guān)聯(lián)性明顯,即進(jìn)料中加氫蠟油的比例直接關(guān)乎丙稀的收率,具體關(guān)聯(lián)情況如圖1 所示。

      圖1 加氫蠟油進(jìn)料比例與丙稀收率的關(guān)系

      通過強(qiáng)化對裝置各進(jìn)料流股的化驗分析頻次,結(jié)合化驗結(jié)果,為各個進(jìn)料流量的配比提供數(shù)據(jù)支撐。聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度,在各個操作條件均處于設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的指標(biāo)內(nèi),優(yōu)化各進(jìn)料流量的配比,并調(diào)研各產(chǎn)品市場價格和原料油庫中各股進(jìn)料的庫存及上游裝置的供給能力,力求達(dá)到進(jìn)料配比的最優(yōu)化。

      2.2 定期按量加注增產(chǎn)丙烯助劑

      增產(chǎn)丙烯助劑的活性組分主要為ZSM-5 擇形分子篩,其平均孔隙為0.55 nm,可以限制高支鏈烴類與環(huán)狀烴類的進(jìn)入,其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)可以使汽油中的直鏈分子與支鏈較少的分子能夠進(jìn)入ZSM-5 的孔隙,選擇性地裂化和異構(gòu)汽油餾分中C6~C12的烷烴和烯烴,主要是C7烯烴[1]。在氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)生成烷烴之前,即被裂化生成C3及C4等烯烴。因此,增產(chǎn)丙烯助劑的加注,對提高丙烯的產(chǎn)量有著積極的意義。

      2020 年4 月15 日起,該裝置通過助劑加料系統(tǒng)定期按量地快速加注增產(chǎn)丙烯助劑,直至其藏量達(dá)到總藏量的6%,之后根據(jù)催化劑的消耗情況平穩(wěn)加注,利用班組按時巡檢的機(jī)制,強(qiáng)化對丙烯助劑加料系統(tǒng)的維護(hù),重點(diǎn)關(guān)注自動加料器下料不暢、電磁閥不動作等高頻故障,定期排查、及時保運(yùn)處理,以滿足助劑的藏量要求。本文考察了在進(jìn)料性質(zhì)及其他操作參數(shù)均未作大幅調(diào)整的情況下,穩(wěn)定加注增產(chǎn)丙烯助劑前后液化氣及汽油的收率變化情況,具體情況如圖2所示。

      圖2 加注增產(chǎn)丙烯助劑前后液化氣和汽油的收率

      加注增產(chǎn)丙烯助劑后,汽油的收率明顯下降,液化氣的收率則明顯增加。與加注增產(chǎn)丙烯助劑之前相比,液化氣收率提高了2.6 個百分點(diǎn),液化氣中丙烯的含量則提高了0.2 個百分點(diǎn)。

      2.3 選擇適宜的反應(yīng)條件

      (1)適當(dāng)提高反應(yīng)溫度,有助于提高丙烯收率。裂化反應(yīng)為吸熱反應(yīng),氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)為放熱反應(yīng)[2],因此,較高的反應(yīng)溫度可促進(jìn)汽油組分中的烯烴裂化而生成丙烯,并且抑制烯烴氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)的發(fā)生[3]。但反應(yīng)溫度過高,熱裂化反應(yīng)加劇,干氣和焦炭的收率增加,影響到產(chǎn)品的分布。

      (2)適當(dāng)提高劑油比,有助于提高丙烯收率。較高的劑油比可增加催化劑活性中心的數(shù)量,從而增加油氣與催化劑接觸的幾率,繼而加強(qiáng)裂化反應(yīng)。但劑油比過高,縮合反應(yīng)加劇,裝置的生焦率增加。

      (3)適當(dāng)提高水油比,有助于提高丙烯收率。提高水油比可降低反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)的油氣分壓,促進(jìn)反應(yīng)向生成小分子的方向移動。另一方面,可抑制焦炭在催化劑表面的沉積,以保持催化劑活性。

      (4)適宜的反應(yīng)時間,有助于提高丙烯收率。增大反應(yīng)時間,可強(qiáng)化烴類的裂化反應(yīng),增加丙烯的產(chǎn)率。但反應(yīng)時間過長,則氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)加劇而消耗丙烯。故而需要選取適宜的反應(yīng)時間。

      2.4 加強(qiáng)外來物料流量的監(jiān)控及組分的分析

      該催化裂化裝置外來回?zé)捴练磻?yīng)部分和分離部分的物料流股多、組成復(fù)雜多變且進(jìn)料量不連續(xù)、不穩(wěn)定,打破了系統(tǒng)內(nèi)各項原始操作參數(shù)的平衡,對裝置的平穩(wěn)運(yùn)行及參數(shù)調(diào)整均帶來很大的難度,同時對產(chǎn)品的分布也帶來不利的影響。因此需要做到如下三點(diǎn):

      (1)加強(qiáng)外來物料的流量監(jiān)控,精準(zhǔn)控制其流量,設(shè)置預(yù)警值,做好預(yù)防措施。對控制方案及調(diào)整操作提供更加精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐。

      (2)強(qiáng)化對外來物料組分的化驗分析,并根據(jù)其組分的變化情況對本裝置相關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

      (3)加強(qiáng)與上下游裝置之間的溝通,及時匯報生產(chǎn)調(diào)度,根據(jù)安排做出相應(yīng)調(diào)整,以達(dá)到操作有預(yù)判,控制方案更加合理,產(chǎn)品分布及質(zhì)量更優(yōu)的目的。

      3 效果評價

      通過采取優(yōu)化進(jìn)料配比、定期按量加注增產(chǎn)丙烯助劑、選擇適宜的反應(yīng)條件、加強(qiáng)外來物料的流量監(jiān)控及組分分析等優(yōu)化操作后,考察了優(yōu)化后(2020 年8 月—12 月)與上一年同期(2019 年8 月—12 月)該催化裂化裝置產(chǎn)品中丙烯的收率情況。發(fā)現(xiàn)操作優(yōu)化后效果顯著,丙烯收率明顯提高,對比情況如圖3 所示。

      圖3 優(yōu)化前后丙烯收率的對比

      4 結(jié)語

      丙烯作為催化裂化裝置重要的高附加值產(chǎn)品之一,其收率直接關(guān)乎裝置的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,通過優(yōu)化操作后,可實(shí)現(xiàn)裝置丙烯收率的提高,從而提升裝置應(yīng)對產(chǎn)品市場變化的靈活調(diào)整能力,以保障裝置運(yùn)行效益的最大化。

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