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      “一包到底”鐵水包漏鐵事故分析及對策

      2021-06-18 09:34:16魏繼東李宏偉
      耐火材料 2021年3期
      關鍵詞:渣鐵耐材鐵水

      王 凱 魯 儉 魏繼東 李宏偉

      首鋼京唐公司煉鐵作業(yè)部 河北唐山063200

      某鋼鐵公司煉鐵作業(yè)部鐵水包容積分別為200和300 t,鐵水包全部采用“一包到底”的鐵包接鐵、鐵水運輸、KR脫硫的運行模式,取消了煉鋼倒罐坑,減少一次鐵水倒包作業(yè)工序,具有縮短工藝流程、布置緊湊等特點[1]。采用鐵水包的“一包到底”工藝技術優(yōu)點突出。但鐵水包在高爐下接鐵水時不僅承受更嚴重的破壞沖擊,也在進入煉鋼廠后進行鐵水預處理KR脫硫時承受著強烈的機械攪拌、各種脫硫劑的化學侵蝕及劇烈的溫度波動,導致鐵水包壽命降低[2]。2019年該公司TX06和T41鐵包分別在3#高爐和2#高爐爐下接鐵過程中發(fā)生了鐵水包漏鐵事故。本文中,對異常損毀的殘磚、新磚和各種鐵包渣進行系統(tǒng)詳細分析,查找事故發(fā)生的具體原因,并制定相應措施避免漏包事故再次發(fā)生。

      1 鐵水包漏鐵事故追蹤

      1.1 TX06鐵包漏鐵事故

      2019年7月11日7時20分發(fā)現(xiàn)TX06鐵水包(200 t)在3#高爐1道出鐵過程中底部側(cè)面出現(xiàn)漏鐵現(xiàn)象,包齡58次,在接第59次鐵時發(fā)生漏包。該包在7月8日19時20分在鋼軋接15 t回爐鋼,鋼水回爐后包內(nèi)黏鋼約4 t,分調(diào)于22時30分通知下線。7月9日2時50分進入修砌間廠房,4時安排烘烤。7月11日4時11分綁定上線。

      事故發(fā)生后對漏鐵TX06鐵包進行檢查,發(fā)現(xiàn)該鐵包底部側(cè)面靠近耳軸處耐材已大面積被侵蝕,0.5 m×1.2 m范圍內(nèi)包壁磚已全部被侵蝕掉,鐵水燒穿包底永久層和鐵包殼后漏出。

      1.2 T41鐵包漏鐵事故

      2019年10月18日21時34分,T41鐵水包(300 t)在2#高爐接鐵過程中,發(fā)生包底漏鐵事故,漏鐵水58.6 t,鐵水包包底中心部位的Al2O3-SiC-C磚大面積缺失。該包2019年9月10日上線,期間包沿熱處理3次,共加渣鐵19次(每次3 t)。第89爐時熱檢狀態(tài)良好,第91爐和93爐時最后兩次加渣鐵,第96爐接鐵過程中發(fā)生穿漏。

      對T41鐵包進行檢查。發(fā)現(xiàn)鐵包漏鐵點位置在包底偏向大包嘴方向,漏點孔洞直徑約80 mm。孔洞周邊半徑約1.8 m范圍內(nèi)兩層包底磚(約300塊)消失,只附著一層澆注殘料,殘料上面附著一層泡沫渣。

      2 鐵包砌筑工藝

      該公司鐵水包分300 t和200 t兩種,砌筑工藝和耐材理化指標標準相同:包底永久層采用高鋁莫來石澆注料進行整體澆筑,包底工作層采用Al2O3-SiC-C磚進行砌筑,包壁隔熱層采用納米絕熱板進行包覆,包壁永久層采用雙層葉蠟石磚進行砌筑,包嘴采用Al2O3-SiC-C澆注料進行整體打結(jié),填縫采用Al2O3-SiC澆注料,工作層砌筑配套采用砌筑火泥,蠟石磚砌筑采用葉蠟石火泥。

      3 耐材及渣鐵取樣分析

      3.1 鐵包磚的化學組成分析

      發(fā)生漏包事故后,取樣鐵包包底工作層Al2O3-SiC-C新磚和事故包(T41)的包底殘磚,進行化學組成分析,其結(jié)果見表1。從表1可知,新磚和殘磚的化學組成差別不大,殘磚的Fe、Ca等含量稍高,新磚和殘磚的C和SiC稍有差別,但符合鐵包磚的標準。

      表1 鐵包工作層耐火磚的化學組成

      3.2 鐵包渣的化學組成分析與熔點的測定

      發(fā)生漏包事故后取樣送檢了7種渣(300 t事故包的包底氣泡渣、包壁渣、包壁和包底渣、包口渣,200 t事故包的包口渣、包底渣、包沿渣),這7種渣的化學組成和熔點見表2。從表2可知:1)200 t包沿渣主要含有CaO和FeO,而其余渣的主要成分是SiO2、Al2O3、CaO和FeO。2)包底氣泡渣中的MnO、TiO2相對較多,且相比包壁和包底渣、包壁渣來說,CaO含量較多。因為鐵水包所加的渣鐵中CaO含量較高,CaO會與磚中Al2O3及SiO2反應形成低熔點相。3)幾種渣中總鐵含量、FeO含量均較高,特別是200 t包沿渣的。大量的Fe的氧化物與耐材中的C和SiC發(fā)生反應[3],生成CO或CO2,嚴重破壞磚體結(jié)構,大大降低磚的強度,可造成磚的損壞;同時,加劇了渣鐵通過裂紋向磚體內(nèi)部的滲透,進而導致耐材的剝落損毀。

      表2 鐵包渣的化學組成和熔點

      3.3 殘磚分析

      取事故包T41的包底殘磚,對其不同位置進行掃描電鏡和能譜分析,其結(jié)果見圖1和表3??芍簹埓u中含有大量的Fe元素,預示渣中的Fe的氧化物滲透到Al2O3-SiC-C材料中,并與材料中的C和SiC發(fā)生反應;渣中的Ca、Ti、Mn和Fe與磚中Al2O3及SiO2反應形成低熔點相;Ca的滲透深度大于Fe的。

      圖1 殘磚的SEM照片

      表3 圖1中各區(qū)的能譜分析

      3.4 抗渣試驗

      按GB/T 8931—2007采用靜態(tài)坩堝法對現(xiàn)場包底工作層Al2O3-SiC-C新磚進行了抗渣試驗,鉆取孔徑57 mm、深度45~50 mm的孔,裝入200 g渣,在埋碳條件下1 500℃保溫3 h熱處理[3],冷卻后觀察渣侵情況(見圖2)。所選用的渣是表2中6種渣(200 t包口渣除外),所有渣在破碎過程中并未進行除鐵。

      圖2 包底工作層Al2O3-SiC-C新磚抗渣試驗后的剖面圖

      抗渣試驗結(jié)果見表4。結(jié)合表2可知,200 t正常包沿渣中FeO含量非常高,在氧化性氣氛中,產(chǎn)生泡渣現(xiàn)象,4#試樣侵蝕也最嚴重;事故包的包底氣泡渣、包壁渣、包壁與包底混合渣相對渣侵較嚴重;200 t包底渣渣侵最輕。分析得出渣侵蝕與渣中FeO和CaO含量高低有直接關系。

      表4 抗渣試驗結(jié)果

      3.5 分析討論

      2019年該鋼鐵公司鐵水包發(fā)生兩次漏包事故的主要原因是渣的化學侵蝕造成的。渣中含有大量的鐵的氧化物造成包底和包壁磚中的C或SiC的氧化或分解,造成了磚的快速的異常侵蝕;渣中的CaO和MnO等氧化物滲透到磚的內(nèi)部與磚中的成分生成低熔點相造成磚的熔損[4]。

      鐵包砌筑采用Al2O3-SiC系耐火材料,具有良好的抗侵蝕性,在鐵水包使用上也取得了很好的效果,但在鐵包“一包到底”生產(chǎn)模式下,鐵包在脫硫過程中鐵包壁耐材易掛脫硫渣鐵,Al2O3-SiC系耐火材料抗堿性渣和抗FeO侵蝕效果不好,應開發(fā)和應用低碳的鎂鋁尖晶石碳化硅碳磚,或鎂鈣系或鎂質(zhì)耐火材料,以期獲得具有抗熱震性能良好和抗渣性能優(yōu)異的鐵水包磚[5]。

      4 應對措施

      當前該公司鐵水包采用“一包到底”運行模式,鐵包工作環(huán)境比較惡劣,同時為了充分利用固廢,長期加入脫S渣鐵,在因煉鋼工序影響時,鐵包內(nèi)需接納加回爐鋼,鐵水包耐材存在加速侵蝕現(xiàn)象,存在漏鐵的隱患,通過分析漏包事故的原因,采取積極應對措施避免類似事故的再次發(fā)生,具體措施如下:

      (1)鐵包熱檢崗位要嚴格執(zhí)行鐵包每包必檢的規(guī)定。對在線運行的鐵水包采取翻包檢查、平臺檢查、包沿熱態(tài)處理過程檢查等,發(fā)現(xiàn)包底、包壁侵蝕、剝落、磚縫滲鐵較多等問題隱患要及時甩包。

      (2)做好鐵包加脫S渣鐵的檢查工作;認真核對加渣鐵的包號、包齡,監(jiān)督加渣鐵數(shù)量,不允許超規(guī)定加渣;定期測定回吃渣鐵的化學成分,當渣鐵中的鐵的氧化物含量高時(以產(chǎn)生泡沫渣現(xiàn)象為限)應杜絕使用。一旦因加入渣鐵導致鐵水包內(nèi)出現(xiàn)嚴重的泡沫渣現(xiàn)象后,對用后鐵水包包襯進行嚴格的檢查。

      (3)鐵水在KR脫硫站脫硫后,包壁渣線及包沿附著的渣鐵及時清理。

      (4)禁止包內(nèi)有剩鐵、剩渣(加渣未沖兌)的鐵包下線烘烤,如下線烘烤會產(chǎn)生大量的鐵氧化物,再次上線會嚴重侵蝕鐵包耐材。

      (5)嚴格監(jiān)督鐵包加回爐鋼過程,盡快倒盡鐵包內(nèi)回爐鋼,包壁黏結(jié)的回爐鋼及時接鐵水沖刷干凈,禁止未沖刷干凈的接回爐鋼鐵包下線烘烤再上線。

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