牛帥帥,閆佳佳,崔志紅,董小強(qiáng),殷 森,馬 爽
(1.山西航天清華裝備有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046000;2.火箭軍裝備部駐長(zhǎng)治地區(qū)軍事代表室,山西 長(zhǎng)治 046000)
某產(chǎn)品缸體為鋁合金5A06鍛件,與初容室焊接前需現(xiàn)場(chǎng)配制加工坡口,存在如下難點(diǎn):該坡口為空間結(jié)構(gòu),無(wú)法利用數(shù)學(xué)公式直接推導(dǎo)來(lái)實(shí)現(xiàn)模型的建立,只能靠人工劃線的方法預(yù)先畫(huà)坡口加工線,再利用風(fēng)動(dòng)銑刀手工加工,目前加工一件缸體坡口從劃線到加工完成約1.6 h,每臺(tái)筒體上有4個(gè)缸體,僅加工一臺(tái)筒體上的缸體坡口就需要至少6.4 h,加工效率較低,無(wú)法適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)在高任務(wù)量下快速完成生產(chǎn)的需要,因此對(duì)缸體坡口加工工藝進(jìn)行研究,進(jìn)而提升坡口加工效率成為急需解決的問(wèn)題。
缸體與筒體裝配要求、三維裝配圖及缸體坡口形式如圖1~圖3所示。其中,缸體與筒體內(nèi)壁貼合處為圓弧面,缸體和筒體上均需開(kāi)坡口,且要保證坡口加工完成后貼合處整圈為50°坡口,這就意味著缸體和筒體上坡口均為從無(wú)到有逐漸過(guò)渡,在缸體內(nèi)弧面為圓弧及坡口形式不規(guī)則的情形下,坡口的加工難度成倍增加。
圖1 缸體裝配圖樣要求
圖2 缸體與筒體裝配圖
圖3 缸體及坡口示意圖
以往該坡口在加工時(shí),缸體及筒體上的坡口均只能手工加工,采用人工劃坡口加工線,然后現(xiàn)場(chǎng)手工修制、打磨,打磨完成后再進(jìn)行試裝,試裝時(shí)坡口不合適,需進(jìn)一步進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打磨,隨時(shí)修整,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,加工效率非常低,且按此方法加工的坡口表面粗糙,對(duì)接不平整,影響后續(xù)的焊接質(zhì)量。
為提高缸體坡口的加工效率,針對(duì)缸體坡口加工效率低的問(wèn)題進(jìn)行原因分析,主要有如下幾方面:1)零件及坡口形狀特殊,坡口加工困難;2)坡口形狀復(fù)雜,為空間結(jié)構(gòu),難以利用數(shù)學(xué)推導(dǎo)的方式直接建立模型;3)人工修制和打磨需現(xiàn)場(chǎng)操作,工作量大,且需要在裝配現(xiàn)場(chǎng)對(duì)坡口隨時(shí)進(jìn)行修整。
對(duì)缸體坡口加工過(guò)程中各因素進(jìn)行綜合評(píng)分,得出各因素在整個(gè)工序加工過(guò)程中所占比重(見(jiàn)表1)。
表1 原因要素比重表
目前坡口加工流程為:劃線→風(fēng)動(dòng)銑刀(見(jiàn)圖4)修制坡口大致形狀→根據(jù)缸口形狀進(jìn)行比對(duì)→再次修制→坡口成形。坡口修制效果如圖5所示。
圖4 手動(dòng)風(fēng)動(dòng)銑刀
圖5 坡口手工修制效果
從圖4中可以看出,手動(dòng)風(fēng)動(dòng)銑刀的刀片非常小,因此,每次加工量非常小,加工時(shí)間長(zhǎng)。
加工效果不理想,從圖5可以看出,修制的坡口凹凸不平,影響焊接質(zhì)量。
修制坡口時(shí)需操作工緊握風(fēng)動(dòng)銑刀操作,操作難度大,費(fèi)事費(fèi)力,操作一段時(shí)間就需要更換操作工,效率非常低。
現(xiàn)零件加工工藝流程如圖6所示。
圖6 現(xiàn)工藝中缸體加工及裝配要求
圖6所示為缸體焊接至筒體時(shí)的工藝流程及要求,要求鉗工在筒體上斜孔部位與缸體接合部位進(jìn)行焊接坡口配制,且焊接完成后該處留有加工余量,加工后對(duì)焊接部位要進(jìn)行探傷,如果焊接質(zhì)量不好,加工完成后會(huì)暴露出焊接缺陷,需要對(duì)焊接缺陷進(jìn)行補(bǔ)焊及打磨,延長(zhǎng)了產(chǎn)品的加工周期。
以往缸體坡口加工時(shí)間統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。
表2 以往加工時(shí)間統(tǒng)計(jì)
由上述數(shù)據(jù)可知,零件加工時(shí)間為1.6 h,其中粗加工和打磨坡口時(shí)間最長(zhǎng),合計(jì)為1.5 h,因此,需要對(duì)缸體坡口加工方案進(jìn)行改進(jìn),提高缸體坡口的加工效率。
通過(guò)對(duì)影響加工的各因素進(jìn)行分析,制定了具體的方案,方案內(nèi)容具體如圖7所示。
圖7 方案內(nèi)容
由于無(wú)法利用數(shù)學(xué)公式建立缸體坡口的數(shù)學(xué)模型,因此,應(yīng)用UG軟件,通過(guò)樣條曲線及投影的方式,結(jié)合手工修制完成的坡口樣件,建立缸體坡口三維模型,模型建立過(guò)程如圖8所示[1-5]。
圖8 三維模型建立過(guò)程
模型建立過(guò)程中主要難點(diǎn)在于坡口的從無(wú)到有以及坡口的角度要一致。最終通過(guò)樣條曲線、擬合及投影多種方式結(jié)合的形式建立了缸體坡口的初步模型(見(jiàn)圖9)。
圖9 最初三維模型建立
針對(duì)初步建立的三維模型,利用UG軟件中的CAM模塊進(jìn)行加工程序編制,編制完成后針對(duì)分廠數(shù)控機(jī)床情況進(jìn)行程序修訂,最終修訂完成的程序如圖10所示,共計(jì)44 600條程序[6-11]。
利用編制完成的數(shù)控程序進(jìn)行初加工,加工時(shí)以缸體底面為基準(zhǔn)找正后進(jìn)行加工。為方便找正,在Ⅰ、Ⅳ正象限位置劃基準(zhǔn)線(見(jiàn)圖11),通過(guò)基準(zhǔn)線與機(jī)床平臺(tái)劃線重合進(jìn)行找正,以提高找正效率。初加工完成的效果如圖12所示。
圖10 缸體坡口加工程序
圖11 加工基準(zhǔn)面和基準(zhǔn)線
圖12 初加工效果
在初加工完成后,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)間距偏大,然后根據(jù)實(shí)際加工效果對(duì)模型中兩側(cè)間距進(jìn)行調(diào)整,從而確定了最終模型和最終加工方案。最終加工效果如圖13所示。
圖13 缸體坡口最終加工效果
將利用數(shù)控程序加工完成的缸體坡口與筒體坡口對(duì)接,對(duì)接效果如圖14所示。從圖14中可以看出,利用數(shù)控程序加工完成的缸體坡口成形效果良好,且與筒體上的孔貼合非常好。
圖14 缸體與筒體孔對(duì)接效果
對(duì)數(shù)控加工的缸體坡口進(jìn)行了焊接試驗(yàn),焊接效果如圖15所示。焊接效果表明,利用數(shù)控程序加工出的缸體焊接性非常好,表面成形美觀,著色探傷缺陷降低了70%以上,焊接質(zhì)量得到了很大提高。
圖15 缸體內(nèi)側(cè)焊縫焊接效果
同時(shí),對(duì)實(shí)際缸體從前期劃線、加工到最終成形進(jìn)行了加工時(shí)間統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表3)。從表3中可以看出,更改工藝方法后,缸體坡口的整個(gè)流程加工時(shí)間為0.6 h,較以前的1.6 h有了大幅度提升。
表3 更改工藝方法后加工時(shí)間統(tǒng)計(jì)
通過(guò)實(shí)際加工可以看出,利用數(shù)控程序加工的缸體坡口成形效果美觀,而且與筒體上孔的對(duì)接效果較以前有了很大提升,對(duì)焊縫的焊接性也有很大提高。
綜合上述加工試驗(yàn)內(nèi)容及對(duì)比結(jié)果,達(dá)到了預(yù)期研究目標(biāo):1)通過(guò)缸體及坡口的模型建立,將手工修制坡口更改為數(shù)控機(jī)床加工,提高了坡口加工的一致性、加工效率及加工質(zhì)量,同時(shí)提高了焊接質(zhì)量;2)將現(xiàn)場(chǎng)修制坡口更改為機(jī)加保證,工藝流程得到了優(yōu)化,解決了瓶頸問(wèn)題,保證了產(chǎn)品順利交付。