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      氣門錐面跳動超差原因分析及解決辦法

      2021-05-19 08:49:08周雅智
      金屬加工(冷加工) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:錐面氣門跳動

      周雅智

      湖南天雁機械有限責(zé)任公司 湖南衡陽 421005

      1 序言

      在氣門等零件車磨錐面,以及車外圓、端面時,經(jīng)常會出現(xiàn)跳動超差問題。本文從測量、工裝和工藝等方面找到原因,并且有針對性地提出解決方案。

      2 加工中存在的問題

      某氣門車錐面的工藝尺寸要求如圖1所示。車錐面后錐面徑向和軸向圓跳動矢量和常超過0.03mm,可達0.15mm甚至更大。

      圖1 氣門車錐面工藝尺寸要求

      3 加工工藝過程及檢測

      氣門車磨錐面工藝過程:桿料鐓鍛成形→熱處理→校直→切總長(切磨小頭端面)→粗磨桿部→車錐面。

      校直就是校桿部直線度以及錐面對桿部的徑向和軸向圓跳動;切總長時以桿部為基準(zhǔn)切磨小頭,保證桿部與小頭端面間的垂直度(小頭端面對桿部的軸向圓跳動);用無心磨床粗磨桿部,保證一定的直線度和圓柱度;車錐面時氣門按圖2所示裝夾,圖3所示為車錐面用單頭彈簧夾頭。

      圖2 氣門車錐面裝夾

      圖3 氣門車錐面用彈簧夾頭

      錐面徑向和軸向圓跳動矢量和的檢測如圖4所示。測量時千分表測頭垂直壓住錐面中心(長交點線位置),左手壓住桿部,右手轉(zhuǎn)動盤部并使氣門頂住頂尖。

      圖4 氣門錐面徑向和軸向圓跳動矢量和的檢測

      4 錐面跳動原因分析

      影響錐面跳動的主要因素有錐面測量誤差、錐面車磨加工工藝過程和毛坯質(zhì)量。

      4.1 錐面測量誤差

      在錐面跳動的檢測中,可能引起測量誤差的主要原因有以下幾點:①V形塊定心是否良好,即轉(zhuǎn)動氣門時氣門軸線是否產(chǎn)生徑向移動。②氣門軸向定位是否可靠,主要是頂尖是否完全固定。③千分表安裝及表身狀況是否良好,如千分表的安裝角度是否正確,千分表的測頭是否松動等。④氣門自身精度是否引起測量誤差,主要是轉(zhuǎn)動時是否會產(chǎn)生軸線徑向和軸向移動等。

      經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),實際上產(chǎn)生誤差的主要原因是氣門在轉(zhuǎn)動過程中會產(chǎn)生軸向位移。設(shè)氣門軸向移動量為a,千分表測頭移動量為δ(測頭垂直于氣門錐面),半錐角為α,則δ=asinα。圖1中α=120°/2=60°。

      由于檢具頂尖的中心高和V形塊高度都不能進行調(diào)整,若不同桿徑的氣門都使用同一檢具,在氣門錐面徑向和軸向圓跳動矢量和檢測時,將導(dǎo)致頂尖偏離被檢氣門的中心軸線,即氣門轉(zhuǎn)動時,頂尖與氣門桿端面接觸點不固定,其移動路徑是一個圓。由于氣門小端面與軸線不垂直,轉(zhuǎn)動過程中氣門就產(chǎn)生了軸向移動。設(shè)氣門桿直徑為D,偏移量為d(直徑),垂直度(小頭端面軸向圓跳動)為v,則移動量a=vd/D。

      由于工藝的原因,v值??蛇_到0.1mm。以氣門桿直徑D=12mm、偏移量d=4mm、半錐角α=60°為例,a=vd/D=0.1×4/12 ≈ 0.033(mm),δ=asinα=0.033×0.866 ≈ 0. 03(mm)。

      顯然,當(dāng)頂尖偏離氣門軸線時,小頭端面垂直度對錐面跳動的檢測影響很大。特別是當(dāng)δ與實際徑向和軸向圓跳動矢量和相抵消時,可能使本來不合格的氣門被檢測成合格氣門。

      4.2 工裝和工藝對錐面跳動的影響

      從氣門錐面的加工方法、所用工裝和加工過程等幾方面來分析可能引起錐面跳動超差的原因。在數(shù)控車床上用裝在液壓卡盤上的彈簧夾頭夾住桿部車錐面(見圖2、圖3)。首先排除加工方法和設(shè)備的問題。車完錐面后,不松夾頭就進行錐面徑向和軸向圓跳動矢量和檢測,沒有出現(xiàn)超差,并且徑向和軸向圓跳動矢量和都在0.01mm以下,說明設(shè)備和加工方法沒有問題。然而,對未松夾頭時檢測合格的氣門,取下后拿到檢具上來檢測,發(fā)現(xiàn)很多氣門不合格。據(jù)此推測可能是由于夾具本身旋轉(zhuǎn)軸線與夾緊后的工件(桿部直線度合格)桿部外圓軸線不重合導(dǎo)致了徑向圓跳動超差。為此,使用標(biāo)準(zhǔn)氣門夾在夾頭上檢查錐面徑向和軸向圓跳動矢量和時,發(fā)現(xiàn)跳動超差,證明了之前的推測是正確的。進一步檢查分析表明,問題在于夾具本身,即夾頭夾緊部分軸線與夾具體安裝后的旋轉(zhuǎn)軸線不能重合。

      在解決了上述問題后,有時還會出現(xiàn)錐面徑向和軸向圓跳動矢量和超差的情況。比較圖2和圖4可以發(fā)現(xiàn),氣門在加工時基準(zhǔn)軸線的確定和檢測時基準(zhǔn)軸線的確定不一樣,且差別較大。加工時,彈簧夾頭只夾緊了靠近氣門盤端面很短的一段桿部,并由這一小段桿部確定加工基準(zhǔn)軸線。檢測時,桿部在兩V形塊上的支撐點形成檢測軸線。加工時,氣門的夾緊位置不在兩V形塊之間。當(dāng)氣門加工和檢測的兩軸線不能重合時,就必然導(dǎo)致檢測結(jié)果與加工結(jié)果不一致,從而引起徑向圓跳動超差。分析認(rèn)為,造成氣門軸線不重合的主要原因是車錐面的前道工序粗磨桿部時,其直線度嚴(yán)重超差。

      5 解決辦法

      針對測量時氣門的軸向移動,可采取以下兩種辦法:①將檢具的頂尖設(shè)計成上下可調(diào),使用時把頂尖對準(zhǔn)氣門軸線,可以保證偏移量d在0.2mm以內(nèi)。②測量前磨小端面,使其嚴(yán)格垂直于桿部,保證桿端面垂直度v為0.05m m。這樣δ將減小到0.001mm(當(dāng)α=60°時),從而對錐面徑向和軸向圓跳動矢量和測量的影響可忽略。

      對于夾具問題,有兩種解決辦法:①將夾具做成軸線可調(diào)。②提高夾具零件精度,達到氣門桿部夾緊部分軸線與機床旋轉(zhuǎn)軸線重合。

      氣門桿部直線度差的問題,主要是由于粗磨時進給速度過高和光磨時間過短引起的,改正即可。

      6 結(jié)束語

      上述解決氣門車磨錐面跳動超差問題的辦法,對于氣門車磨錐面,車外圓、端面,以及其他零件的類似加工過程中產(chǎn)生的跳動超差問題,都具有指導(dǎo)作用。

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