牟長林 張 杰 羅 超 曾令佳 卓 云 李曉端 胡 誠
(1.中國石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司川東鉆探公司,重慶 401120;2.中國石油西南油氣田公司工程項(xiàng)目造價(jià)中心,四川 成都 610051;3.中國石油集團(tuán)西南油氣田分公司蜀南氣礦,四川 瀘州 646000)
四川盆地中部高石梯區(qū)塊震旦系巖層埋藏深度達(dá)到了5 500 m,工程地質(zhì)環(huán)境較為復(fù)雜,鉆井周期長、提速慢、成本高等因素極大地抑制了鉆探開發(fā)進(jìn)程。20 世紀(jì)完鉆的安平X 井與高科X 井完鉆周期分別為894 d和402 d,不僅機(jī)械鉆速低,還出現(xiàn)了較多鉆井復(fù)雜。2010 年該區(qū)塊鉆井周期最短的高石X井,在全井未發(fā)生重大事故的情況下,鉆井周期仍高達(dá)300 d[1-6]。
伴隨著高石X 井在震旦系燈影組獲得較佳的天然氣勘測結(jié)果,2011 年以寒武系龍王廟組為目的層勘探開發(fā)的磨溪X井等接連4口井獲得天然氣產(chǎn)量超過100×104m3/d,展現(xiàn)了該地區(qū)豐富的自然資源與龐大的勘測發(fā)掘潛力。因此高石梯—磨溪區(qū)塊成為近幾年來天然氣勘測的重要區(qū)塊之一,迫切需要鉆井以提速加速區(qū)塊天然氣開發(fā)步伐。
高石梯區(qū)塊震旦系探井鉆遇地層從上到下分別為侏羅系、三疊系、二疊系、志留系、奧陶系、寒武系和震旦系,鉆遇的地層巖性多種多樣,存在較多不明確的地質(zhì)問題,特別是地層壓力與流體性質(zhì)無法準(zhǔn)確預(yù)測[7-12]。難以預(yù)料的工程地質(zhì)情況致使設(shè)計(jì)和實(shí)鉆符合性較差,出現(xiàn)較多鉆井事故,不但影響鉆井工程安全與地質(zhì)勘探開發(fā),同時(shí)也制約了鉆井的提速,致使鉆井成本持續(xù)上升[13]。通過分析發(fā)現(xiàn),影響鉆井速度提升的技術(shù)問題大致在以下幾方面:①上部侏羅系井壁穩(wěn)固性差,地層欠壓實(shí)且含油、氣、水,氣體鉆井難以實(shí)施。上部侏羅系砂泥巖頻繁交替、巖石強(qiáng)度與可鉆性差別大、鉆頭選型較為棘手、大尺寸井眼實(shí)施氣體鉆井提速效果差。②在縱向上存在多壓力體系,有著局部高壓。在?311.2 mm 井段,沙溪廟組地層壓力系數(shù)為1.00,而須家河組地層壓力系數(shù)為1.35,局部區(qū)域高達(dá)1.50;?215.9 mm 井段,嘉陵江組二段、嘉陵江組一段地層壓力系數(shù)則高達(dá)2.00,長興組—棲霞組地層壓力系數(shù)為1.90,飛仙關(guān)組地層壓力系數(shù)僅為1.65,同一裸眼井段內(nèi)并存2個(gè)及以上高、低壓層[14](圖1)。單一的技術(shù)套管不能夠把眾多復(fù)雜層段全部分開,存在井下噴、漏、塌、卡等復(fù)雜情況相互轉(zhuǎn)換伴生,鉆井作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大。③鉆頭適應(yīng)性差。鉆遇地層夾層多,巖石強(qiáng)度高,鉆頭不能滿足地層的抗研磨和沖擊性要求,單只鉆頭機(jī)械鉆速低,很大限度制約了鉆井提速。④高密度鉆井液性能難以滿足鉆進(jìn)要求。中深部海相地層,有著高溫、高壓、高含硫的特點(diǎn)。三疊系以下長興組—棲霞組地層局部有著異常高壓,且都是區(qū)域性含油氣水層。地層壓力系數(shù)普遍高于1.5,局部高達(dá)2.10。對(duì)井下器具、水泥漿、鉆井液性能及流變參數(shù)的抗高溫性能限制較多[15]。 ⑤燈影組地層噴漏同存。燈影組產(chǎn)層為裂縫—孔隙型儲(chǔ)層,鉆井液密度窗口較窄,鉆井液密度略高則井漏,略低則出現(xiàn)溢流,出現(xiàn)井漏時(shí)須采取堵漏方可恢復(fù)地層承壓能力,潛存著由于井漏后液柱壓力降低而導(dǎo)致溢流的風(fēng)險(xiǎn),且該區(qū)域含有H2S,對(duì)井控要求高。
圖1 典型地層壓力分布圖
2011 年經(jīng)過對(duì)高石梯—磨溪區(qū)塊上部地層的3個(gè)壓力剖面及含油氣測井解釋剖析發(fā)現(xiàn),要實(shí)行氣體鉆井提速,一定要將侏羅系的水層隔斷[16]。前期大部分444.5 mm井眼已鉆井的井深超過1 000 m,鉆進(jìn)速度慢、周期長。2010 年高石X 井444.5 mm 井眼采用空氣鉆進(jìn)進(jìn)行提速,?339.7 mm 套管下至井深800 m,在?311.2 mm 井眼繼續(xù)采用空氣鉆進(jìn)至井深為1 026 m時(shí)地層出水。因此停止氣體鉆進(jìn),未達(dá)到氣體鉆進(jìn)提速的預(yù)期效果,全井周期達(dá)300 d。
為了封隔侏羅系的出水地層,減小對(duì)氣體鉆進(jìn)的影響,2011 年在磨溪X 井、高石X 井合理改變?339.7 mm 套管下深至1 099 m,且施行了試驗(yàn)。然而高石X 井在?311.2 mm 井眼鉆進(jìn)至井深為1 458.51 m時(shí)地層出油,導(dǎo)致氣體鉆進(jìn)有效井段受限,再次影響提速效果。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,機(jī)械鉆速提升獲得了較為突出的成效,然而由于地層出水、出油致使符合氣體鉆進(jìn)的井段有限,所以整體提速形勢并不理想,全井周期也達(dá)220 d[17]。
在后續(xù)的探井中,為了進(jìn)一步提升大井眼段的機(jī)械鉆速,根據(jù)實(shí)驗(yàn)地層破裂壓力系數(shù)與鉆井液密度的設(shè)計(jì),將井身結(jié)構(gòu)中的上部表層套管下入深度由1 000 m 縮短至500 m 左右,不僅封隔了上部沙溪廟組一段的垮塌層,同時(shí)縮減了大尺寸井眼鉆井進(jìn)尺,減少了事故復(fù)雜時(shí)效。例如,高石X 井在井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化中,把?339.7 mm套管下深從1 100 m縮減至500 m。此井身結(jié)構(gòu)已成為高石梯區(qū)塊震旦系鉆井施工的標(biāo)準(zhǔn)井身結(jié)構(gòu)(表1、圖2),不但有效提升了機(jī)械鉆速,同時(shí)大幅縮短了?311.2 mm井段的鉆井周期。
表1 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化情況一覽表 單位:m
圖2 高石梯區(qū)塊優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu)圖
對(duì)高石梯區(qū)塊整體的鉆井工程地質(zhì)特點(diǎn)進(jìn)行剖析,運(yùn)用測井參數(shù)分析,得到了巖石的硬度、抗壓強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度等數(shù)據(jù),分析得出高石梯區(qū)塊須家河組上部地層軟硬交錯(cuò),下部地層相對(duì)較均質(zhì),但巖性致密、研磨性強(qiáng)等特點(diǎn),所以一直存在單只鉆頭進(jìn)尺少、平均機(jī)械鉆速低的提速難題[18]。
高石梯區(qū)塊震旦系前期在須家河組均采用PDC或牙輪鉆頭鉆進(jìn),平均機(jī)械鉆速僅2.64 m/h(表2)。后續(xù)漸漸改進(jìn)了高石梯震旦系須家河組及其他層位的鉆頭選型,機(jī)械鉆速與單只鉆頭進(jìn)尺得到了一定程度的提升。須家河組采用復(fù)合鉆頭鉆進(jìn)后效果顯著,平均機(jī)械鉆速達(dá)到5.37 m/h[19](表3、表4)。
表2 牙輪/PDC鉆頭使用情況表
表3 復(fù)合鉆頭使用情況表
表4 分層位鉆頭選型綜合推薦表
提升鉆進(jìn)排量和劃眼時(shí)效對(duì)解決高石梯區(qū)塊上部井段易發(fā)生阻卡問題有著顯著的效果。保證?311.2 mm 井段鉆井排量為55~60 L/s,同時(shí)堅(jiān)持每鉆進(jìn)200~300 m 短程起下鉆拉劃井壁;?215.9 mm井段采用低黏切鉆井液鉆進(jìn),采用固控設(shè)備降低鉆井液中的有害固相含量,嚴(yán)格按照固控設(shè)備要求使用振動(dòng)篩,保證一體機(jī)100%運(yùn)行,離心機(jī)使用時(shí)間不低于純鉆時(shí)間的60%。選擇大功率、高扭矩、工作時(shí)間更長的螺桿,會(huì)提升機(jī)械鉆速、減少起下鉆次數(shù),從而提高?215.9 mm井段的鉆井速度。
針對(duì)?311.2 mm 井段雷口坡組—嘉陵江組大段石膏層,使用排量為50~55 L/s 的鉀聚磺鉆井液體系鉆進(jìn),每鉆進(jìn)30 m 利用頂驅(qū)進(jìn)行倒劃眼和正劃眼,鉆遇石膏段則縮短到3~5 m 拉劃一次井壁[20]。如高石001-XX井在該段鉆進(jìn)的純鉆時(shí)間為300.26 h,劃眼時(shí)間為36.51 h,劃眼時(shí)間占鉆進(jìn)時(shí)間的比例高達(dá)13.5%,利用頂驅(qū)倒劃眼與正劃眼反復(fù)修整井壁保證井眼光滑,使得后期通井、電測、下套管都十分順利,無阻卡。?311.2 mm井眼電測耗時(shí)為12.5 h,三扶通井時(shí)間僅為15.5 h,下套管12 h 到位,說明?311.2 mm 井眼在經(jīng)過反復(fù)劃眼操作后,通井和下套管過程順利,石膏段的縮徑問題得到有效控制,如表5所示,列出了各層對(duì)應(yīng)鉆井提速參數(shù)。
表5 鉆井提速參數(shù)表
通過三輪實(shí)驗(yàn)井的技術(shù)探索,對(duì)?339.7 mm套管下深的調(diào)整、鉆頭選擇及鉆井參數(shù)的不斷優(yōu)化,頂驅(qū)+螺桿鉆具復(fù)合鉆進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用,鉆井周期由220 d下降到目前的150 d,獲得了較為理想的鉆井提速效果,高石001-XX 井創(chuàng)造了井深達(dá)6 165 m 且137.05 d 完鉆的記錄,如表6 所示,列出了實(shí)施的井次及完鉆周期情況。
表6 高石梯區(qū)塊震旦系鉆井提速情況表
1)通過近年來的持續(xù)探索,優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),優(yōu)選和應(yīng)用個(gè)性化PDC鉆頭、復(fù)合鉆頭,采用復(fù)合鉆井技術(shù)并優(yōu)化鉆井施工參數(shù)等措施,總結(jié)出一套適用于高石梯區(qū)塊鉆井地質(zhì)環(huán)境的震旦系鉆井提速技術(shù)。
2)通過對(duì)?339.7 mm 套管下深的調(diào)整、鉆頭及鉆井參數(shù)的不斷優(yōu)化,平均鉆井周期同比下降了75 d,對(duì)加快國內(nèi)最大整裝氣田——高石梯氣田的鉆探開發(fā)起到了促進(jìn)作用。