冀中能源峰峰集團有限公司 河北邯鄲 056107
冀中能源峰峰集團梧桐莊礦開采地質條件復雜,ZZ4800/18/39 型液壓支架受開采傾角和仰俯斜開采等因素影響,其結構形式不能滿足支護與開采要求。該液壓支架還沒有到報廢期,而更換液壓支架工期長,需要投入大量資金;因此,對 ZZ4800/18/39型液壓支架進行技術改造,既能滿足安全生產(chǎn),又能節(jié)省資金。
ZZ4800/18/39 型液壓支架由底座、掩護梁、連桿、頂梁、前梁、護幫板 6 個部分組成,如圖 1 所示。正常生產(chǎn)工序是采煤機完成割煤后快速移架護頂,以防止煤壁片幫冒頂。目前梧桐莊礦深部開采條件變差,仰采、俯采、斜采越來越普遍,給安全支護提出更高要求。ZZ4800/18/39 型液壓支架頂梁的前梁在工作面仰采時,不能對煤壁進行有效防護,需要增加支架前端的支護距離,以滿足大采高及仰采的需要[1]。
圖1 ZZ4800/18/39 型液壓支架結構
對改造設計方案進行反復論證比較,確定了“大修+改造+電液控”的整體升級技術改造方案。ZZ4800/18/39 型液壓支架解體后,整體進行檢驗恢復性修理,對頂梁進行優(yōu)化設計,制作新的伸縮梁和護幫板,增加頂梁的伸縮功能和支護能力。ZZ4800/18/39D 新型液壓支架結構保留底座、掩護梁、連桿和頂梁,設計配套前梁、伸縮梁、護幫板,如圖 2 所示。
考慮到梧桐莊礦深部水質腐蝕性大的特點,對立柱、千斤頂采用抗腐蝕性強的電鍍工藝。為了便于操作和實現(xiàn)自動化要求,對該液壓支架的液壓系統(tǒng)進行改造,采用電液控操作方式。
圖2 ZZ4800/18/39D 新型液壓支架結構
對前梁進行優(yōu)化設計,將原來的封閉式箱體結構改造為帶伸縮梁的開放式箱體結構,中間增加伸縮梁和 2 個伸縮千斤頂,使其具備伸縮功能。將護幫板長度、寬度各增加 200 mm,滿足大采高及仰采需要,如圖 3 所示。通過三維軟件校核和計算,在滿足使用強度的前提下,對前梁、伸縮梁、護幫板等結構件進行輕量化設計,使新的液壓支架整體重心前移,提高其使用穩(wěn)定性。
圖3 前梁改造前后對比
將液壓支架拆卸及清理,對結構件進行檢查。采用噴砂拋丸處理方式,使結構件基體表面光滑平整,外觀、焊縫按照整形、探傷、補焊、噴漆、烘干等工序進行大修[2]。變形部分割除清理,重新焊接立板;對撕裂變形處使用壓力機整形,并重新開坡口焊接。大修后的頂梁、掩護梁、底座等重要部件,通過試驗臺進行模擬試壓,確保大修的質量[3]。待各部件完成大修工序后,轉送到裝配車間,進行整機組裝試壓。
受井下水質影響,液壓支架立柱千斤頂損壞嚴重,這也是難度較大的環(huán)節(jié)。提取礦井水樣,量身定制個性化的修理技術方案。修復立柱、千斤頂,達到技術要求,缸筒內壁全部珩磨處理后恢復原尺寸。針對不同的使用環(huán)境,對立柱、推移、伸縮千斤頂表面分別采用鍍雙銅合金、激光熔覆、銅合金打底再鍍鉻的 3 種電鍍工藝,將鍍層厚度統(tǒng)一提高到 7~9 μm,保證使用需求。
按照 ZZ4800/18/39 型液壓支架技術改造方案,液壓系統(tǒng)在原有基礎上增加了千斤頂伸縮功能,淘汰手動操作閥,全部改造替換成 ZE07 電液控制系統(tǒng),所有立柱、千斤頂?shù)膭幼鞫加呻娨洪y控制。電液控制系統(tǒng)具有本架、鄰架、隔架控制和成組控制功能,成組功能包括成組噴霧、成組推溜、成組拉后溜、成組伸收護幫,并配置紅外發(fā)射及傳感裝置,可根據(jù)煤機位置實現(xiàn)自動跟機[4]。電液控換向閥功能如表 1 所列。
表1 電液控換向閥功能
電液控換向閥為整體式結構,其中立柱和推移閥組流量為 400 L/min,閥組采用插裝式,每臺液壓支架配備一組 18 個功能和 18 個接口的電液主控閥,實現(xiàn)對液壓支架所有動作及噴霧的控制。
ZZ4800/18/39D 新型電液控液壓支架投入使用后,實現(xiàn)了快速移架護頂,解決了片幫溜煤,滿足了煤礦井下安全生產(chǎn)的要求,達到了減人提效保安全的目的。該技術方案探索出了一條舊液壓支架改造升級繼續(xù)使用的新路徑,相對于更換新液壓支架,每臺可節(jié)約設備投資 40% 左右,提高了煤礦生產(chǎn)效率,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟和社會效益[5]。