作者簡介:賴春雙(1984—),工程師,主要從事公路與橋梁現(xiàn)場施工管理工作。
預(yù)制箱梁以其結(jié)構(gòu)受力明確、施工速度快、造價(jià)低、工藝簡單成熟等優(yōu)點(diǎn)在高速公路橋梁的建設(shè)中得到廣泛的應(yīng)用。隨著檢測手段的提升,預(yù)制箱梁施工中的鋼筋間距合格率偏低問題日益凸顯,已成為制約橋梁工程質(zhì)量的一個(gè)突出問題,直接影響混凝土結(jié)構(gòu)工程的耐久性和安全性。文章通過某項(xiàng)目開展的“橋梁預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量提升品質(zhì)攻關(guān)行動(dòng)”,分析預(yù)制箱梁鋼筋間距合格率偏低的原因,并提出行之有效的解決措施,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)。
提高;預(yù)制箱梁;鋼筋間距;合格率;措施
U448.21+3A321103
0 引言
近年來高速公路得到了飛速發(fā)展,為了保持良好的路線線形和合理的經(jīng)濟(jì)成本,鋼筋混凝土橋梁成為穿越山谷、跨越大河的首選線路,而預(yù)制箱梁以其結(jié)構(gòu)受力明確、施工速度快、造價(jià)低、工藝簡單成熟等優(yōu)點(diǎn)在高速公路橋梁的建設(shè)中得到廣泛的應(yīng)用。但是,研究資料表明,由于在施工期內(nèi)沒有很好地控制鋼筋混凝土的鋼筋間距指標(biāo),導(dǎo)致鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)承載能力下降,減少了結(jié)構(gòu)的安全儲(chǔ)備,造成了結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、剛度和延性的下降,導(dǎo)致了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,甚至?xí)<叭松戆踩?。因此,在預(yù)制箱梁施工中,應(yīng)在分析鋼筋間距合格率偏低原因的基礎(chǔ)上,采取有效措施,提高鋼筋間距合格率,以確保箱梁結(jié)構(gòu)安全。
1 工程概況
廣西融河高速公路一分部標(biāo)段路線總長為25.057 km,合同金額達(dá)17.60億元,項(xiàng)目跨越2市3縣。其主線范圍內(nèi)設(shè)計(jì)橋梁共30座,其中大橋14座,特大橋1座,各橋梁共計(jì)預(yù)制箱梁977片。融河高速公路為“廣西公路品質(zhì)工程建設(shè)”及“橋梁預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量提升品質(zhì)攻關(guān)行動(dòng)”的試點(diǎn)項(xiàng)目,根據(jù)“品質(zhì)工程”和“品質(zhì)攻關(guān)行動(dòng)”的相關(guān)要求,對(duì)橋梁中的各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)制定了合格率要求,其中鋼筋間距合格率為95%。在本項(xiàng)目中,預(yù)制箱梁鋼筋間距是工程質(zhì)量的關(guān)鍵,應(yīng)采取有效措施進(jìn)行重點(diǎn)控制。
2 鋼筋間距合格率偏低成因分析及措施
2.1 原因分析
本項(xiàng)目對(duì)前期預(yù)制箱梁鋼筋間距合格率情況進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示,本項(xiàng)目當(dāng)前
存在鋼筋間距控制不準(zhǔn)確、鋼筋分布受力不均勻的問題,
鋼筋間距合格率平均僅為89.2%,達(dá)不到“品質(zhì)工程”和“品質(zhì)攻關(guān)行動(dòng)”的要求。該項(xiàng)目針對(duì)提高鋼筋間距合格率問題,組織相關(guān)技術(shù)人員運(yùn)用QC方法控制和攻關(guān),通過對(duì)本項(xiàng)目預(yù)制箱梁混凝土施工過程的施工工藝、質(zhì)量控制、檢查驗(yàn)收等多方面多角度進(jìn)行調(diào)查分析,總結(jié)出造成鋼筋間距合格率偏低的原因主要有以下幾種情況。
2.1.1 鋼筋綁扎密度不足
調(diào)查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場有些施工人員質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng),綁扎鋼筋時(shí)并沒有按照技術(shù)交底要求的“拐角處鋼筋交叉點(diǎn)全部綁扎,中間平直部分的交叉點(diǎn)交錯(cuò)綁扎,綁扎點(diǎn)占交點(diǎn)的50%以上”進(jìn)行綁扎,尤其在一些中間平直段,發(fā)現(xiàn)施工人員有跳兩個(gè)甚至三個(gè)才綁一次的現(xiàn)象,這種違規(guī)操作首先降低了鋼筋之間的連接性及鋼筋骨架的穩(wěn)定性,使得在鋼筋吊裝及混凝土澆筑過程中,沒有足夠的連接力,鋼筋骨架很容易受外力而變形,降低了鋼筋安裝質(zhì)量。
2.1.2 吊移鋼筋骨架不符合要求
調(diào)查發(fā)現(xiàn),在鋼筋吊移過程中,有時(shí)施工人員圖省事減少吊點(diǎn)(由要求的每截面三個(gè)吊點(diǎn)減少為兩個(gè)吊點(diǎn)或縱向減少吊點(diǎn)截面),或移動(dòng)過程中誤撞其他物體,均可導(dǎo)致鋼筋骨架變形扭曲。另外,由于鋼筋骨架自重也造成了一定的變形。同時(shí),對(duì)吊裝后的鋼筋骨架進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)部分鋼筋綁扎絲有所松動(dòng),在后續(xù)施工中,鋼筋骨架受到機(jī)振和人工振搗的影響,鋼筋局部發(fā)生一定的位移變形,導(dǎo)致預(yù)制梁鋼筋質(zhì)量在一定程度上降低。
2.1.3 施工人員踩踏預(yù)埋筋
調(diào)查發(fā)現(xiàn),在預(yù)制梁混凝土澆筑過程中,工人在頂板進(jìn)行人工振搗,這期間,工人很容易觸碰到頂板預(yù)埋筋,再加上頂板預(yù)埋筋固定連接較差,頂板預(yù)埋筋很容易被碰倒,如果不及時(shí)扶起,將澆筑到混凝土內(nèi),而頂板成型后預(yù)埋筋數(shù)量則會(huì)減少。經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場20片預(yù)制梁的調(diào)查,其中13片的頂板鋼筋均有明顯缺少或傾覆現(xiàn)象,該情況的發(fā)生率為65%。由此,工人踩踏預(yù)埋筋屬于較為普遍的問題,而預(yù)埋筋傾覆降低了鋼筋安裝質(zhì)量。
2.1.4 人工振搗使用蠻力
在現(xiàn)場調(diào)查中,施工人員采用50型手提振動(dòng)棒進(jìn)行振搗,使用期間會(huì)時(shí)常聽到夾雜鋼筋震動(dòng)的響聲,可以斷定梁場工人進(jìn)行混凝土振搗時(shí)振到鋼筋,且可以發(fā)現(xiàn)一些施工人員振搗到鋼筋以后仍用蠻力往里插入振搗棒,使得人工振搗破壞了鋼筋交叉點(diǎn)之間的連接,改變了鋼筋位置,導(dǎo)致鋼筋間距合格率降低。
2.2 提升預(yù)制箱梁鋼筋間距合格率措施
該項(xiàng)目針對(duì)提高鋼筋間距合格率問題,整理出切實(shí)可行、操作性強(qiáng)的對(duì)策、目標(biāo)及措施,并落實(shí)實(shí)施。
2.2.1 針對(duì)鋼筋綁扎密度不足,實(shí)施對(duì)策措施:增大綁扎密度,重要節(jié)點(diǎn)選擇焊接
(1)對(duì)鋼筋綁扎施工人員進(jìn)行了再交底,明確要求拐角處鋼筋交叉點(diǎn)全部綁扎,對(duì)于中間平直部分的交叉點(diǎn),最多跳隔一個(gè)進(jìn)行交錯(cuò)綁扎,綁扎點(diǎn)占交點(diǎn)的50%以上,如圖1所示。
(2)對(duì)于底腹板交匯區(qū)等易發(fā)生變形部位的鋼筋,采取焊接方式進(jìn)行交點(diǎn)連接。
2.2.2 針對(duì)吊移鋼筋骨架不符合要求,實(shí)施對(duì)策措施:規(guī)范吊裝,違規(guī)處罰
(1)首先對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)再交底,明確鋼筋骨架應(yīng)使用三點(diǎn)式吊運(yùn),如圖2所示。然后,結(jié)合項(xiàng)目部的管理措施,對(duì)未按工藝要求實(shí)施的施工班組執(zhí)行處罰措施,即在預(yù)制梁施工過程中,如果現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)施工人員未按要求進(jìn)行三點(diǎn)式吊裝,項(xiàng)目部將按施工合同的相關(guān)條款對(duì)該班組進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
(2)從吊裝前后數(shù)據(jù)可知,三點(diǎn)式吊裝對(duì)鋼筋骨架保護(hù)較好,減小了很多受力不均引起的變形,也保持了較好的鋼筋骨架整體性和鋼筋安裝合格率,該對(duì)策在一定程度上解決了癥結(jié)問題,因此,嚴(yán)格要求施工隊(duì)采用三點(diǎn)式吊裝是有必要的,通過處罰機(jī)制約束施工人員行為也是行之有效的。
2.2.3 針對(duì)工人踩踏預(yù)埋筋,實(shí)施對(duì)策措施:禁止踩踏,點(diǎn)焊連接
(1)對(duì)施工人員進(jìn)行再交底、再要求,要求所有施工人員禁止踩踏已安裝到位頂板預(yù)埋筋。
(2)要求施工人員對(duì)頂板鋼筋預(yù)埋筋進(jìn)行焊接連接。經(jīng)過對(duì)施工人員的明確要求禁止腳踩頂板預(yù)埋筋,項(xiàng)目部還進(jìn)行了現(xiàn)場督察和指導(dǎo),工人在施工過程中減少了很多腳踩預(yù)埋筋的現(xiàn)象,經(jīng)過項(xiàng)目技術(shù)人員一段時(shí)間的跟蹤,現(xiàn)場工人基本有了避開預(yù)埋筋的意識(shí),這對(duì)預(yù)埋筋也起到了較好的保護(hù)作用。(3)項(xiàng)目部要求施工人員對(duì)所有預(yù)埋筋進(jìn)行點(diǎn)焊處理,加強(qiáng)了預(yù)埋筋與頂板鋼筋的連接效果,這也大大減少了預(yù)埋筋的傾覆現(xiàn)象,因此可以反映出該對(duì)策實(shí)施是比較成功的。
2.2.4 針對(duì)施工人員蠻力振搗,實(shí)施對(duì)策措施:專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn),使用小型振動(dòng)棒
(1)對(duì)于現(xiàn)場施工人員出現(xiàn)的蠻力振搗現(xiàn)象,項(xiàng)目部決定單獨(dú)對(duì)混凝土澆筑施工人員進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)并提出相應(yīng)要求,技術(shù)培訓(xùn)由經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員和施工隊(duì)技術(shù)熟練施工人員對(duì)混凝土班組作技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)分享,尤其是禁止蠻力振搗,聽到鋼筋響聲時(shí)禁止用力繼續(xù)推進(jìn)。培訓(xùn)時(shí)還向施工人員介紹了鋼筋骨架內(nèi)部構(gòu)造及不同的截面內(nèi)部空間,使施工人員對(duì)鋼筋骨架內(nèi)部構(gòu)造有了進(jìn)一步的了解,這也使得混凝土振搗施工人員更清楚振搗棒進(jìn)入鋼筋網(wǎng)內(nèi)的工作空間,從而減少振搗鋼筋的現(xiàn)象出現(xiàn)。
(2)經(jīng)過專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn),混凝土施工人員均能夠有所收獲,對(duì)鋼筋振搗的要求和振搗技術(shù),以及對(duì)鋼筋骨架內(nèi)部構(gòu)造更加清楚和明白,這大大提高了施工人員在現(xiàn)場施工中的操作技能,現(xiàn)場基本未出現(xiàn)蠻力振搗。另外,振搗腹板鋼筋時(shí)換掉50型振搗棒,使用30型振搗棒,大大減少了振搗棒對(duì)鋼筋的破壞,有效地提高了預(yù)制梁鋼筋安裝質(zhì)量。
3 提高預(yù)制箱梁鋼筋保護(hù)層合格率成果
3.1 施工效果
經(jīng)過對(duì)策實(shí)施后,本項(xiàng)目預(yù)制梁鋼筋質(zhì)量問題大幅減少,鋼筋間距合格率得到了明顯的提升,綁扎不牢和骨架變形已經(jīng)不是問題癥結(jié),鋼筋安裝質(zhì)量合格率由實(shí)施前的89.2%提高到96.3%,超過“品質(zhì)工程”和“品質(zhì)攻關(guān)行動(dòng)”要求的95%目標(biāo)值。
3.2 經(jīng)濟(jì)效益
經(jīng)過對(duì)策實(shí)施后,本項(xiàng)目通過“加大綁扎密度并焊接關(guān)鍵部位”,大大提高了鋼筋骨架的整體性,“三點(diǎn)式吊裝”減少了施工過程導(dǎo)致的鋼筋骨架變形,這都在鋼筋骨架入模以后,減少了大量的人工調(diào)筋的時(shí)間,在質(zhì)量提升的同時(shí),經(jīng)濟(jì)方面也產(chǎn)生較好的效益。
3.3 社會(huì)效益
本項(xiàng)目在預(yù)制梁鋼筋安裝質(zhì)量方面取得了較大的提升,獲得了業(yè)主單位、監(jiān)理單位、其他標(biāo)段的一致好評(píng),在上級(jí)單位及各外部單位的檢查或參觀學(xué)習(xí)中也得到了很高的評(píng)價(jià)。
4 結(jié)語
總之,箱梁鋼筋間距作為工程質(zhì)量的重要組成部分是箱梁質(zhì)量控制的重點(diǎn),鋼筋間距質(zhì)量控制的好壞,直接影響混凝土構(gòu)件的耐久性和承載力,關(guān)系到橋梁的使用壽命。在預(yù)制箱梁施工時(shí),應(yīng)認(rèn)真做好施工技術(shù)方案的編制,以消除施工過程中影響鋼筋間距合格率的不利因素,提高鋼筋安裝質(zhì)量,確保結(jié)構(gòu)安全。本項(xiàng)目通過相關(guān)措施制定并落實(shí),預(yù)制箱梁鋼筋間距合格率明顯提高,說明處理方法是正確的。
[1]JTG F80/1-2017,公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2]JTGT 3650-2020,《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》實(shí)施手冊(cè)[S].