王 喆 趙一先
(中國(guó)石油蘭州石化公司a.機(jī)動(dòng)處;b.檢維修中心)
2019年大檢修期間,對(duì)年產(chǎn)300萬(wàn)噸重油催化裂化裝置進(jìn)行MIP工藝改造(降低汽油中的烯烴和硫含量,提高裝置的重油處理能力),主要改造催化裂化裝置提升管反應(yīng)部分,MIP改造完成后將在汽油辛烷值不降低的情況下,最大限度地降低汽油的烯烴含量,以滿足車用乙醇汽油調(diào)和組分油國(guó)Ⅵ(B)標(biāo)準(zhǔn)。此次改造中,將部分控制方案進(jìn)行了優(yōu)化。
年產(chǎn)300萬(wàn)噸重油催化裂化裝置主風(fēng)聯(lián)鎖有一再主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖和二再主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖,從裝置建成至今,一再、二再主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖從未投用,一直處于聯(lián)鎖切出狀態(tài)。雖然二再主風(fēng)流量的安裝方式在2014年檢修時(shí)改為直接安裝方式,儀表風(fēng)帶水情況明顯少于一再,但工藝一直以不穩(wěn)定為由未投用。2018年1月15日,機(jī)動(dòng)處組織煉油廠等相關(guān)部門召開(kāi)“聯(lián)鎖變更討論專題會(huì)議”,決定對(duì)一再、二再主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖進(jìn)行變更。
2019年大檢修期間,在工藝出具聯(lián)鎖變更手續(xù)后,將年產(chǎn)300萬(wàn)噸重油催化裂化裝置一再、二再主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖由兩個(gè)“二取二”聯(lián)鎖合并為一個(gè)“四取三”聯(lián)鎖(圖1),即:
圖1 主風(fēng)流量“四取三”聯(lián)鎖邏輯
a.一再大環(huán)主風(fēng)流量FIC3121A與一再小環(huán)流量FIS3120之和不大于750Nm3/min;
b.一再大環(huán)主風(fēng)流量FIC3121B與一再小環(huán)流量FIS3120之和不大于750Nm3/min;
c.二再主風(fēng)流量FIC3122A不大于750Nm3/min;
d.二再主風(fēng)流量FIC3122B不大于750Nm3/min。
以上4個(gè)條件中有3個(gè)同時(shí)成立時(shí),啟動(dòng)主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖。同時(shí),對(duì)聯(lián)鎖動(dòng)作延時(shí)10s,ESD自動(dòng)彈出對(duì)話框,由操作人員判斷聯(lián)鎖輸出是否正確。在2019年大檢修完成7月開(kāi)工至今,該聯(lián)鎖就一直投用。
年產(chǎn)300萬(wàn)噸重油催化裂化裝置再生器與沉降器壓差是催化裝置建立正常流化、保證裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行的主要參數(shù)。催化分餾塔塔頂冷凝器入口原控制方案設(shè)計(jì)由6個(gè)手操器分別控制6臺(tái)風(fēng)動(dòng)蝶閥,在2019年MIP工藝改造時(shí)又增加了2臺(tái)風(fēng)動(dòng)蝶閥,8臺(tái)風(fēng)動(dòng)蝶閥用于控制裝置開(kāi)工時(shí)的噴油量,維持沉降器壓力的平穩(wěn)。避免了由于裝置在開(kāi)工噴油時(shí),操作時(shí)間短、步驟復(fù)雜、要求高、難度大,稍有不慎就可能造成開(kāi)工失敗、設(shè)備損壞甚至裝置爆炸等惡性事故。改造前分餾塔噴油控制流程如圖2所示。
圖2 改造前分餾塔噴油控制流程
根據(jù)工藝狀況,對(duì)該控制回路的控制方案進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,將原設(shè)計(jì)的由8個(gè)手操器(HC3201A~H)分別控制8臺(tái)風(fēng)動(dòng)蝶閥的單一控制方案,優(yōu)化為再增加1個(gè)總控制器HS3201進(jìn)行串控,即8個(gè)手操器分別手動(dòng)調(diào)節(jié)和1個(gè)總調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)的可選控制方案,優(yōu)化后的控制方案如圖3所示。裝置在開(kāi)工時(shí),投入該調(diào)節(jié)方式操作總調(diào)節(jié)器,只需將HC3201A~H控制方式選為CAS模式,就能快速準(zhǔn)確地將8臺(tái)風(fēng)動(dòng)蝶閥調(diào)節(jié)到需要的同一開(kāi)度,簡(jiǎn)化了操作人員操作的步驟,降低了操作難度,使控制更加平穩(wěn)精準(zhǔn),使8路油氣均勻進(jìn)入后續(xù)冷凝器,保證了裝置順利開(kāi)工和后續(xù)設(shè)備的安全。
為了避免8個(gè)調(diào)節(jié)回路在投用過(guò)程中由于操作不當(dāng)引起沉降器超壓,優(yōu)化方案中還增加了對(duì)總手操器輸出的下限限位,使蝶閥最小開(kāi)度不小于12%。為保證在裝置正常開(kāi)工時(shí),操作人員能夠?qū)γ颗_(tái)閥根據(jù)裝置運(yùn)行要求進(jìn)行個(gè)別調(diào)節(jié),方案保留了原控制方案8臺(tái)風(fēng)動(dòng)蝶閥手操器分別控制調(diào)節(jié)各自對(duì)應(yīng)閥門的手動(dòng)調(diào)節(jié),單獨(dú)調(diào)節(jié)某閥只需將該控制閥的模式改為自動(dòng)就可獨(dú)立調(diào)節(jié)。
優(yōu)化后,裝置開(kāi)工,工藝反應(yīng)效果很好,保證了裝置開(kāi)工的順利、平穩(wěn)。
圖3 優(yōu)化控制方案
年產(chǎn)300萬(wàn)噸重油催化裂化裝置的自控率在80%左右。
為了提高裝置的自控率,在2019年檢修期間對(duì)裝置的部分控制回路進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,部分單回路調(diào)節(jié)改為選擇控制,如分餾塔液位LC3201實(shí)際依靠油漿外甩流量F3224控制,將油漿外甩流量F3224改為自控回路FC3224(反作用),與分餾塔液位LC3201構(gòu)成選擇控制,組態(tài)邏輯如圖4所示。一些串控,如一再密相溫度TC3125與風(fēng)量FC3123構(gòu)成串級(jí)控制、二再稀相溫度TC3102與FC3124構(gòu)成串級(jí)控制。實(shí)際中風(fēng)量變化對(duì)機(jī)組和鍋爐影響較大,此次優(yōu)化取消了原串級(jí)控制,修改TC3125和TC3102為顯示儀表,保留風(fēng)量FC3123與FC3124單回路控制。此次全流程共優(yōu)化了10個(gè)回路。為了提高裝置的自控率,在滿足工藝操作的基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整了20個(gè)控制回路的軟限位。通過(guò)此次優(yōu)化,年產(chǎn)300萬(wàn)噸重油催化裂化裝置的自控率在控制平穩(wěn)率平臺(tái)提升為97%。
圖4 分餾塔液位組態(tài)邏輯
以裝置大檢修為契機(jī),通過(guò)對(duì)年產(chǎn)300萬(wàn)噸重油催化裂化裝置的主風(fēng)聯(lián)鎖進(jìn)行投用,對(duì)部分控制回路進(jìn)行優(yōu)化,使得裝置的聯(lián)鎖投用率達(dá)到了100%,裝置自控投用率也由原來(lái)的80%左右提升到了97%,為裝置的安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行提供了保障。